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        燒結(jié)粉塵對活性焦吸附/解析特性的影響分析

        2015-12-29 03:49:30鄭世偉
        冶金動力 2015年6期
        關(guān)鍵詞:凈化系統(tǒng)塔內(nèi)燒結(jié)機

        張 茂,鄭世偉

        (重慶賽迪熱工環(huán)保工程技術(shù)有限公司,重慶 401122)

        燒結(jié)粉塵對活性焦吸附/解析特性的影響分析

        張 茂,鄭世偉

        (重慶賽迪熱工環(huán)保工程技術(shù)有限公司,重慶 401122)

        根據(jù)太鋼450m2燒結(jié)機活性焦煙氣凈化系統(tǒng)運行參數(shù),計算并分析了粉塵對吸附塔內(nèi)活性焦的最大堵塞量及系統(tǒng)內(nèi)實際殘留的粉塵量,并得出了經(jīng)電除塵后的燒結(jié)煙氣含塵量對活性焦吸附/解析特性沒有破壞性影響的結(jié)論。

        燒結(jié)粉塵;活性焦;吸附;解析

        1 引言

        煉鐵燒結(jié)工序產(chǎn)生的粉塵,大部分被燒結(jié)電除塵系統(tǒng)收集,少量的粉塵會隨著煙氣進(jìn)入脫硫脫硝系統(tǒng),而這部分粉塵具有濃度低、粒徑小的特點,因此在半干法和濕法脫硫工藝中,此部分粉塵對脫硫脫硝系統(tǒng)性能的影響很小。隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,燒結(jié)煙氣中多種污染物聯(lián)合脫除的需求越來越強烈,活性焦脫硫脫硝煙氣一體化凈化技術(shù)將得到了廣泛的應(yīng)用。該技術(shù)的基本原理是利用活性焦孔隙結(jié)構(gòu)進(jìn)行吸附和解析的原理來脫除煙氣中的有害物質(zhì)[1,2]。而活性焦的孔隙和粉塵粒徑都很小,因此,原燒結(jié)電除塵器排出的煙氣中的微細(xì)粉塵就有可能對活性焦的孔隙造成堵塞,影響活性焦的吸附能力,降低煙氣凈化系統(tǒng)的性能。由此可見,有必要對粉塵對活性焦吸附和解析性能的影響進(jìn)行分析研究。

        2 燒結(jié)粉塵的物化特性

        燒結(jié)生產(chǎn)工藝主要在機頭和機尾產(chǎn)生較多粉塵,其主要成分為金屬氧化物及不完全燃燒物質(zhì)等[3]。燒結(jié)電除塵器入口的煙氣中粉塵濃度一般在0.5~5 g/m3左右,而出口的設(shè)計指標(biāo)在50 mg/m3以下,如表1所示。但從目前國內(nèi)燒結(jié)機頭電除塵器使用情況來看,電除塵器除塵效率不夠穩(wěn)定,都或多或少的存在一些問題,能較穩(wěn)定地將排放濃度控制在50 mg/m3以下,抑或在80 mg/m3以下的廠家并不多[4],如:首都鋼鐵公司秦皇島分公司現(xiàn)有2臺150 m2燒結(jié)機配2臺280 m2兩室三電場除塵器,設(shè)計出口含塵濃度≤30 mg/m3。但自投產(chǎn)以來,除塵后的排放濃度波動相當(dāng)大,最低值為11.4~20.65 mg/m3,最高值為127.63~248.53 mg/m3。

        由此可見,經(jīng)過燒結(jié)電除塵器后的煙氣中仍然含有微量粉塵,濃度在mg/m3量級。在已工程應(yīng)用(中試)的活性焦煙氣凈化裝置的運行參數(shù)中也可以看到,進(jìn)入吸附塔的煙氣含塵量也為mg/m3量級[5,6],如:中冶長天活性焦煙氣凈化中試裝置吸附塔入口粉塵平均濃度80 mg/m3,最大140 mg/m3;四川豆壩電廠活性焦煙氣凈化中試裝置吸附塔入口粉塵平均80 mg/m3,最大200 mg/m3;太鋼450 m2燒結(jié)機活性焦煙氣凈化系統(tǒng)吸附塔入口粉塵平均90 mg/m3,最大100 mg/m3。

        表1 國內(nèi)部分鋼鐵廠的燒結(jié)機與電除塵器配置[4]

        因此,從電除塵器的實際運行效果及國內(nèi)活性焦煙氣凈化系統(tǒng)的工程(中試)實例可以看出,吸附塔入口粉塵濃度控制在200 mg/m3以內(nèi)是允許的,并且這部分粉塵粒徑幾乎都小于2 μm[7]。

