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        余熱鍋爐典型損壞失效形式分析

        2015-12-30 03:26:52鐘春雷劉喜文韓志龍
        中國設(shè)備工程 2015年12期
        關(guān)鍵詞:爐管管板余熱

        鐘春雷 劉喜文 韓志龍

        (大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧 大連 116013)

        ·監(jiān)測與診斷·

        余熱鍋爐典型損壞失效形式分析

        鐘春雷劉喜文韓志龍

        (大連市鍋爐壓力容器檢驗研究院,遼寧大連116013)

        對鍋爐爐管常見損壞失效形式進行分析,對各種失效的表現(xiàn)特點及失效原因進行了簡單的分析,并作歸納整理。

        余熱鍋爐;失效形式;分析

        近年來,隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,余熱鍋爐趨向高參數(shù)化,尤其是動力系統(tǒng)引入化工生產(chǎn)以后,余熱鍋爐由單純的工藝鍋爐轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)高壓蒸汽的動力鍋爐,余熱鍋爐在整個裝置中地位也發(fā)生了重要的變化,同時化工生產(chǎn)用余熱鍋爐工作在高溫、高壓、介質(zhì)腐蝕等苛刻條件下,加之受力、結(jié)構(gòu)的流體流動的復(fù)雜性,使其成為整個生產(chǎn)裝置中事故的多發(fā)設(shè)備。

        余熱鍋爐是化工生產(chǎn)裝置中的事故多發(fā)設(shè)備之一。雖然近年來余熱鍋爐結(jié)構(gòu)、材質(zhì)有所改進,事故比例有所下降,但仍然是影響整個裝置運行的一個重要因素。國內(nèi)近幾年的生產(chǎn)實際也表明,無論是從美國、日本、法國德國等引進的余熱鍋爐,還是我國自主研制和生產(chǎn)的余熱鍋爐,都先后多次發(fā)生過各種比較嚴重的事故。

        下文介紹了以化工生產(chǎn)為主的余熱鍋爐的幾種失效形式,比較了各種形式的表現(xiàn)特點,并對其失效原因進行了簡單的分析。

        一、進口管板與管口燒損

        1.案例簡介

        某石化公司二段轉(zhuǎn)化氣臥式火管固定管板式余熱鍋爐,管程工藝氣進口溫度889℃,出口溫度616℃:殼程操作壓力4.4MPa,操作溫度256℃。進出口管板設(shè)計厚度均為70mm,材質(zhì)為A182Gr.F12。換熱管束由205根φ50.8mm×5mm、材質(zhì)為A213Gr.T12的爐管組成,管子與管板的連接采用脹焊結(jié)合的方式。停爐檢修時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)化氣進口高溫端管板、管頭嚴重燒損,發(fā)生泄漏。檢查發(fā)現(xiàn)有79根換熱器管存在不同程度的燒損,占換熱管總數(shù)的38%,燒損部位集中在管板中心區(qū)域。

        2.原因分析

        管板表面燒損物取樣分析,其主要成分為Fe2O3。管板接頭取樣分析組織為鐵素體+珠光體,有珠光體球化、晶粒度增大等材質(zhì)劣化現(xiàn)象。

        該設(shè)備高溫端管板損壞的主要原因如下。

        (1)管頭保護套管的結(jié)構(gòu)不合理,使高溫氣體沖壞陶瓷纖維后直接沖刷管板、管頭,造成管板、管頭的燒損。

        (2)管板較厚,管板、管頭部位傳熱效果較差,造成管板、管頭溫度過高而燒損。

        (3)管板兩側(cè)溫差應(yīng)力較大,加速了管板、管頭的破壞。

        對于化工行業(yè)用火管余熱鍋爐,由于鍋爐高溫工藝氣體進口溫度最高,因此,通常在氣體進口端管板和管子連接部位設(shè)置隔熱保護結(jié)構(gòu),如耐熱混凝土隔熱層和保護套管。若隔熱保護結(jié)構(gòu)不合理,或在鍋爐運行過程中隔熱防護結(jié)構(gòu)損壞,使管板和管子直接與高溫工藝氣體接觸,由于管板與管端部位傳熱效果較差,會造成管板、管頭溫度過高而燒損,加之溫差應(yīng)力的作用,會加劇管板與管子連接部位的損壞。

        管板與管口燒損的特征是金相組織發(fā)生變化。對于碳鋼管板和換熱管,主要表現(xiàn)為高溫氧化和在370℃左右出現(xiàn)脫碳,造成強度下降。而對奧氏體不銹鋼,如1Cr25Ni20,在550~950℃時會析出硬且脆的σ相,引起管板和換熱管脆化。

