于季鵬
(黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司,陜西 黃陵,727307)
240t/h循環(huán)流化床鍋爐異常分析及對(duì)策
于季鵬
(黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司,陜西 黃陵,727307)
本文首先對(duì)黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行了概述。并在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些故障和缺陷,并結(jié)合自身的運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn),對(duì)故障原因作出了分析,提出了解決措施。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試和運(yùn)行,證明措施有效,效果非常明顯。
循環(huán)流化床鍋爐;床溫;返料異常;排煙溫度
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型鍋爐是東方鍋爐工業(yè)集團(tuán)有限公司引進(jìn)美國(guó)Forster Wheeler公司循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)和制造技術(shù)而制造的。本鍋爐屬高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐。該鍋爐連續(xù)運(yùn)行能達(dá)到百日以上,基本能保證鍋爐的安全運(yùn)行,但在運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性方面卻不容樂(lè)觀。我公司積極研討循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行中遇到的問(wèn)題,并進(jìn)行認(rèn)真分析,積極對(duì)設(shè)備加以改造。本文主要針對(duì)我公司循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行進(jìn)行了一定的分析,找出原因,并提出了解決措施,為我廠循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供經(jīng)驗(yàn)和參考。
本鍋爐為循環(huán)流化床燃燒方式、自然循環(huán)、單爐膛、單汽包、全封閉布置。由一個(gè)膜式水冷壁爐膛、兩臺(tái)高溫汽冷式旋風(fēng)分離器、一個(gè)汽冷包墻包覆的尾部豎井組成。爐膛內(nèi)布置有四片水冷蒸發(fā)屏和四片屏式過(guò)熱器。爐前共設(shè)有四臺(tái)給煤機(jī)和兩個(gè)石灰石給料口。爐膛底部是水冷風(fēng)室,風(fēng)室后布置兩臺(tái)點(diǎn)火燃燒器。水冷風(fēng)室和爐膛之間是由水冷壁管彎制的布風(fēng)板,布風(fēng)板上布置有4根排渣管。兩臺(tái)高溫汽冷式旋風(fēng)分離器布置于爐膛與尾部豎井之間,其下部各有一臺(tái)“J”型返料器。高溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器從上到下依次布置在尾部煙道中。過(guò)熱器系統(tǒng)中設(shè)有兩極噴水減溫器。
本廠鍋爐床溫測(cè)點(diǎn)共有十二只熱電偶,這十二只熱電偶分四列,每列三只,分別布置于四臺(tái)給煤機(jī)落煤口下,沿前墻至后墻依次布置,床溫測(cè)點(diǎn)高出風(fēng)帽300mm。在運(yùn)行初期,床溫測(cè)點(diǎn)溫度普遍偏低、溫度偏差大、分布不均。十二只測(cè)點(diǎn)有六只溫度在820—840℃左右,有四只溫度在790-820℃之間,有兩只溫度在680-720℃,這兩只溫度明顯的偏低,最大溫差在160℃左右。
原因:(1)燃煤粒度控制不合理,粒徑分布不均,較大的煤塊進(jìn)入爐膛內(nèi),會(huì)在爐膛沉積形成死滯區(qū),破壞正常的流化狀態(tài),使?fàn)t內(nèi)溫度場(chǎng)分布不均勻,造成床溫局部過(guò)低。
(2)由于床溫測(cè)點(diǎn)處于爐膛密相區(qū)內(nèi),理論上該區(qū)域的溫度點(diǎn)應(yīng)該是床溫最真實(shí)的反映,但在實(shí)際運(yùn)行中,爐內(nèi)流化狀況有差異,這就造成了爐內(nèi)局部流化狀況不好,相應(yīng)點(diǎn)床溫顯示值偏低,由于給煤顆粒粒度嚴(yán)重大于設(shè)計(jì)值,造成密相區(qū)底部流化狀況不是很良好,沉積在爐膛底部的大顆粒不能很好的排出,加之測(cè)點(diǎn)高度比較低,造成測(cè)點(diǎn)處于不是很好的流化狀態(tài)中,所有測(cè)點(diǎn)反映值比實(shí)際床溫值偏低。
應(yīng)對(duì)措施:(1)從煤源著手,檢查維護(hù)破碎系統(tǒng),嚴(yán)格控制進(jìn)入爐膛內(nèi)的燃煤粒度,進(jìn)入爐膛內(nèi)的燃煤粒度應(yīng)控制在0~8mm,最大不超過(guò)10mm。
