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        新技術(shù)在糠醛精制裝置的應(yīng)用簡

        2016-01-05 00:53:19苗全峰
        河南化工 2015年1期
        關(guān)鍵詞:工藝優(yōu)化效果

        新技術(shù)在糠醛精制裝置的應(yīng)用

        苗全峰

        (中國石化 南陽能源化工有限公司 , 河南 南陽473132)

        摘要:南陽能源化工有限公司15萬t/a糠醛精制裝置由洛陽設(shè)計院設(shè)計,工藝以糠醛作為溶劑,生產(chǎn)精制油、抽余油等中間產(chǎn)品。十余年來的運行結(jié)果表明,裝置存在的突出問題是糠醛溶劑消耗大,產(chǎn)品精制油的收率偏低。通過新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用,減少溶劑消耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量和收率,保證裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。

        關(guān)鍵詞:糠醛精制裝置 ; 工藝優(yōu)化 ; 效果

        中圖分類號:TQ050.3文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

        收稿日期:2014-10-21

        作者簡介:苗全峰(1973-),男,煉油工程師,從事煉油生產(chǎn)工作,電話:13949322607。

        1裝置現(xiàn)狀

        南陽能源化工有限公司糠醛精制裝置建于1997年,原設(shè)計能力10萬t/a,經(jīng)過幾次擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力達(dá)到15萬t/a。溶劑消耗為1.30 kg/t,綜合能耗為19.16 kg標(biāo)油/t,和國內(nèi)同類裝置相比,綜合能耗相對較低,溶劑消耗較高。由于原料酸值高,糠醛溶劑容易氧化縮合結(jié)焦,多年的開工運行造成抽提塔的進(jìn)料分布器及填料(QH-1型)表面附有焦粒。2009年大修期間用熱柴油(80 ℃)進(jìn)行清洗效果不明顯,填料表面結(jié)焦很難清洗下來,裝置實際比負(fù)荷有所下降,抽提效果差,加工處理能力下降,處理量由原來的420 t/d下降為400 t/d??啡┓ㄑb置原料和糠醛溶劑在抽提塔內(nèi)萃取沉降時間相對較短。抽提分離效果差,抽提塔溫度梯度不合理,底溫與頂溫的溫差只有25 ℃;精制液含醛高(15%~17%)。

        2優(yōu)化改造內(nèi)容

        2.1 抽提塔的改造

        選用新型的填料和溶劑、進(jìn)料分布器。①抽提塔填料選用新型、高效的填料,抽提段原來的二段6 m高的填料層更換為四層FG-II-60舌形和FG-Ⅲ型填料。每層填料高3 m,具體排列為:每層填料的最下邊是一層支撐圈,上邊是兩塊填料支承,也稱FG-Ⅲ型填料,每塊高為150 mm,兩塊呈90°交叉排列,用厚度為δ=1 mm的不銹鋼板加工制成,這種大空隙率的填料支承不但對填料有支撐作用,還起著再分布器的作用。它能改善塔內(nèi)液體的分布狀況,增加相際傳質(zhì)面積,增大抽提塔的比負(fù)荷,提高精制效果,改善分離效果差及抽提塔溫度梯度不合理的現(xiàn)狀,能提高精制油的收率和裝置的處理能力,改善產(chǎn)品質(zhì)量。②選用分布均勻、傳質(zhì)面積大、傳質(zhì)系數(shù)高的原料進(jìn)料分布器和糠醛進(jìn)料分布器(見圖1),糠醛溶劑從塔上部切向進(jìn)入塔內(nèi),原料油從塔下部切向進(jìn)入塔內(nèi)。

        圖1 原料、糠醛進(jìn)料分布器

        2.2 新增精制液沉降系統(tǒng)

        精制液從萃取塔頂出來后先經(jīng)過換熱降溫至60~70 ℃再進(jìn)入沉降罐,精制液所夾帶的部分糠醛(約10%)被析離出來,通過沉降罐界面控制將沉降糠醛重新打回至萃取塔。這樣,進(jìn)入加熱爐的糠醛減少,使加熱爐熱負(fù)荷得到進(jìn)一步降低,爐子燃料消耗降低,最主要的一點是可以大幅降低裝置濕醛量。特別是該廠糠醛裝置原料切換頻繁,精制液經(jīng)過沉降分離后,可以穩(wěn)定加熱爐進(jìn)料組成,提高裝置運行平穩(wěn)率。

        圖2 精制液沉降系統(tǒng)簡圖(圖中虛線為改造部分)

