李 宏 花 勇
(江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程系,江蘇 淮安 223005)
在固態(tài)發(fā)酵釀酒的生產(chǎn)過程中,從古至今一直沿用甑桶這一蒸餾設(shè)備。甑桶不同于世界上其他國家的酒蒸餾器,是根據(jù)中國獨(dú)特的固態(tài)發(fā)酵釀酒工藝發(fā)明的。隨著技術(shù)進(jìn)步甑桶由小變大,從天鍋演變到今天的不銹鋼甑桶,蒸汽供熱、列管式冷凝接酒,活動(dòng)甑底半自動(dòng)卸料等[1],但其間隙式裝甑的操作要求未變。現(xiàn)有的酒醅上甑布料器、半自動(dòng)裝甑機(jī)均為連續(xù)裝甑,不能摸擬人工操作的技法,保證蒸餾、糊化、出入池參數(shù)的要求,原酒質(zhì)量難以保證,出酒率也不高。
在裝甑過程中,甑底通有蒸汽,雖然要求上甑時(shí)一層層均勻疏松地鋪撒酒醅,鋪撒過程中做到既不跑氣又不壓氣。但由于鋪撒時(shí)蒸汽壓力分布和酒醅料間隙不完全一致,難免會(huì)出現(xiàn)個(gè)別區(qū)域走氣快于其他區(qū)域,出現(xiàn)“跑氣”現(xiàn)象。對“跑氣”部位如不及時(shí)補(bǔ)料,將影響裝甑質(zhì)量,降低出酒率及酒的品質(zhì),嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)大量蒸汽集中在某處穿透酒醅料層的“穿甑”事故。上甑好,則出酒率高、酒尾率低、產(chǎn)品質(zhì)量好。如果裝甑布料控制得不好,同樣的酒醅蒸餾出的原酒產(chǎn)量可相差10%,質(zhì)量可相差一個(gè)等級[2]。筆者[3]前期設(shè)計(jì)開發(fā)了一種基于機(jī)器視覺的裝甑布料系統(tǒng),用紅外熱成像技術(shù)引導(dǎo)裝甑機(jī)器人。裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)固定在川崎機(jī)器人手臂的末端,并安裝接近感應(yīng)開關(guān),由上料機(jī)構(gòu)進(jìn)行供料。通過在甑桶上方安裝熱成像儀,用人工裝甑經(jīng)驗(yàn)建立模型,將熱成像儀檢測到的圖像數(shù)據(jù),自動(dòng)轉(zhuǎn)化為裝甑機(jī)器人的控制參數(shù),達(dá)到“輕撒勻鋪、探氣上甑”的上甑效果,實(shí)現(xiàn)智能裝甑布料[3]。
本研究擬基于機(jī)器視覺的裝甑布料系統(tǒng),利用PLC功能全面、編程方便,可靠性高、抗干擾能力強(qiáng),易于安裝調(diào)試與維修等特點(diǎn)[4],設(shè)計(jì)機(jī)械手裝甑布料的PLC控制系統(tǒng),以期實(shí)現(xiàn)裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)模擬人工裝甑見濕(氣)蓋料,在甑桶內(nèi)自主選擇撒料(補(bǔ)料)區(qū)域,完成PLC現(xiàn)場控制軟硬件設(shè)計(jì)[5,6]。
甑桶是上口直徑約2m,底口直徑約1.8m,高1m左右的圓錐臺(tái)形蒸餾器;用多孔蓖子與下部加熱器相隔,上部分活動(dòng)蓋與冷卻器相連。根據(jù)裝甑工藝要求,上甑前放干底鍋水,檢查甑底,使甑底穿孔率達(dá)到100%。在酒甑底部撒上少許谷殼,鋪上2層酒醅(約5cm厚),打開蒸汽閥門,檢查氣壓值,待蒸汽冒出醅面,邊通蒸汽邊鋪料。裝甑時(shí)按照“輕、松、薄、勻、平、準(zhǔn)”進(jìn)行上甑操作,按40層布料,每層鋪料厚度控制在2~3cm,輕撒勻鋪、見氣上甑、上平上勻、鋪滿甑桶。上甑結(jié)束后,檢查上氣是否正常,蓋好甑蓋對接蒸餾導(dǎo)管,向甑邊水槽注水開氣蒸餾。
