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        多種通信方式的瓦斯電站監(jiān)控系統(tǒng)研究與應(yīng)用

        2015-12-31 11:06:12
        機(jī)械工程與自動化 2015年4期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        岳 忠

        (山東鋼鐵 萊鋼自動化部,山東 萊蕪 271104)

        0 引言

        在利用瓦斯發(fā)電的過程中,因為煤礦瓦斯的濃度和壓力不是很穩(wěn)定,所以工作人員需要時刻注意瓦斯?jié)舛群蛪毫Φ淖兓?,以便能及時對發(fā)電機(jī)組工作的運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整,而瓦斯抽放站和廠房一般距離控制室比較遠(yuǎn),工作人員只能通過后臺監(jiān)控系統(tǒng)對現(xiàn)場進(jìn)行實時的監(jiān)視和控制,這就提高了對后臺監(jiān)控系統(tǒng)可靠性和實時性的要求。

        目前比較流行的一種后臺監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用是通過通訊來實現(xiàn)的,不僅可以滿足工藝對實時性的要求,穩(wěn)定性較高,而且還省下了許多硬線電纜的費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)性和實用性都比較高。

        1 瓦斯電站工藝流程

        貴州某煤礦瓦斯電站共有5臺發(fā)電機(jī)組,煤礦瓦斯由抽放站經(jīng)傳輸管道輸送到廠房內(nèi)的各個機(jī)組。在輸送管道設(shè)有細(xì)水霧系統(tǒng)、切斷閥、放散裝置、瓦斯?jié)舛取囟群土髁繖z測裝置。瓦斯電站工藝流程如圖1所示。

        圖1 瓦斯電站工藝流程圖

        2 瓦斯電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)硬件組成

        煤礦瓦斯電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)采用SIEMENS S7-200系列PLC系統(tǒng),配置其他相關(guān)硬件組成煤礦瓦斯電站后臺系統(tǒng)的硬件部分。本系統(tǒng)硬件部分主要分為服務(wù)器、操作站和控制站3部分,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 瓦斯電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)硬件組成圖

        2.1 服務(wù)器

        本系統(tǒng)采用一臺性能較好的工控機(jī)作為服務(wù)器,服務(wù)器配置西門子CP5611網(wǎng)卡,與S7-200控制站組成西門子Profibus-DP網(wǎng)絡(luò),可使用西門子STEP7MicroWin軟件對控制站進(jìn)行硬件組態(tài)、程序編制和狀態(tài)監(jiān)控。同時,服務(wù)器通過以太網(wǎng)交換機(jī)與操作站和串口轉(zhuǎn)換器組成工業(yè)以太網(wǎng),通過軟件配置將串口轉(zhuǎn)換器上的多個串口映射到服務(wù)器,服務(wù)器可直接對各串口進(jìn)行讀寫操作。服務(wù)器上安裝有OPC軟件,可作為OPC服務(wù)器使用,另外,服務(wù)器還能完成報表的生成和打印任務(wù)。

        2.2 操作站

        操作站由研華工控機(jī)和基于Windows系統(tǒng)平臺上的西門子WinCC監(jiān)控軟件組成,通過工藝流程圖、機(jī)組狀態(tài)圖、報警圖、趨勢圖這些豐富的人機(jī)界面,操作員可以設(shè)定、查看過程參數(shù)或狀態(tài),查看故障報警明細(xì)。整個操作界面采用“向?qū)健钡慕Y(jié)構(gòu),大大方便了操作員的操作。

        2.3 控制站

        控制站采用西門子S7-200系列PLC,其功能強(qiáng)大,性價比高。本系統(tǒng)采用3套S7-200系列PLC,分別用于瓦斯傳輸系統(tǒng)、細(xì)水霧系統(tǒng)和余熱鍋爐系統(tǒng)。3套控制站與服務(wù)器通過DP接口組成西門子Profibus-DP網(wǎng)絡(luò),他們之間可以相互通訊。

        2.4 Modbus網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場儀表

        本系統(tǒng)采用Modbus-RTU的傳輸方式,電氣接口定義為RS-485接口,傳輸介質(zhì)采用屏蔽雙絞線,其他相關(guān)參數(shù)設(shè)置為:波特率9 600kb/s,數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,校驗方式無。在主控室設(shè)置一臺16口串口服務(wù)器,每個串口對應(yīng)現(xiàn)場一臺設(shè)備或儀表,以減少通訊數(shù)據(jù)延遲,現(xiàn)場儀表均采用防爆型,保證了系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

