夏榮?!∶辖▏?guó) 李建軍
摘要:本文主要介紹了汽輪機(jī)水環(huán)真空泵系統(tǒng)普遍存在的缺點(diǎn)、蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)的工作原理和優(yōu)點(diǎn),并通過(guò)介紹豐潤(rùn)熱電公司2號(hào)機(jī)組凝汽器抽真空系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化改造,證明了“蒸汽噴射抽真空”技術(shù)的應(yīng)用可行性。
關(guān)鍵詞:凝汽器;抽真空;真空泵;蒸汽;噴射
中圖分類號(hào)TK2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼A 文章編號(hào)2095-6363(2015)12-0057-02
凝汽器及其抽真空設(shè)備是汽輪機(jī)組的重要附屬設(shè)備,它們運(yùn)行的效果直接影響著整個(gè)汽輪機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性?,F(xiàn)階段凝汽器抽真空系統(tǒng)主要配用水環(huán)式真空泵設(shè)備。水環(huán)式真空泵存在著以下先天缺點(diǎn):1)運(yùn)行過(guò)程中噪聲較大。2)由于電機(jī)驅(qū)動(dòng),廠用電消耗量高(110kW電機(jī))。3)水環(huán)泵常用開(kāi)式循環(huán)水作為冷卻水,但開(kāi)式循環(huán)水溫度受到氣候條件影響,溫度變化較大,特別是夏天,循環(huán)冷卻水溫度最高可達(dá)近40℃,嚴(yán)重影響了水環(huán)真空泵的運(yùn)行效率,在夏季大負(fù)荷期間,由于真空泵運(yùn)行效率低,機(jī)組凝汽器真空度最低時(shí)僅能達(dá)到-85kPa,這不僅降低了汽輪機(jī)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)重時(shí)還可能造成機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作而發(fā)生跳機(jī)的非停事故。4)水環(huán)泵入口處真空度高,如果工作液換熱效果不好,極易造成泵入口部位各部件發(fā)生汽蝕,威脅設(shè)備安全運(yùn)行。凝汽器水環(huán)真空泵存在上述先天缺陷,因此更加凸顯出抽真空系統(tǒng)改造的必要性。
1.背景
豐潤(rùn)熱電公司每臺(tái)汽輪機(jī)組各配置了2臺(tái)湖北同方高科泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的型號(hào)為2BW4 353-0EK4,功率為110kW的水環(huán)式真空泵,該水環(huán)泵與主機(jī)一同投產(chǎn)運(yùn)行,投產(chǎn)時(shí)運(yùn)行穩(wěn)定,但是運(yùn)行過(guò)程中噪聲較大且廠用電消耗量高(110kW電機(jī))。水環(huán)泵用開(kāi)式水作為冷卻水。但循環(huán)水溫度受到氣候條件影響,溫度變化較大,特別是夏天,循環(huán)冷卻水溫度最高可達(dá)近32℃;根據(jù)歷史數(shù)據(jù),循環(huán)冷卻水溫度在夏季約3個(gè)月的時(shí)間里高于28℃,這導(dǎo)致了水環(huán)真空泵的板式換熱器傳熱溫差小,換熱效果差,致使泵內(nèi)工作液溫度高達(dá)到三十多度,這嚴(yán)重影響了水環(huán)真空泵的運(yùn)行效率,而且也容易造成泵入口部位的汽蝕,葉輪汽蝕斷裂缺陷見(jiàn)圖1。根據(jù)歷史記錄,在夏季大負(fù)荷期間,由于真空泵運(yùn)行效率低,機(jī)組凝汽器真空度最低時(shí)僅能達(dá)到-85kPa,這嚴(yán)重影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性和安全性,嚴(yán)重時(shí)可能造成機(jī)組低真空保護(hù)動(dòng)作而跳機(jī)的非停事故。
根據(jù)上述系統(tǒng)存在的問(wèn)題,凝汽器因?yàn)檎婵毡孟募竟ぷ饕簻囟容^高,工作液大量汽化,影響真空泵的出力,無(wú)法維持凝汽器最高真空;且真空泵耗能較高。另外,由于設(shè)備比較陳舊,導(dǎo)致嚴(yán)密性不好,凝汽器漏氣量增大真空泵設(shè)備長(zhǎng)期受汽蝕的影響,葉輪出現(xiàn)裂紋易斷裂,直接影響凝汽器的安全運(yùn)行。此前在液環(huán)泵冷卻水管線增加了一路地下深井水進(jìn)行補(bǔ)涼。但水環(huán)泵仍然存在著電耗偏高、噪音大等問(wèn)題,凝汽器無(wú)法達(dá)到最高真空的問(wèn)題,因此更加凸顯出系統(tǒng)改造的必要性。