基于機(jī)器視覺的裝甑布料機(jī)由裝甑機(jī)器人、機(jī)器視覺系統(tǒng)、上料機(jī)構(gòu)、控制機(jī)構(gòu)幾部分組成,見圖1。裝甑機(jī)器人包括多關(guān)節(jié)機(jī)器人[7]及裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu),裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)固定在多關(guān)節(jié)機(jī)器人手臂的末端,并安裝接近感應(yīng)開關(guān),由上料機(jī)構(gòu)進(jìn)行供料。
圖1 基于機(jī)器視覺的裝甑布料系統(tǒng)Figure 1 Steaming bucket feeding system based on machine vision barrel
裝甑機(jī)器視覺系統(tǒng)包括紅外熱像儀、旋轉(zhuǎn)裝置、升降架和底座。升降架安裝在底座上,旋轉(zhuǎn)裝置的一端安裝在升降架頂部,另一端安裝紅外熱像儀。利用紅外熱像儀對甑桶內(nèi)料面的溫度及高度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,當(dāng)酒醅料冒氣時(shí),對冒氣位置進(jìn)行及時(shí)、準(zhǔn)確定位[8],并反饋給裝甑機(jī)器人,使裝甑機(jī)器人實(shí)施見濕蓋料,有效控制冒氣點(diǎn)。同時(shí)紅外熱像儀還能實(shí)時(shí)監(jiān)控甑桶內(nèi)料面的高度,裝甑機(jī)器人每鋪完一層料,升降架帶動(dòng)紅外熱像儀上升,使紅外熱像儀與甑桶內(nèi)料面始終保持恒定的距離,保證紅外熱像儀能夠?qū)θ康牧厦孢M(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控[9,10]。
裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的接近感應(yīng)開關(guān)將紅外熱像儀采集的輸出信號,輸入到控制機(jī)構(gòu)的工控機(jī);控制單元又將收到的工控機(jī)輸出指令,轉(zhuǎn)換為控制信號,輸出至多關(guān)節(jié)機(jī)器人和裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu),以及為裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)供料的上料機(jī)構(gòu),執(zhí)行上料、鋪料、補(bǔ)料等規(guī)定動(dòng)作。
將機(jī)器人手臂末端的裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)移到甑桶正上方,按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行按層鋪料。機(jī)械手裝甑布料時(shí),是將甑桶內(nèi)的料面劃分為11個(gè)面積基本相等的區(qū)域進(jìn)行的,見圖2。裝甑時(shí)先在酒甑底部撒上少許谷殼,為11個(gè)區(qū)域鋪上2層酒醅后(約5cm厚),打開蒸汽閥門,邊通蒸汽邊撒料。同時(shí)觸發(fā)信號,紅外熱成像儀對撒料的11個(gè)區(qū)域表面溫場分布情況進(jìn)行檢測,通過對獲取的溫度分布場進(jìn)行數(shù)據(jù)濾波、映射變換和二值化處理,得到11個(gè)局部區(qū)域的特征參數(shù)灰度值,將特征參數(shù)的灰度值與常態(tài)閾值的像素比較,根據(jù)像素點(diǎn)之間的位置關(guān)系,得到“跑氣”區(qū)域即應(yīng)補(bǔ)料區(qū)域的編號,裝甑補(bǔ)料處理流程見圖3。通過機(jī)器人裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)的回轉(zhuǎn)速度,補(bǔ)料區(qū)域的編號以及補(bǔ)償時(shí)間參數(shù)來計(jì)算放料時(shí)段,PLC根據(jù)放料時(shí)段控制機(jī)器人裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)料操作,來有效控制“跑氣”現(xiàn)象。
