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        焦爐煤氣脫硫廢液提鹽裝置建設(shè)及運行初探

        2016-01-06 05:41:01龍繼崇任志勇
        河南化工 2015年7期

        李 紅, 龍繼崇, 任志勇, 張 健

        (1.安陽市煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 , 河南 安陽 455000 ; 2.安陽縣安全監(jiān)督管理局 , 河南 安陽 455000 ; 3.安陽中油銷售有限責任公司 , 河南 安陽 455000)

        焦爐煤氣脫硫廢液提鹽裝置建設(shè)及運行初探

        李紅1, 龍繼崇2, 任志勇2, 張健3

        (1.安陽市煤化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 , 河南 安陽455000 ; 2.安陽縣安全監(jiān)督管理局 , 河南 安陽455000 ; 3.安陽中油銷售有限責任公司 , 河南 安陽455000)

        摘要:介紹了脫硫廢液提鹽技術(shù)及流程、設(shè)備配置,改造試行后,取得了較好效果,解決了脫硫廢液的處理問題。

        關(guān)鍵詞:HPF法 ; 焦爐煤氣 ; 脫硫 ; 提鹽

        HPF法焦爐煤氣脫硫過程中,由于副反應(yīng)的發(fā)生,會產(chǎn)生硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽等無機鹽,當上述無機鹽在脫硫液中累積到一定濃度時(超過250 g/L),脫硫效率就會下降,其濃度與脫硫效率成反比。因此,需要定期外排脫硫液,補充新水來降低無機鹽類的濃度,從而保證脫硫效率。焦化廠原來對脫硫廢液的處理與國內(nèi)大多數(shù)廠家一樣,主要通過排入煤場摻入煉焦煤中煉焦進行簡單處理。該處理方式,不僅有一定的散發(fā)污染,而且會對配煤系統(tǒng)的設(shè)備造成腐蝕。而脫硫廢液中的硫氰酸鹽等是很重要的化工原料,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化學(xué)合成、農(nóng)藥、印染、油田、貴金屬浮選、抽絲、化學(xué)分析、電鍍等,市場需求巨大。通過調(diào)研考察,決定在某焦化有限公司建設(shè)一套脫硫廢液提鹽裝置,以解決脫硫廢液的處理問題。

        1工藝流程及設(shè)備性能

        1.1 工藝流程簡介

        通過對脫硫廢液進行脫色等預(yù)處理,然后將脫色液真空蒸發(fā)濃縮,再經(jīng)過冷卻、梯度結(jié)晶、離心分離等過程先后分別提取硫代硫酸銨混鹽、硫氰酸銨等產(chǎn)品。年處理廢液7 000 t,產(chǎn)出硫氰酸銨500 t、硫代硫酸銨混鹽500 t,回收氨水6 000 t。

        具體流程(如圖1所示):由脫硫工段送來的脫除硫黃泡沫的清液(脫硫廢液原料)進入脫色釜并同時加入活性炭,在真空、攪拌狀態(tài)下加熱脫除脫硫廢液中的有色雜質(zhì)。加熱過程中產(chǎn)生的含氨蒸汽通過冷凝器冷凝后送回脫硫系統(tǒng)。脫色釜內(nèi)留下的液體和活性炭由壓濾機進行分離,液體入清液儲罐,活性炭循環(huán)使用并在累積到一定量后送煤廠與原煤混合煉焦。過濾后的清液經(jīng)泵抽入真空濃縮釜。經(jīng)攪拌加熱,大量水分蒸發(fā)出去。真空蒸發(fā)出的水汽經(jīng)冷凝器冷凝后送回脫硫系統(tǒng)。真空濃縮釜內(nèi)殘留液體先用離心機進行分離,然后再用壓濾機進行分離,產(chǎn)品主要為硫代硫酸銨和硫酸銨的混鹽。壓濾機出來的清液送入結(jié)晶釜,用20 ℃以下的水進行冷卻,通過緩慢降溫,硫氰酸銨晶體逐步析出,用離心機進行離心分離。離心分離時采用硫氰酸銨飽和溶液對晶體進行洗滌,最后用少量清水洗滌。離心液導(dǎo)入離心液儲罐循環(huán)使用,即獲得產(chǎn)品純度96%以上的硫氰酸銨。

        圖1 脫硫工藝流程圖

        1.2 主要設(shè)備配置

        某焦爐煤氣脫硫廢液提鹽裝置主要設(shè)備配置見表1。

        表1 主要設(shè)備配置表

        2試運行情況

        2.1 提鹽效果及硫氰酸銨質(zhì)量達到了設(shè)計指標

        某焦化廠焦爐煤氣發(fā)生量為28 000 Nm3/h,脫硫工藝為HPF濕式氧化。原脫硫廢液處理方式為:定期抽取少部分用于煤場配煤,使脫硫循環(huán)液中硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽等無機鹽濃度降到300 g/L以下,煤氣中H2S由原來的5 g/Nm3降為0.3 g/Nm3,但脫硫效率波動較大。

