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        電子定量包裝秤常見故障檢修

        2016-01-05 02:02:38索治斌
        河南化工 2015年2期
        關鍵詞:氣缸電磁閥

        電子定量包裝秤常見故障檢修

        索治斌

        (河南能源化工集團 安化公司 , 河南 安陽455133)

        摘要:通過幾年來對電子定量包裝秤的故障處理,總結出了一套行之有效的處理問題的方法,將其常見的故障現(xiàn)象及其解決問題的方法進行了總結。

        關鍵詞:F701儀表 ; PLC ; 氣缸 ; 電磁閥 ; 夾袋開關 ; 大、小料門

        中圖分類號:TQ050.7文獻標識碼:B

        收稿日期:2014-12-09

        作者簡介:索治斌(1977-),男,工程師,從事儀表控制管理工作,電話:15517208932。

        河南能源化工集團安化公司始建于1965年,現(xiàn)為河南能源化工集團重要成員單位,是河南省重要的化肥、精細化工、新材料生產基地,全國500家最大化工企業(yè)、河南省100家重點企業(yè)之一。目前主要產品及年生產能力為合成氨32萬t、尿素47萬t、甲醇8.5萬t、甲胺/DMF 16萬t、復合肥20萬t、乙二醇20萬t、瓶級聚酯30萬t。我公司第二套合成氨尿素系統(tǒng)于1999年建成投產后,使用LBN-50AS型電子定量包裝秤對其生產的尿素進行包裝,該電子定量包裝秤計量準確度高,穩(wěn)定性好,包裝速度快,它廣泛應用于化肥行業(yè)及其它顆粒包裝行業(yè),2005年,我公司對其第一套合成氨尿素系統(tǒng)的包裝設備進行了改造,將其包裝設備更換為NBN-50AD型電子定量包裝秤,通過近十年的使用,該秤出現(xiàn)的故障機率較小,但是在使用過程中,兩種型號的包裝秤均出現(xiàn)過類似的故障現(xiàn)象,下面本文就將其出現(xiàn)的常見故障及其檢修方法介紹如下:

        1系統(tǒng)組成

        電子定量包裝秤主要由電氣控制部分、稱重部分、氣動部分和機械部分組成。其中電氣控制部分包括F701儀表、PLC、電磁閥、夾袋開關和各種控制按鈕;稱重部分包括稱重傳感器、傳感器接線板、稱量料斗;氣動部分包括氣路管線、各種氣缸;機械部分包括大料門、小料門、夾袋門和稱料斗門。由于機械部分在生產過程中是連續(xù)運行的,所以它的故障發(fā)生率占到了80%以上。

        7能耗對比

        己二胺裝置年的運行時間約8 000 h,回收效率為0.95,鍋爐效率為0.8,煤的低位發(fā)熱值為22 990 kJ/kg,噸煤價格為350元/t,軟化水的價格為8元/t。

        表3 改造前后損失的蒸汽和熱量對比

        可見,對己二胺裝置蒸汽及凝結水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造后每年可節(jié)約225萬元。雖然,當時的改造資金約有60萬元 ,但取得的經濟效益更大,達到了預期的效果。

        8結論

        通過熱力學分析為己二胺裝置蒸汽及凝結水系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造提供理論依據(jù),不但回收了蒸汽冷凝水,同時還減少了熱量的損失,降低生產成本,應用后,有效地提供了企業(yè)的市場競爭力,經濟和社會效益顯著。

        參考文獻:

        [1]盛莉.蒸汽凝結水系統(tǒng)節(jié)能降耗過程研究[D].天津:天津大學,2006.

        [2]任春梅.清潔發(fā)展機制對我國可持續(xù)發(fā)展的影響分析[D].長春:吉林大學,2007.

        [3]張守漢,譚芙蓉,肖曄,等.閉式回收技術在蒸汽冷凝水回收利用中的應用[J]. 節(jié)能,2007(01):34-36.

