焦文讓 葛廣新 王樹林
(克拉瑪依石化公司檢維修中心 新疆克拉瑪依)
磁力泵是一種無泄漏、免維護(hù)、運(yùn)行可靠性好的離心泵,具有安全、高效、節(jié)能的特性。但由于其自身的特點(diǎn)使其在很多方面又不同于傳統(tǒng)的離心泵,所以要在安裝、工藝、操作等方面采取一些措施和途徑來保證其可靠運(yùn)行。公司球罐區(qū)改造時(shí)其液化氣裝車泵就選用了磁力泵,型號MCAM80/3,大連海密梯克泵業(yè)有限公司生產(chǎn),揚(yáng)程160 m。投用初期2臺泵使用一直都不理想,使用過程中多次出現(xiàn)盤不動(dòng)車、打不上壓力等問題。由于2臺泵先后連續(xù)出現(xiàn)故障的情況較多,多次造成液化氣球罐憋罐,影響上游裝置的正常生產(chǎn)。為了能夠徹底解決問題,對故障進(jìn)行認(rèn)真分析,最終通過改進(jìn)機(jī)泵液力平衡系統(tǒng)和平衡盤材料、更換入口過濾網(wǎng)以及改善操作等方法,徹底消除了機(jī)泵的故障。
公司液化氣球罐區(qū)改造時(shí)新裝2臺磁力泵,由于是作為液化氣裝車泵,每天使用大概為2~4 h,開停頻繁。在首次使用后兩臺泵就出現(xiàn)盤車重的現(xiàn)象,使用幾次后,A、B泵先后出現(xiàn)了盤不動(dòng)車的情況,經(jīng)過拆檢,發(fā)現(xiàn)2臺泵表現(xiàn)基本一樣,泵體內(nèi)有一些焊渣、雜質(zhì),首級葉輪口環(huán)出現(xiàn)明顯磨損。經(jīng)過清理和對磨損部件的修復(fù),對機(jī)泵進(jìn)行了回裝,但在后續(xù)的使用過程中又出現(xiàn)類似情況,而且平衡盤、平衡板磨損也明顯加重,進(jìn)行車修處理后回裝。但是問題并沒有根本解決,在后來的使用中,還多次出現(xiàn)壓力打不起來,主要表現(xiàn)是出口閥不開的情況下壓力正常,開出口閥后壓力就會(huì)迅速下降,停泵后盤車出現(xiàn)卡澀,甚至盤不動(dòng)。由于在最初的檢修中,沒有找到問題的真正原因,只是初步分析原因后,更換了較細(xì)的入口過濾網(wǎng)。雖然之后葉輪口環(huán)磨損的情況有所改善,但仍沒有徹底解決該泵故障,所以導(dǎo)致以后的1個(gè)月內(nèi),2臺泵頻繁維修,而且每次機(jī)泵故障基本都表現(xiàn)為壓力打不起來、盤車卡澀、平衡盤磨損。
圖1 MCAM80/3磁力泵剖面圖
圖2 平衡盤動(dòng)、靜環(huán)磨損圖片
檢修中多次拆出過濾網(wǎng)檢查,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)中存在很多焊渣和金屬雜質(zhì),這說明設(shè)備安裝過程中管線清理不夠干凈,沒有進(jìn)行很好的清理吹掃,導(dǎo)致機(jī)泵在輸送介質(zhì)時(shí),管線被被沖刷后雜質(zhì)進(jìn)入泵體。另外,我們測量發(fā)現(xiàn),該泵各級葉輪口環(huán)半徑間隙只有0.35 mm,而實(shí)際上該泵安裝時(shí)采用了30目的過濾網(wǎng),其網(wǎng)孔寬度就有0.6 mm,這勢必導(dǎo)致一些直徑>0.35 mm的焊渣和金屬雜質(zhì)進(jìn)入泵體內(nèi),而雜質(zhì)一旦進(jìn)入,就很容易進(jìn)入葉輪口環(huán),造成口環(huán)磨損,盤車卡澀,而且也會(huì)進(jìn)入平衡腔,引起平衡盤動(dòng)、靜環(huán)面磨損,磨損嚴(yán)重時(shí)就出現(xiàn)盤不動(dòng)車的情況,實(shí)際上在泵拆檢時(shí),泵體內(nèi)也發(fā)現(xiàn)了較多的雜質(zhì),就充分說明了這一點(diǎn)。
