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        馬頭洗選廠浮選操作方案的探索與實(shí)踐

        2016-01-19 12:34:26王海濤
        選煤技術(shù) 2016年3期
        關(guān)鍵詞:馬頭浮選機(jī)精煤

        王海濤

        (冀中能源峰峰集團(tuán) 馬頭洗選廠,河北 邯鄲 056045)

        馬頭洗選廠是冀中能源峰峰集團(tuán)的中央型煉焦煤選煤廠,是我國(guó)“一五”期間由前蘇聯(lián)援建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一,實(shí)際處理能力在4.00 Mt/a以上。該廠歷經(jīng)多次技術(shù)改造,目前原煤以不脫泥方式入選,主選工藝為無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、浮選的聯(lián)合工藝,浮選尾煤采用兩段濃縮、兩段回收方式處理。該廠入選原煤來(lái)自峰峰集團(tuán)所屬的梧桐莊礦、辛安礦、新三礦、羊渠河礦等煤礦,主導(dǎo)產(chǎn)品為十級(jí)冶煉焦精煤和肥精煤,主要作為煉焦原料[1-3]。

        隨著礦井開(kāi)采方式的變化和優(yōu)質(zhì)煤炭資源的減少,馬頭洗選廠入選原煤的可選性變差,細(xì)粒煤含量對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響越來(lái)越大,尤其是對(duì)浮選系統(tǒng)造成很大壓力,這對(duì)浮選操作方案和現(xiàn)場(chǎng)工藝管理提出了更高要求。為此,需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)浮選操作方案進(jìn)行探索。

        1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

        近年來(lái),馬頭洗選廠對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)不斷進(jìn)行工藝改造和設(shè)備更新,逐步形成了目前的工藝:重介精煤磁選尾礦通過(guò)轉(zhuǎn)排泵排入角錐池,角錐池底流經(jīng)脫水篩和離心機(jī)處理后作為精煤泥,其溢流作為浮選入料進(jìn)行浮選系統(tǒng)處理(圖1)。

        圖1 馬頭洗選廠煤泥水處理原則流程

        在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,浮選入料的粒度可保持在<0.3 mm。該廠原煤采用不脫泥方式入選,其中的粉煤含量過(guò)高,>0.5 mm粒級(jí)產(chǎn)率為74.44%,灰分為34.03%,<0.5 mm粒級(jí)產(chǎn)率為25.56%,灰分為20.18%。通過(guò)2016年3月的原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果(表1),結(jié)合原煤篩分?jǐn)?shù)據(jù)可以看出:原煤中原生煤泥產(chǎn)率在30%左右,加上破碎、運(yùn)轉(zhuǎn)、浸泡、攪拌、剪切等環(huán)節(jié)產(chǎn)成的次生煤泥量,浮選系統(tǒng)煤泥量在35%以上。此外,由于馬頭洗選廠的入選原煤煤種繁多,煤質(zhì)差異大,導(dǎo)致浮選操作難度增大,浮選系統(tǒng)生產(chǎn)壓力極大,曾出現(xiàn)浮選系統(tǒng)紊亂的問(wèn)題,致使浮選指標(biāo)惡化。

        為此,馬頭洗選廠浮選技術(shù)人員通過(guò)深入研究浮選作用機(jī)理和浮選藥劑工作原理,結(jié)合浮選生產(chǎn)實(shí)際操作需要,探索適合該洗煤廠實(shí)際的浮選操作制度。

        表1 原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果

        注:煤樣質(zhì)量為150 kg,灰分為30.49%。

        2 浮選系統(tǒng)的改進(jìn)

        (1)主選與分選相結(jié)合工藝的應(yīng)用。以西部浮選系統(tǒng)為例,由于原煤煤質(zhì)的波動(dòng),浮選精礦的粒度組成發(fā)生變化,加之加壓過(guò)濾機(jī)的工況不同,致使濾液濃度不穩(wěn)定,精煤壓濾機(jī)的反吹物料濃度高。為此,采用單臺(tái)浮選機(jī)對(duì)這部分物料進(jìn)行處理,并根據(jù)浮選機(jī)工況,增加部分浮選物料(角錐池部分溢流),這樣既能避免濾液中高灰細(xì)泥和殘留藥劑對(duì)其它浮選機(jī)分選效果的影響,又能保證各浮選機(jī)的處理能力。分選浮選機(jī)與主選浮選機(jī)相結(jié)合的工藝,可以穩(wěn)定浮選系統(tǒng)的入浮煤泥量。

