中國水利水電第三工程局有限公司 西安 710018
摘要:幾內(nèi)亞凱樂塔水電站碾壓混凝土大壩斷面尺寸小,屬于典型的長窄型結(jié)構(gòu),經(jīng)過碾壓試驗及分析論證,將碾壓混凝土分區(qū)C9020W6(二)+C9015W4(三)修改為C9020W6(三)單一混凝土結(jié)構(gòu),取得了良好的設計指標、施工工藝和工程成果。
關鍵詞:水利水電碾壓混凝土壩施工技術;全斷面;三級配
1.研究背景
1.1工程概況
凱樂塔(Kaléta)水電站位于幾內(nèi)亞共和國(TheRepublic OfGuinéa)的西部,距離首都科納克里(Conakry)162km。電站位于孔庫雷河(Konkouré)干流中游,壩址以上控制流域面積11380km2。
大壩采用碾壓混凝土重力壩和均質(zhì)土壩兩種結(jié)構(gòu)型式,合計40個壩段,壩軸線長度1150.01m,庫容2300萬m3。由擋水壩段、發(fā)電引水壩段、泄流底孔壩段、溢流壩段組成,壩頂高程114.00m,最大壩高31m,壩頂寬5m;溢流壩段布置在右岸KONKOURE主河床上,呈弧形布置,溢流堰采用無閘門控制的開敞式自由溢流,總長360m,堰頂高程110m。大壩混凝土總量23.13萬m3,其中碾壓混凝土約7.52萬m3。
電站為壩后式地面廠房,采用“一機一管”布置。總裝機額定容量為234.6MW,安裝3臺立式軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組,多年平均發(fā)電量為9.46億kW.h。
1.2課題由來
根據(jù)壩體結(jié)構(gòu)設計型式、施工條件,存在以下特點和困難。
(1)攔河壩充分利用實際地形、地質(zhì)條件,碾壓混凝土大壩呈“S”型布置,碾壓倉面狹長,最大碾壓倉號寬度12m,入倉及鋪料難度大,施工強度難以提高,對施工質(zhì)量控制有一定的影響。
(2)碾壓混凝土壩上游防滲區(qū)設計2m寬RCC9020W6(二),壩體混凝土為RCC9015W4(三)。而BW202AD-4振動碾鋼輪寬度2135mm,D31PX22平倉機鏟刀寬度2875mm,混凝土分區(qū)設計不滿足平倉機和振動碾工作所需的寬度,與常規(guī)設備符合性差,施工工效降低。
為了解決以上施工難度和設計矛盾,響應碾壓混凝土“薄層連續(xù)快速施工”的設計理念,經(jīng)并報工程師批準,碾壓工藝試驗增加研究取消防滲層、采用全斷面三級配結(jié)構(gòu)設計的可行性分析。
2.試驗研究
2.1試驗準備
2013年2月14日~4月25日,通過四次專題會議研究并報送工程師審核、討論,確定了試驗方案。
5月8日由施工項目總工向作業(yè)團隊(包括幾內(nèi)亞雇員)進行技術、施工組織交底,詳細講解了碾壓混凝土試驗實施步驟、操作細節(jié)及注意事項。
2.2試驗布置
試驗場地布置于安裝間坡頂下游平臺,長×寬=11m×30m,首先完成0層30cm厚常態(tài)混凝土墊層澆筑;第Ⅰ~Ⅲ層、第Ⅳ層碾壓混凝土分兩次澆筑,以分別驗證熱升層、冷升層層間結(jié)合質(zhì)量、抗?jié)B性能。
試驗塊劃分為兩個條帶,一個為寬度6m的C9015W4(三)條帶,一個為寬度4m的C9015W4(三)、C9020W6(二)條帶(第Ⅲ、Ⅳ層左半幅驗證C9015W4全斷面三級配,即壩體不分區(qū)、全斷面為三級配碾壓混凝土),四周0.5m為變態(tài)混凝土。
2.3試驗過程
2013年4月8日完成墊層(0層)混凝土澆筑;5月9日開始碾壓混凝土第Ⅰ~Ⅲ層(熱升層)碾壓試驗,持續(xù)時間約16h;5月19日施工第Ⅳ層(冷升層)碾壓混凝土;6月8日開始觀察坑鉆芯和檢查孔取芯,6月19日完成壓水試驗,室外試驗全部完成;委托長江水利委員會長江科學院于8月22日進行了原位抗剪試驗。
試驗模擬大壩斷面尺寸進行了常態(tài)混凝土、變態(tài)混凝土、碾壓混凝土、低VC值混凝土澆筑,對混凝土各種性能指標進行分析,試驗內(nèi)容全面,達到了試驗目的。
2.4試驗分析
