武志強,李進(jìn)喜,李培達(dá)
(天津鋼管集團(tuán)股份有限公司,天津 300301)
隨著鋼管市場的競爭日益激烈,搶占高技術(shù)含量鋼管市場,成為鋼管企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向[1]。近幾年,天津鋼管集團(tuán)股份有限公司(簡稱天津鋼管)Φ219 mm Assel機(jī)組一直在厚壁鋼管壁厚精度控制方面持續(xù)改進(jìn),控制水平不斷提高;加重鉆桿、鉆鋌等(簡稱鉆具用管)類產(chǎn)品將逐漸成為Assel機(jī)組的主導(dǎo)產(chǎn)品,這類產(chǎn)品的一個重要特征是厚壁且尺寸精度高。本文將結(jié)合Φ219 mm Assel機(jī)組工藝特點[2-3],就如何提高厚壁鋼管尺寸精度進(jìn)行分析,并針對現(xiàn)有工具、設(shè)備以及生產(chǎn)操作規(guī)范等提出相應(yīng)改進(jìn)措施。
近年來天津鋼管Assel機(jī)組生產(chǎn)的鉆具用管主要規(guī)格為:Φ114.3 mm×24.6 mm(采用Φ150 mm管坯)、Φ127.0 mm×29.5 mm(采用Φ180 mm管坯)、Φ140.0 mm×28.7 mm、Φ140.0 mm×32.0 mm(兩規(guī)格均采用Φ210 mm管坯)、Φ165.0 mm×49.0 mm(采用Φ250 mm管坯)。
鉆具用管的主要作用是:①傳遞轉(zhuǎn)矩;②承受給鉆頭破碎巖石的壓力,其中上部鉆桿還要承受鉆柱本身一部分重量(拉力);③輸送洗井液,即鉆井泥漿通過地面的高壓泥漿泵打入水龍頭,進(jìn)入鉆柱內(nèi)孔,流入井底沖刷巖屑,冷卻鉆頭并攜帶巖屑經(jīng)過鉆柱外表面與井壁之間的環(huán)形空間返回到地表,使井底不斷加深,直至鉆到目的層。因承受拉壓力和轉(zhuǎn)矩原因,此類鋼管壁徑比較大,多采用高強度中碳鉻鉬鋼[4-5]。
鉆具用管到了機(jī)械廠后,需要對其內(nèi)外表面進(jìn)行機(jī)加工;因此,為了保證后期加工精度,節(jié)約加工成本,用戶對鉆具用管的幾何尺寸提出了近乎苛刻的要求:
(1)壁厚公差為-5%~+10%或-10%~+5%,即公差帶只有公稱壁厚的15%;
(2)外徑公差為-0.5%~+1.0%;實際生產(chǎn)時,為避免因不圓度或表面修磨留有余量,外徑按正公差控制;
(3)內(nèi)徑公差為-0.6~+1.0 mm,是此類鉆具用管的控制重點;
(4)長度為8.0~8.1 m,定尺交貨,一旦產(chǎn)生短尺,就是廢品。
天津鋼管Φ219 mm Assel機(jī)組生產(chǎn)鉆具用管的工藝流程為:管坯鋸切→環(huán)形爐加熱→錐形輥穿孔機(jī)穿孔→三輥Assel軋管機(jī)軋管→14機(jī)架微張力定(減)徑機(jī)減徑→鏈?zhǔn)嚼浯怖鋮s。
(1)生產(chǎn)的鉆具用管的徑壁比(D/S)為3.37~4.87,屬于厚壁和特厚壁鋼管,為了保證鉆具用管成品長度的要求,大部分規(guī)格選用的管坯外徑均比常規(guī)品種采用的管坯外徑大一個組距,使管坯外徑與成品管外徑相差較大,部分規(guī)格相差70~85 mm。由于穿孔機(jī)、Assel軋管機(jī)均是擴(kuò)徑軋制,這樣大的減徑量使定(減)徑機(jī)無法“消化”,即使個別規(guī)格可以“消化”,但也因厚壁管、大減徑量使壁厚的精度嚴(yán)重惡化,產(chǎn)生“內(nèi)六方”現(xiàn)象。為了解決上述問題,穿孔機(jī)、Assel軋管機(jī)必須采用減徑軋制,減少定(減)徑機(jī)的減徑量,將總減徑量合理分配在穿孔機(jī)、Assel軋管機(jī)、定(減)徑機(jī)3道工序上[6]。