        本脫硫廢液提鹽裝置投產(chǎn)后,對脫硫后煤氣中H2S含量和副產(chǎn)品硫氰酸銨純度及系統(tǒng)中主要操作指標等進行了多次現(xiàn)場抽樣檢測,脫硫循環(huán)液中硫氰酸鹽、硫代硫酸鹽和硫酸鹽等無機鹽濃度降到了200 g/L以下,煤氣中H2S由原來的0.3 g/Nm3降為0.15 g/Nm3,并且脫硫效率穩(wěn)定,硫氰酸銨純度為97.1%以上,提鹽效率及附產(chǎn)品質(zhì)量均較好。

        2.2 裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,系統(tǒng)外排少,裝置環(huán)?;?/h2>

        該裝置自投入運轉(zhuǎn)以來,整個裝置運轉(zhuǎn)基本平穩(wěn),而且運轉(zhuǎn)成本較低,作業(yè)環(huán)境良好,降低了工人勞動強度。系統(tǒng)內(nèi)無廢液、廢渣外排,工藝尾氣送入負壓煤氣管道,無二次污染。

        3存在問題及改進

        該裝置自投入運轉(zhuǎn)以來,基本達到了設(shè)計要求,但還存在一些問題,焦化廠已經(jīng)做出了改進:

        3.1 脫色、濃縮過程中的尾氣污染問題

        原設(shè)計中脫色、濃縮過程中的尾氣直接排入大氣,因尾氣中含有氨氣,不僅污染環(huán)境,而且散發(fā)刺鼻氣味,嚴重影響職工身心健康。通過調(diào)研,決定把所有尾氣全部引入負壓煤氣管道,效果很好,不但解決了尾氣的污染問題,還增加了煤氣中的氨含量,提高了煤氣中的氨硫比,有利于提高脫硫效率。

        3.2 脫硫液平衡問題

        原設(shè)計中回收的氨水重新進入脫硫系統(tǒng),由于脫硫系統(tǒng)每天要補充蒸氨工藝來的濃氨水15~20 t,造成脫硫液增多,無法平衡,通過化驗分析,把回收的氨水進蒸氨系統(tǒng),然后去生化再處理,解決了脫硫液的平衡問題。

        3.3 水環(huán)式真空泵運行不穩(wěn)定、結(jié)垢等問題

        原設(shè)計真空脫色采用的是水環(huán)式真空泵,存在運行不穩(wěn)定、結(jié)垢等問題,一度不能正常生產(chǎn),當我們把尾氣引入負壓煤氣管道后,發(fā)現(xiàn)負壓煤氣管道中的負壓即能滿足脫色要求,因此脫色不再使用真空泵,降低了運行和維修費用。

        3.4 硫代硫酸銨混鹽無法銷售問題

        原設(shè)計中只生產(chǎn)硫代硫酸銨混鹽和硫氰酸銨兩種產(chǎn)品,而硫代硫酸銨混鹽中由于硫代硫酸銨的含量較低,沒有利用價值,造成銷售困難,形成新的固廢,不得不摻入配煤中回爐進行處理。通過調(diào)研我們正在進行工藝改進,通過氧化法在提鹽生產(chǎn)過程中把硫代硫酸銨直接轉(zhuǎn)化成有價值的硫酸銨和硫磺。

        4結(jié)論

        該項目建成運行后,使煤氣凈化的脫硫過程實現(xiàn)“廢液零排放” ,也沒有了因向煤場排“廢液”而產(chǎn)生的污染;同時,減少了“廢液”配煤對輸送設(shè)備的腐蝕,煉焦入爐煤水分降低0.714%,煉焦工序能耗也得到了降低。

        本裝置年處理脫硫廢液7 000 t,產(chǎn)出硫氰酸銨500多t、硫代硫酸銨500多t,回收氨水約6 000 t,達到了設(shè)計指標。年節(jié)約標準煤495 t,銷售額300萬元,利稅額度約50萬元。經(jīng)濟和社會效益顯著。

        作者簡介:李紅(1974-),女,從事危險化學(xué)品安全評價工作,E-mail:duocaihui@163.com。

        收稿日期:2015-03-21

        中圖分類號:TQ546.5

        文獻標識碼:B

        文章編號:1003-3467(2015)07-0036-02

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