        2工作過程

        若想在設備出現(xiàn)故障時能夠迅速地判斷出故障的原因所在,就必須對整個稱重包裝系統(tǒng)的工作過程有一個非常清楚的認識。該稱重包裝系統(tǒng)的工作過程大致如下:首先打開系統(tǒng)電源后掛袋,撥動夾袋開關后,通過PLC控制夾袋開關電磁閥,使其夾袋氣缸動作,夾住包裝袋,按下稱運行按鈕后,其大、小料門同時打開,開始向稱料斗中投料,并通過安裝在稱料斗上的稱重傳感器來對其進行質量的測量,并將其測得的質量數(shù)值經過轉換后傳遞給F701儀表,F(xiàn)701儀表根據(jù)此質量數(shù)值來對各機械部分進行相應的控制。當尿素的質量數(shù)值達到設定的要求后,先關閉大料門,然后經過一定的時間后再關閉小料門。當大料門關閉,小料門第一次關閉后,尿素的質量數(shù)值未達到F701儀表設定的質量下限值時,F(xiàn)701會通過PLC控制再次打開小料門進行一次補料,直至滿足設定的質量下限值為止。當滿足質量要求后,打開稱料斗門,使其尿素落入包裝袋中,經過縫包后,從而就完成了一次尿素的稱重與包裝。其工作原理圖如圖1所示。

        圖1 電子包裝秤工作原理圖

        3故障現(xiàn)象及處理方法

        3.1 速度與精度的調整

        在電子定量包裝秤所有的故障問題當中,速度與精度的調整是最常見的一個問題,在成品的包裝中,既要保證包裝的速度,滿足生產的需要,又要保證包裝的精度,滿足質量的要求,這就要求在F701儀表的04和06參數(shù)中設定最佳的數(shù)值。06中的參數(shù)決定著包裝秤大料門關閉的時間,也就是決定著包裝的速度,該數(shù)值越小,速度越快,但是包裝速度快會引起超差現(xiàn)象的發(fā)生。根據(jù)國家重力式自動裝料衡器(定量自動衡器)檢定規(guī)程JJG564-2002中的要求,若要使該包裝秤達到0.2級的稱重精度,則單秤的包裝秤的稱重速度必須保證每分鐘11袋,雙秤的包裝秤的稱重速度必須保證每分鐘15袋。通過調試,將F701儀表中06里面的參數(shù)調整到最佳。F701儀表04中的參數(shù)決定著小料門關閉的時間,也就是所謂的落差,該數(shù)值必須設置恰當才能保證在小料門一次關閉后,滿足質量的要求。否則,會出現(xiàn)關閉一次小料門后,質量低于下限值,重新打開小料門進行補料,而又可能造成超差的現(xiàn)象。當電子定量包裝秤設置成序列補償工作方式時,方式04中的參數(shù)并不是固定不變的,而是隨著成品平均袋數(shù)的質量而變化的,如果參數(shù)變化的不合適,也會造成小料門補料的現(xiàn)象,所以,此時應對其參數(shù)進行重新調整,才能保證稱重的精度,避免超差現(xiàn)象的發(fā)生。

        3.2 夾袋門關閉后,立即又自動打開

        當成品落入包裝袋中后,夾袋門應自動關閉,進行釋袋,然后再次撥動夾袋開關后,打開夾袋門進行下一袋的包裝,如果在夾袋門自動關閉后,又立即自動打開,說明夾袋開關出現(xiàn)了問題。由于環(huán)境的影響,成品中的粉塵落入到了夾袋開關的內部,不但對其造成了一定程度的腐蝕,而且還造成開關內部的短路,所以,才會出現(xiàn)上述現(xiàn)象。對其內部的粉塵進行清理后,即可消除該故障現(xiàn)象。為了避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,應對其夾袋開關進行密封保護,防止粉塵落入其內部,既保證夾袋開關使用的壽命,又保證生產的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