圖2 機(jī)械裝甑布料區(qū)域劃分Figure 2 Region division of steaming bucket feeding
圖3 裝甑補(bǔ)料處理流程Figure 3 Processing flow of steaming bucket feeding
當(dāng)下層的醅料要開始汽化時(shí),再鋪上一層(11個(gè)區(qū)域)新的醅料(即探氣上甑),并進(jìn)行補(bǔ)料處理。使上層新的醅料與下層醅料汽化后的酒氣進(jìn)行冷熱交換,當(dāng)上一層新的醅料要進(jìn)行部分汽化、冷凝時(shí),又被新的一層醅料所覆蓋。如此反復(fù)每次鋪一層料,酒醅厚度控制在2~3cm,再進(jìn)行補(bǔ)料,直至40層醅料裝滿甑后,裝甑控制機(jī)構(gòu)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)“跑氣”區(qū)域補(bǔ)料的次數(shù),并對11個(gè)區(qū)域最后進(jìn)行補(bǔ)料找平。機(jī)械手裝甑的操作方式分為手動(dòng)和自動(dòng)兩種,手動(dòng)方式一般用于調(diào)試維修時(shí)使用,見圖4。
圖4 裝甑布料控制流程圖Figure 4 Control flow of steaming bucket feeding
根據(jù)裝甑布料機(jī)械手的工作要求及運(yùn)動(dòng)規(guī)律,機(jī)械裝甑布料控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)主要包括確定PLC的I/O點(diǎn)個(gè)數(shù),選擇PLC機(jī)型,I/O點(diǎn)地址分配等。
2.3.1 確定PLC的I/O點(diǎn)個(gè)數(shù) 控制裝甑布料機(jī)械手的PLC有以下輸入信號:啟動(dòng)、復(fù)位和停止按鈕,用于不同裝甑操作方式的1個(gè)手動(dòng)/單層連續(xù)/自動(dòng)連續(xù)旋動(dòng)開關(guān),在機(jī)械手手動(dòng)運(yùn)行時(shí)對應(yīng)11個(gè)區(qū)域的11個(gè)補(bǔ)料按鈕。單層連續(xù)/自動(dòng)連續(xù)運(yùn)行時(shí),對應(yīng)單層區(qū)域及11個(gè)補(bǔ)料與補(bǔ)料結(jié)束傳感器發(fā)出的12個(gè)信號。12個(gè)分別用來檢測機(jī)械手伸縮、轉(zhuǎn)動(dòng)及其極限,2個(gè)裝甑料斗高低料位信號,1個(gè)單層布撒料層高位信號,1個(gè)布撒料“跑氣”溫度限位信號,所有輸入端信號為45個(gè)。
PLC的輸出信號為:2個(gè)用來顯示裝甑工作狀態(tài)的開始、復(fù)位信號指示燈,1個(gè)手動(dòng)運(yùn)行指示燈、1個(gè)單層連續(xù)運(yùn)行指示燈、1個(gè)自動(dòng)連續(xù)運(yùn)行指示燈與2個(gè)報(bào)警指示燈(裝甑“跑氣”、料倉缺料),1個(gè)用于單層區(qū)域布料及11個(gè)區(qū)域補(bǔ)料的接觸器,3個(gè)用來料斗補(bǔ)料及開關(guān)門的輸出信號,6個(gè)分別用于機(jī)械手伸縮、轉(zhuǎn)動(dòng)的輸出信號,所有輸出端信號為17個(gè)。
2.3.2 確定PLC的型號 考慮到機(jī)械裝甑布料控制系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性、復(fù)雜性、可靠性及實(shí)際需求等綜合因素,同時(shí)機(jī)械裝甑布料控制要求所需的端子數(shù)較多,還需留一定的I/O節(jié)點(diǎn)作為系統(tǒng)的預(yù)留,故選擇S7-200CPU226,并對PLC進(jìn)行擴(kuò)展。選擇一個(gè)EM223(16×I,8×O)和一個(gè)EM221(8×I)擴(kuò)展模塊,總共計(jì)有50個(gè)輸入和24個(gè)輸出,可滿足裝甑布料控制系統(tǒng)要求。