        3.解決方案

        將金屬保護套管結(jié)構(gòu)改為專利陶瓷保護套管結(jié)構(gòu),避免了高溫氣流直接接觸管板、管頭部位而造成管板、管頭燒損。

        采用了新型結(jié)構(gòu)的薄管板代替厚管板,降低管板溫差應(yīng)力,并改善管板傳熱效果。

        二、內(nèi)漏

        余熱鍋爐內(nèi)漏是指鍋爐高溫工藝氣與水汽側(cè)之間的泄漏。內(nèi)部泄漏失效形式較多,主要有爐管與管板連接部位泄漏、爐管斷裂和管板穿透性裂紋等幾種形式。

        1.案例簡介

        某廠轉(zhuǎn)化氣火管式余熱鍋爐。殼程爐水側(cè)壓力為12.8MPa,管程二段氣轉(zhuǎn)化氣壓力為2.96MPa,正常操作工藝氣入口溫度為869℃,出口溫度為479℃。內(nèi)漏情況出現(xiàn)時表現(xiàn)形式為,出口排氣溫度下降,并出現(xiàn)跳動,儀表指示鍋爐產(chǎn)汽量明顯低于鍋爐上水量。

        2.事故原因分析

        (1)對現(xiàn)場鍋爐的排氣溫度、鍋爐上水、產(chǎn)蒸汽量指示儀表分別進行了校驗,排除了儀表指示失真。

        (2)對場各排污閥門進行檢查,確認都在正常運行位置,沒有大量跑水的現(xiàn)象。

        (3)保持前系統(tǒng)工藝蒸汽穩(wěn)定,監(jiān)測下游工藝冷凝液流量,與設(shè)備正常時流量數(shù)據(jù)進行比對,發(fā)現(xiàn)冷凝液流量增加2~4t。

        (4)對裝置前系統(tǒng)優(yōu)化操作保持系統(tǒng)穩(wěn)定,避免因負荷等波動影響判斷。

        (5)查找鍋爐運行期間出現(xiàn)的問題,判斷泄漏的可能性,并制定緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案。因整個系統(tǒng)優(yōu)化操作保持系統(tǒng)穩(wěn)定,避免因負荷波動影響判斷。

        3.內(nèi)漏事故處理

        因整個系統(tǒng)裝置蒸汽不足,廢熱鍋爐長期處于超負荷運行狀態(tài),并已經(jīng)使用了11年;在鍋爐使用過程中曾經(jīng)出現(xiàn)過爐水指標控制不嚴,在pH值較低情況下運行。為了維持裝置繼續(xù)運行,對系統(tǒng)進行了調(diào)整。在裝置負荷穩(wěn)定的情況下,盡量降低水/碳比,減少工藝蒸汽加入量。加強工藝氣管道疏水,現(xiàn)場做好安全監(jiān)護,防止發(fā)生火災(zāi)事故。對下游系統(tǒng)高變及低變催化劑進行阻力監(jiān)測,提高低變催化劑入口溫度到210℃操作,防止有水浸泡催化劑使其粉化造成阻力增加,影響催化劑活性。

        三、超溫爆管

        超溫引起過熱是導(dǎo)致廢熱鍋爐爆管的一種典型形式,也是廢熱鍋爐所面臨的主要問題之一。超溫指鍋爐運行的溫度條件已經(jīng)超過了鋼材的設(shè)計溫度或額定溫度。鍋爐運行過程中,由于爐管結(jié)垢、水循環(huán)惡化等原因,鍋爐的傳熱過程進行得不好,熱量不能及時從管壁上帶走而使管壁溫過高。超溫運行往往使爐管發(fā)生過熱失效,而過熱失效的最終結(jié)果是爐管爆裂。

        盡管爐管發(fā)生爆裂的原因是多方面的,通常是幾種因素綜合作用的結(jié)果,但是最終大都可以歸結(jié)為超溫和腐蝕導(dǎo)致強度不足而爆裂。

        1.事故簡介

        某廠引進的Kellogg工藝30萬t合成氨裝置中第一廢熱鍋爐,屬刺刀管式水管鍋爐。其中一臺殼程水汽側(cè)壓力為10.34MPa,管程工藝氣壓壓力為3.03MPa、溫度約為1003℃。

        鍋爐爆裂前系統(tǒng)雖然穩(wěn)定,但是刺刀管廢熱鍋爐后面的第二廢熱鍋爐的出口安全閥突然起跳,沒有查出起跳原因,事故發(fā)生時安全閥又起跳。廢熱鍋爐底部排出了大量爐水,爐水進入高溫變換從消音器冒出。上述現(xiàn)象表明,廢熱鍋爐已發(fā)生嚴重內(nèi)漏。緊急停車后吊出管束進行檢查發(fā)現(xiàn)以下問題。

        (1)工藝氣進口氣體分布器由于焊縫處未焊透,在運行中被沖破了兩個大口。

        (2)氣體分布器破口高溫氣沖刷部位有2根爐管破裂,其中一根端部帽中心裂開,離管端140mm處的爐管上有一爆破口,破裂口寬度為25mm,長度為100mm左右,爆破口有很大的鼓肚,附近管壁變得很薄,具有短期過熱爆管特征;在與裂口同一軸線方向上,有9條裂紋。

