孫國慶
(太原科達重工成套設(shè)備有限公司,山西 太原 030027)
近年來無縫鋼管在我國鋼鐵產(chǎn)量中所占的比重越來越大,由于其用途的廣泛性和重要性,對其質(zhì)量提出了較高的要求,而壁厚偏差是無縫鋼管的一個重要質(zhì)量指標[1-2]。穿孔是熱軋無縫鋼管生產(chǎn)中最重要的變形工序之一,毛管的壁厚精度直接影響熱軋成品管的壁厚精度。在穿孔過程中,頂桿偏移、毛管甩動是引起毛管壁厚不均的主要原因。為了將頂桿準確地控制在軋制中心線上,限制毛管在軋制過程中的甩動,穿孔機后臺設(shè)置有多架定心導(dǎo)向裝置。通過四輥定心裝置的優(yōu)化液壓系統(tǒng),高效、經(jīng)濟地解決了這些問題。
2013年太原科達重工成套設(shè)備有限公司給浙江某鋼管公司設(shè)計了一套Φ720 mm穿孔機組,穿孔機后臺設(shè)置5架三輥定心裝置,由于穿孔機中心線距第1架三輥定心裝置中心線為3 900 mm,造成穿孔頂頭在穿孔時與支撐頂桿的第1架三輥定心裝置形成懸臂梁結(jié)構(gòu),使頂頭在穿孔過程中不規(guī)則跳動,造成頂頭受力不均,引起壁厚偏差[2]。為了利于頂桿的穩(wěn)定,在第1架三輥定心裝置和穿孔機本體之間增加一套四輥定心裝置,該四輥定心裝置在不影響結(jié)構(gòu)布置、操作空間下盡可能地靠近頂頭,四輥定心裝置安裝在穿孔機牌坊出口側(cè),其中心線距穿孔機中心線為1 950 mm,大大改善了頂頭在穿孔過程中受力不均的情況,四輥定心裝置安裝結(jié)構(gòu)如圖 1 所示[3]。四輥定心裝置安裝在穿孔機牌坊出口側(cè),液壓缸的液壓驅(qū)動上下滑塊控制定心輥抱頂桿和抱毛管的位置;定心輥裝配在上下滑塊上,滑塊在機架的U型滑道里上下移動,U型滑道保證了定心輥前后左右方向的定位;液壓缸與滑塊通過球面墊撓性連接,以防止滑塊在上下移動中因摩擦力的不均衡而卡位,造成液壓缸缸桿頭部斷裂。通過調(diào)整調(diào)節(jié)限位塊2的位置來控制四輥定心裝置的毛管開口度,同時也為液壓系統(tǒng)2提供了校正基準。
圖1 四輥定心裝置安裝結(jié)構(gòu)示意
四輥定心裝置在穿孔生產(chǎn)中的主要作用是:①定位頂桿,保證頂頭的穿孔中心線與軋制中心線在一條線上;②支撐頂桿,與后臺5架三輥定心裝置共同使頂桿形成一個連續(xù)的梁,保證頂桿在穿孔過程中有足夠的剛度,也使其能繞軋制中心線旋轉(zhuǎn);③導(dǎo)向毛管,毛管穿軋至四輥定心裝置時,定心輥能快速有效打開,對毛管進行導(dǎo)向,使毛管中心線與軋制中心線在一條線上,減小頂桿的振動[4-7]。
液壓缸帶內(nèi)置位移傳感器與比例閥構(gòu)成位置閉環(huán)控制(液壓系統(tǒng)1)如圖2所示,此液壓系統(tǒng)使四輥定心裝置能實現(xiàn)上述功能。
圖2 液壓缸帶內(nèi)置位移傳感器與比例閥構(gòu)成位置閉環(huán)控制(液壓系統(tǒng)1)
常規(guī)采用液壓系統(tǒng)1,但該液壓系統(tǒng)一次投資大、運營成本高、維修難度大,且對現(xiàn)場點檢人員和技術(shù)人員的水平要求高。因此采用全新的設(shè)計思路:去掉缸內(nèi)位移傳感器,增加兩個調(diào)節(jié)限位塊;設(shè)計出液壓系統(tǒng)2,常規(guī)液壓缸與常規(guī)閥構(gòu)成串聯(lián)同步控制回路(液壓系統(tǒng)2)如圖3所示。
圖3 常規(guī)液壓缸與常規(guī)閥構(gòu)成串聯(lián)同步控制回路(液壓系統(tǒng)2)
兩種液壓系統(tǒng)的工作原理如下。
