王純玲
(大慶油田有限責(zé)任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司 黑龍江 大慶 163453)
溢氣型低產(chǎn)液低含水產(chǎn)出剖面測井儀的結(jié)構(gòu)如圖1所示。低產(chǎn)液低含水井的產(chǎn)液量低,對原有的集流器進(jìn)行改進(jìn),提高傘筋傘布與井壁的吻合程度,優(yōu)化傘布的結(jié)構(gòu),從而提高集流效果。通過對集流器驅(qū)動部分機械結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,提高集流器的現(xiàn)場應(yīng)用可靠性。
圖1 溢氣型低產(chǎn)液低含水產(chǎn)出剖面測井儀的結(jié)構(gòu)
采用傘式集流器應(yīng)用于低流量測試,基本克服老式傘式集流器漏失量大,在低流量產(chǎn)液剖面測井存在的問題[1];優(yōu)化渦輪的結(jié)構(gòu),在螺旋角方面,對多角度進(jìn)行試驗。在渦輪穩(wěn)流片的軸尖定位采用精度更高的圓柱面配合;優(yōu)化測量通道的尺寸,提高被測流體的速度;優(yōu)選渦輪的軸承,減小阻力矩,降低渦輪的啟動下限[2];合理設(shè)計含水率的測量通道,提高在低流量下含水率的分辨。
與普通集流傘相比,溢氣型集流傘的最主要變化之處在于其將儀器進(jìn)液口的位置從距傘頂2 cm 處下移一定的距離,使得當(dāng)集流傘打開時,進(jìn)液口上沿位于傘布的底沿所圍成平面的下方[3]。在對油井進(jìn)行過環(huán)空找水測井過程中,當(dāng)采用溢氣型集流傘集流時,井中流體(油、氣、水三相流)向上流動,到達(dá)集流傘部位時由于密度不同而發(fā)生分層,氣體由于密度小首先占據(jù)傘尖位置形成氣頂,油層位于氣頂下面形成油堵,油層下面是水。隨著集流的進(jìn)行,氣頂體積不斷增大并向下擴張,當(dāng)氣頂?shù)牡酌娴竭_(dá)傘布的底沿時,由于傘筋與井壁處在微小縫隙,而氣體的粘度又非常小,所以氣體將通過縫隙直接漏失到傘外,而油由于有相對較高的粘度,其自身漏失可以忽略,同時又阻止了水的漏失[4]。由于溢氣型集流傘的進(jìn)液口位于傘布底沿圍成的平面以下,因此該結(jié)構(gòu)決定了改進(jìn)集流傘具有氣、液分離作用,能夠使極小部分的氣體和幾乎全部的液體通過儀器進(jìn)液口進(jìn)入儀器內(nèi)部并由渦輪流量計測量出油井的合層產(chǎn)液量,從而極大地排除了油井產(chǎn)氣對測量的影響。
對低產(chǎn)液低含水產(chǎn)液剖面的測試工作中,不僅需要了解井內(nèi)合層產(chǎn)液、含水及分層產(chǎn)液、含水狀況,同時輔助井溫、壓力等參數(shù)的測試,了解井內(nèi)靜態(tài)溫度、壓力分布狀況,間接確定井內(nèi)流體的狀態(tài),進(jìn)行測試資料的綜合分析[5]。同時亦驗證了該儀器的各項技術(shù)指標(biāo)。
(1)油井的全井產(chǎn)液介于1 m3/d ~20 m3/d 之間,全井綜合含水率要求在80%以下;
(2)試驗井的動液面在200 m ~300 m,以保證泵口的流壓大于產(chǎn)出液體的飽和壓力;
(3)井口有測試閥門,可以安裝防噴管。
(4)溫度小于125℃。井深小于1 800 m 的垂直井。
1)在20 m3/d 左右的井
龍31 -16 井,地面計量產(chǎn)液量20.74 m3/d,化驗含水率92. 6%,實測結(jié)果,產(chǎn)液量19. 8 m3/d,含水率94.3%,分層最大產(chǎn)液量15.5 m3/d,見表1。試驗中進(jìn)行測量,重復(fù)性較好。
表1 儀器在龍31 -16 井的流量含水測量數(shù)據(jù)表
在SII15 -SIII8 層,儀器的流量測量曲線如圖2 所示,含水測量曲線如圖3 所示。
圖2 流量測量曲線
圖3 含水測量曲線
通過測井?dāng)?shù)據(jù)分析,該井為低產(chǎn)液高含水井,主力產(chǎn)層在SI4 +5 層,在SII15 -SIII8 層有0.5 的產(chǎn)液,含水曲線也顯示該層產(chǎn)液,在SII15 -SIII8 以下不產(chǎn)液。
在測量完全部預(yù)定點后,重新起儀器到預(yù)定測點重復(fù)由上至下測量,數(shù)據(jù)如表2。
