王立文
KL7741B-T型催化劑在600kt/a乙烯裝置的應(yīng)用情況
王立文
(大慶石化公司化工一廠,黑龍江大慶 163714)
介紹了Kataleuna催化劑公司開發(fā)的KL7741B-T型乙炔前加氫催化劑在600 kt/a乙烯裝置上的應(yīng)用情況。該催化劑在2015年7月首次應(yīng)用,在催化劑投用后4個月進(jìn)行了72h的連續(xù)標(biāo)定,從標(biāo)定結(jié)果看,KL7741B-T催化劑表現(xiàn)出了良好的穩(wěn)定性和優(yōu)異的選擇性,達(dá)到預(yù)期的性能指標(biāo)。
加氫;KL7741B-T;乙烯
石腦油蒸汽裂解生產(chǎn)的乙烯中通常含有體積分?jǐn)?shù)0.5%~2.5 %的乙炔[1],乙炔是下游聚乙烯生產(chǎn)時的毒物,工業(yè)上主要采用選擇加氫的方法將乙烯中的乙炔脫除到小于1.0μg/g,以滿足聚合級乙烯的要求[2]。
大慶石化600kt/a乙烯裝置采用前脫丙烷流程和五段裂解氣壓縮機(jī),碳二前加氫反應(yīng)器位于壓縮機(jī)五段出口,由3臺絕熱反應(yīng)床串聯(lián)組成,一段反應(yīng)床入口設(shè)有低壓蒸汽加熱器,二段、三段反應(yīng)床入口設(shè)有段間冷卻器,用于控制反應(yīng)床的入口溫度。三段反應(yīng)床出口的裂解氣經(jīng)冷卻器冷凝后進(jìn)入高壓脫丙烷塔回流罐。
催化選擇加氫的方法脫除乙炔,即在鈀催化劑的作用下,將裂解氣中的乙炔選擇加氫生成乙烯。乙炔加氫反應(yīng)主要分三步進(jìn)行:
第一步:C2H2和H2擴(kuò)散到催化劑表面,并在活性中心(Pd)上吸附一個C2H2或一個H2。
第二步:在活性中心上吸附的C2H2再吸附一個H2進(jìn)行反應(yīng),或活性中心上吸附的H2再吸附一個C2H2進(jìn)行反應(yīng),生成乙烯。
第三步:由于乙烯在活性中心上的被吸附能力遠(yuǎn)比C2H2小,一旦C2H2轉(zhuǎn)化成C2H4,便很快被脫附,不能及時脫附的還有可能進(jìn)一步加氫生成乙烷然后再脫附。
針對設(shè)計(jì)進(jìn)料的性質(zhì),并結(jié)合乙烯裝置的實(shí)際運(yùn)行條件,Kataleuna催化劑公司給出性能保證指標(biāo)如下:
1)反應(yīng)器出口的乙炔含量(mol)<1.0×10-6;2)乙烯選擇性≥80%;
3)MAPD轉(zhuǎn)化率>40%;
4)丙烯選擇性≥95%。
4.1運(yùn)行情況
KL7741B-T型催化劑從2015年7月投入使用之后,一直表現(xiàn)出穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài),各床層的反應(yīng)放熱較為溫和,有較強(qiáng)的抵抗CO波動的能力,三段反應(yīng)床的負(fù)荷匹配比例為55%、45%、5%,各床層進(jìn)出口乙烯增量較為明顯。
4.2標(biāo)定方式
為進(jìn)一步考核催化劑的轉(zhuǎn)化率、選擇性等性能指標(biāo),2015年11月17日8時至2015年11月20日8時,采用72h性能考核的方式對催化劑的性能進(jìn)行測試,測試期間,保證一氧化碳濃度波動范圍不超過150×10-6,乙炔濃度波動范圍不超過±10%,反應(yīng)器入口流量波動范圍不超過±10%,在三床反應(yīng)器入口及最后出口處分別取樣分析,分析頻率8h/次。
4.3實(shí)際運(yùn)行條件與設(shè)計(jì)條件對比情況
(1)反應(yīng)器進(jìn)料質(zhì)量流量最小值246.6t/h,最大值255.7t/h,平均為252.0t/h,體積空速達(dá)到5 435h-1,約為設(shè)計(jì)最大進(jìn)料工況下的103%負(fù)荷。
(2)反應(yīng)器入口CO的體積分?jǐn)?shù)最小716×10-6,最大值809×10-6,平均值745×10-6,在設(shè)計(jì)組分范圍之內(nèi)。
(3)反應(yīng)器入口乙炔的體積分?jǐn)?shù)最小5 860×10-6,最大6 150×10-6,平均5 993×10-6,在設(shè)計(jì)組分范圍之內(nèi)。
(4)反應(yīng)器操作壓力維持在3.82MPa(a),與設(shè)計(jì)指標(biāo)大致相符。
(5)一段床反應(yīng)器入口平均溫度75.9℃,出口平均溫度87.5℃;二段床反應(yīng)器入口平均溫度77.3℃,出口平均溫度88.7℃;三段床反應(yīng)器入口平均溫度83.9℃,出口平均溫度89.9℃,與催化劑的預(yù)計(jì)運(yùn)行參數(shù)相符。
1)反應(yīng)器出口物料中乙炔的體積分?jǐn)?shù)最高0.65×10-6,最低0.24×10-6,平均為0.39×10-6。
2)反應(yīng)器乙烯選擇性最高86.58%,最低85.72%,平均為86.09%。
3)反應(yīng)器MAPD轉(zhuǎn)化率最高41.37%,最低39.28%,平均為40.08%。
4)反應(yīng)器丙烯選擇性最高97.65%,最低93.25%,平均為96.41%。
1)從KL7741B-T型乙炔前加氫催化劑在大慶600kt/a乙烯裝置的標(biāo)定情況來看,該催化劑具有非常優(yōu)異的穩(wěn)定性,活性、選擇性、穩(wěn)定性優(yōu)良,能夠在高空速運(yùn)行。
2)KL7741B-T型前加氫催化劑在大慶乙烯新區(qū)裝置再次投用之后,乙炔前加氫反應(yīng)器一段反應(yīng)床的催化劑一度出現(xiàn)老化跡象,通過精細(xì)控制前加氫反應(yīng)器各段反應(yīng)床的入口溫度,嚴(yán)格控制前加氫反應(yīng)器進(jìn)料中丁二烯、硫、砷雜質(zhì)的含量,及時調(diào)整前加氫反應(yīng)器入口的CO含量等一系列措施,老化現(xiàn)象得到抑制,運(yùn)行趨于穩(wěn)定。
[1] 陳濱.乙烯工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.
[2] 王振維,盛在行.乙烯裝置分離順序選擇及前脫丙烷技術(shù)[J].乙烯工業(yè),2008,(20).
Application of KL7741B-T Catalyst in 600kt A1 Ethylene Plant
Wang Li-wen
This paper introduces the application of KL7741B-T type acetylene hydrogenation catalyst developed by Kataleuna catalyst in the 600 a and KT 1 ethylene plant.The catalyst was applied for the first time in July 2015,in the catalyst for 4 months after the continuous calibration of 72 hours,from the calibration results,the KL7741B-T catalyst showed good stability and excellent selectivity,achieve the expected performance index.
hydrogenation;KL7741B-T;ethylene
TQ221.211
A
1003-6490(2016)06-0099-01
2016-06-15
王立文(1980—),男,黑龍江雙鴨山人,工程師,主要從事于石油化工生產(chǎn)管理。