        3 吸附塔內(nèi)活性焦對粉塵的吸附作用

        3.1 活性焦特性概述

        活性焦是以煤炭為原料生產(chǎn)的一種新型吸附材料,是活性焦煙氣凈化技術(shù)的核心。目前,工業(yè)使用的活性焦多為直徑5~9 mm的圓柱活性焦,利用活性焦豐富的納米級孔隙結(jié)構(gòu)和表面官能團(tuán)實現(xiàn)對SO2、NOx等污染物的脫除。通常根據(jù)孔徑尺寸把孔隙分為三類:w>50 nm的大孔、2nm<w<50nm的中孔、w<2 nm的微孔(w:pore width),孔隙以連貫的形態(tài)存在于活性焦內(nèi),如圖1所示[8,9]。不同孔徑的孔隙在吸附和催化過程中發(fā)揮的作用有所不同:大孔在吸附中不起明顯作用,常常作為吸附質(zhì)分子的通道;中孔既是吸附質(zhì)分子的通道、支配著吸附過渡,又在一定相對壓力下按毛細(xì)凝聚的機理將蒸汽吸附在過渡孔中;微孔是吸附作用最大的,它對活性焦吸附量起著支配作用[10]。

        圖1 活性焦及空隙結(jié)構(gòu)示意圖

        在吸附塔內(nèi),活性焦靠移動床支撐,移動的活性焦層相當(dāng)于一個高效顆粒層過濾器(顆粒層除塵器),在慣性碰撞、遮擋作用和擴散撲捉效果下,煙氣中的大部分粉塵顆粒在床層內(nèi)部的不同部位被捕集。通常直徑1μm以上的粒子可通過沖撞效果進(jìn)行捕捉,而不到1μm的粒子要通過遮擋和擴散捕捉效果進(jìn)行捕捉。

        3.2 吸附塔內(nèi)活性焦的粉塵吸附量概算

        活性焦吸附污染物時有兩種作用機理,一種為物理吸附,一種為化學(xué)吸附。物理吸附作用依賴于活性焦多孔、比表面積大的特性,將煙氣中的污染物截流在活性焦內(nèi),利用微孔與分子半徑大小相當(dāng)?shù)奶卣?,將污染物分子限制在活性焦?nèi)。因此,煙氣中存在的細(xì)小微粒就有可能堵塞活性焦的孔隙。但目前對于燒結(jié)煙氣中粉塵檢測的粒徑分布多停留在μm級,而活性焦的孔容參數(shù)為nm級,不好直接判定有多大比例的粉塵能夠進(jìn)入到活性焦孔容中,但可以假設(shè)活性焦的孔容全部被煙氣中的粉塵占據(jù)來進(jìn)行一定的量化計算。

        鑒于目前國內(nèi)已工程應(yīng)用的燒結(jié)活性焦煙氣凈化系統(tǒng)只有太鋼,其余全是中試裝置,因此本文以太鋼450 m2燒結(jié)機活性焦煙氣凈化系統(tǒng)的實際運行參數(shù)進(jìn)行概算,公式如(1)(2)所示,其主要參數(shù)如表2所示。

        表2 主要工藝參數(shù)表[6]

        式中:MH——完全吸附粉塵的活性焦的當(dāng)量質(zhì)量(活性焦空隙被粉塵全部占據(jù)),kg/h

        Mf——被吸附塔中活性焦吸附和過濾的粉塵總量,kg/h

        Q——煙氣量,m3/h

        ΔCf——凈化前后煙氣中的粉塵濃度差,mg/m3

        ρf——燒結(jié)灰堆密度,1500~2600 kg/m3

        VK——活性焦孔容,0.4126 mL/g

        由(1)式計算可得 Mf=115.5kg/h,107.7kg/h~186.7kg/h,即吸附塔內(nèi)被粉塵堵塞的當(dāng)量活性焦最多為:186.7 kg/h。吸附塔內(nèi)的活性焦初裝量為3780 t。由此可見,相比初裝量,粉塵每小時可堵塞的活性焦最大量MH是微乎其微的,不會對吸附塔的吸附能力造成大的影響。

        4 活性焦—粉塵物料平衡計算

        活性焦煙氣凈化系統(tǒng)進(jìn)料和出料示意圖如圖2所示,通過對進(jìn)出系統(tǒng)的物料進(jìn)行平衡計算可核算煙氣中粉塵停留在系統(tǒng)的量,即活性焦在解析塔中無法解析出的粉塵量。本文以太鋼450 m2燒結(jié)煙氣凈化系統(tǒng)的實際運行參數(shù)進(jìn)行概算,系統(tǒng)進(jìn)出口物料如表3所示。

        圖2 系統(tǒng)物料走向示意圖

        表3 系統(tǒng)進(jìn)出口物料表[6,11]

        進(jìn)入系統(tǒng)的物料為:

        MJ=Mf+Mx(3)

        排出系統(tǒng)的物料為:

        MC=Mf′+Mfy+Mt(4)

        Mt=Mm+Mf″+Mh(5)