2.3.3 I/O分配表 根據(jù)PLC型號對輸入輸出點(diǎn)進(jìn)行分配,I/O分配結(jié)果見表1、2。
對機(jī)械裝甑布料控制系統(tǒng)進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)與調(diào)試運(yùn)行,根據(jù)I/O地址分配表,編寫機(jī)械手PLC控制程序,見圖5。
根據(jù)機(jī)械裝甑布料運(yùn)行要求,按啟動(dòng)按鈕SB1,I0.0閉合,Q0.1得電自鎖,KM1得電,電動(dòng)機(jī)M正轉(zhuǎn)帶動(dòng)裝甑機(jī)械手運(yùn)行到甑桶的正上方回裝甑原點(diǎn)SQ1處,I0.1失電。旋動(dòng)開關(guān)SP1手動(dòng)運(yùn)行,M0.0和Q0.2得電完成單層連續(xù)裝甑。裝甑機(jī)械手鋪撒第n層酒醅(從1~11#區(qū)域,圖2),通入蒸汽,旋動(dòng)開關(guān)SP1啟動(dòng)自動(dòng)連續(xù)裝甑程序,鋪撒第n+1層酒醅(從1~11#區(qū)域),由熱成像儀檢測到的圖像數(shù)據(jù),判斷第n+1層酒醅后是否有“跑氣”,是1~11#區(qū)域中第幾#區(qū)域“跑氣”需要補(bǔ)料(11個(gè)區(qū)域漏氣只要有一個(gè)區(qū)域漏氣,I5.4都會(huì)得電),并自動(dòng)啟動(dòng)相關(guān)區(qū)域的補(bǔ)料接觸器。如沒有“跑氣”現(xiàn)象,當(dāng)?shù)趎+1層醅料要進(jìn)行部分汽化、冷凝時(shí),熱成像儀檢測到的圖像數(shù)據(jù)自動(dòng)啟動(dòng)第n+2層酒醅(從1~11#區(qū)域)鋪撒程序。如此反復(fù)直至布料結(jié)束。
表1 輸入單元分配表Table 1 Allocation table of the input unit
表2 輸出單元分配表Table 2 Allocation table of the output unit
試驗(yàn)結(jié)果證明,選用川崎機(jī)器人ZXl30LFD42,用PLC控制裝甑布料系統(tǒng),設(shè)置手動(dòng)控制和自動(dòng)控制兩種裝甑方式,按40層布料鋪滿甑桶,在2.5m范圍內(nèi)裝甑時(shí),鋪料補(bǔ)料定位精度可達(dá)±3mm。裝甑操作簡潔方便、安全可靠、故障率低,可大幅度減少人工勞動(dòng)量,滿足裝甑生產(chǎn)工藝要求。
大曲釀酒工藝為中國傳統(tǒng)、獨(dú)特的固態(tài)發(fā)酵釀酒工藝,由于酒醅粘濕度很大,上甑要求又高,目前中國酒廠尚無成功使用連續(xù)上料、間隙式裝甑的上甑設(shè)備。本研究基于機(jī)器視覺的裝甑布料系統(tǒng),設(shè)計(jì)了裝甑布料機(jī)的PLC控制系統(tǒng),完成了PLC現(xiàn)場控制軟硬件設(shè)計(jì)。較好地解決了現(xiàn)有裝甑裝置不能實(shí)現(xiàn)定量出料、均勻布料、間隙裝甑、見濕(氣)蓋料,容易出現(xiàn)氣道堵塞、壓氣不能滿足裝甑工藝要求中的控制系統(tǒng)問題,實(shí)現(xiàn)了裝甑執(zhí)行機(jī)構(gòu)模擬人工裝甑見濕蓋料,在甑桶內(nèi)自主選擇撒料區(qū)域的上甑效果,具有一定的應(yīng)用價(jià)值。
圖5 裝甑布料控制程序Figure 5 Control program of steaming bucket feeding
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