亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        苯乙烯脫氫催化劑穩(wěn)定技術(shù)的應(yīng)用分析

        2015-12-25 02:13:38
        橡塑資源利用 2015年5期
        關(guān)鍵詞:汽化器乙苯苯乙烯

        (天津大沽化工股份有限公司,天津,300455)

        1、前言

        天津大沽化工股份有限公司 50萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置采用Badger技術(shù),主要可以分為兩個(gè)生產(chǎn)單元——乙苯(EB)單元和苯乙烯(SM)單元。其中苯乙烯單元包括兩個(gè)能獨(dú)立操作的主要部分,脫氫反應(yīng)器部分和精餾部分。當(dāng)前脫氫反應(yīng)器使用的是BASF公司生產(chǎn)的S6-42型催化劑,于2012年4月裝填,截止2014年6月已運(yùn)行26個(gè)月(需要說明的是在此過程中脫氫裝置因各種原因多次停車,導(dǎo)致脫氫催化劑粉化,反應(yīng)器壓差增大,催化劑中的活性成分部分流失),脫氫反應(yīng)苯乙烯的選擇性逐漸下降,副產(chǎn)苯、甲苯的選擇性逐步升高,同時(shí)為維持反應(yīng)轉(zhuǎn)化率,反應(yīng)器入口控制溫度隨之提升,導(dǎo)致系統(tǒng)能耗物耗都逐步升高,為提高苯乙烯選擇性,降低能耗物耗,優(yōu)化工藝控制參數(shù),同時(shí)測(cè)試催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)的效果,苯乙烯裝置自6月10日開始投用該系統(tǒng)。本文主要介紹脫氫催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)的應(yīng)用,并對(duì)應(yīng)用后系統(tǒng)的變化進(jìn)行分析。

        2、脫氫反應(yīng)工藝簡(jiǎn)述

        天津大沽苯乙烯裝置采用兩級(jí)串聯(lián)的固定床徑向流脫氫反應(yīng)器。原料——新鮮乙苯和循環(huán)乙苯(精餾部分回收的)與中低壓蒸汽(ILS)霧化蒸汽混合后,經(jīng)三聯(lián)換熱器(進(jìn)料/出料換熱器)加熱,再與過熱的稀釋蒸汽混合后進(jìn)入第一級(jí)反應(yīng)器MR-1201A。

        第一級(jí)反應(yīng)器的出料利用過熱蒸汽在位于二級(jí)反應(yīng)器 MR-1201B正下方的反應(yīng)器再加熱器TT-1229中再加熱,出料到二級(jí)反應(yīng)器的多余乙苯進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。反應(yīng)過程中除了生成苯乙烯外,還將生產(chǎn)少量苯和甲苯及其他痕量副產(chǎn)品。二級(jí)反應(yīng)器的出料被反應(yīng)器進(jìn)料冷卻,并在三聯(lián)換熱器中產(chǎn)生高壓蒸汽。出料中的蒸汽和烴蒸汽在粗苯乙烯主冷凝器 TA-1204(空冷器)和粗苯乙烯循環(huán)水冷凝器TT-1205A/ B中幾乎全部被冷凝。

        乙苯脫氫反應(yīng)原理

        主催化反應(yīng)

        乙苯(EB)在蒸汽存在下,在鉀改性氧化鐵催化劑上,在高溫低壓下進(jìn)行氣相反應(yīng)。

        在以上的主反應(yīng)之外,乙苯脫氫時(shí)還伴隨著另外的兩個(gè)主要的副反應(yīng),如下所示:

        苯乙烯也可以生成甲苯與苯,如下所示:

        3、脫氫催化劑的活性

        脫氫催化劑的活性中心

        脫氫催化劑是由主要活性組分Fe2O3和活性促進(jìn)劑K2O以及其它功能性和結(jié)構(gòu)性助劑在適宜的焙燒溫度和時(shí)間下形成。

        左圖顯示了催化劑在脫氫反應(yīng)過程中活性集團(tuán)內(nèi)發(fā)生的平衡變化以及K+在平衡反應(yīng)中起到的作用。

        隨著脫氫反應(yīng)的逐漸進(jìn)行,催化劑中活性成分K+逐漸從催化劑中間層向催化劑外層遷移,一部分K+流失,尤其是脫氫反應(yīng)器控制在低負(fù)荷、高水烴比的控制條件下,流失速度更快。如何在催化劑末期穩(wěn)定或提高催化劑活性呢?這就是下面所要講到的——通過CST系統(tǒng)向脫氫催化劑中補(bǔ)充流失的K+。

        4、催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)—CST系統(tǒng)

        隨著脫氫催化劑失活,必須通過提高反應(yīng)器入口溫度來維持轉(zhuǎn)化率。一部分催化劑失活過程是催化劑上活性部分的K+遷移和流失。通過向一級(jí)反應(yīng)器進(jìn)料中加入氫氧化鉀溶液,還原和穩(wěn)定催化劑活性。

        CST系統(tǒng)工藝流程

        CST系統(tǒng)包括一套配料加藥設(shè)備和一臺(tái)汽化器。將來自一級(jí)蒸汽過熱爐出口的一定量的蒸汽通入CST汽化器MS-1276,與泵送至CST系統(tǒng)末端的氫氧化鉀水溶液(配制濃度約為 9.8%wt)混合。氫氧化鉀水溶液在進(jìn)入CST汽化器前,通過安裝在汽化器末端的CST噴嘴使用氮?dú)獠⑵潇F化。氫氧化鉀溶液在CST汽化器中完全霧化后加入到第一級(jí)脫氫反應(yīng)器。

        5、KOH溶液的配制方法和加入過程注意事項(xiàng)

        5.1 KOH溶液的配制

        (a)定量加入冷純水到KOH溶液加料罐中

        (b)開啟攪拌器

        (c)定量加入濃度為48%的氫氧化鉀溶液

        (d)充分?jǐn)嚢?,待攪拌均勻后停止攪?/p>

        (e)由實(shí)驗(yàn)室來檢測(cè)溶液濃度,此次配制濃度為9.8%wt,從運(yùn)行一段時(shí)間后檢查設(shè)備的腐蝕情況判斷,此配制濃度偏高。

        5.2 系統(tǒng)加入KOH溶液前的準(zhǔn)備工作及加入流程、注意事項(xiàng)

        (a)檢查系統(tǒng)保溫,避免保溫有缺陷

        (b)在初始開車之前應(yīng)該測(cè)量汽化器出口管線的壁厚

        (c)對(duì)噴嘴進(jìn)行噴霧調(diào)試,然后安裝

        (d)用氮?dú)庵脫Q系統(tǒng)中的空氣

        (e)打通氮?dú)夤芫W(wǎng)至蒸汽管線手閥,控制氮?dú)饬髁吭?0kg/h左右

        (f)開啟上游蒸汽閥來加熱汽化器,升溫速度不超過30℃/h。通過控制蒸汽流量來控制溫度。控制汽化器的出口溫度維持在 100℃幾個(gè)小時(shí)以使擋板中的水蒸發(fā)掉

        (g)在汽化器溫度達(dá)到150℃時(shí),開噴嘴的霧化氮?dú)?/p>

        (h)溫度達(dá)到300℃時(shí),關(guān)閉計(jì)量泵入口總閥,打開凝液至計(jì)量泵入口手閥,以12kg/h的流量將冷凝液引到噴嘴

        (i)當(dāng)系統(tǒng)溫度出口升至 600℃時(shí),將凝液改為開啟計(jì)量泵加入KOH溶液

        6、注入KOH溶液前后的數(shù)據(jù)對(duì)比

        6.1 控制參數(shù)對(duì)比

        由上圖可知,注入KOH溶液后,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口溫度呈下降趨勢(shì)。生產(chǎn)過程中,控制脫氫反應(yīng)器產(chǎn)物中苯乙烯的收率,注入KOH后,催化劑活性增強(qiáng),苯乙烯的收率升高。為維持收率穩(wěn)定,就要降低反應(yīng)器入口溫度,所以溫度的下降是催化劑活性增強(qiáng)的直觀顯示。

        注入KOH溶液前,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口溫度均為634℃,注入KOH約10天后,一反和二反入口溫度降為632.8℃和631.8℃,6月21日,對(duì)一反和二反溫度進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,解決了一反中乙苯轉(zhuǎn)化率偏高的問題,到7月1日,一反和二反入口溫度分別為630.5℃和633℃,可以看出投用KOH后一反和二反入口溫度都在降低,到7月10日,一反和二反入口溫度穩(wěn)定為631℃和633.9℃。這表明,注入KOH后,脫氫催化劑活性增強(qiáng),乙苯轉(zhuǎn)化率升高,可以有效延長(zhǎng)脫氫催化劑的使用壽命。延緩催化劑的老化速度。脫氫催化劑壽命的延長(zhǎng)可以使脫氫催化劑的價(jià)值最大化,不僅可產(chǎn)出更多苯乙烯產(chǎn)品,還可有效避免停車更換催化劑所帶來的檢修費(fèi)用及停工費(fèi)用,降低苯乙烯產(chǎn)品的能耗和物耗,減少生產(chǎn)成本。

        6.2 選擇性對(duì)比

        由上圖可知,在注入KOH后,苯乙烯產(chǎn)品的選擇性呈上升趨勢(shì),最高可達(dá) 97.1%,平均能達(dá)到96.9%,而在加KOH之前,苯乙烯產(chǎn)品的選擇性為96.5%,注入KOH使得苯乙烯產(chǎn)品的選擇性提高0.4%,等量的乙苯生成的苯乙烯量增加,提高了脫氫反應(yīng)收率。

        注入KOH后,甲苯的選擇性呈微降趨勢(shì),由2.0%降為1.8%,降低了0.2%,苯選擇性從1.4%降為1.1%,降低了0.3%。作為副產(chǎn)物,其產(chǎn)量越低,說明脫氫反應(yīng)效果越好。副產(chǎn)苯將在后續(xù)的苯乙烯精餾單元加以回收,副產(chǎn)苯選擇性降低,減少了反應(yīng)物耗,也減少后續(xù)苯乙烯精餾單元及乙苯精餾單元對(duì)其回收時(shí)的能耗,降低了生產(chǎn)成本。副產(chǎn)甲苯生成量的降低,同樣也有效地降低了裝置的能耗、物耗。

        6.3 能耗對(duì)比

        由于KOH的注入,脫氫反應(yīng)器入口溫度降低,反應(yīng)器所需要的熱量會(huì)減少,進(jìn)入反應(yīng)器的蒸汽流量大約降低1t/h。由于所需熱量降低,脫氫系統(tǒng)尾氣流量視為一定,所以進(jìn)入蒸汽過熱爐的天熱氣流量比投用前降低,大約降低76kg/h。

        同時(shí)上面已經(jīng)提過,由于反應(yīng)副產(chǎn)苯和甲苯的減少,處理、回收過程中裝置能耗也有所降低。

        6.4 效益計(jì)算

        6.4.1 苯乙烯產(chǎn)品選擇性提高0.4%,按乙苯進(jìn)料102t/h計(jì)算,每天增產(chǎn)苯乙烯9.8噸。

        6.4.2 注入KOH后,催化劑活性升高。按照催化劑供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù),催化劑使用期限為30個(gè)月,注入KOH后,至少可以多使用6個(gè)月,若按此批催化劑計(jì)算,節(jié)省6個(gè)月的催化劑使用費(fèi)用約1680萬(wàn)元。

        6.4.3 注入KOH后,天然氣流量會(huì)降低76kg/h,按6個(gè)月裝置運(yùn)行4000h計(jì)算,節(jié)省的天然氣費(fèi)用為76×4000×1.4×3.07/10000=130.66萬(wàn)元。(每噸天然氣按1400標(biāo)方計(jì),天然氣單價(jià)按不含稅3.07元計(jì))

        6.4.4 由于反應(yīng)器控制溫度降低,蒸汽用量減少,按6個(gè)月裝置運(yùn)行4000h計(jì)算,節(jié)省的蒸汽費(fèi)用為1×4000×192/10000=76.8萬(wàn)元

        6.4.5 CST系統(tǒng)投用消耗如下:

        運(yùn)行消耗 單位 單價(jià)(元) 24h用量 折算消耗(元/天)氮?dú)?Nm3 0.6294 42.1.26.54 KOH t 333.0.04.156.65images/BZ_186_1261_1179_1273_1179.png電 KW 0.66 5.35.64無(wú)離子水 t 1.0.2.3.60合計(jì) 222.43

        7、脫氫催化劑穩(wěn)定系統(tǒng)應(yīng)用小結(jié)

        通過以上分析可知,天津大沽苯乙烯脫氫裝置在投用CST系統(tǒng)后,脫氫反應(yīng)器一反和二反入口控制溫度降低,脫氫反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和選擇性出現(xiàn)明顯改善,SM選擇性升高,苯和甲苯轉(zhuǎn)化率降低,減少了系統(tǒng)物耗,在乙苯進(jìn)料量不變的前提下,產(chǎn)品苯乙烯的產(chǎn)出也有所增加,同時(shí)由于脫氫反應(yīng)器控制溫度降低,蒸汽和天然氣消耗也相應(yīng)降低,表明CST系統(tǒng)確實(shí)對(duì)脫氫反應(yīng)有很大促進(jìn)作用。

        通過效益計(jì)算可知,投用CST系統(tǒng)后,裝置的能耗、物耗減少,降低了苯乙烯產(chǎn)品成本,提高了其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為公司帶來極大的效益。

        另一方面,CST系統(tǒng)的投用對(duì)于脫氫系統(tǒng)也有一定的風(fēng)險(xiǎn),主要原因是KOH溶液在高溫下對(duì)工藝管線、設(shè)備有較強(qiáng)的腐蝕性,因此控制好KOH溶液濃度和加入時(shí)間是關(guān)鍵。建議控制較低的KOH溶液加入濃度,并且間歇性的投用CST系統(tǒng),建議每次的投用時(shí)長(zhǎng)為3周,停用檢查工藝管道的腐蝕情況。

        猜你喜歡
        汽化器乙苯苯乙烯
        液氧汽化器智能噴淋裝置的研發(fā)設(shè)計(jì)與應(yīng)用
        均三乙苯的合成研究
        提高脫硝供氨系統(tǒng)可靠性的優(yōu)化設(shè)計(jì)
        PA44—180飛機(jī)汽化器故障研究
        苯乙烯裝置塔系熱集成
        中國(guó)8月苯乙烯進(jìn)口量26萬(wàn)t,為16個(gè)月以來最低
        大型LNG汽化器的選材和結(jié)構(gòu)研究
        對(duì)二乙苯生產(chǎn)技術(shù)評(píng)述
        制何首烏中二苯乙烯苷對(duì)光和熱的不穩(wěn)定性
        中成藥(2014年11期)2014-02-28 22:29:49
        Aspen Plus在苯乙烯制備過程優(yōu)化中的應(yīng)用
        河南科技(2014年11期)2014-02-27 14:09:44
        一本久久伊人热热精品中文| 国产天美传媒性色av| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 亚洲一区二区久久青草| 偷拍熟女露出喷水在线91| 99re66在线观看精品免费| 玩弄放荡人妻少妇系列视频| 91精彩视频在线观看| 久久爱91精品国产一区| 亚洲av五月天一区二区| 特级毛片a级毛片100免费播放| 日韩国产精品一区二区Hd| 国产综合一区二区三区av| 精品国产亚洲第一区二区三区| 免费观看羞羞视频网站| 麻豆av传媒蜜桃天美传媒| 亚洲国产一区二区三区,| 亚洲无精品一区二区在线观看 | 正在播放国产多p交换视频| 久久无码人妻一区二区三区午夜 | 国产精品一区二区久久| 中文字幕一区二区人妻痴汉电车| 亚洲sm另类一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口| 国产精品无需播放器| 青青草视频在线你懂的| 国产精品一区二区三区自拍| 久久综合九色综合欧美狠狠| 亚洲欧美日韩中文字幕网址| 国产白浆一区二区三区佳柔| 国产精品久久久久9999| 韩日美无码精品无码| 视频一区视频二区亚洲免费观看| 亚洲av成人av三上悠亚| 久久99精品久久久久久秒播| 2021精品国产综合久久| 亚洲精品成人一区二区三区| 亚洲日韩国产av无码无码精品| 无码人妻丰满熟妇精品区| 亚洲一区二区三区乱码在线| 插插射啊爱视频日a级|