        (2)雙系統(tǒng)入浮煤泥量的合理分配。由于東西重介分選系統(tǒng)的原煤入選量不均勻,導(dǎo)致配套的浮選系統(tǒng)入浮煤泥量不同,加上各浮選機(jī)的工況存在差異,進(jìn)而致使與其配套的脫水系統(tǒng)處理能力無(wú)法滿足要求。此外,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于單系統(tǒng)故障迫使生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)的事故時(shí)有發(fā)生。為此,通過(guò)雙閘門調(diào)控浮選系統(tǒng)入料量,實(shí)現(xiàn)東西浮選系統(tǒng)入浮煤泥量的有效控制。

        (3)增設(shè)噴淋水設(shè)施。當(dāng)入選原煤為極難選煤時(shí),由于高灰細(xì)泥與浮選藥劑粘附并浮出,導(dǎo)致泡沫層發(fā)虛,浮選精煤灰分偏高。為此,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況和對(duì)浮選精煤灰分的要求,在浮選機(jī)第一、第二室上方增設(shè)噴淋水設(shè)施,以降低浮選精煤灰分并提高其質(zhì)量。

        (4)浮選機(jī)流量調(diào)整方式的優(yōu)化。XJM-S16型浮選機(jī)的流量原通過(guò)入料閘門和礦化器的內(nèi)堵噴嘴調(diào)整,但閘門閘板和礦化器噴嘴易被磨損,導(dǎo)致生產(chǎn)成本和檢修難度增大;此外,由于礦化器內(nèi)堵噴嘴的原因,造成其內(nèi)部壓力分布不均,影響藥劑使用效果。針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,將礦化器噴嘴的材料更換為聚酯材料,其具有耐磨損、韌性大、價(jià)格適中的特點(diǎn);同時(shí),對(duì)其口徑進(jìn)行優(yōu)化,將其從單一的40 mm調(diào)整為28、30、35 mm三種,實(shí)現(xiàn)混合搭配使用。經(jīng)此優(yōu)化后,入料閘門和礦化器噴嘴使用壽命得以延長(zhǎng),藥劑使用效果得到改善。

        (5)采用專利乳化裝置。在XJM-S16型浮選機(jī)上安裝擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的微型乳化裝置,對(duì)浮選藥劑進(jìn)行乳化,以提高浮選效果和藥劑性能,并節(jié)省藥劑用量。對(duì)單臺(tái)浮選機(jī)的使用效果觀察發(fā)現(xiàn),在浮選效果相同時(shí),該裝置可節(jié)省浮選藥劑用量1個(gè)百分點(diǎn)左右;同時(shí),當(dāng)浮選入料中的超細(xì)粒物料(<0.045 mm粒級(jí))產(chǎn)率增加時(shí),其對(duì)抑制浮選效果變差和浮選指標(biāo)惡化有著重要作用。在浮選入料濃度為120 g/L、灰分為20.06%的條件下,乳化器不同狀態(tài)時(shí)551#浮選機(jī)的浮選試驗(yàn)結(jié)果(表2、表3)說(shuō)明,該裝置對(duì)浮選精礦各粒級(jí)浮選效果的改善均有促進(jìn)作用。

        表2 乳化器開(kāi)啟時(shí)的浮選試驗(yàn)結(jié)果

        表3 乳化器關(guān)閉時(shí)的浮選試驗(yàn)結(jié)果

        3 浮選操作制度的完善

        通過(guò)連續(xù)三年多的大量數(shù)據(jù)積累和研究總結(jié),該廠浮選系統(tǒng)形成了目前的“兩平穩(wěn),三滿足,四保證”操作制度。

        (1)“兩平穩(wěn)”是指浮選入料桶的液位平穩(wěn)和東西兩系統(tǒng)的原煤入選量平穩(wěn),只有保持浮選入料桶的液位平穩(wěn),才能保證浮選機(jī)入料的平穩(wěn),進(jìn)而保證浮選泡沫層的穩(wěn)定;東西兩系統(tǒng)的原煤入選量平穩(wěn),對(duì)于浮選系統(tǒng)入料量的穩(wěn)定有著重要意義,也為保證脫水能力滿足要求提供了保障,進(jìn)而為浮選操作調(diào)整創(chuàng)造了有利條件。

