張軍昌
摘要 某風(fēng)力發(fā)電場在生產(chǎn)試運行期間,先發(fā)生風(fēng)機葉片變槳軸承卡死故障,后又有多臺風(fēng)機因變槳軸承故障停機事故,經(jīng)過查找原因分析,為風(fēng)機葉片變槳軸承失效所致,最后采取對風(fēng)電場所有風(fēng)機變槳軸承進行更換,通過此次事故的處理,給我們留下很多反思。
關(guān)鍵詞 風(fēng)力發(fā)電機組;變槳軸承;故障;原因分析
中圖分類號 TM3
文獻標(biāo)識碼 A
文章編號2095-6363(2015)10-0110-02
1 事故經(jīng)過
海鹽中電工程風(fēng)電場安裝20臺浙江運達(dá)公司生產(chǎn)的WD115-2000型風(fēng)力發(fā)電機組,風(fēng)機塔筒高度90米,葉片長度56.5米,葉輪直徑115米,此機型在全國首次大批量投入使用,是新型風(fēng)力發(fā)電機組,2014年1月份20臺風(fēng)機全部并網(wǎng)發(fā)電;自2015年2月份以來,先后有10余臺風(fēng)機多次發(fā)生變槳系統(tǒng)故障停機,主要故障有風(fēng)機變槳電機過電流、兩槳葉槳距角差值過大等使風(fēng)機不能正常運行。
2015年3月11日23:30分,運行中的#17風(fēng)機監(jiān)控后臺報:安全鏈故障、變槳電機過電流、槳距角差值過大故障停機,在風(fēng)機監(jiān)控后臺復(fù)歸無效,風(fēng)機無法運行。
3月12日風(fēng)機廠家檢查發(fā)現(xiàn)變槳電機有焦糊味,測量電機絕緣電阻為零,判斷電機已燒壞,隨后進行更換變槳電機工作,更換新電機后仍不能轉(zhuǎn)動。
3月13日風(fēng)機廠家繼續(xù)排查變槳電機燒壞的原因,未找到原因,初步判斷懷疑變槳減速箱的故障可能性較大,通知南京高速齒輪廠家人員到現(xiàn)場進行檢查處理。
3月14日南京高速齒輪廠家人員到達(dá)現(xiàn)場,對風(fēng)機葉片變槳系統(tǒng)減速箱解體檢查,結(jié)果未發(fā)現(xiàn)齒輪箱有問題。
3月15日風(fēng)機廠家對卡死的變槳電機采取更換編碼器,更換變槳電機驅(qū)動器等措施處理,結(jié)果葉片不能轉(zhuǎn)動。
3月20日變槳軸承廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場,經(jīng)過檢查評定變槳軸承已經(jīng)卡死,需返廠檢查,查找原因。
2 處理措施
針對#17風(fēng)機變槳軸承已卡死,不能轉(zhuǎn)動的情況,在風(fēng)機高空無法進行處理,需將風(fēng)機輪轂及葉片下塔后對卡死的軸承進行檢查,更換處理,由風(fēng)機廠家編制風(fēng)力發(fā)電機組變槳軸承更換方案,組織專業(yè)風(fēng)機吊裝施工公司進行吊裝及更換,2015年4月1日-8日對#17風(fēng)機三只葉片變槳軸承進行更換,并將更換下的軸承送至軸承廠家進行撤解檢測。
3 軸承撤解分析
4月21日至4月24日,從中電工程海鹽風(fēng)電場返廠的#3風(fēng)機三個變槳軸承在幾方共同見證下在瓦軸工廠進行拆解檢測工作。經(jīng)過拆解發(fā)現(xiàn)運行中卡死的軸承保持架斷裂為三段,另外兩個運行中未出現(xiàn)異響且現(xiàn)場未報過故障的軸承保持架也分別斷裂為兩段和有一處斷裂,具體情況如下。
3.1 編號2014-09-16變槳軸承運行時卡死,現(xiàn)場拆解發(fā)現(xiàn)存在以下問題
1)啟動力矩:拆解前對啟動力矩進行檢測,啟動力變化區(qū)間在597~810KG。
2)保持架:拆解之后發(fā)現(xiàn)上列保持架斷裂三段(槳葉側(cè)),下列保持架基本保存完好。
3)滾道:雙滾道都存在壓痕,滾道接觸點向外側(cè)發(fā)生偏移,上滾道下半圓弧存在壓潰,凸起約1.5mm;內(nèi)圈橢圓度為0.67mm,外圈橢圓度為0.70mm,滾道硬度約為59-61HRC。
3.2 編號2014-09-18變槳軸承運行時無異響,現(xiàn)場拆解發(fā)現(xiàn)存在以下問題
1)啟動力矩:整體力為585~620KG,除去密封圈啟動力為156~189KG,上下單排啟動力分別110~132KG/102~112KG。
2)保持架:拆解之后發(fā)現(xiàn)上列保持架斷裂一段(槳葉側(cè)),油脂發(fā)黑,下列保持架基本保存完好,油脂保持原色。
3)軸徑向跳動分別為0.16/0.20mm,齒跳為0.35mm,內(nèi)圈安裝孔槳葉側(cè)端面存在2處壓痕,與螺栓分度圓相切處并沿軸向存在幾處6~7cm長的拉痕。
4)淬火情況:硬度約60HRC,淬火深度為3.7~4.2mm。
3.3 編號2014-09-17變槳軸承運行時無異響,現(xiàn)場拆解發(fā)現(xiàn)存在以下問題
1)啟動力矩:整體力為727~950KG,除去密封圈啟動力為223~270KG。
