何全龍
(漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724204)
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沸騰焙燒高鉛鋅精礦的生產(chǎn)實(shí)踐
何全龍
(漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司, 陜西 勉縣 724204)
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,分析了焙燒高鉛鋅精礦對(duì)沸騰爐長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行的影響,介紹了應(yīng)對(duì)措施。
高鉛鋅精礦; 沸騰焙燒; 危害; 措施
漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司是陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司的核心成員企業(yè)和鉛鋅冶煉基地,是集采礦、選礦、冶煉、科研、設(shè)計(jì)和國(guó)內(nèi)外貿(mào)易為一體的國(guó)有控股現(xiàn)代化企業(yè),主要從事鉛、鋅、工業(yè)硫酸及稀貴金屬系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,現(xiàn)具有年采選礦石12萬(wàn)t,年產(chǎn)鉛鋅產(chǎn)品45萬(wàn)t、工業(yè)硫酸70萬(wàn)t及相關(guān)稀貴金屬回收的綜合生產(chǎn)能力。隨著公司規(guī)模的不斷壯大及原料市場(chǎng)的不斷變化,鋅精礦的采購(gòu)難度加大,所處理的鋅精礦越來(lái)越復(fù)雜,原料含雜忽高忽低、成分的不穩(wěn)定性日趨顯現(xiàn),原料中對(duì)沸騰焙燒爐及制酸裝置長(zhǎng)期平穩(wěn)運(yùn)行影響尤為突出的雜質(zhì)是鉛。本文結(jié)合工廠(chǎng)近年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)際,分析了沸騰焙燒高鉛鋅精礦的危害性,介紹了采取的措施。
公司對(duì)沸騰焙燒鋅精礦的成分要求見(jiàn)表1,其中入爐原料要求含鉛小于2%。
表1 沸騰焙燒鋅精礦成分要求 %
公司近幾年處理的鋅精礦狀況見(jiàn)表2。
從表2可見(jiàn),近年來(lái)鋅精礦原料主要有以下特征:無(wú)論進(jìn)口礦還是國(guó)產(chǎn)礦,含雜忽高忽低、成分不穩(wěn)定,主要是高鉛鋅精礦的比例較大,鉛含量越來(lái)越高,最高時(shí)為正常標(biāo)準(zhǔn)的3~4倍, 入爐原料含鉛很難達(dá)到小于2%的標(biāo)準(zhǔn)要求。
與鋅精礦伴生的含鉛物質(zhì)主要是方鉛礦(成分為PbS),PbS在焙燒時(shí)發(fā)生如下氧化反應(yīng):
2PbS+3O2=2PbO+2SO2
(1)
PbS+2O2=PbSO4
(2)
反應(yīng)生成的PbO與原料中的SiO2很容易形成低熔點(diǎn)的硅酸鉛,硅酸鉛的熔點(diǎn)750~780 ℃,正常生產(chǎn)的焙燒溫度為900~950 ℃,遠(yuǎn)高于硅酸鉛的熔點(diǎn),這類(lèi)低熔點(diǎn)的物質(zhì)不僅將鋅精礦包裹阻礙了氧與硫化鋅的接觸,而且使鋅精礦顆粒粘結(jié),產(chǎn)生熔結(jié)而沉積于沸騰爐的底層,極易使風(fēng)帽眼孔堵塞,嚴(yán)重影響沸騰爐的流態(tài)化狀況,在爐溫較高的情況下,造成爐料燒結(jié),流態(tài)化層一旦出現(xiàn)大面積燒結(jié),爐況將嚴(yán)重惡化,最終導(dǎo)致死爐而停車(chē)。
2005年前,漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司電解鋅生產(chǎn)規(guī)模不到10萬(wàn)t/a,鋅精礦使用量不大,所用原料相對(duì)穩(wěn)定,入爐原料含鉛一般控制在1.5%左右,基本沒(méi)有死爐停車(chē)的現(xiàn)象。近年來(lái)公司電解鋅生產(chǎn)規(guī)模不斷壯大,2013年已超過(guò)30萬(wàn)t/a。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,原料使用量也不斷增加,入爐原料含鉛經(jīng)常大于2%,甚至高達(dá)3%左右。最初,仍然按照焙燒低鉛礦的方法操作,經(jīng)常出現(xiàn)死爐停車(chē),沸騰爐運(yùn)行的周期不斷創(chuàng)新低(最短的僅2個(gè)月),給車(chē)間及公司的整體生產(chǎn)造成巨大損失。