(2)為實現(xiàn)減徑軋制,穿孔機(jī)組采用了小頂桿配合小頂頭,并適當(dāng)減小輥距,使軋制變形區(qū)前移,實現(xiàn)減徑軋制[7]。Assel軋管機(jī)則采用小芯棒軋制,以實現(xiàn)軋輥的大壓下量,并保證荒管能順利脫棒。由于小頂桿和小芯棒的使用,使得在穿孔和軋管過程中頂桿和芯棒穩(wěn)定性差,抖動劇烈,造成毛管和荒管的甩動嚴(yán)重,影響壁厚精度,最終影響成品的內(nèi)徑精度。
(3)這類品種鋼管不僅提出了外徑、壁厚公差的要求,也明確了內(nèi)徑公差要求,且僅有1.6 mm的公差帶,而產(chǎn)品滿足內(nèi)徑公差的難點是:作為最后一道工序的定徑軋制是無芯棒軋制,而且14機(jī)架微張力定(減)徑機(jī)產(chǎn)生的增厚現(xiàn)象在厚壁鋼管生產(chǎn)中尤為明顯,軋制過程中只能通過對外徑和壁厚的精確控制來滿足管體內(nèi)徑公差的要求。
(4)14機(jī)架微張力定(減)徑機(jī)機(jī)架的減徑量分配及軋制參數(shù)設(shè)置也是一個控制難點。精軋前架既要保證足夠減徑量,同時還要確保較小橢圓度以實現(xiàn)外徑的精度控制;另外主電機(jī)和疊加電機(jī)參數(shù)的選擇更直接影響成品管質(zhì)量。
各工序?qū)癖阡摴鼙诤窬燃氨砻嫒毕莸挠绊懗潭纫姳?1[8-9]。
表1 各工序?qū)癖阡摴鼙诤窬燃氨砻嫒毕莸挠绊懗潭?/p>
由表1可以看出:影響厚壁鋼管壁厚精度的工序主要是穿孔和定(減)徑,對表面缺陷的形成影響較大的工序是穿孔和軋管。
根據(jù)用戶提出的技術(shù)要求,并針對鉆具用管生產(chǎn)難點以及厚壁鋼管生產(chǎn)特點,提出各工序的控制要點[10-11]。
鋸切前確認(rèn)定尺參數(shù),鋸切后對實際切后長度進(jìn)行確認(rèn),以滿足管坯定尺要求。
由于鉆具用鋼含有Cr、Mo等合金元素,所形成的間隙項和間隙化合物具有很高的熔點和硬度,使加熱難度增大,易造成管坯加熱不均勻[12]。因此,針對不同管坯截面制訂相應(yīng)的加熱制度,嚴(yán)格控制環(huán)形爐出爐節(jié)奏,適當(dāng)延長加熱和保溫時間,以保證管坯溫度均勻。
(1)在生產(chǎn)鉆具用管前,對穿孔機(jī)軋制中心線進(jìn)行測量、調(diào)整,以保證導(dǎo)嘴中心線、穿孔機(jī)中線、定心輥中心線在一條直線上,從而提高穿孔毛管頭部壁厚精度。
(2)采用減徑軋制,降低定(減)徑機(jī)的減徑量。
(3)針對變形抗力高、工具設(shè)備抖動嚴(yán)重的情況,適當(dāng)降低穿孔主機(jī)速度,保證咬入過程平穩(wěn)。
(4)穿孔時嚴(yán)格控制頂頭使用,嚴(yán)格執(zhí)行頂頭報廢標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)黏鋼、掉肉及時更換頂頭。操作人員隨時觀察毛管表面情況,若發(fā)現(xiàn)導(dǎo)板劃傷須及時修磨處理。