(1)混凝土VC值控制在3~5s,45分鐘VC值增長率50%左右,含氣量大于3%;可碾性、泛漿效果良好,不陷碾、不粘碾;碾壓2+6+2遍(往返為2遍),壓實度均大于97%。
(2)倉面設備布置緊張,兩種碾壓混凝土分區(qū)不便于倉號內(nèi)設備平行作業(yè),混凝土的入倉、攤鋪和碾壓施工相互干擾影響,倉面略顯零亂。測算入倉強度在20m3/h左右,約為碾壓混凝土生產(chǎn)強度的1/3,除各種試驗占用時間外,主要原因為倉面狹小、混凝土分區(qū)導致的入倉強度偏低。。
(3)采用XY-2型地質(zhì)鉆機周邊套接切割形成兩個觀察坑,尺寸1m×1m×1.2m(長×寬×深),經(jīng)觀察,層間結(jié)合良好,揭露面表面光滑致密,骨料分布均勻,結(jié)構(gòu)密實。
(4)采用XY-2PC地質(zhì)鉆機鉆φ60mm檢查孔3個,分別布置于C9015W4、C9020W6條帶及C9015W4全斷面區(qū)域,自上而下分段壓水,壓水成果表1。
(5)按照DL/T 5433-2009《水工碾壓混凝土試驗規(guī)程》及DL/T 5368-2007《水電水利工程巖石試驗規(guī)程》的規(guī)定,采用平推法對C9015W4碾壓混凝土試驗區(qū)段的1組試件(共計5組試驗塊)進行了90d齡期現(xiàn)場層面原位抗剪斷試驗,結(jié)果為:摩擦系數(shù)?'=1.05>1.0,粘聚力c'=2.04MPa>1.0MPa,滿足抗滑穩(wěn)定計算采取的力學參數(shù)。
表1 碾壓混凝土鉆孔壓水成果匯總表
孔號代表
混凝土壓力
(MPa)分段壓水成果(Lu)折合滲透
系數(shù)K
(cm/s)備注
0~0.30.3~0.60.6~0.90.9~1.2平均值
h1R9015W40.43.420.001.711.671.72×10-5
h2R9020W60.62.051.671.991.671.852×10-5
h3R9015W40.61.091.614.922.692.583×10-5
(6)試驗結(jié)論
KALETA水電站大壩C9015W4、C9020W6兩種混凝土分區(qū)設計不便于攤鋪、碾壓和快速施工,進而導致層間結(jié)合質(zhì)量下降;根據(jù)C9015W4三級配全斷面碾壓混凝土試驗分析成果,入倉難度降低,入倉強度有所提高。經(jīng)報送工程師審批,為確保壩體防滲指標,采用提高一級技術指標的單一C9020W6(三)碾壓混凝土全斷面設計和施工,取消大壩混凝土分區(qū),既可加快施工強度,又能提高質(zhì)量保證率。
3.施工工藝
根據(jù)大壩布置形式、結(jié)構(gòu)、工程量、場區(qū)道路等按照3~4個壩段合并倉號,分層厚度3m。
3.1混凝土生產(chǎn)
電站配置一座HZ120-2S1500雙臥軸強制式混凝土拌和站和總制冷量為1336kW的制冷車間,實際碾壓混凝土生產(chǎn)能力約60m3/h,攪拌時間60s。
3.2混凝土運輸
混凝土水平運輸采用KERAX 380.35 6X4 HD雷諾自卸車,車廂設置帆布遮陽棚,105m以下倉號自卸汽車直接入倉,單車運輸碾壓混凝土6m3。105m以上采用自卸汽車水平運輸,通過BLJ600-40布料機轉(zhuǎn)料入倉。
3.3混凝土澆筑
碾壓混凝土采用斜層平推法鋪筑方式,4m×4m梅花形布料,退鋪法依次卸料,松鋪厚度35cm。
鋪料條帶長度達到12m左右后采用D31PX-22平倉機進行平倉,BW202AD雙鋼輪振動碾搭接法碾壓;變態(tài)混凝土采用犁槽法、人工加漿方式;封倉口采用長臂反鏟澆筑低VC值混凝土;邊角部位采用BW75H手扶雙鋼輪振動碾碾壓、補碾。
4.分析推廣應用
全斷面三級配碾壓混凝土的提出是基于KALETA水電站壩體結(jié)構(gòu)斷面小,分區(qū)鋪料、碾壓施工功效降低,可能造成質(zhì)量缺陷而采取的一種措施,在低壩上應用取得了成果。
(1)減少分區(qū)鋪料交叉干擾,提高入倉強度,縮短層間直接鋪筑間隔時間
采取不分區(qū)鋪料條帶劃分合理均衡,施工層次分明,便于有序施工,入倉強度提高20%左右,層間間隔時間控制在直接鋪筑允許時間內(nèi);但仍受到了狹長斷面帶來的入倉降效,主要原因是混凝土運輸、攤鋪、碾壓、