        式中:MJ-進(jìn)入系統(tǒng)的物料,kg/h

        MC-排出系統(tǒng)的物料,kg/h

        Mx-加入系統(tǒng)的新鮮活性焦,kg/h

        Mf′-解析塔頂部解析尾氣含塵量,kg/h

        Mfy-解析塔內(nèi)解析反應(yīng)耗炭量,kg/h

        Mt-解析塔底部篩分出的活性焦粉量,kg/h

        Mm-活性焦與反應(yīng)器壁之間的摩擦?xí)a(chǎn)生少量活性焦粉量,按活性焦循環(huán)量的2%計算[12],得239 kg/h

        Mf″-活性焦過濾出的燒結(jié)煙氣粉塵,kg/h

        Mh-活性焦解析反應(yīng)產(chǎn)生的灰分,活性焦灰分按15%計算[12],得15.8 kg/h

        由(3)(4)可得:MJ=402.5kg/h<417.5kg/h=MC,進(jìn)出口物料絕對誤差為15 kg/h,相對誤差為:3.7%,可認(rèn)為系統(tǒng)物料平衡。

        由(5)可以得出:Mf″=78.2 kg/h,則煙氣中的粉塵殘留在系統(tǒng)中的量為:Mf-Mf″=37.3 kg/h,占入口煙氣含塵量的26%。

        綜上可見,煙氣中的粉塵絕大部分都能被系統(tǒng)過濾排出,但仍有一小部分量殘留在系統(tǒng)中。隨著系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行,系統(tǒng)內(nèi)殘留的粉塵量最終將達(dá)到平衡。因此,粉塵對系統(tǒng)的物理堵塞作用也是有限的,不會對系統(tǒng)的整體性能造成破壞性影響。

        5 結(jié)論

        通過對工程實例進(jìn)行分析,可以認(rèn)為:活性焦煙氣凈化系統(tǒng)可以適應(yīng)入口煙氣粉塵濃度控制在200mg/m3以內(nèi)的工況;且燒結(jié)煙氣中的粉塵對活性焦的物理堵塞量小,并不會對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定及凈化性能造成破壞性的影響;反而吸附塔中的移動活性焦層相當(dāng)于一個高效顆粒層過濾器,起到了過濾除塵的作用,能夠有效的脫除燒結(jié)煙氣中的粉塵。

        [1]翟尚鵬,辛昌霞,劉靜等.活性焦煙氣脫硫技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用[C].第十屆中國科協(xié)年會論文集,2008:35-39

        [2]劉強,劉靜,等.活性焦脫硫技術(shù)在有色冶煉行業(yè)的應(yīng)用及發(fā)展[J],硫酸工業(yè),2014(3):16-19.

        [3]孟思明.燒結(jié)粉塵特性與放電研究及基于此的電除塵平臺開發(fā)[D].武漢:華中科技大學(xué),2013

        [4]易寧.淺談提高燒結(jié)廠機頭電除塵的除塵效率[J].燒結(jié)球團(tuán),2008 (2):52-54.

        [5]劉卓衢.活性炭煙氣脫硫制硫酸(30kt/a)系統(tǒng)研究與設(shè)計[D].成都:四川大學(xué),2007.

        [6]趙德生.太鋼450m2燒結(jié)機煙氣脫硫脫硝工藝實踐 [C].2011全國燒結(jié)煙氣脫硫技術(shù)交流會論文集,太原.2011:8-16.

        [7]蔣新民.鋼鐵廠燒結(jié)機頭電除塵灰綜合利用[D].湘潭大學(xué),2010.

        [8]孫飛.活性焦納孔結(jié)構(gòu)中S吸附、轉(zhuǎn)化與遷移機制[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2012

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        [10]范明霞,張智.活性炭孔徑分布和表面化學(xué)性質(zhì)對吸附影響的研s究進(jìn)展[J].煤炭加工與綜合利用,2011(1):49-53.

        [11]李強,呂彥強.燒結(jié)煙氣脫硫制酸凈化工序的設(shè)計與生產(chǎn)實踐[J].硫酸工業(yè),2011(5):15-18.

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        Analysis on the Effect of Sintering Dust on the Adsorption Desorption Characteristics of Activated Coke

        Zhang Mao,Zheng Shiwei

        (Chongqing CISDI Thermotechnical and Environmental Protection Engineering CO.,Ltd.,Chongqing 401122,China)

        Based on the operation data of the 450m2sintering machine in TISCO,the maximum quantity of activated coke jammed by sintering dust in the adsorption tower and the actual quantity of residual sintering dust in the system are calculated and analyzed.It is concluded that the dust content in sintering flue gas after ESP treatment will not produce destructive effect on the adsorption/desorption properties of activated coke.

        sintering dust;activated coke;adsorption;desorption

        TF046

        B

        1006-6764(2015)06-0028-03

        2015-03-12

        張茂(1982-),工程師,碩士,畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱能工程專業(yè),現(xiàn)從事大氣污染物治理、工業(yè)余熱利用相關(guān)工作。

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