        3.3 按秤啟動按鈕后,料門打不開

        按下秤啟動按鈕后,大、小料門打不開,無法進行投料包裝,并且在F701儀表上閃爍著Err3的字樣。出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因,是由于在秤停止長時間不用后,料斗里面還有一定質量的成品,成品質量的數(shù)值超過了F701儀表方式36里面設定的數(shù)值,從而造成該現(xiàn)象的發(fā)生。處理的方法是首先將料斗進行清倉,然后將F701儀表方式90里面的數(shù)值進行清零即可解決。為了避免該現(xiàn)象的發(fā)生,在長時間不使用包裝秤時務必要及時地對料斗進行清倉,保持空倉的狀態(tài)。還有一種故障現(xiàn)象是,按秤啟動按鈕后,大、小料門當中的一個或兩個打不開,F(xiàn)701儀表顯示也正常,出現(xiàn)該現(xiàn)象,經仔細檢查發(fā)現(xiàn)其控制料門的電磁閥的供電電源出現(xiàn)了問題,這是由于成品當中的粉塵對其接線端子腐蝕,造成了電磁閥供電電源線路的接觸不良,重新對其接線進行處理后,問題即可得到解決。

        3.4 在包裝過程中出現(xiàn)超差現(xiàn)象

        在成品的包裝過程中,出現(xiàn)問題最多的就是超差現(xiàn)象,引起超差現(xiàn)象的原因有很多,下面本人就針對出現(xiàn)超差的不同程度和不同現(xiàn)象進行逐一的分析。

        3.4.1每袋都超差,且超差很嚴重

        出現(xiàn)此類問題,首先所觀察到的現(xiàn)象是大料門、小料門或稱料斗門當中的一個出現(xiàn)了異常現(xiàn)象,該關閉的沒有關閉。也就是說,在秤啟動投料后,大、小料門或稱料斗門當中的一個始終處于打開狀態(tài),無法自行關閉,經過仔細檢查可發(fā)現(xiàn),其對應料門的電磁閥始終帶電。經過分析確認,該現(xiàn)象的發(fā)生是由于PLC當中的輸出繼電器因高頻率的使用造成了其內部觸點粘結,不能斷開。解決的方法是更換一路PLC的輸出,并且更改其相應的程序。還有一種現(xiàn)象是三種料門動作異常,但其對應的電磁閥供電也正常,此故障是由電磁閥內部的機械部分所引起,更換電磁閥后問題即可得到解決。

        3.4.2偶爾連續(xù)幾袋出現(xiàn)超差現(xiàn)象,且超差數(shù)值不大

        出現(xiàn)此類現(xiàn)象,所觀察到的現(xiàn)象是整個設備運行都正常,但是經過仔細檢查發(fā)現(xiàn),大料門在關閉的過程中動作不流暢,出現(xiàn)瞬間卡滯的現(xiàn)象,由于成品流速快,瞬間的卡滯會造成大量的成品落入稱料斗中,從而造成超差現(xiàn)象的發(fā)生。大料門在關閉時出現(xiàn)卡滯的原因是因為大料門上附著有大量的粉塵,粉塵結垢后減少了大料門與下料口和大料門與小料門之間的空間,從而造成大料門的動作不流暢,也就引起了超差現(xiàn)象的發(fā)生,用熱水將其粉塵結垢清理后問題即可得到解決。為避免該現(xiàn)象的發(fā)生,必須定期對其料門上的粉塵進行清理,確保大、小料門之間的正常運行空間。

        3.4.3質量不能夠在小范圍內穩(wěn)定,偶爾出現(xiàn)超差

        出現(xiàn)該問題,首先應對稱料斗上的吊桿進行檢查,看其是否有松動的現(xiàn)象,因為吊桿是稱重傳感器與稱料斗之間的連接部件,吊桿的松動會造成稱重傳感器測量的不穩(wěn)定性。另外還要對其傳感器的接線板進行檢查,看其線路板上是否有虛焊或脫焊的現(xiàn)象,這些都是有可能引起超差現(xiàn)象的原因。為避免稱重傳感器接線板和各電磁閥接線端子受到尿素粉塵的腐蝕,可將一路壓縮空氣氣源引入到電磁閥箱內,對其內部進行正壓吹除,減少尿素粉塵對其造成的影響。

        4結束語

        從以上故障現(xiàn)象的發(fā)生我們可以清楚地看到,電子定量包裝秤的運行受其工作環(huán)境的影響很大,如何更好地避免環(huán)境對其包裝秤的影響是減少故障現(xiàn)象發(fā)生的原因所在,也是提高設備工作效率的重要因素之一。所以,只有維護人員加強對包裝設備的日常維護,才能保證設備的穩(wěn)定運行。

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