(5)在現(xiàn)有軋輥基礎(chǔ)上對輥形進(jìn)行改進(jìn)[13-14],穿孔輥輥形改進(jìn)前后對比如圖1所示,在軋輥入口錐與出口錐的過渡頂點Hp處,增加一個與軋制中心線平行的過渡帶(長度為40 mm),使輾軋過程更加充分,提高軋制過程的穩(wěn)定性及鉆具用管壁厚精度。
圖1 穿孔輥輥形改進(jìn)前后對比示意
(1)采用較大減徑軋制,降低定(減)徑機(jī)的減徑量。
(2)由于實施減徑軋制,采用小直徑芯棒易產(chǎn)生彎曲,所以芯棒上線前目測芯棒直度,彎曲芯棒禁止上線,上線后利用預(yù)旋轉(zhuǎn)功能進(jìn)一步檢查芯棒直度。生產(chǎn)過程中定時檢查芯棒表面是否黏鋼,如有黏鋼及時修磨或更換。
(3)仔細(xì)檢查芯棒前臺托輥的毛管位及芯棒位,確保插棒時對中毛管,以防止芯棒插入毛管時劃傷毛管內(nèi)壁。軋制結(jié)束后,適當(dāng)延長后臺上導(dǎo)輥下壓時間,保證芯棒撤出后再抬起。
(4)降低軋機(jī)轉(zhuǎn)速,以獲得平穩(wěn)的軋制過程,提高鉆具用管壁厚精度。
(5)荒管從軋機(jī)出來后,沒有芯棒限制,并且荒管外徑小而壁厚大,抖動嚴(yán)重;因此,在軋機(jī)后臺出口處增加一個保護(hù)導(dǎo)套裝置,降低荒管出口的抖動幅度。
(1)確定定(減)徑機(jī)的總減徑量,合理分配各機(jī)架的減徑量,精軋前架既要保證足夠變形量,同時還要確保較小橢圓度。
(2)針對鉆具用管減徑量大、電機(jī)負(fù)荷高,容易切斷安全銷的問題,在生產(chǎn)時適當(dāng)降低主電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù),提高疊加電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù),以降低電機(jī)負(fù)荷,同時有利于改進(jìn)鋼管“內(nèi)六方”,改善長度方向壁厚偏差[15]。現(xiàn)場操作人員隨時監(jiān)測現(xiàn)場傳動軸運轉(zhuǎn)及操作系統(tǒng)的運行電流、轉(zhuǎn)矩等參數(shù),增加現(xiàn)場設(shè)備巡視次數(shù)。
(3)生產(chǎn)現(xiàn)場的在線熱檢采用通徑規(guī)加通止規(guī)的檢測方法,快速檢測成品管內(nèi)徑及內(nèi)圓度,提高在線控制精度。
以Φ127 mm×29.5 mm鉆具用管為例,實際生產(chǎn)取樣檢測。
(1)取鋼管頭、尾各500 mm一段管頭,每隔50 mm測量壁厚最大值及最小值,鉆具用管頭部500 mm長度壁厚不均度變化如圖2所示,鉆具用管尾部500 mm長度壁厚不均度變化如圖3所示。
(2)采用通止規(guī)測量內(nèi)徑,其合格率∧99%。
(3)沒有發(fā)生明顯的內(nèi)外表面缺陷。
通過工藝的改進(jìn)和規(guī)范,使鉆具用管的壁厚精度滿足客戶要求,批量生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定;利用控制鋼管的壁厚和外徑精度,有效解決了有內(nèi)徑要求的鋼管生產(chǎn)。
圖2 鉆具用管頭部500 mm長度壁厚不均度變化
圖3 鉆具用管尾部500 mm長度壁厚不均度變化
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