李靜(遼河油田茨榆坨采油廠, 遼寧 盤錦 124000)
強1塊機采系統(tǒng)效率提升辦法與實踐
李靜(遼河油田茨榆坨采油廠, 遼寧 盤錦 124000)
針對遼河油田強1塊油藏地質性質和特點,采取針對性措施,提升機采系統(tǒng)效率,取得良好效果。關鍵詞:強1塊;機采系統(tǒng);效率提升;辦法與實踐
(1)流體性質 根據(jù)本區(qū)沙海組原油實測資料表明,Ⅰ油組的原油性質,20℃密度0.8904g/cm3,50℃密度0.8723g/ cm3,50℃粘度35.34MPa·s,凝固點26.0℃,含蠟量12.94%,膠質+瀝青質含量31.93%,油品性質為稀油。Ⅱ油組20℃密度0.8881g/cm3,50℃密度0.8694g/cm3,50℃粘度34.4MPa·s,凝固點22.2℃,含蠟量5.08%,膠質+瀝青質含量29.17%,油品性質為稀油。
(2)壓力和溫度系統(tǒng) 實測地層壓力系數(shù)在0.86~0.98之間,油藏溫度61~63℃,屬于正常溫壓系統(tǒng)。
(3)地質儲量 強1斷塊區(qū)沙海組下段含油面積5.63km2,石油地質儲量840×104t,其中Ⅰ油組含油面積1.9km2,地質儲量178.84×104t;Ⅱ油組含油面積5.43km2,地質儲量為661.16×104t。預測強1塊水驅采收率為18%,可采儲量151.2×104t。
(1)及時調整抽油機平衡,提高機采系統(tǒng)效率 抽油機平衡不良時,由于負荷不均勻,會降低電動機使用效率和壽命,滿足最大負荷時,造成電能的較大浪費。且抽油機平衡越差,電機輸入功率越大,耗電量越高。強一塊僅2013年上半年累計實施動態(tài)調整抽油機平衡6井次,保證全區(qū)平衡率保持在90以上。
(2)合理匹配電機降低電機功率,減小空耗損失提高機采系統(tǒng)效率 加大對低滲井的電流、功圖的監(jiān)測,選取負荷小的油井進行換裝小功率抽油機電機組合試驗,目前已將兩口井(強1-38-14井、強1-56-17井)改換10型機+Φ38泵組合,取得了一定效果。下一步打算繼續(xù)對負載率低的電機進行“大調小”,提高抽油機電機負載率,降低油井能耗,提高機采系統(tǒng)效率。
(3)落實抽油機保養(yǎng)、調整工作,減少傳動損耗提高機采系統(tǒng)效率 抽油機各部件松動或潤滑保養(yǎng)不好,造成皮帶及抽油機各部件之間的摩擦、打滑、變形,致使抽油機不平穩(wěn)運行,從而無功耗電。針對這一點,張強采油作業(yè)區(qū)加強抽油注水設備的潤滑、緊固、調整等維護保養(yǎng),認真開展設備巡檢維修工作,降低磨損震動帶來的無功能耗消耗。累計完成設備例保98臺次,實施故障整改11井次。有效的減少了無功損失,降低了有功功率。提高了機采系統(tǒng)效率。
由于強1塊油藏地層壓力低,油層滲透率低,油井投產后液面下降快,生產一段時間后液面下降到泵附近,此時套壓的大小對產量有一定的影響,高了影響泵效,低了又造成地層脫氣嚴重,影響原油流動性。強1塊目前老井平均泵深1571m,平均動液面1530m,沉沒度41m,不同程度出現(xiàn)供液不足的現(xiàn)象。這也直接導致強一塊油井泵效普遍較低的原因,為此我們采取了以下措施。
(1)實施補層壓裂,改善地下供液 油藏低滲、低壓,油井低產,是低滲油藏的開發(fā)始終處于低效狀態(tài)的主要原因,要提高低滲油藏的開采效率和機采系統(tǒng)效率,還必須從油藏入手,即進一步加強低滲油藏研究工作,運用低滲油藏改造技術,改善低滲油藏的供液能力,提高油井產液量和產油量,從而提高油井的有效功率,最終達到開采效率和機采系統(tǒng)效率的提高。根據(jù)強一塊初期開發(fā)經驗,壓裂能夠有效改善地層滲透率,改善油藏供液能力。
(2)合理優(yōu)化井下工藝,實現(xiàn)生產工況的最佳效果 針對油層供液能力差和粘度大的現(xiàn)狀,為達到提高泵效、減少能耗的目的,現(xiàn)場跟蹤分析不同參數(shù)井生產狀況,對井下工藝實施優(yōu)化,提出了實行合理泵徑、長沖程、慢沖次的生產參數(shù)以及下泄油器、泵底部安裝防磁固定凡爾球座等措施,隨著產液量下降,逐漸調整泵徑,由原來的Φ44泵逐步調整為Φ38,下步陸續(xù)調整為Φ32泵,通過不斷完善井下工藝,實現(xiàn)生產工況的最佳配置,提高抽油泵的充滿程度,減少抽油泵來回往復的無用功。
通過加強功圖、液面數(shù)據(jù)的測試,加深沉沒度低的油井泵掛至油層中部,改善供液情況。
(1)做好油井清防蠟,減少油井耗電量 張強作業(yè)區(qū)原油粘度大,凝固點相對較高,油井采取熱線加溫方式生產,主要起清防蠟和改善原油流動性的作用。日常生產中密切跟蹤油井單井產量,發(fā)現(xiàn)油井產量變化時,及時安排上井測試,對比功圖、液面的變化,發(fā)現(xiàn)載荷有明顯增加時,立即調大熱線電流,徹底融化井筒內的原油,保證原油順利流動。
(2)加密監(jiān)測,及時檢泵 通過加密功圖液面測試,對泵漏或者管漏的井及時進行維護作業(yè)恢復正常生產,2013年張強采油作業(yè)區(qū)共采取維護作業(yè)6井次。
(3)摸索實施更為有效的套管氣管控方法 我們在以往摸索實踐的基礎上,依據(jù)氣量、沉沒度和產量大小的不同,進一步細化平穩(wěn)控套與定時放套措施,累計調整控套與定時放套13井次,使套管氣管控更加合理有效,實現(xiàn)油井平穩(wěn)生產。
(4)合理安排低產井間開周期 強1塊邊部和部分Ⅰ油組油井隨著油井的生產,單井產量和液面會不斷降低,根據(jù)液面及產量變化情況,對日產油在3t以下的強1-50-24等9口井實施了間開生產,在保證產量穩(wěn)定的前提下,節(jié)約大量電能,大大提高了泵效,系統(tǒng)效率。
通過一系列的工作,強一塊2013年上半年累產原油25252t,完滿完成了茨榆坨采油廠下發(fā)的指標,年抽油機系統(tǒng)效率測試數(shù)據(jù)為14.9%,比2012年的14.1%提高0.8個百分點。今后,我們將按照廠里的工作部署,在做好基本維護管理工作的同時,通過調整抽油機型號、沖程、泵徑、上變頻控制柜等措施實現(xiàn)系統(tǒng)效率的逐步提升。