重復(fù)測量數(shù)據(jù)與第一次測測量數(shù)據(jù)基本對應(yīng)。
2)在10 m3/d 左右的井
表2 測量數(shù)據(jù)
州24 -30 井,地面計量產(chǎn)液量8.9 m3/d,化驗含水率91.0%,實測結(jié)果,產(chǎn)液量10.0 m3/d,含水率93.5%,分層最大產(chǎn)液量4 m3/d。試驗中進(jìn)行測量,重復(fù)性較好。數(shù)據(jù)如表3 所示。單支儀器重復(fù),重復(fù)性很好。
表3 塔52 -11 測井?dāng)?shù)據(jù)
3)在3 m3/d 左右的井
朝124 - 66 井,地面計量2. 3 m3/d,化驗含水67.5%,實測結(jié)果產(chǎn)液1.9 m3/d,含水率75%左右,重復(fù)性好,分層最小測到0.6 m3/d。最下一層測井資料見表4。
表4 朝124 -66 測井資料
儀器在測井過程中,由于井內(nèi)的條件復(fù)雜,存在多種不確定因素,針對這種情況,將儀器的進(jìn)液口處加裝了濾網(wǎng),一些大的雜質(zhì)在進(jìn)入測量通道前被過濾掉,保證儀器下井測成資料,提高了儀器的可靠性。
在雙68 -48 井進(jìn)行了兩支儀器的一致性試驗。該井地面計量產(chǎn)液2.7 m3/d,含水12%,三個產(chǎn)層,測井時發(fā)現(xiàn)該井的導(dǎo)錐下沉,占據(jù)了第一層測位置,第一層無法測量。因此測井時從第二層開始測量。實際測井資料如圖4、圖5 所示。
圖4 儀器1 的測井資料
圖5 儀器2 的測井資料
結(jié)論:兩支儀器在同一層位、多次對比測量的結(jié)果基本一致,有效地驗證了儀器的一致性。
在大慶油田測試大隊配合下,在外圍油田進(jìn)行了現(xiàn)場試驗,其中重點試驗井朝80 -110 井,通過測井通知單與地質(zhì)大隊落實了解到施工井況。井號:朝80 -110,人工井底:1 094.3 m,套管規(guī)范:φ139.7 mm,射孔井段:877.6 m ~1067.6 m,套補距:3.64 m,放射性校正值:+1.16 m,油層段套管接箍深度:877.97 m、866.95 m,產(chǎn)液:2.06 m3/d,含水:30 %,沖次:4 次/min。
通過現(xiàn)場測得的合層產(chǎn)液量和合層含水即可以得到合層產(chǎn)水,由上下兩層的合層產(chǎn)液差,算出該層的分層產(chǎn)液量,再由上下兩層的合層含水差算出分層產(chǎn)水量,將分層產(chǎn)水和分層產(chǎn)液量做比,就可以得到分層的含水率,各層以此類推。朝80 -110 井環(huán)空分層測試詳細(xì)測井?dāng)?shù)據(jù)見表5、表6,測井資料解釋成果如圖6 所示。
由此解釋成果圖可以看出,自然電位異常點和我們所解釋的產(chǎn)出剖面成果圖完全一致,測試結(jié)果達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),效果較好。
表5 朝80 -110 井環(huán)空分層測試及找水成果表
表6 產(chǎn)液狀況表
本論文實現(xiàn)了對低產(chǎn)液低含水儀器在低產(chǎn)液測試,解決了油田部分低產(chǎn)液井產(chǎn)液剖面的測試問題,該方法在脫氣不嚴(yán)重的低產(chǎn)液低含水井現(xiàn)場應(yīng)用中取得了一定的效果。
1)通過渦輪的優(yōu)化設(shè)計,降低了渦輪的啟動排量,實現(xiàn)了低產(chǎn)液的測量。通過合理設(shè)計測量通道的尺寸,提高了儀器的分辨能力。溢氣型集流傘的結(jié)構(gòu)改進(jìn)后具有氣、液分離作用,極大地減少甚至排除了油井產(chǎn)氣對測量的影響,有效地解決了脫氣問題。
2)經(jīng)過16 井次的現(xiàn)場試驗,成功完成了資料的錄取,取得了很好的效果,驗證了儀器的穩(wěn)定性。
3)結(jié)合測井資料解釋和效果分析,可以總結(jié):溢氣型低產(chǎn)液產(chǎn)出剖面測井儀具有一定的可靠性,經(jīng)過進(jìn)一步改進(jìn)和試驗,對于提高油田低產(chǎn)液低含水井的測量效率、測井成功率應(yīng)該是一種很好的解決辦法。
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