(2)在停爐后,把床溫測(cè)點(diǎn)的高度增加了200mm,其目的是盡可能使床溫測(cè)點(diǎn)處在密相區(qū)良好的流化狀況中。
(3)應(yīng)合理調(diào)整一次風(fēng)量及上、下二次風(fēng)的配比,一次風(fēng)量應(yīng)在保證床料完全流化的前提下適當(dāng)降低,但不應(yīng)低于最低流化風(fēng)量;下二次風(fēng)要保證高風(fēng)壓,有足夠大的穿透能力和床料進(jìn)行良好的混合,上二次風(fēng)可根據(jù)風(fēng)量和氧量進(jìn)行調(diào)整。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整和改進(jìn),床溫測(cè)點(diǎn)值普遍有所升高,床溫偏差值降低到70~80℃,提高了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
我廠循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行初期,頻繁出現(xiàn)返料異常的現(xiàn)象,主要有返料中斷或大量返料進(jìn)入爐膛。其主要原因是加減負(fù)荷過(guò)快、過(guò)急,使燃燒工況發(fā)生了改變,從而導(dǎo)致物料循環(huán)被破壞。
我廠運(yùn)行人員在增加負(fù)荷過(guò)程中,經(jīng)常根據(jù)自身運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),直接將一次風(fēng)量增加至理想值,然后依據(jù)實(shí)際情況逐漸加煤,而在這一過(guò)程中爐內(nèi)工況發(fā)生了變化。當(dāng)一次風(fēng)量增加時(shí),給煤量、二次風(fēng)量并沒(méi)有跟著增加,這時(shí),爐膛內(nèi)一次風(fēng)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),一次風(fēng)速會(huì)隨著風(fēng)量的迅速增大而增大,顆粒濃度(燃燒份額)發(fā)生改變。原本停留在爐膛密相區(qū)內(nèi)的大量顆粒超過(guò)顆粒終端速度,被送入爐膛稀相區(qū),使?fàn)t膛稀相區(qū)顆粒濃度增加。這時(shí),床層顆粒濃度下降,料層阻力減小。同時(shí),由于爐膛稀相區(qū)顆粒濃度增加,稀相區(qū)燃燒份額也會(huì)增加,這樣就會(huì)增加爐膛出口的顆粒濃度和煙氣溫度,若爐膛出口一直為負(fù)壓運(yùn)行,則煙氣流速也會(huì)增加。因?yàn)榉蛛x器的分離效率會(huì)隨著分離器入口的煙氣濃度、溫度和速度的增大而提高,所以,被分離器分離出來(lái)且進(jìn)入返料器的返料量就會(huì)增加,一旦進(jìn)入返料器的返料量超過(guò)進(jìn)入爐膛的返料量,返料在自重的作用下,會(huì)導(dǎo)致返料器內(nèi)的風(fēng)帽被壓死,返料在返料器內(nèi)不能流化,造成返料中斷。
同樣,在減負(fù)荷過(guò)程中,過(guò)快、過(guò)急,就會(huì)使分離器分離效率下降。這時(shí),進(jìn)入返料器內(nèi)的返料量就會(huì)減少,返料器內(nèi)的返料得不到補(bǔ)充,從而使?fàn)t膛內(nèi)壓力大于返料器立管內(nèi)壓力,造成返料中斷,形成惡性循環(huán)。所以運(yùn)行人員在調(diào)整時(shí),要循序漸進(jìn),不急不躁,也許需要經(jīng)過(guò)數(shù)小時(shí)的調(diào)整才能重新建立新的物料平衡。
本循環(huán)流化床鍋爐共四臺(tái)給煤機(jī),每?jī)膳_(tái)給煤機(jī)接在一個(gè)3003的煤倉(cāng)上,煤倉(cāng)為鋼制結(jié)構(gòu),煤倉(cāng)的前壁和后壁與水平夾角都為60°,每個(gè)煤倉(cāng)在下部分叉后變成夾角為60°的兩個(gè)小煤斗,形狀為方形椎體。煤倉(cāng)內(nèi)壁鋪設(shè)一層光滑、耐磨、阻燃的微晶板,小煤斗與給煤機(jī)之間用4塊800×800mm的方形鋼板連接,在連接管上安裝了電動(dòng)插板門。正常情況下,煤倉(cāng)內(nèi)的燃煤經(jīng)自重落至四臺(tái)稱重式皮帶給煤機(jī)入口處,經(jīng)給煤機(jī)輸送至爐膛內(nèi)燃燒,在給煤機(jī)出口還設(shè)置了電動(dòng)快關(guān)門,內(nèi)部引入了一次冷風(fēng)作為密封風(fēng),防止斷煤時(shí),爐膛內(nèi)的熱煙氣反竄進(jìn)入給煤機(jī)燒壞皮帶。
我廠以黃陵礦業(yè)集團(tuán)一號(hào)煤礦洗煤廠洗出的煤矸石、中煤和少量煤泥作為燃料,水分大、粘度大,我廠在運(yùn)行中經(jīng)常會(huì)發(fā)生斷煤、堵煤、煤倉(cāng)內(nèi)壁貼煤的現(xiàn)象,嚴(yán)重危機(jī)鍋爐機(jī)組的安全運(yùn)行。
