穆繼偉
(遼陽石化公司動力廠,遼寧遼陽111003)
分子篩純化系統(tǒng)蒸氣加熱器改造
穆繼偉
(遼陽石化公司動力廠,遼寧遼陽111003)
將KDON-3200/6500型空分裝置蒸氣加熱器改造為電加熱器,并通過對控制系統(tǒng)的改進(jìn),解決了加熱器泄漏,效率下降的問題。改造后分子篩運行平穩(wěn),保證了空分裝置長周期連續(xù)穩(wěn)定運行。
分子篩純化系;蒸氣加熱器;電加熱器
KDON-3200/6500型空分裝置分子篩純化系統(tǒng)由2個互相切換的分子篩吸附器組成,采用吸附法凈化空氣中的水分、二氧化碳、乙炔和其他碳?xì)浠衔?。分子篩吸附劑在常溫下將空氣中的水分、二氧化碳等吸附質(zhì)吸附在其表面上,加熱再生時利用吸附劑高溫下吸附容量減小的特性,再把吸附質(zhì)解析出來,達(dá)到連續(xù)凈化空氣的目的??諝獬龇肿雍Y吸附器的露點需要<-66℃,分子篩再生氣體溫度需要>170℃,分子篩再生冷吹峰值需要>100℃。
分子篩純化系統(tǒng)由DCS程序控制器控制,控制器通過9個步驟實現(xiàn)對分子篩純化系統(tǒng)的控制。每一步驟都設(shè)有為完成該步驟所需的等待時間及最長等待時間。其中卸壓時間5 min;加熱時間120 min;冷吹時間105 min;均壓時間10 min。分子篩程序可視運行工況,按操作人員的要求在自動控制與手動控制之間互相轉(zhuǎn)換。分子篩蒸汽加熱器投運以來運行平穩(wěn)。隨著使用年限的增加,為防止蒸汽加熱器泄漏增設(shè)1臺電加熱器,但使用中電加熱器電熱棒頻繁損壞,使用功率達(dá)不到設(shè)計要求,由于電加熱系統(tǒng)不是原設(shè)備設(shè)計,安裝地點距離分子篩容器較遠(yuǎn),熱損較大,熱效率低,只是在無蒸汽或蒸汽加熱器泄漏時,才臨時切換使用該系統(tǒng)。
空分裝置分子篩純化系統(tǒng)蒸汽加熱器在長期使用過程中,由于蒸汽的長期沖刷,加熱管束管壁明顯減薄。經(jīng)多次檢修堵漏,部分加熱管束已被堵死,換熱效率明顯下降,已不能滿足生產(chǎn)運行需要。雖然幾次出現(xiàn)蒸汽加熱器泄漏事故都能及時發(fā)現(xiàn),但分子篩吸附能力已經(jīng)明顯下降,判斷蒸汽加熱器是否泄漏的技術(shù)手段滯后,只能通過二氧化碳在線分析儀報警提示,等到冷吹時將蒸汽加熱器污氮入口閥關(guān)閉,在蒸氣加熱器底部的污氮側(cè)吹除閥處,用小鏡子試驗是否有水蒸氣附在鏡子表面。當(dāng)觀察到吹除閥有水蒸氣排出時,分子篩吸附劑已受到嚴(yán)重污染,空分系統(tǒng)將被迫停車,重新活化分子篩,但活化效果并不理想。
拆除原分子篩再生系統(tǒng)的蒸汽加熱器和電加熱器,更換為2臺電加熱器,互為備用,主流程采用原電加熱器流路,電加熱器加溫閥保留,蒸氣加熱器加溫閥取消。將原加熱時間和電加熱器通電時間一致(120 min),改為加熱115 min,加熱器聯(lián)鎖停電;電加熱器繼續(xù)通入污氮5 min后再切換,避免電加熱器切換與斷電同時進(jìn)行,造成電加熱器余熱過高,縮短使用壽命。電加熱器氣體出口溫度由可控硅調(diào)功器進(jìn)行調(diào)節(jié),并增設(shè)溫度高報警,高高聯(lián)鎖控制。
2.1 設(shè)備選型
新增電加熱器由電加熱器和控制系統(tǒng)兩部分組成,發(fā)熱元件采用具有良好耐蝕性、耐熱性,以及較好的冷作成型和焊接性的SUS304不銹鋼無縫管作為保護(hù)套,采用電氣物理特性穩(wěn)定、高溫力學(xué)性能好,冷變形塑性好,長期使用不會產(chǎn)生脆性斷裂的Cr20Ni80電阻電熱合金絲,經(jīng)壓縮工藝成型??刂撇糠植捎脭?shù)字電路,集成電路觸發(fā)器、可控硅等組成可調(diào)測溫、恒溫系統(tǒng)。
