李子華,胡云峰,劉光銘,薛里,劉世波
(1.中鐵三局集團有限公司,山西太原030001;2.中國鐵道科學研究院鐵道建筑研究所,北京100081)
繁華城區(qū)明挖地鐵基坑微振控制爆破技術(shù)
李子華1,胡云峰1,劉光銘1,薛里2,劉世波2
(1.中鐵三局集團有限公司,山西太原030001;2.中國鐵道科學研究院鐵道建筑研究所,北京100081)
深圳市軌道交通11號線工程一區(qū)間工點為基坑明挖段,周邊環(huán)境復雜,次高壓燃氣管道距基坑邊最近距離只有12 m,要求爆破振速不大于2 cm/s,施工難度極大。為滿足安全和工期要求,采用了電子雷管微振動控制爆破技術(shù),通過調(diào)整起爆時差,使得振動波形發(fā)生錯相疊加,達到減振目的。通過爆破試驗獲得了有效降振的最佳延時時差以及振動衰減規(guī)律,總結(jié)出了微振動控制爆破施工工藝,完善了最終的爆破方案,并在施工中得到成功應(yīng)用,保證了該工程的安全高效完成。
微振動 控制爆破 地鐵基坑 電子雷管 干擾降振
深圳市城市軌道交通11號線工程一工點位于深圳市寶安區(qū)福永站至橋頭站之間寶安大道下,基坑深17 m,開挖方量約80 000 m3,設(shè)計采用明挖法。周邊環(huán)境非常復雜,施工場地兩側(cè)有許多廠房、辦公樓及給水、電信、電力、燃氣等管線。其中DN500次高壓(1.6 MPa)燃氣管道距基坑邊最近距離只有12 m,埋深約1.86~2.39 m,要求振速控制在2 cm/s以內(nèi),是施工控制重點。該工程開挖方量大、工期緊,對爆破振動控制要求非常嚴格,采用常規(guī)的開挖方式已無法滿足工程進度和振動控制的需要。
現(xiàn)有理論認為,可通過設(shè)置合理微差間隔時間利用爆破地震波干擾達到減震目的。廖先葵等[1-2]在礦山大規(guī)模爆破中,采用對稱分區(qū),合理設(shè)置微差間隔時間方法,實現(xiàn)了爆破地震波干擾減震的目的。郭學彬等[3-4]通過試驗和理論分析進一步論證了微差爆破干擾減震存在的條件。但是對一般巖土爆破工程,由于起爆器材的限制,實際工程中干擾減震并不容易實現(xiàn)。
電子雷管制造技術(shù)日趨成熟,由于其延時精度高和段別設(shè)置不受限制,使控制振動相位成為可能。它的出現(xiàn)可稱為工程爆破行業(yè)的一場技術(shù)革命。國產(chǎn)電子雷管的起爆延時精度已經(jīng)達到1 ms,并已在國內(nèi)礦山深孔爆破工程中大量應(yīng)用,起到了理想的減振效果,但在城區(qū)內(nèi)復雜環(huán)境下大規(guī)模應(yīng)用還較少見。雖已有一些研究成果,但其應(yīng)用過于依賴工程經(jīng)驗,尚未形成完備的設(shè)計理論和實用的施工技術(shù)[5-9]。
為確保本工程周邊建筑設(shè)施的安全,加快施工進度,決定采用電子數(shù)碼雷管微振動爆破技術(shù),但由于該技術(shù)目前尚無完善的設(shè)計理論,因此需先進行爆破試驗,確定設(shè)計參數(shù)。
1.1 試驗的目的
電子雷管的最大優(yōu)勢就是延時時差可調(diào)、延時精度高。該特點使得應(yīng)用波形疊加干擾降振技術(shù)成為現(xiàn)實,可最大化地降低爆破振動。該技術(shù)關(guān)鍵是確定合理延時時差,保證波形能發(fā)生錯相疊加,達到減振目的。試爆目的:①確定最佳延時時差;②確定該地質(zhì)條件下的振動衰減規(guī)律,為設(shè)計提供理論依據(jù);③總結(jié)電子雷管在該類工程施工應(yīng)用的工法,為后期推廣應(yīng)用提供參考。
1.2 電子雷管及起爆系統(tǒng)