圖3 葉輪及殼體口環(huán)磨損圖片
(1)液力平衡系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷。該多級磁力泵3級葉輪都是同向布置,所以工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的軸向力,而其軸向力主要是靠平衡盤來平衡。通過多次對該泵的檢修,發(fā)現(xiàn)該泵的平衡盤動(dòng)、靜環(huán)磨損都比較嚴(yán)重,而且機(jī)泵在運(yùn)行過程中都會(huì)出現(xiàn)明顯的碰磨聲音。所以,就從該泵的液力平衡系統(tǒng)進(jìn)行分析尋找原因。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),這種磁力泵泵體內(nèi)液力平衡系統(tǒng)液體流動(dòng)主要分3路(圖4),第1路,泵出口處的高壓液體通過軸承體和泵座上的通流孔流向內(nèi)磁處,其中一少部分通過前軸承與軸套之間的間隙后到泵軸的回流孔,起到對前軸承的潤滑冷卻作用,然后通過中空軸流到泵入口形成循環(huán),其余部分則通過內(nèi)磁與隔離套之間的間隙到達(dá)泵軸端,再回流到到泵入口形成循環(huán),為磁套冷卻;第2路,泵出口處的高壓液體通過軸承體上的兩個(gè)斜35°的平衡孔進(jìn)入到平衡盤與平衡盤靜環(huán)之間,再經(jīng)過平衡盤動(dòng)、靜環(huán)面之間的間隙流到平衡盤后面,由于平衡盤后面的空間通過中空軸與泵入口相通,所以介質(zhì)也就能夠回流到泵入口形成循環(huán);第,3路,末級葉輪背側(cè)的高壓液體,通過后軸承與軸套間隙后到達(dá)平衡盤與平衡盤靜環(huán)之間,與第2路液體匯合,為后軸承潤滑冷卻。
圖4 液力系統(tǒng)液體流向示意圖
由于該泵3級葉輪都是同向安裝,每級葉輪由于正反面存在的壓力差,從而產(chǎn)生向后端的軸向力,而平衡盤恰好相反,后端與泵出口相通,為高壓側(cè),而另外一側(cè)與泵入口相通,為低壓側(cè),所以平衡盤受到的推力正好與葉輪產(chǎn)生的軸向力相反,就能起到平衡的作用。當(dāng)葉輪上的軸向力大于平衡盤上的平衡力時(shí),泵轉(zhuǎn)子就會(huì)向后端移動(dòng),使平衡盤動(dòng)、靜環(huán)面間的間隙減小,因而就減少了泄漏量,平衡盤高壓側(cè)的液體壓力就會(huì)增加,由于平衡盤低壓側(cè)與泵入口想通,始終為低壓,這就提高了平衡盤兩側(cè)的壓力差,增加了平衡盤上的平衡力,如果轉(zhuǎn)子不斷向后端移動(dòng),到某一個(gè)位置,平衡力和軸向力相等,達(dá)到平衡。同樣,當(dāng)軸向力小于平衡力時(shí),轉(zhuǎn)子將向前端移動(dòng),所以平衡盤動(dòng)靜環(huán)之間的間隙會(huì)增大,平衡盤高壓側(cè)液體壓力隨之下降,平衡盤上承受的平衡力減小,移動(dòng)一定距離后,軸向力和平衡力就會(huì)達(dá)到平衡。所以,平衡盤的平衡狀態(tài)是動(dòng)態(tài)的,也就是說泵的轉(zhuǎn)子在某一平衡位置左右做軸向竄動(dòng),使平衡盤的軸向間隙(即平衡盤動(dòng)靜環(huán)面之間的間隙)發(fā)生變化。正常情況下該間隙值為0.09 mm到0.14 mm,當(dāng)工作點(diǎn)改變時(shí),轉(zhuǎn)子就會(huì)軸向移動(dòng),具有自動(dòng)平衡軸向力的特點(diǎn),這就是該泵液力平衡系統(tǒng)的原理,一旦磁力泵的液力平衡破壞,就會(huì)造成平衡盤的長時(shí)間摩擦,引起損壞。根據(jù)磁力泵的液力平衡系統(tǒng)的原理,經(jīng)過分析研究可知,該泵液力平衡系統(tǒng)設(shè)計(jì)上存在的2個(gè)缺點(diǎn)是導(dǎo)致平衡盤動(dòng)、靜環(huán)經(jīng)常磨損的主要原因。