2.原凝汽器真空泵系統(tǒng)基本情況
真空泵型式:水環(huán)式真空泵。
真空泵型式:2BW4 353-0EK4
額定工況抽干空氣量:72.0kg/h
極限真空度:3.3kPa.a
真空泵級(jí)數(shù):?jiǎn)渭?jí)
真空泵的配置:每臺(tái)機(jī)組配2臺(tái)水環(huán)真空泵,機(jī)組啟動(dòng)時(shí)投入2臺(tái)運(yùn)行,正常運(yùn)行時(shí)1臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。
真空泵2臺(tái)啟動(dòng)至凝汽器建立額定真空時(shí)間不大于40min。
真空泵工作液條件
工作液水源:凝結(jié)水
工作液溫度:~40℃
冷卻水如下:
冷卻器水源:開(kāi)式水
設(shè)計(jì)工業(yè)水溫:21℃
最高工業(yè)水溫:35℃
開(kāi)式水壓力:0.15-0.5MPa、
開(kāi)式水來(lái)自至冷凝器的循環(huán)水供水系統(tǒng),經(jīng)升壓泵升壓后供給冷卻設(shè)備,循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補(bǔ)充水采用經(jīng)過(guò)深度處理后的中水。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用帶自然通風(fēng)冷卻塔的二次循環(huán)供水系統(tǒng)。
3.蒸汽噴射抽真空技術(shù)原理
“蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)”是替代“真空泵抽真空系統(tǒng)”的一種創(chuàng)新技術(shù),它是在凝汽器抽真空系統(tǒng)中安裝多級(jí)蒸汽噴射器抽真空裝置,靠高速流動(dòng)蒸汽的“誘導(dǎo)”原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)凝汽器抽真空的目的。這樣有效解決了原真空泵因夏季工作水溫高因此工作出力低、運(yùn)行噪音大及氣蝕等經(jīng)濟(jì)和安全問(wèn)題,顯著提高凝汽器真空度,從而有效提高汽輪機(jī)組運(yùn)行效率。原真空泵僅啟機(jī)時(shí)投運(yùn),機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)處于備用狀態(tài),可有效達(dá)到減少耗用廠用電的節(jié)能效果。另外改造后,夏季可以平均提高機(jī)組真空0.5kPa;機(jī)組真空每提高1kPa可節(jié)約煤耗3.2g/(kw.H),因此該技改可降低煤耗1.6 g/(kw.H)。
凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造方案系統(tǒng)流程圖如圖2。
在兩級(jí)噴射器3.1和3.2作用下產(chǎn)生真空。
誘導(dǎo)工作原理:D側(cè)為動(dòng)力蒸汽側(cè),通過(guò)動(dòng)力噴嘴以超音速射流,產(chǎn)生真空,A為抽吸端(電廠指凝汽器來(lái)汽側(cè)),與D側(cè)的蒸汽混合后通過(guò)排出側(cè)E排出。蒸汽噴射器結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖3。
4.技術(shù)改造
2015年2月份,豐潤(rùn)熱電公司對(duì)2號(hào)機(jī)組凝汽器抽真空系統(tǒng)實(shí)施了節(jié)能優(yōu)化改造:即在原真空泵抽汽系統(tǒng)旁并聯(lián)安裝了一套“普瑞森能源科技(北京)有限公司”設(shè)計(jì)生產(chǎn)的KTB-PO-14059P型“雙級(jí)蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)”,保留原系統(tǒng)的2臺(tái)水環(huán)泵,在系統(tǒng)啟動(dòng)階段用于預(yù)抽系統(tǒng)真空。正常工況下僅投運(yùn)該“雙級(jí)蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)”即可滿足工況要求。雙級(jí)蒸汽噴射器通過(guò)動(dòng)力噴嘴以超音速射流,產(chǎn)生真空來(lái)抽吸凝汽器里的不凝氣體,其動(dòng)力蒸汽可以考慮從輔機(jī)聯(lián)箱里抽出0.4Mpa的蒸汽,蒸汽量約1000kg/h。來(lái)從凝汽器的不可凝氣體通過(guò)該雙級(jí)蒸汽噴射器連同動(dòng)力蒸汽進(jìn)入系統(tǒng)冷凝器中冷卻,動(dòng)力蒸汽和凝汽器被抽氣體中的水蒸汽冷凝成水,回收到凝汽器熱井中。
5.經(jīng)濟(jì)性計(jì)算
對(duì)投資回報(bào)等指標(biāo)的分析計(jì)算如下。
標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)580元/噸,電價(jià)0.4元/度電。夏季運(yùn)行時(shí)間4個(gè)月(電廠運(yùn)行數(shù)2880h)計(jì)算,一臺(tái)300MW機(jī)組提高凝汽器真空每年所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益:
1×(300×10)×2880×(0.5×3.2×10)×580=80.18萬(wàn)元。
改造前水環(huán)泵如因汽蝕需更換葉輪約需30萬(wàn)元費(fèi)用(兩臺(tái)泵),改造后抽真空系統(tǒng)可以安全穩(wěn)定運(yùn)行,更換周期最少延長(zhǎng)至12年,節(jié)約費(fèi)用15萬(wàn)/年(按兩年更換計(jì)算)。
一臺(tái)300MW機(jī)組廠用電節(jié)省電費(fèi)的經(jīng)濟(jì)效益:
原2BE1 353的電機(jī)功率為llOkW/h,按照電價(jià)0.4元,電廠運(yùn)行數(shù)7000h計(jì)算。
110×7000×0.4=30.8萬(wàn)元
動(dòng)力蒸汽成本核算:
產(chǎn)生0.4MPa蒸汽所需要的煤成本約0.3元/度電,電廠運(yùn)行數(shù)7000h計(jì)算,系統(tǒng)所消耗的0.4MPa蒸汽量為1.0t/h,動(dòng)力蒸汽的成本為:1.0×110×7000×0.3=23.1萬(wàn)元
則一臺(tái)300MW機(jī)組凝汽器真空系統(tǒng)改造后每年經(jīng)濟(jì)收益為:
80.18+15+30.8-23.1=102.88萬(wàn)元
成本回收年計(jì)算:技改工程總投資約220萬(wàn)元,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)收益為102.88萬(wàn)元,成本回收年限為:220/102.88=2.14(年)
6.結(jié)論
實(shí)踐證明,一臺(tái)300MW機(jī)組“凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造”后,可降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗1.6g/(kw.H);如果機(jī)組全年“滿發(fā)”,每年可降低標(biāo)準(zhǔn)煤耗4204.8噸。這樣不僅顯著節(jié)約能源消耗,而且還將大大減少了硫化物、氮氧化物、碳氧化物和煙塵的排放,對(duì)社會(huì)環(huán)保意義巨大。另外,該項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新可有效避免傳統(tǒng)水環(huán)真空泵出力隨季節(jié)變化明顯、運(yùn)行噪音大、部件易汽蝕的先天缺陷。
目前很多電力企業(yè)的“凝汽器抽真空系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造”都選用“蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)”技術(shù),如:豐潤(rùn)熱電公司、包頭發(fā)電廠、龍口發(fā)電廠等。經(jīng)多廠實(shí)踐應(yīng)用,該項(xiàng)技術(shù)改造節(jié)能效果顯著、設(shè)備運(yùn)行可靠性大大增強(qiáng),各技改的電力企業(yè)都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。這說(shuō)明“蒸汽噴射抽真空系統(tǒng)”技術(shù)雖然起步較晚,但技術(shù)成熟度很高。該技改工程投資成本不高,成本回收年限短,約為2年。因此該技術(shù)創(chuàng)新已在電力企業(yè)廣泛推廣。