通過調(diào)研和專家推薦,本工程選用隆芯1號數(shù)碼電子雷管,具有高安全、高精度、寬延期范圍、在線可編程的特點。銥缽起爆系統(tǒng)是隆芯1號數(shù)碼電子雷管的專用起爆系統(tǒng),主要由隆芯1號數(shù)碼電子雷管、銥缽表和銥缽起爆器三部分組成,可實現(xiàn)隆芯1號數(shù)碼電子雷管上線注冊、在線檢測、延期編輯以及組網(wǎng)通信等功能。該電子雷管和電爆網(wǎng)路的優(yōu)點:①在環(huán)境中有外電存在的情況下,因為電子雷管的抗交直流、抗射頻、抗靜電、抗雜散電流性能,不存在早爆、誤爆的危險;②由于電子雷管不受段位影響,在大規(guī)模爆破工程中,不存在重段現(xiàn)象,能實現(xiàn)微差逐孔起爆從而有效降低單響起爆藥量,且網(wǎng)路設(shè)計簡單易行;③由于所有的雷管是以并聯(lián)的方式連接的,電子雷管施工不存在支路電阻不匹配問題;④爆破網(wǎng)路及雷管具可檢查性。當起爆網(wǎng)路連接好之后,所有的施工人員撤離到安全距離以外,通過專用設(shè)備可對爆破網(wǎng)路連接的可靠性進行“一鍵檢測”,對連接不可靠的雷管進行準確定位,既安全又高效。
由于數(shù)碼電子雷管的高精度(0~100 ms,偏差<1 ms;101~16 000 ms,偏差<1%),可以取得傳統(tǒng)雷管所無法比擬的效果。首先,通過微差爆破可以實現(xiàn)真正意義的干擾降振;其次,良好的同步性保證了光爆和預裂效果;第三,通過逐孔起爆的方法可增加單次起爆藥量,提高單次起爆規(guī)模;第四,通過在線設(shè)置微差時間,充分利用巖石爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力,改善破碎效果。
1.3 試爆方案
延時時差和地質(zhì)條件、地形條件、爆破方式、裝藥結(jié)構(gòu)等有關(guān),為了確定適合本工程的最佳延時時間。設(shè)計了單孔和群孔共9個試驗組,群孔爆破試驗采用8~20 ms的延時間隔。通過對爆破振動波形進行分析,最終確定適合本工程的延期時差。
第1組試驗有16個孔,孔深3.2 m,孔間距為1.6 m×1.7 m,每孔的藥量為3 kg。第1個孔單獨響,響完280 ms后,其余的孔以17 ms間隔逐孔起爆,起爆順序及延時時間見圖1。通過這組試驗可以得到單孔的振動波形參數(shù)和群孔延時17 ms的振動情況。
另外8組試驗為不同延時間隔的爆破試驗,延時設(shè)置情況見表1。前5組有4排孔,分2個延時時差,第6組有3排孔,分別設(shè)置了3種不同的延時時差,最后2組分別試驗了不同孔間和排間的延時時差。試驗中各孔的裝藥量均與第1組相同。
1.4 測試方案
測試采用TC-4850爆破測振儀和三向速度傳感器。傳感器安裝在爆區(qū)一側(cè),共布設(shè)5個測點,距爆區(qū)分別為10,21,35,49和87 m,其中4號測點布設(shè)在次高壓燃氣管上方,通過多次測試結(jié)果分析得到最佳延時時差,并回歸得到振動衰減規(guī)律。測點布置如圖2所示。
圖1 起爆順序及延時時間設(shè)計
表1 爆破試驗延時設(shè)置情況
圖2 測點布置示意(單位:m)
1.5 測試結(jié)果
第1組試驗,爆后最遠的5號測點未觸發(fā),其余均采集到振動波形。從測試結(jié)果可以看出,單孔爆破的主振周期為20~35 ms。根據(jù)現(xiàn)有的理論,認為要達到波形疊加減振的效果,孔間延時為10~17 ms較為合理。另從Z軸的振動波形看,群孔爆破的振速值明顯小于單孔,說明群孔爆破發(fā)生了波形疊加,振速降低。
其余各組爆破試驗振動檢測結(jié)果見表2。
1.6 測試結(jié)果分析
與普通非電導爆管雷管的振動波形相比,電子雷管爆破振動能量分布均勻,主振頻率高于普通雷管的爆破振動頻率,降振效果顯著。
通過一系列試驗發(fā)現(xiàn),在單響藥量相同的情況下,當孔間延時為17 ms時,振速最小。從第2組試驗檢測波形也可以看出,延時間隔時差為17 ms時,振速值明顯<9 ms。通過追加幾次試驗,結(jié)果相同。
通過后面幾組試驗發(fā)現(xiàn),在該地質(zhì)條件下,采用17 ms的延時間隔時差,可以達到較好的減振效果,振動值最小,在后期的爆破施工中統(tǒng)一采用延時間隔時差17 ms的逐孔起爆形式。
將前5次的試驗爆破振動測試結(jié)果進行處理,按薩道夫斯基公式進行回歸,結(jié)果如圖3所示。
表2 爆破試驗振動檢測結(jié)果
圖3 振動測試數(shù)據(jù)回歸曲線
從圖3可知該地域的振動衰減公式為
式中:v為振動速度,Q為爆破裝藥量,R為測點距爆破中心的距離。
在后期的爆破設(shè)計中,可以按照該公式初步計算,保證振動值控制在合理范圍內(nèi)。同時可根據(jù)測試量的增加,測試點數(shù)的增加,逐步修正該公式,以指導后期施工設(shè)計。