一是泵平衡盤動(dòng)靜環(huán)直徑較大,其動(dòng)靜環(huán)的內(nèi)徑為228 mm,所以動(dòng)靜環(huán)面之間的通流面積就比較大,按照平衡盤正常的工作間隙0.09到0.14 mm,可以計(jì)算出平衡盤面處的通流面積 A=228×3.14×( 0.09~0.14)≈64.4~100.2 mm2, 軸承體上兩個(gè)平衡孔的直徑僅為5 mm,由此可計(jì)算出平衡孔通流面積B=3.14×2.52×2=39.25 mm2。由此可以看出,平衡孔的通流面積比平衡盤正常運(yùn)行期間的過流面積小很多,機(jī)泵運(yùn)行期間根本無法滿足液體的流動(dòng)需求,而且由于軸承間隙非常小,從第3路到達(dá)平衡腔的流體也非常少,也無法補(bǔ)充足夠的液體。所以這就是液力平衡系統(tǒng)存在的第一個(gè)缺點(diǎn)。
二是平衡盤的背側(cè)通過中空軸與泵入口相同,但通過中空軸后,軸頭背帽上的回流孔僅為3 mm,回流面積只有3.14×1.52=7.1 mm2,所以平衡盤的背面液體回流阻力就非常大,低壓區(qū)就很難建立。如果平衡盤處過流量較大時(shí),來不及回流,平衡盤低壓側(cè)的液體壓力同樣會(huì)增加,這對液力平衡系統(tǒng)作用的發(fā)揮非常不利,所以液力平衡系統(tǒng)的效果會(huì)大大降低,導(dǎo)致平衡盤經(jīng)常接觸摩擦而快速磨損。
(2)平衡盤動(dòng)靜環(huán)材料選擇不合適。 由于機(jī)泵每次出現(xiàn)故障,平衡盤的動(dòng)、靜環(huán)表面都會(huì)有不同程度的磨損,即使是短時(shí)間使用后損壞,都會(huì)出現(xiàn)明顯的磨損痕跡,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致動(dòng)、靜環(huán)報(bào)廢。所以又對平衡盤的材料進(jìn)行分析,經(jīng)查證,該泵設(shè)計(jì)時(shí)選擇的平衡盤動(dòng)靜環(huán)材料為1.4462不銹鋼,中國牌號為00Cr22Ni5Mo3N,是一種雙相不銹鋼,由于這種鋼鉻和鉬的含量都很高,因此具有極好的抗點(diǎn)腐蝕和均勻腐蝕的能力。而實(shí)際上,平衡盤動(dòng)、靜環(huán)是一對相對旋轉(zhuǎn)的摩擦副,雖然正常情況下有介質(zhì)形成一層液膜相隔,但是在機(jī)泵啟動(dòng)、停泵或壓力流量出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),介質(zhì)流量不穩(wěn)定的情況下就會(huì)造成平衡盤動(dòng)靜、環(huán)的接觸和摩擦,所以動(dòng)、靜環(huán)需要具有很好耐磨性能,這樣才能避免碰磨時(shí)出現(xiàn)損傷發(fā)生粘連。而原來選用的不銹鋼恰恰耐磨性能相對較弱,不能滿足使用要求,而且該泵為裝車泵,并不是連續(xù)運(yùn)行,每天都必須開停,平衡盤在開停泵過程中的發(fā)生碰磨的機(jī)會(huì)較多,因此,才導(dǎo)致機(jī)泵的平衡盤動(dòng)、靜環(huán)接觸摩擦后就出現(xiàn)嚴(yán)重磨損而盤不動(dòng)車。