(1)液壓系統(tǒng)1通過位置閉環(huán)來實現(xiàn)定心輥抱頂桿位和抱毛管位。圖2中減壓閥根據(jù)毛管和頂桿規(guī)格設(shè)定不同值,保證定心輥有足夠的力抱頂桿而又不抱死;定心輥抱毛管時壓力需切換到系統(tǒng)壓力,以保證其有足夠的剛度對毛管進行導(dǎo)向;通過位移傳感器與比例閥位置閉環(huán)控制毛管開口度的大?。?-11]。
(2)液壓系統(tǒng)2通過串聯(lián)油缸實現(xiàn)上下定心輥同步動作,換向閥5.1實現(xiàn)定心輥的抱頂桿和抱毛管,換向閥5.2實現(xiàn)定心輥的修正和標定[1,12-13]。減壓閥1是保證定心輥有足夠的力抱頂桿又不抱死,當頂桿小車帶動頂桿(頂頭)運行至工作位Y1b得電減壓后的壓力經(jīng)單向閥4、換向閥5.1、單向節(jié)流閥6.1傳入上缸上腔,由于上下液壓缸的下腔通過鋼管串接成連通體,上下缸同步運動,下缸上腔的油液回油箱,完成四輥定心裝置的同步定心;當毛管穿軋至四輥定心裝置時,熱檢發(fā)訊Y1a得電四輥定心裝置同步打開至毛管位,四輥定心裝置機架上的調(diào)節(jié)限位塊調(diào)節(jié)毛管開口度的大小。由于四輥定心裝置工作環(huán)境的惡劣、油液黏度的變化、活塞密封的老化以及管接頭液壓油的滲漏等原因會造成四輥定心裝置的不同步和累計誤差,直接影響頂桿定心不準,頂頭偏離穿軋中心線,造成毛管壁厚不均[7]。為此設(shè)計了專門的補償修正回路,在每次抱毛管位完成后FD2發(fā)訊Y2b得電對上下液壓缸的下腔連通體進行泄漏補償,保證每次抱頂桿都能將頂桿準確地控制在軋制中心線上。同時為了防止補償油液的擾動造成下缸的過校正,在設(shè)計液壓缸時,將上下液壓缸的上活塞桿設(shè)計為Φ110 mm,下活塞桿設(shè)計為Φ125 mm,上腔面積為10 603 mm2,下腔面積為7 834 mm2,上下腔面積比1.35;同時在液壓系統(tǒng)上增設(shè)進油節(jié)流閥6.2,通過調(diào)節(jié)進油節(jié)流閥的開口度,進一步防止液壓油補償時的擾動,雙重保險保證了校正的準確性和可靠性。設(shè)置單向閥4可防止頂桿在穿軋過程中的不規(guī)則跳動,保證頂頭中心線與穿軋中心線在一條線上。多方面考慮的設(shè)計,保證了四輥定心裝置的準確定心和強有力的導(dǎo)向功能。
2014年5—8月該設(shè)備經(jīng)過了3個月的現(xiàn)場調(diào)試工作,現(xiàn)已投入正常生產(chǎn),試生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表1。
表1 2014年5—8月四輥定心裝置的試生產(chǎn)數(shù)據(jù)
從試生產(chǎn)的數(shù)據(jù)看,荒管的壁厚偏差均達到甚至超過了國家相關(guān)標準要求,同時長時間觀測頂桿運轉(zhuǎn)動作:頂桿預(yù)旋轉(zhuǎn)順暢、軋制運轉(zhuǎn)平穩(wěn)不甩動、熱檢檢測到荒管后定心輥能快速由抱頂桿位動作轉(zhuǎn)到抱荒管位,完全達到四輥定心裝置的功能設(shè)計要求。
穿孔機四輥定心裝置液壓控制思路新穎,投資成本低、運行成本低、維修保養(yǎng)方便。從四輥定心裝置投入生產(chǎn)以來,定心準確,抱毛管穩(wěn)定;液壓系統(tǒng)運行可靠,長時間無故障、免維護、自修正;故障率、檢修率同比大幅降低;完全達到設(shè)計要求,創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟效益。
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