        (2)“三滿足”即滿足單機(jī)處理量和礦化效果、藥劑乳化效果的要求,浮選機(jī)的單機(jī)處理量要控制在320~400 m3之間,否則易造成浮選效果不佳;礦化器的工作壓力要控制在0.06~0.15 MPa之間,壓力過(guò)高易使礦化器的噴嘴磨損嚴(yán)重,而壓力過(guò)低易使礦化器的噴嘴被雜物堵塞,需要及時(shí)清理;為了保證浮選藥劑的乳化效果,藥劑乳化時(shí)的壓力要控制在0.40~0.60 MPa之間。

        (3)“四保證”就是保證浮選機(jī)的前兩室刮礦量和入浮礦漿濃度、尾礦質(zhì)量、各室進(jìn)氣孔與分段加藥滿足要求。浮選機(jī)的前兩室刮礦量對(duì)浮選精煤灰分有著重要影響,當(dāng)前兩室刮礦量過(guò)大時(shí),大部分高灰細(xì)泥就會(huì)被浮出,容易導(dǎo)致精灰偏高;而刮礦量過(guò)小時(shí),易使精煤顆粒集中在后兩室,導(dǎo)致尾煤灰分偏低。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,入浮礦漿濃度要控制在100 g/L左右,可以通過(guò)控制角錐池的排放量和增加系統(tǒng)循環(huán)水量來(lái)實(shí)現(xiàn)。浮選尾礦是否跑煤對(duì)于保證浮選精煤產(chǎn)量和尾煤質(zhì)量具有重要影響,因此必須保證浮選尾礦不跑煤。浮選生產(chǎn)時(shí)要保證各室進(jìn)氣孔和分段加藥處于正常狀態(tài),一段加藥要適當(dāng)減少捕收劑的用量,保證細(xì)粒精礦優(yōu)先浮出,避免粗顆粒浮起過(guò)多而影響精礦的浮選;二段加藥要適當(dāng)增加起泡劑的用量,以提高粗精礦的回收效果,從而保證浮選精煤和尾煤的指標(biāo)合格。

        根據(jù)原煤煤質(zhì)特征和浮選系統(tǒng)結(jié)構(gòu),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況形成的“一穩(wěn)二水三壓力,前捕后起保指標(biāo)”的操作法,獲得2014年“全國(guó)煤礦職工先進(jìn)操作法”二等獎(jiǎng)。

        4 生產(chǎn)效果

        在對(duì)浮選系統(tǒng)操作方案優(yōu)化后,目前東西兩系統(tǒng)的總?cè)敫∶耗嗟V漿量在1 700 m3/h左右,且兩套浮選系統(tǒng)的處理量基本持平;浮選精煤灰分在10.00%~11.00%之間,尾煤灰分在55.00%以上;每噸精煤的浮選藥劑用量為0.38 kg,與去年同期相比下降0.04 kg。

        2016年3月份馬頭選選廠本部的生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表4。

        表4 2016年3月份馬頭選選廠本部的生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果

        2016年3月的生產(chǎn)水平更好,就該廠來(lái)說(shuō)是歷史上的最好記錄,每噸精煤的浮選藥劑用量?jī)H為0.33 kg,該月可節(jié)省生產(chǎn)成本20余萬(wàn)元,全年可節(jié)省開(kāi)支百萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益比較顯著。

        5 結(jié)語(yǔ)

        馬頭選選廠浮選操作方案的完善,是在大量實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)不斷積累與摸索的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,對(duì)浮選生產(chǎn)有著很強(qiáng)的指導(dǎo)作用,具有一定的推廣價(jià)值。該操作方案的完善與應(yīng)用,提高了浮選系統(tǒng)應(yīng)對(duì)極難選煤的有效能力,為浮選生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了有力保障。

        [1] 蘇寧方.無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器在馬頭洗選廠的應(yīng)用[J].煤炭科學(xué)技術(shù), 2012,40(S1):115-116.

        [2] 楊玉華,曾付洋.馬頭洗選廠工藝系統(tǒng)的改造[J].選煤技術(shù),2009(3):38-39.

        [3] 蘇寧方,沈 雁.馬頭洗選廠二次浮選工藝系統(tǒng)改造[J].煤質(zhì)技術(shù), 2011(2):63-65.

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