摘 要:文章以喇4-PS1905井高含水低產(chǎn)液這一問題為切入點,根據(jù)測試資料對喇4-PS1905井組進行分析,全面介入地質(zhì)開發(fā),應(yīng)用各種測試手段輔助地質(zhì)部門,將測試資料與地質(zhì)進行了深入的結(jié)合,實現(xiàn)有效注水,保持地層能量,維持油田長期穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),提高水驅(qū)動用儲量和采收率,并取得了很好的效果。
關(guān)鍵詞:喇4-PS1905井;測試資料;研究分析
1 喇4-PS1905井基本信息
該井是位于北西塊一區(qū)的一口油井,目前開采層位為SIII 1-3-PI 2,全井射開砂巖厚度23.3m,有效厚度18.5m,地層系數(shù)15.973μm2·m,原始地層壓力11.25Mpa,日產(chǎn)油8.19t。與其相連通的注水井為喇4-PS1902,喇4-AS1904,喇4-AS1906和喇4-AS1908。
2 綜合資料分析及效果評價
在日常解釋的過程中,作者發(fā)現(xiàn)大批油井存在低產(chǎn)液高含水或低產(chǎn)液低含水的現(xiàn)象,為了分析這些油井低產(chǎn)液的原因,作者對這些油井進行收集和統(tǒng)計的工作,2014年年底收集完成,共統(tǒng)計230口油井,均為低產(chǎn)液油井。分析原因如下。
2.1 結(jié)蠟嚴重
由于原油含蠟量高的原因,使油層滲透率降低。油氣開采中,蠟從油中分離淀析出來,不斷的蠟沉積便導(dǎo)致堵塞產(chǎn)油層、油井產(chǎn)量下降,甚至造成停產(chǎn),給生產(chǎn)帶來麻煩。油井結(jié)蠟是影響油井高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的突出問題之一,尋求更合理的方法以解決油氣生產(chǎn)中遇到的問題,便成為油田開發(fā)中急需解決的課題,油井的防蠟和清蠟是油井管理的重要內(nèi)容。
2.2 地質(zhì)特性
油水井周圍的斷層、油氣邊界和油水邊界是影響產(chǎn)量的原因之一。隨著油田的不斷開發(fā),不斷加密井網(wǎng),還是有很多油水井均在邊界周圍,而有些未知的邊界也通過測試資料得到了確定。查看所有統(tǒng)計的低產(chǎn)液低含水和低產(chǎn)液高含水的油井資料,發(fā)現(xiàn)周圍無邊界的油井占23%,周圍有邊界的油井77%,其中周圍存在斷層、油氣邊界、油水邊界和斷層及油氣、油水邊界同時存在的油井分別占33%、23%、0.1%和0.1%。
2.3 連通水井
以五點法為依據(jù),周圍水井的注入效果、注水能力及中心油井的滲透性、流動性的好壞也是影響油井產(chǎn)量的原因之一。
根據(jù)以上分析,結(jié)合測試資料,在統(tǒng)計的油井中選取一口喇4-PS1905井為例進行分析。
查看喇4-PS1905井歷年測試資料,從2012年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),我們可以看到,該井的產(chǎn)液量為58.06m3/d,含水為92.56%。然而在2014年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該井的產(chǎn)液量為10m3/d,含水為98.57%。從測試資料中可以看出,該井末點壓力為12Mpa,產(chǎn)量、含水及壓力等參數(shù)均發(fā)生了異常變化,于是查找歷年測試資料及地質(zhì)信息,分析原因并做效果評價如下:查看該井連通性,以油井喇4-PS1905井為中心,與其SIII1-3和SIII4-7相連通注水井分別為喇4-PS1902,喇4-AS1904,喇4-AS1906和喇4-AS1908,屬于一類連通。除L4-AS1906是2013年9月補孔外,其余三口水井均在2013年4月補孔,補孔層位為與喇4-PS1905井相連通的層位。由于當時沒有介入測試資料,我們只能從井史上分析四口連通水井補孔后對喇4-PS1905井的效果。查看喇4-PS1905井2013年1月至2014年8月的井史,如圖1所示。
然而,措施的時效性很短,在補孔一段后,產(chǎn)液量下降。2014年年底收集整理資料時,發(fā)現(xiàn)該井在11月的試井測試中產(chǎn)液量僅為3m3/d,含水為86%,表皮系數(shù)為2.85,流動系數(shù)0.000543μm2·m/mPa.s,說明流動性不好。
分別查看與該井相連通的注水井,如圖2-圖4所示:從與喇4-PS1905井連通的其他水井的剖面圖上我們也能發(fā)現(xiàn),連通的層位數(shù)量充足,但是該井的產(chǎn)液依然很低,滲透性不好,懷疑其他充足的水量均注到了其他連通的油井當中,這是導(dǎo)致該井產(chǎn)液低的原因之一。
在分析得出這一系列原因后,結(jié)合動態(tài)資料地質(zhì),我們建議對喇4-PS1905井采取相應(yīng)壓裂或酸化措施,可以更好地達到注水和開發(fā)效果,滿足增產(chǎn)增注,完善注采井網(wǎng)。2015年1月對該井采取多裂縫壓裂措施,壓裂層段為SIII1-3和SIII4-7,壓裂前產(chǎn)液量為3m3/d,壓裂后產(chǎn)液量為47m3/d,壓力由壓裂前的12.22Mpa下降為11.25Mpa,含水由86%下降為82.1%,表皮系數(shù)由2.85下降為-0.43,流動系數(shù)由0.000543μm2·m/mPa.s上升1.159592μm2·m/mPa.s,流動性變好。壓裂效果明顯。由于壓裂后未進行產(chǎn)出剖面測試,從該井井史也可以看出,壓裂效果明顯(圖5)。
從統(tǒng)計表中,我們可以發(fā)現(xiàn)多數(shù)低產(chǎn)液低含水或低產(chǎn)液高含水的油井都存在邊界,且80%的油井都與周圍水井連通差或周圍水井吸水差,并伴有結(jié)蠟嚴重的現(xiàn)象,緊緊只靠熱洗并不能解決實質(zhì)問題。然而,結(jié)合測試資料,依據(jù)喇4-PS1905井成功的措施效果,可以有效指導(dǎo)其他低產(chǎn)液量的油井,從而到達油田的穩(wěn)產(chǎn)。
3 結(jié)束語
通過測試資料有效地指導(dǎo)評價了喇4-PS1905井的一系列措施,且效果明顯。由于測試資料比例偏低,措施前后的監(jiān)測還有部分分析余地。測、試井方法結(jié)合能夠更好地評價措施效果。
參考文獻
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