2.1 爆破參數(shù)
為滿足粒徑要求,降低大塊率,并使得爆破、挖裝、運輸效率最優(yōu),同時滿足振動控制要求,主爆破區(qū)域鉆孔直徑不宜過大。根據(jù)工程經(jīng)驗,本工程淺孔爆破鉆孔直徑取76 mm。爆破參數(shù)按以下各式計算:最小抵抗線W=(25~45)d;鉆孔超深h=(0.25~0.35)× W;炮孔深度L=H+h,H為臺階高度;堵塞長度l'= (0.8~1.5)W;裝藥長度l=L~l';孔間距a=(1.0~1.5)W;排間距b=(0.8~1.0)W;單孔藥量Q=qabH或Q=qWaH。
由于爆破區(qū)域內(nèi)多為泥巖、砂巖,應(yīng)針對不同的巖石類型,選用不同的炸藥單耗。據(jù)以往工程經(jīng)驗,炸藥單耗應(yīng)在0.35~0.40 kg/m3。由此得出不同臺階深度的裝藥參數(shù),見表3。
表3 d=76 mm淺孔臺階控制爆破參數(shù)
根據(jù)以上原則確定基坑主爆區(qū)每次爆破布孔不超過6排。采用梅花形或長方形布孔,堵塞長度2.5 m。
各雷管腳線并聯(lián)接入起爆主線上,逐孔起爆,延時時差為17 ms。
2.2 施工工藝
電子雷管為近些年出現(xiàn)的新型起爆器材,目前尚未大面積推廣使用,且施工工藝根據(jù)工程特點有所不同。通過多次試爆,建立了適合本工程特點的電子雷管施工工法,具體施工順序為:清理工作面→布孔→鉆孔→驗孔→電子雷管檢測→裝藥→電子雷管注冊、標號(再次檢測)→堵孔→連網(wǎng)→網(wǎng)絡(luò)快速檢測→壓沙包→蓋鋼板→壓沙包→設(shè)置起爆時差→完全檢測→起爆→爆后檢查→撤除防護。
首次電子雷管檢測的主要目的是剔除有質(zhì)量問題的電子雷管,第2次檢測的目的是進行注冊,要按著預先設(shè)定的起爆順序進行注冊,每注冊1發(fā),在雷管接頭上用油筆標出順序號。注冊完成后,確定雷管沒問題,再進行堵孔。設(shè)置起爆時差時依波表要與網(wǎng)絡(luò)斷開。根據(jù)腳線編號,以并聯(lián)的方式,將各炮孔的腳線通過起爆線連為一體,然后起爆線與起爆器連接。網(wǎng)絡(luò)連接及檢查完畢后,段位較少時,可通過起爆器設(shè)置各區(qū)域、各段位的起爆延時時間;段位多時,通過便攜式電腦設(shè)置各段位之間起爆延時時間。設(shè)置延時時差依據(jù)試驗確定的最佳延時間隔時差。安全警戒后,通過輸入密碼激活起爆器,開始爆破。等人員全部撤離爆區(qū)后,再進行網(wǎng)絡(luò)完全檢測,完全檢測通過后,進入警戒和起爆流程。
2.3 安全措施
施工中采用有效封堵、平面和立面防護的綜合防護措施,有效防止爆破飛石。為了提高封堵質(zhì)量,保證不沖孔,采用水拌合沙作為封堵材料,將沙緩慢倒入孔內(nèi),邊填塞邊用炮棍搗實。這種方式可以保證良好填塞效果。另外,即便是沖孔,細沙也不會對周邊建筑設(shè)施產(chǎn)生危害。平面防護采用的是沙包加鋼板的形式,先在孔口壓一個沙包,再在爆區(qū)上覆蓋一層鋼板,孔口壓一沙包,之后在上面覆蓋一層2 mm厚鋼板,鋼板搭接10 cm,并用鐵絲綁扎成整體。之后再在鋼板上滿壓一層沙包。
2013年7月首次采用本文工法進行了試驗爆破,之后進行了數(shù)十次爆破,取得了良好的爆破效果,保證了周邊建筑設(shè)施的安全,滿足了工程進度要求。爆區(qū)西側(cè)的次高壓燃氣管要求振速<2 cm/s。從第三方監(jiān)測的結(jié)果來看,實際爆破中該處的振速最大值為1.4 cm/s,大部分<1.0 cm/s,未超出控制標準,振動控制效果明顯。上述爆破監(jiān)測數(shù)據(jù)表明爆破設(shè)計方案是成功的,爆破振動不會對周邊建筑設(shè)施造成危害,也不會影響次高壓燃氣管的安全運營。
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(責任審編李付軍)
U455.6
A
10.3969/j.issn.1003-1995.2015.04.24
1003-1995(2015)04-0089-04
2014-07-20;
2014-09-10
李子華(1983—),男,內(nèi)蒙古卓資人,工程師。