        2.3 抽提塔T2102中段循環(huán)泵的更換升級

        糠醛裝置擴(kuò)能改造后,T2102中段循環(huán)量未相應(yīng)提高,T2102的溫度梯度變小,由早先設(shè)計的30 ℃以上降低到25 ℃,加工輕脫油時甚至只有20 ℃,溫度梯度的降低,導(dǎo)致精制油收率降低,廢油收率提高。精制油收率降低,影響后續(xù)蠟產(chǎn)品的生產(chǎn);廢油收率提高,增大廢油系統(tǒng)的負(fù)荷,影響糠醛溶劑的回收,同時廢油中蠟含量增大,影響再次深加工。中段循環(huán)量小的主要原因是塔T2102中段循環(huán)泵P2110AB型號為65AY60,最大量為25 m3/h,不能滿足需要,通過標(biāo)定計算,最終確定塔頂循環(huán)量最大值為30 m3/h時,完全滿足生產(chǎn)需要,因此將泵P2110AB的型號更換為1YP48-80A。

        2.4 新增主要設(shè)備

        抽提塔頂精制液冷卻器1臺,BES600-2.5-100-6/19-6Ⅰ,管程介質(zhì)為水,殼程介質(zhì)為精制液,操作溫度:管程,進(jìn)口32 ℃, 出口40 ℃;殼程,進(jìn)口110 ℃,出口70 ℃。操作壓力:管程,進(jìn)口0.45 MPa,出口0.40 MPa;殼程, 進(jìn)口0.25 MPa,出口0.23 MPa。設(shè)備質(zhì)量4.243 t,芯子材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti。干燥塔頂冷凝器1臺,BES700-2.5-125-6/25-2Ⅱ,管程介質(zhì)為水,殼程介質(zhì)為抽出液。操作溫度:殼程,進(jìn)口32 ℃,出口39 ℃;管程,進(jìn)口32 ℃,出口40 ℃,操作壓力:殼程,進(jìn)口0.55 MPa,出口0.50 MPa;管程,進(jìn)口0.45 MPa,出口0.40 MPa。設(shè)備質(zhì)量5.59 t,芯子材質(zhì)1Cr18Ni9Ti。離心泵1臺,50AYⅡ60×2,介質(zhì)為溶劑、抽出油,操作溫度48 ℃,揚程53 m,設(shè)備質(zhì)量0.6 t。儲罐1臺,Φ2 600×6 000,介質(zhì)為溶劑、精制油,操作溫度70 ℃,操作壓力0.39 MPa,設(shè)備質(zhì)量5.3 t。

        3改造后的效果

        ①糠醛精制裝置在保證抽提產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下,處理能力提高約10%,單日處理量由400 t/d提高到440 t/d。抽提塔的溫度梯度控制合理。②精制液沉降系統(tǒng)投用正常,精制液是T2102頂經(jīng)過E2133(精制油)冷卻器冷卻后進(jìn)入到沉降罐V2201中自然沉降,頂部的精制液經(jīng)過E2134與溶劑換熱后走原先流程去加熱爐F2101,底部沉降出來的糠醛和部分油的混合液(糠醛含量>90%)經(jīng)過糠醛溶劑泵進(jìn)入T2102重復(fù)利用。V2201底混合液的流量在0.5 t左右,精制液回收系統(tǒng)平穩(wěn)正常,精制油質(zhì)量較好,溶劑消耗下降。③抽提塔中段循環(huán)泵改造后,T2102中段循環(huán)量在27~28 m3/h,抽提塔的溫度梯度提高到30 ℃以上,精制油收率總體提高。

        4經(jīng)濟(jì)效益

        糠醛裝置工藝優(yōu)化后,溶劑單耗將由目前的每噸原料1.3 kg降低到1.1 kg以下,按照每年加工原料15萬t,每噸糠醛13 000元計算,則每年可節(jié)約39萬元。工藝優(yōu)化后精制油收率提高0.6%,精制油和抽出油差價在1 000元左右,按加工原料15萬t/a,則可增效90萬元/a。能耗節(jié)約對比見表1。

        表1 改造前后各項能耗對比

        按照每年加工原料15萬t,每噸燃料油2140元計算,則每年可節(jié)約8.3萬元 。三項合計共創(chuàng)效137.3萬元。

        5改進(jìn)方向

        精制油沉降系統(tǒng)沉降出的糠醛和設(shè)計相比,有一定的差距,主要原因是沉降罐的操作溫度沒有達(dá)到設(shè)計的60~70 ℃,實際操作溫度是80~90 ℃,操作中發(fā)現(xiàn),當(dāng)精制液降至低于80 ℃時,E2134取熱過多,影響了E2104的廢油溫度,導(dǎo)致回收系統(tǒng)進(jìn)料溫度低,不利于廢液系統(tǒng)的正常運行。我們將繼續(xù)優(yōu)化優(yōu)化流程,使之達(dá)到我們的既定目標(biāo)。

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