(3)機(jī)泵操作存在不足。灌泵不到位,泵內(nèi)氣體無法全部排出,開泵時(shí)泵出口閥開啟太快,開度偏大,使泵在開啟后葉輪入口處產(chǎn)生氣蝕的情況,抽不上液體。
從現(xiàn)場操作情況看,該泵的出口有2道閥門,一道為電動(dòng)閘閥,另外一道為手動(dòng)球閥。操作人員在使用該泵時(shí),首先是電動(dòng)控制全開電動(dòng)閘閥,隨后灌泵啟泵,泵啟動(dòng)后再全開出口手動(dòng)閥,由于該閥為球閥,所以開啟速度較快,幾秒鐘就能達(dá)到全開狀態(tài),而很多次都會(huì)在該閥打開后,泵內(nèi)產(chǎn)生異響,出口壓力迅速下降,泵內(nèi)各部件出現(xiàn)干磨損壞。后來,經(jīng)過多次調(diào)整實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)泵出口閥打開1/3時(shí),其出口壓力就能達(dá)到正常工作壓力,如果再開大,壓力就很可能迅速下降。而且經(jīng)過驗(yàn)證,泵出口閥開度打開1/3時(shí),流量也剛好達(dá)到額定流量,再開大時(shí)流量就不會(huì)有什么變化,所以這就是該泵的最佳運(yùn)行工況。通過這個(gè)情況分析確定,該泵啟動(dòng)時(shí),正是由于出口閥開啟較快,開度偏大,導(dǎo)致泵入口供液不足而發(fā)生抽空,引起泵體內(nèi)各部件干磨損壞,只是有時(shí)候罐內(nèi)液位較高也就是泵入口壓力較高,這種問題才可能避免。所以說最初多次開泵過程造成機(jī)泵損壞,多數(shù)情況都是由于罐內(nèi)液位不夠高,泵入口壓力偏低,而出口閥瞬間全開導(dǎo)致泵內(nèi)抽空而干磨損壞。另外,在灌泵時(shí),操作人員通常只開入口閥,這就很難將泵體內(nèi)存在的氣相介質(zhì)排出,這也是造成機(jī)泵產(chǎn)生氣蝕的另一個(gè)重要原因。所以應(yīng)針對2個(gè)問題改善操作方法。
(1)針對機(jī)泵內(nèi)存在雜質(zhì)的問題,將泵入口過濾網(wǎng)進(jìn)行更換,將原來使用的30目(網(wǎng)孔寬0.6 mm)改為50目(網(wǎng)孔寬度0.3 mm),這樣就算存在雜質(zhì),那只能通過一些較小的顆粒,不會(huì)卡到機(jī)泵口環(huán)內(nèi),只要定期清理過濾網(wǎng)就能滿足使用要求,而且隨著長時(shí)間過濾,管線內(nèi)的雜質(zhì)也會(huì)減少,清理過濾網(wǎng)的頻次就自然降低,并不會(huì)對日常操作帶來影響。
(2)經(jīng)過核算,對該泵軸承體上的平衡孔及泵軸上相應(yīng)的回流孔進(jìn)行了擴(kuò)孔。為了能夠滿足該泵液力平衡系統(tǒng)所需的液體,軸承體上的平衡孔的通流面積應(yīng)該保證不小于平衡盤動(dòng)靜環(huán)面之間的過流面積,因?yàn)槠胶獗P之間的間隙在0.09~0.14 mm,過流面積為64.4~100.2 mm2,通過計(jì)算得知,為了保證這個(gè)通流面積軸承體上的兩個(gè)平衡孔的直徑應(yīng)該為Φ8 mm,所以我們將軸承體上的平衡孔擴(kuò)為Φ8 mm。另外,按照液力平衡需求,平衡盤低壓側(cè)與泵入口之間回流孔的面積也應(yīng)盡量達(dá)到這個(gè)通流面積,只有這樣低壓側(cè)才會(huì)和泵入口保持通暢,在液力平衡過程中始終保持低壓,使平衡系統(tǒng)的反應(yīng)更靈敏,效果更明顯。由于泵軸上的回流孔直徑本身就足夠大,最終影響液體回流的是軸頭背帽上的小孔,這個(gè)孔原設(shè)計(jì)僅為Φ3 mm,考慮到此回流孔兩側(cè)的壓差比較大,液體流速較大,為了不影響到機(jī)泵的使用效率,我們將該孔由原來的Φ3 mm擴(kuò)到Φ8 mm,大大提高了液體回流的能力,保證了液力平衡的效果。