應(yīng)對(duì)措施:(1)將煤倉(cāng)前后壁的夾角改為75°,并在煤倉(cāng)前后每臺(tái)給煤機(jī)上方各加三層空氣炮,每層一個(gè),定期用壓縮空氣振打或不落煤時(shí)振打。
(2)將兩只小煤斗的夾角改為30°,割除小煤斗上部的水平部位,并在每個(gè)連接管上各割出一個(gè)300×300mm的方孔,便于運(yùn)行人員在堵煤時(shí)用鋼筋捅搗疏通。
(3)從煤源上把關(guān),盡可能提高入爐煤品質(zhì),加強(qiáng)入爐煤的取樣化驗(yàn),將水分控制在9%以下。
(4)如果長(zhǎng)時(shí)間停爐,應(yīng)在停爐前將煤倉(cāng)的存煤燒空,防止因煤在煤倉(cāng)內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間不流動(dòng)而板結(jié),給下次啟爐造成困難
經(jīng)過(guò)我們實(shí)際改造后,現(xiàn)在鍋爐斷煤、堵煤、煤倉(cāng)內(nèi)貼煤的現(xiàn)象很少發(fā)生,給我廠鍋爐機(jī)組的安全運(yùn)行帶來(lái)了保證。
本廠鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值為140℃,在啟動(dòng)初期,排煙溫度就基本接近設(shè)計(jì)值,運(yùn)行一周后逐漸升高,最高時(shí)排煙溫度可達(dá)到200℃,嚴(yán)重危及鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
原因:(1)布置在尾部煙道的過(guò)熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等受熱面積灰嚴(yán)重,受熱面積灰將使受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空氣預(yù)熱器入口煙溫升高,從而導(dǎo)致排煙溫度升高。
(2)我廠鍋爐臨界流化風(fēng)量為70000Nm3/h,實(shí)際運(yùn)行中一次風(fēng)量大于100000 Nm3/h,這樣會(huì)使尾部煙道內(nèi)的熱量迅速增加(來(lái)自床層內(nèi)),煙氣在單位體積內(nèi)被冷卻的效果下降,排煙溫度也會(huì)上升。
(3)爐膛負(fù)壓過(guò)大,使煙氣流速增大,飛灰含量增加,大量熱量被引風(fēng)機(jī)帶走,導(dǎo)致排煙溫度升高。
(4)我廠風(fēng)機(jī)入口布置有熱風(fēng)回路,即從空氣預(yù)熱器出口至風(fēng)機(jī)入口接入熱風(fēng)管道來(lái)提高風(fēng)機(jī)入口風(fēng)溫??諝忸A(yù)熱器入口風(fēng)溫高,吸收煙氣的熱量減少,導(dǎo)致排煙溫度升高。
應(yīng)對(duì)措施:(1)加強(qiáng)空預(yù)器的吹灰,縮短吹灰間隔,由原來(lái)的每夜班一次改為每班一次。檢修人員加強(qiáng)對(duì)吹灰器的維護(hù)與檢修,確保吹灰器的正產(chǎn)投入。
(2)根據(jù)負(fù)荷情況,合理調(diào)整一、二次風(fēng)量,一次風(fēng)量在保證床料正常流化的前提下盡量減小,這樣可以減小對(duì)水冷壁管的磨損,也可降低排煙溫度。對(duì)二次風(fēng)量調(diào)整時(shí),應(yīng)注意對(duì)爐內(nèi)燃燒的擾動(dòng)效果,盡量將兩側(cè)氧量調(diào)平,防止被帶到尾部煙道內(nèi)未完全燃燒的固體顆粒發(fā)生二次燃燒,使排煙溫度不正常升高。
(3)維持爐膛負(fù)壓在-50—0 Pa的正常負(fù)壓,經(jīng)常對(duì)負(fù)壓表管進(jìn)行吹堵,保證負(fù)壓表的靈敏度和指示正常,并加裝負(fù)壓表防堵裝置,確保爐膛出口壓力表正常工作。
(4)在夏季時(shí),我們停止熱風(fēng)回路的投入,降低空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫,從而降低排煙溫度。
經(jīng)過(guò)上述調(diào)整與改進(jìn),本廠循環(huán)流化床鍋爐排煙溫度現(xiàn)在基本能維持在140℃左右。
總之,隨著我國(guó)大型循環(huán)流化床鍋爐的不斷發(fā)展及壯大,從鍋爐廠家到電廠各單位都積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),各電廠根據(jù)自身的實(shí)際情況情況對(duì)設(shè)備進(jìn)行了改造和完善。本文作者結(jié)合自身實(shí)際情況,通過(guò)全面、準(zhǔn)確的分析,找出了原因,并對(duì)設(shè)備進(jìn)行了改造和一些參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,達(dá)到了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行。
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于季鵬(1985-),男,助理工程師,大學(xué)本科,熱能與動(dòng)力工程專業(yè),從事鍋爐技術(shù)管理工作。