新增2臺電加熱器為立式,額定功率360 kW/臺,1用1備。工況Ⅰ:通過氣量5000 m3/h,出口溫度220℃。工況Ⅱ:通過氣量7000 m3/h,出口溫度170℃。
2.2 設(shè)備結(jié)構(gòu)
電加熱器為直立圓筒式結(jié)構(gòu),由多只管狀電熱元件和筒體組成,管狀電熱元件是在金屬管內(nèi)放入高溫電阻絲,空隙部分填入具有良好絕緣性和導(dǎo)熱性能的結(jié)晶氧化鎂粉,采用管狀電熱元件做發(fā)熱體。再生氣從上部進(jìn)入,通過電熱管組件使氣體溫度升高,再從下部出去進(jìn)入分子篩吸附器,電加熱器電熱元件共27支,每支15 kW,共405 kW。額定功率360 kW,接線24支,另有3支未接線,45 kW作為備用件預(yù)留在設(shè)備中,三項電源380 V,50 Hz。
2.3 控制系統(tǒng)
(1)AI808型數(shù)顯溫度控制柜,采用數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,集成電路觸發(fā)器,大功率可控硅和測溫元件組成測量、調(diào)節(jié)、控制回路。電加熱過程中,測溫元件將電加熱器出口溫度電信號送至數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀進(jìn)行放大、比較后顯示測量溫度值。同時輸出4~20 mA電流信號至可控硅觸發(fā)器組件的輸入端,控制輸出脈沖相位,從而控制可控硅導(dǎo)通角度,實現(xiàn)良好的控制精度和調(diào)節(jié)性。
(2)將原分子篩再生污氮流量指示報警回路改為流量指示報警聯(lián)鎖回路。當(dāng)污氮流量達(dá)到低限時,控制室報警,當(dāng)污氮流量達(dá)到低低限時聯(lián)鎖停電加熱器;在電加熱器出口設(shè)置溫度指示報警聯(lián)鎖,當(dāng)溫度達(dá)到高限時,控制室報警,當(dāng)溫度達(dá)到高高限時,聯(lián)鎖停電加熱器;設(shè)有電加熱器爐膛溫度超高自動斷電保護(hù),防止電加熱器干燒造成電熱元件損壞。
(3)由于控制系統(tǒng)一直沒有升級更新,微機系統(tǒng)配置較低,導(dǎo)致內(nèi)部的原程序不易改動,為實現(xiàn)取消加溫閥和在分子篩加熱115 min時聯(lián)鎖停電加熱器,又不影響切換程序運行,將加溫閥的開關(guān)信號在控制柜內(nèi)短接和設(shè)立一個單獨的計時程序計時。電加熱器控制測量點及參數(shù)見表1。
表1 電加熱器控制測量點及參數(shù)
改造前原電加熱器分子篩再生氣體溫度165℃,再生氣量≤5000 m3/h;蒸汽加熱器分子篩再生氣體溫度165℃,再生氣量≥6000 m3/h。再生出口氣體溫度冷吹峰值≤100℃,只達(dá)到分子篩再生需要的低限,分子篩中的水分、二氧化碳基本能解析,但隨著分子篩使用周期的增加,其吸附容量下降,吸附后期就會出現(xiàn)分子篩純化系統(tǒng)出口空氣中的二氧化碳含量上升的現(xiàn)象。
改造后的電加熱器分子篩再生氣體溫度179℃,再生氣量≥6000 m3/h,再生氣體出口溫度冷吹峰值≥120℃,分子篩再生效果良好。
分子篩再生加熱器改造投用后,由于設(shè)計配置合理,使再生氣量和溫度保持在最佳狀態(tài),滿足了分子篩再生需求,分子篩再生指標(biāo)達(dá)到了要求,安全性經(jīng)濟性得到了提高,保證了空分設(shè)備的連續(xù)穩(wěn)定運行。
〔編輯李波〕
TB657.9
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.35