(3)由于平衡盤動(dòng)、靜環(huán)原來的材質(zhì)為1.4462不銹鋼,其耐磨性能較差,經(jīng)過選型后將平衡盤動(dòng)、靜環(huán)材質(zhì)改為HT250。因?yàn)镠T250為珠光體類型的灰鑄鐵,其強(qiáng)度、耐磨性、耐熱性均較好,減振性良好。所以改用HT250后,平衡盤動(dòng)、靜環(huán)的耐磨性能會(huì)大大加強(qiáng),即使使用過程中出現(xiàn)接觸碰磨,也不至于瞬間磨損拉傷,使用壽命大大延長。
(4)由于磁力泵屬于自潤滑,所以對灌泵要求比較高,針對該泵經(jīng)常性開停的特點(diǎn),在操作上加強(qiáng)改善,要求操作人員在灌泵時(shí)將進(jìn)、出口閥及回流管路閥門全部打開,由泵入口自壓形成液體流動(dòng),將泵體內(nèi)的氣體排盡,保證泵體內(nèi)能夠完全充滿液體,然后再關(guān)閉出口閥及回流閥。在起泵前,還要根據(jù)實(shí)際的入口壓力(和罐液位有關(guān))和泵的揚(yáng)程,計(jì)算好泵出口的正常工作壓力,起泵后慢慢打開出口閥門,不必全開,閥門開啟直到泵出口壓力穩(wěn)定在起泵前計(jì)算出的工作壓力,這樣就操作完成,既保證了機(jī)泵內(nèi)灌泵比較充實(shí),也避免了機(jī)泵開啟后出現(xiàn)抽空,使機(jī)泵運(yùn)行更加穩(wěn)定。
經(jīng)過上述改造和操作變動(dòng)后,機(jī)泵運(yùn)行情況得到明顯改善,再?zèng)]有出現(xiàn)過故障,改造效果非常好。
(1)對于新安裝機(jī)泵特別是類似于磁力泵這種需要介質(zhì)自潤滑的設(shè)備,應(yīng)充分清理吹掃設(shè)備管線和設(shè)備本體,合理設(shè)置入口過濾網(wǎng),保證介質(zhì)清潔,這是機(jī)泵能夠正常運(yùn)行的首要條件。
(2)磁力泵如果介質(zhì)氣相較多、灌泵不充分時(shí),就會(huì)出現(xiàn)汽蝕抽空。氣蝕對泵的危害非常大,發(fā)生氣蝕時(shí)泵劇烈振動(dòng),液力平衡嚴(yán)重破壞,將導(dǎo)致泵軸承、平衡盤、葉輪等損壞。所以為了磁力泵能正常運(yùn)轉(zhuǎn),必須充分地灌注與排氣,灌泵時(shí)將泵入口管路、回流管路、出口管路中的閥門完全打開,將磁力泵的其氣體排出,在輸送液化氣或易汽化的液體時(shí),更要特別注意,直至保證泵中充滿液體為止。
(3)多級磁力泵的潤滑、冷卻、軸向力平衡,主要是靠自身的液力平衡系統(tǒng)實(shí)現(xiàn),而液力平衡系統(tǒng)效果的保證必須要求泵內(nèi)輸送的介質(zhì)流量穩(wěn)定、介質(zhì)干凈、各通流回流通道通暢。在磁力泵設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮到這一點(diǎn),使機(jī)泵液力系統(tǒng)各部位的通流面積滿足平衡調(diào)節(jié)的需要,才能充分發(fā)揮液力平衡的作用。
(4)對于可能存在相互摩擦的部件,應(yīng)選擇耐磨性能好的材料。不銹鋼的耐腐蝕性能非常好,但其耐磨性能卻較差,不適合做平衡盤等存在摩擦的部件。HT250不僅有一定的耐蝕能力而且耐磨性能更好,在平衡盤材料選擇時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮。