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150 t/h循環(huán)流化床鍋爐返料風(fēng)系統(tǒng)的改進
2臺150 t/h高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐2011年10月投產(chǎn),每臺鍋爐配置2臺75 kW的返料羅茨機,1開1備。投運后,存在返料風(fēng)壓過高,風(fēng)機出口氣體壓力>30 kPa(額定全壓29 kPa),返料羅茨風(fēng)機電流高、超負荷,現(xiàn)場噪音(90 dB)嚴重超標(biāo)問題。同時,由于風(fēng)壓過高,造成返料風(fēng)帽磨損、磨穿,過大的返料松動風(fēng)又對旋風(fēng)分離器內(nèi)的氣流造成擾動,影響分離器的收集效率,最終影響鍋爐的帶負荷能力。運行初期,鍋爐負荷只能達130 t/h。
鑒于羅茨風(fēng)機出口不能憋壓,而出口安全閥打開,風(fēng)機負荷反而下降。據(jù)此,采取卸壓降負荷的方法。2012年7月利用2臺150 t/h鍋爐檢修機會,從返料風(fēng)母管配置1根Φ76 mm管線至一次風(fēng)空氣預(yù)熱器出口母管,中間設(shè)置1只起調(diào)節(jié)作用的閥門。正常運行時,一次風(fēng)空氣預(yù)熱器出口母管風(fēng)壓在10~12 kPa,而羅茨返料風(fēng)機出口風(fēng)壓在28 kPa以上,通過將部分返料風(fēng)竄入一次風(fēng)內(nèi),起到卸壓、降低風(fēng)機電流和運行噪音的作用。
(1)通過對該2臺鍋爐返料風(fēng)系統(tǒng)的改進,羅茨返料風(fēng)機的運行電流較改進前平均降低10 A(380 V),相當(dāng)于每臺羅茨返料風(fēng)機節(jié)電5 kW,以年運行330 d、電價0.4元/(kW·h)計,則2臺鍋爐羅茨返料風(fēng)機年節(jié)電79 200 kW·h,年經(jīng)濟效益31 680元。
(2)改進后,返料器的返料風(fēng)和松動風(fēng)均可調(diào)節(jié),不會導(dǎo)致羅茨風(fēng)機憋壓跳閘,返料風(fēng)帽磨損減小,返料循環(huán)穩(wěn)定性提高;同時,杜絕了返料器向旋風(fēng)分離器竄風(fēng),旋風(fēng)分離效率提高,鍋爐負荷能力提高5~10 t/h。
(3)現(xiàn)場噪音降低。改造前,羅茨返料風(fēng)機在憋壓時噪音達90 dB;改進后,風(fēng)機噪音降至80 dB,加隔音板后,隔音板房外噪音降至65 dB。
(安徽晉煤中能化工股份有限公司
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