表2 鋅精礦主要成分統(tǒng)計(jì)表 %
為此,公司成立了沸騰焙燒高鉛鋅精礦的技術(shù)攻關(guān)組,逐步摸索出焙燒高鉛鋅精礦的一些具體措施。
3.1 把好原料關(guān)
(1) 行車(chē)工做好來(lái)料后的倒料、堆料工作,做到單堆單放,特別是高鉛礦和高硅礦徹底分開(kāi)。
(2)入庫(kù)原料及時(shí)取樣化驗(yàn),掌握其成分。
(3)含鉛大于4%的原料,用含鉛低的礦(Pb<1%)初步降級(jí),使整體原料含鉛不超過(guò)3%;對(duì)含硅高的原料也做類(lèi)似處理,使整體原料含硅不超過(guò)5%。
(4)根據(jù)車(chē)間下達(dá)的入爐原料最終配料指令,將以上配的降級(jí)礦與其他礦配成批次礦,待批次礦化驗(yàn)合格(Pb<2.5%、SiO2<5%)方可使用。
(5)加強(qiáng)對(duì)行車(chē)工的管理,加大對(duì)倒料、配料監(jiān)督與考核力度。
3.2 把好司爐操作關(guān)
(1)風(fēng)量控制:焙燒含鉛高的鋅精礦,要保證足夠的入爐風(fēng)量;風(fēng)量調(diào)整幅度要小,特別是減風(fēng)操作,實(shí)行間隔減風(fēng),不要一次減到位,減風(fēng)前要先減料。
(2)爐溫控制:焙燒高鉛鋅精礦的溫度盡可能為酸化焙燒溫度900 ℃左右;若遇到某個(gè)溫度點(diǎn)突然異常,及時(shí)匯報(bào)和處理,通知原料班換低鉛原料,用高壓風(fēng)吹。
(3)進(jìn)料管清理:進(jìn)料管清理時(shí)均勻慢速地從上往下進(jìn)行,不允許大批的料突然塌下去。
(4)清理爐子出口煙道或余熱鍋爐掛灰:提前1 h換成含鉛低(Pb<1.5%)的專(zhuān)用料;清理過(guò)程爐溫小于900 ℃;若清理時(shí)間過(guò)長(zhǎng),須中途暫停,讓爐子恢復(fù)正常運(yùn)行0.5 h后再進(jìn)行清理,清理期間司爐工嚴(yán)密監(jiān)視各點(diǎn)溫度,若有異常立即通知清灰人員停止清灰并及時(shí)處理。
(5)在焙燒高鉛鋅精礦過(guò)程中,隨時(shí)短時(shí)間減料或斷料判斷爐內(nèi)有無(wú)積料現(xiàn)象,特別是要從下料口觀察沸騰狀況是否正常,若有異常要立即匯報(bào)和處理。
(6)經(jīng)常用空壓風(fēng)在進(jìn)料口附近輔助沸騰。
以上針對(duì)高鉛鋅精礦沸騰焙燒采取的措施收到了一定的效果,2013年以來(lái),基本扭轉(zhuǎn)了沸騰爐焙燒周期不過(guò)半年的局面。接下來(lái)將繼續(xù)對(duì)成分復(fù)雜原料的焙燒做進(jìn)一步的探索和總結(jié),為長(zhǎng)期連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。
[1] 彭容秋.鋅冶金[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2005.
Production practice of high-lead zinc concentrate’s fluidized roasting
HE Quan-long
In combination with the actual production practice, the paper analyzes the impact of high-lead zinc concentrate roasting on the long-term stable operation of fluidized roaster and some countermeasures are introduced.
high-lead zinc concentrate; fluidized roasting; hazard; measures
何全龍(1972—),男,陜西鎮(zhèn)巴人,工程師,主要從事硫酸生產(chǎn)管理工作。
2015-10-12
TF813
B
1672-6103(2016)04-0014-02