        3 系統(tǒng)實現(xiàn)方式

        根據(jù)瓦斯電站工藝流程和控制要求的特殊性,在設(shè)計后臺監(jiān)控系統(tǒng)時,一方面將整個復(fù)雜系統(tǒng)分成幾個分系統(tǒng),獨立設(shè)計,以避免當(dāng)某個部分出現(xiàn)問題時影響整個電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行;另一方面,在設(shè)計分系統(tǒng)時應(yīng)盡量選擇應(yīng)用廣泛、技術(shù)成熟度高、性價比高、維護(hù)簡單、維護(hù)成本低的設(shè)備和技術(shù);另外,在監(jiān)控界面的設(shè)計上,遵循優(yōu)選畫面簡潔、易于操作的設(shè)計原則,以便于操作人員和維護(hù)人員操控。

        3.1 分系統(tǒng)設(shè)計

        根據(jù)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的不同,整個瓦斯電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)可分為 Modbus-RTU網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和OPC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4部分。

        3.1.1 Modbus-RTU網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

        該網(wǎng)絡(luò)內(nèi)主要設(shè)備為機(jī)組電氣控制模塊、機(jī)組熱工控制模塊、流量積算儀和串口轉(zhuǎn)換設(shè)備。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是在主控室設(shè)置一臺串口轉(zhuǎn)換器,負(fù)責(zé)將RS-485口轉(zhuǎn)換為RJ45口,本轉(zhuǎn)換器可同時將多個串口轉(zhuǎn)換為一個RJ45口,然后將RJ45口連接至工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),轉(zhuǎn)換器的每個串口對應(yīng)現(xiàn)場一臺設(shè)備或儀表,這樣可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減少通訊數(shù)據(jù)延遲,以保證系統(tǒng)的實時性和可靠性。

        3.1.2 Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

        Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通訊協(xié)議為Profibus-DP協(xié)議,電氣接口定義為SIEMENS DP接口,傳輸介質(zhì)采用西門子DP總線電纜。網(wǎng)絡(luò)內(nèi)主要設(shè)備為S7-200控制站、CP5611網(wǎng)卡和服務(wù)器。網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是服務(wù)器通過CP5611網(wǎng)卡和其他S7-200控制站一同掛在DP總線上。

        3.1.3 TCP/IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和OPC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

        TCP/IP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和OPC網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主要是指工業(yè)以太網(wǎng),涉及設(shè)備包括服務(wù)器、操作站和以太網(wǎng)交換機(jī),其中服務(wù)器既作為WEB服務(wù)器,又作為OPC服務(wù)器。

        3.2 軟件選擇

        3.2.1 服務(wù)器軟件選擇和配置

        服務(wù)器是整個后臺監(jiān)控系統(tǒng)的核心,負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、交換和處理工作。服務(wù)器一方面將現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集上來,另一方面通過一臺防火墻連接到廠級辦公網(wǎng),利用WEB發(fā)布功能將數(shù)據(jù)發(fā)布出去。服務(wù)器預(yù)裝Microsoft Windows系列操作系統(tǒng),配置的應(yīng)用軟件有 MicroWin、Kepware、SIMATIC WinCC、Microsoft Visual Studio 2010。

        3.2.2 操作站軟件選擇和配置

        操作站是后臺監(jiān)控系統(tǒng)的客戶端,預(yù)裝了Microsoft Windows系列操作系統(tǒng),配置的應(yīng)用軟件為西門子SIMATIC WinCC監(jiān)控組態(tài)軟件,通過工藝流程圖、機(jī)組狀態(tài)圖、報警圖、趨勢圖這些豐富的人機(jī)界面,操作員可以設(shè)定、查看過程參數(shù)或狀態(tài),查看故障報警明細(xì)。整個操作界面采用“向?qū)健钡慕Y(jié)構(gòu),大大方便了操作員的操作,如圖3所示。

        圖3 瓦斯電站監(jiān)控系統(tǒng)操作界面圖

        4 結(jié)束語

        該監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場實際需求情況,對電站的各個設(shè)備控制部分分別采取了不同的措施,運(yùn)用了多種技術(shù)方式,滿足了電站的生產(chǎn)控制需求,實際使用效果良好,有效地提高了數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和實時性,獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,與同類型電站的后臺監(jiān)控系統(tǒng)相比優(yōu)勢明顯。

        [1]張新良,杜韶.基于 WinCC和串口通訊的爐溫監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計[J].儀表技術(shù)與傳感器,2013(12):31-32.

        [2]張翠萍.基于VB和Excel的報表設(shè)計及打?。跩].電腦知識與技術(shù),2011,7(28):43-45.

        [3]孫開放.變電站后臺監(jiān)控系統(tǒng)的研究和開發(fā)[J].微計算機(jī)信息,2006,22(10):162-164.

        [4]王杰,高昆侖,王萬召.基于OPC通信技術(shù)的火電廠DCS后臺控制[J].電氣自動化設(shè)備,2013,33(4):142-147.

        [5]程偉.西門子S7-200/1200PLC時鐘指令的應(yīng)用實例[J].電腦知識與技術(shù),2011,7(35):52-54.

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