2)保持架:拆解之后發(fā)現(xiàn)上列保持架斷裂二段(槳葉側(cè)),油脂發(fā)黑,下列保持架基本保存完好,油脂發(fā)黑。
3.4 針對軸承拆解過程中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象,可以認(rèn)為軸承存在批量質(zhì)量問題。風(fēng)機廠家提出以下看法
1)現(xiàn)場測量發(fā)現(xiàn)軸承滾道淬火層厚度不符合設(shè)計圖紙要求,瓦軸方面應(yīng)從加工工藝方面排查保持架變形斷裂原因。
2)瓦軸需測量保持架的大小與軸承滾道是否匹配。
3.5 瓦軸方面提出以下看法
1)從目前拆解的四個軸承的損壞情況來看,軸承存在批量質(zhì)量問題。要求風(fēng)機廠家重新提供葉片載荷原始數(shù)據(jù)和軸承與輪轂、葉片與輪轂之間相關(guān)連接件的參數(shù),以便瓦軸從設(shè)計上重新進行系統(tǒng)性的分析,確定是否存在設(shè)計缺陷。
2)由于拆解軸承中發(fā)現(xiàn)與葉片連接螺栓面存在明顯的磨損痕跡和螺紋變形現(xiàn)象,風(fēng)機廠家應(yīng)排查葉片現(xiàn)場安裝工藝是否存在問題。
3)瓦軸提出下次更換軸承時需到海鹽風(fēng)電場全程參與軸承拆卸過程并在現(xiàn)場對軸承檢測,具體形式待各方協(xié)商后確定。
4 軸承分析結(jié)論
為查找變槳軸承卡死根本原因,軸承廠家成立了專項工作組,對返廠的變槳軸承進行細(xì)致的檢驗與分析,開展了包括外觀檢查、金相檢驗及模擬分析等大量工作。
1)軸承外觀檢驗發(fā)現(xiàn):滾道表面存在多條軸向壓痕,鋼球與外圈滾道、內(nèi)圈滾道接觸軌跡均偏向溝口部位,溝口出現(xiàn)擠壓變形,保持架斷口位于兜孔中部兩側(cè),其截面呈典型的受較大拉力引起的斷裂形貌,與斷口部位相鄰的兜孔中部兩側(cè)亦存在不同程度的拉伸變形。
2)熱處理質(zhì)量檢驗:對外圈滾道局部取樣檢驗,結(jié)果顯示滾道淬火不均,溝口部位淬火硬化層深度較淺,距擋邊約4mm處未淬火。
3)軸承失效機理分析:經(jīng)檢驗,故障軸承滾道表面存在多條軸向壓痕,痕跡延伸至溝口邊緣。軸承在較大的覆力矩作用下,鋼球產(chǎn)生向滾道溝口處偏移的趨勢。由于溝口處淬火硬化層沒有到達(dá)擋邊,未淬火處距擋邊月4mm,致使該區(qū)域滾道接觸強度不足,無法對鋼球起到有效支撐進而引起變形,隨變形量不斷加大,鋼球向溝口部位偏移的程度亦逐加重,直至擠壓溝口邊緣并使該區(qū)域產(chǎn)生嚴(yán)重的變形。溝道嚴(yán)重變形后,阻礙了鋼球的正常運轉(zhuǎn),使得鋼球在進、出承載區(qū)時轉(zhuǎn)速不均。經(jīng)模擬分析,兜孔中部兩側(cè)為保持架強度相對較弱部位,該部位受到鋼球間因轉(zhuǎn)速不同產(chǎn)生的拉伸力反復(fù)作用,逐漸變形并萌發(fā)裂紋,裂紋進一步擴展為開裂。
此批次變槳軸承失效為套圈滾道淬火質(zhì)量不合格所致。對該批次變槳軸承進行更換處理。
5 結(jié)論與建議
風(fēng)力發(fā)電作為一種新型清潔能源,在國際上得到很多國家的認(rèn)可,是優(yōu)先的能源發(fā)展方向,近幾年,我國風(fēng)電裝機發(fā)展較快,已成為全球第一風(fēng)機裝機大國,僅國家能源局列入“十二五”第五批風(fēng)電核準(zhǔn)計劃的項目共計3400萬千萬,這還不包括新疆、吉林、遼寧等棄風(fēng)限電較大的地區(qū);這就導(dǎo)致風(fēng)機供不應(yīng)求,風(fēng)機廠家在選配件時,沒有主動權(quán),這就使近幾年來風(fēng)機大部件多次出現(xiàn)批次質(zhì)量問題,給風(fēng)機廠家、生產(chǎn)企業(yè)帶來嚴(yán)重的經(jīng)濟損失,因此,對風(fēng)機生產(chǎn)廠家有以下建議。
1)風(fēng)機生產(chǎn)廠家面對當(dāng)今激烈的市場競爭,一定要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),嚴(yán)把風(fēng)機配件關(guān),如質(zhì)量關(guān)把不好,這將給企業(yè)帶來嚴(yán)重的災(zāi)難。
2)風(fēng)機生產(chǎn)廠家要重視研發(fā),從資金、技術(shù)、人力方面加大投入,適應(yīng)市場需求;對新研發(fā)機型,從模型、樣機,到投入批量生產(chǎn),要經(jīng)過充分的設(shè)計、論證、變更、優(yōu)化等步驟進行,在國外一種新機型從研發(fā)到投入批量生產(chǎn)至少需要3-5年的時間,而在國內(nèi)做此項工作時間只有1-2年就進入批量生產(chǎn),應(yīng)用時間太短,一旦出現(xiàn)問題,變更、優(yōu)化、糾正的難度很大,這也給后續(xù)生產(chǎn)埋下隱患。