        (3)在爆裂的2根爐管四周有13根爐管過熱,端部有燒結(jié)的小黑顆粒,整個外表面成黑色,與其他爐管顏色有明顯不同。

        (4)管束折流板斷裂彎曲,使另一爐管被磨通,環(huán)向斷裂縫寬23mm。

        (5)鍋爐內(nèi)壁襯里板上,在第四節(jié)120°~360°范圍內(nèi)有縱橫交錯裂紋多條,最長達300mm。

        2.事故分析

        廢熱鍋爐在運行中,由于氣體分布器的焊縫開裂,造成高溫工藝氣嚴重偏流。大量高溫氣體通過分布器的裂口直接沖刷爐管,爆破處局部熱流強度過大,造成了此處沸騰危機,因而壁管超溫使得管材金屬材料的強度顯著下降,造成爐管過熱爆裂,金相分析發(fā)現(xiàn),燒壞的爐管晶粒粗大,確認屬短期過熱爆管。同時氣體偏流造成管束劇烈震動,使爐管與折流板強烈摩擦而使另外爐管破裂。

        爐管破裂后,高壓爐水漏入高溫工藝氣中,一方面使工藝氣出口溫度降低,同時也使工藝氣的壓力波動,造成安全閥起跳。爐水從爐管裂口處噴出,飛濺至鍋爐內(nèi)壁,使高溫壁面受到冷激而產(chǎn)生大量裂紋。

        四、低溫腐蝕

        實際的檢驗工作中發(fā)現(xiàn),石化行業(yè)的余熱鍋爐的煙氣中,常含有一些腐蝕性氣體和腐蝕性物質(zhì),如硫的氧化物,釩的氧化物,硫酸鹽絡(luò)化物等。這些物質(zhì)對余熱鍋爐會產(chǎn)生強烈的腐蝕,嚴重時在很短的時間內(nèi)會使鍋爐遭到損壞。當進入余熱鍋爐的煙氣中含有二氧化硫時,其中一部分會轉(zhuǎn)化成三氧化硫,并與煙氣中的水蒸汽結(jié)合生成硫酸蒸汽,且能顯著地提高煙氣的露點溫度,在低溫金屬表面上凝結(jié)形成硫酸溶液,與堿性灰反應(yīng),也與金屬反應(yīng),因而產(chǎn)生腐蝕。由于經(jīng)常發(fā)生在鍋爐的低溫受熱面上,故稱低溫腐蝕。

        1.事故簡介

        某余熱鍋爐為分離式熱管性,受熱面為熱管的蒸發(fā)段,采用針形管作為強化受熱面。鋼管材質(zhì)為20G,規(guī)格為φ42×3mm,設(shè)計煙氣流量14000m3/h標態(tài),煙氣進口溫度260℃,出口溫度225.6℃。受熱面發(fā)生低溫腐蝕后,經(jīng)仔細觀察,受熱面下部積灰多且厚,呈雪片狀,敲擊能剝落。管子爛穿點發(fā)生在水進入熱管蒸發(fā)段的起始點。根據(jù)積灰和粉塵性質(zhì)及溫度等的分析,認定為受熱面低溫腐蝕。

        2.防治措施

        (1)減少煙氣中三氧化硫的數(shù)據(jù),這不但能降低露點,而且減少了酸液凝結(jié)量,可使腐蝕減輕。具體措施包括燃料脫硫、低氧燃燒、加吸收劑法。

        (2)適當提高金屬壁溫,在設(shè)計時加以綜合考慮,使之高于煙氣酸露點,至少應(yīng)提高于腐蝕速度最快時的壁溫。

        (3)采用耐腐蝕材料作為低溫受熱面,或?qū)饘俨牧线M行滲鋁,滲鉻處理。另外,采用鑄鐵管作為受熱面,雖然其耐腐蝕性能與鋼管相差無幾,但其壁厚較厚,設(shè)計腐蝕余量大,就可以延長設(shè)備的使用壽命。

        (4)從運行上考慮,可采取控制過氧量、使燃燒完全、勤吹灰、保持受熱面清潔等一系列措施。嚴格控制漏風也是很重要的一條,因為爐外冷空氣漏入會導(dǎo)致煙氣溫度降低,同時使自由氧增加,產(chǎn)生三氧化硫的機會增多。

        注:項目資助:遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局科技計劃項目(2013614)

        [1]吳瑞銀,王殿秀.10Cr1Cu耐硫酸腐蝕性能研究[J].石油化工腐蝕與防護,1977,14(4):46-48.

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        TK175

        B

        1671-0711(2015)12-0078-03

        (2015-09-01)

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