凌琪,曾麒峰,伍昌年,張賢芳,唐玉朝,陶勇,劉明亮,方濤,趙秋燕,鮑超
(安徽建筑大學 水污染控制與廢水資源化實驗室安徽省重點實驗室,安徽合肥 230601)
隨著我國對污水排放要求的提高,對氮磷提出了更嚴格的要求[1]。傳統(tǒng)A2/O 工藝采用厭氧/缺氧/好氧的布置形式,達到了一定脫氮除磷的效果,但是還有許多待解決問題[2-4],比如回流污泥硝酸鹽對厭氧環(huán)境中磷的釋放產(chǎn)生抑制作用、缺氧段碳源不足造成反硝化不充分。張波等提出了將缺氧/厭氧倒置的理論[5],大量實踐運行[6-8]表明倒置A2/O 工藝解決了常規(guī)A2/O 工藝存在的部分問題,明顯改善了脫氮除磷效果,并且運行穩(wěn)定。應用活性污泥法的生物脫氮除磷工藝中,活性污泥的培養(yǎng)和馴化是整個工藝穩(wěn)定運行的前提,合理的培養(yǎng)馴化會減少工藝啟動時間,節(jié)約運行成本,并能快速有效的開始處理污水。常用的培養(yǎng)馴化方式有接種培養(yǎng)和自然培養(yǎng)[9-12]。在培養(yǎng)馴化換水方式上又可分為連續(xù)換水和間歇換水,對于不同的換水方式在不同工藝培養(yǎng)上的應用已有大量研究,也有將兩者結(jié)合起來運用。而關于兩種不同換水方式的比較,并未有特別詳細的文獻報道。本文采用兩種換水方式在倒置A2/O 工藝反應器中培養(yǎng)和馴化污泥,基于微生物對污染物的去除速率和污泥性能分析,比較兩種換水方式對污泥培養(yǎng)和馴化的影響,為實際工程應用提供一定的實驗依據(jù)。
乙酸鈉、氯化銨、磷酸二氫鉀、碳酸氫鈉、二水氯化鈣、五水硫酸銅、六水氯化鎂、七水硫酸亞鐵、六水二氯化鈷、四水氯化錳等均為分析純;接種污泥,取自合肥市塘西河污水廠的好氧池。
TU1901 雙光束紫外可見分光光度計;T6 新世紀紫外可見分光光度計;雷磁PHS-3C pH 計;XSP-2008CA 光學顯微鏡;MS104S 電子天平;HACH HQ 30d 便攜式溶解氧儀。
試驗裝置如圖1 所示。設有兩套相同裝置,由水箱、缺氧池、厭氧池、好氧池4 個部分組成,材質(zhì)均為有機玻璃。裝置有效容積為120 L,其中缺、厭、好氧池的容積分別為30,30,60 L。缺氧、厭氧池中設有攪拌器,確保泥水均勻混合;好氧池底部設有兩個石英砂曝氣裝置。
圖1 實驗裝置圖Fig.1 Schematic diagram of the experimental setup
取接種污泥60 L,混合人工配水加至裝置有效容積??刂埔欢ㄆ貧饬浚B續(xù)悶曝24 h。連續(xù)換水培養(yǎng)開始由水箱持續(xù)加入人工配水,由沉淀池排水;間歇換水培養(yǎng)由人工填加配水,只進行曝氣、靜沉、排水3個過程,反復循環(huán)。培養(yǎng)馴化過程中不排泥。實驗中分別考察反應器運行2,15,40 d 和55 d 時污染物去除速率。每次都是在進水后,連續(xù)取樣5 h,出水取樣頻率為1 次/h,并測定水樣的COD、NH3-N、TP。
兩反應器的接種污泥MLSS 約為5 000 mg/L,SV30 為31%,污泥呈黑棕色,鏡檢下只能觀察到少量的微生物。本試驗采用人工配水,乙酸鈉339 ~412 mg/L,NH4Cl 24.6 ~50.2 mg/L,KH2PO44.7 ~14.3 mg/L,CaCl2·2H2O、CuSO4·5H2O、MgCl2·6H2O、FeSO4·7H2O、COCl2·6H2O、MnCl2·4H2O均為微量;加入碳酸氫鈉調(diào)節(jié)pH。
測試指標COD、NH3-N、TP、SV30、MLSS 均采用國家標準方法進行測定[13]。pH 采用pH 計進行測定?;钚晕勰嗟纳镧R檢采用光學顯微鏡檢測。
在進水0 ~5 h,COD 去除得很快,有機底物的濃度也較高,活性污泥在此階段處于對數(shù)增長期,5 h后,有機底物的平均濃度已經(jīng)在50 mg/L 以下。Eckenfelder 模型由W W Eckenfelder Jr 對間歇反應器內(nèi)微生物生長情況進行觀察后提出的[14]。Eckenfelder 公式[15]指出了有機物在微生物對數(shù)增殖期的去除規(guī)律:
式中 Y——產(chǎn)率系數(shù);
該公式表達了不同培養(yǎng)時間后有機物的去除速率常數(shù)K 和常數(shù)C,以考察培養(yǎng)中污泥對有機物的去除規(guī)律。COD 去除速率擬合方程見表1。
表1 不同換水方式COD 去除速率擬合方程Table 1 The fitted regression equation between COD degradation rate in different way of change water
隨著培養(yǎng)時間的延長,間歇換水培養(yǎng)方式中COD 去除速率常數(shù)K 先增加后降低,第2 d 去除速率為- 0. 160 2,在第40 d 左右K 達到最大值-0.489 1后在55 d 降到了-0.376 8;連續(xù)培養(yǎng)方式中COD 去除速率常數(shù)K 在持續(xù)增大,40 d 時為-0.490 9,55 d 去除速率常數(shù)為-0.498 8。在不同培養(yǎng)時間下,連續(xù)換水的COD 去除速率常數(shù)都比間歇換水的高。實驗數(shù)據(jù)擬合趨勢與王長生等[16]的研究相符合。隨著培養(yǎng)時間的增加,活性污泥的MLSS 也隨之增加,去除速率隨污泥的MLSS 的增加而增加,在間歇換水培養(yǎng)馴化方式中,活性污泥的成熟期較連續(xù)式換水方式更早達到,在40 d 達到頂峰后,速率開始下降;而連續(xù)換水方式還未完全達到污泥成熟期,去除速率仍在緩慢增加。連續(xù)換水方式在COD 去除速率上占一定優(yōu)勢,COD 的去除速率并非隨培養(yǎng)時間的增長而無限增加的,在一定時間,兩種不同培養(yǎng)方式的去除速率都會達到峰值,此時活性污泥的活性最強。
氨氮、總磷的去除與時間成線性關系。去除速率常數(shù)可用下式[17]表示:
式中 N0——起始氨氮/總磷濃度,mg/L;
表2 不同換水方式NH3-N 去除速率擬合方程Table 2 The fitted regression equation between NH3-N degradation rate in different way of change water
表3 不同換水方式TP 去除速率擬合方程Table 3 The fitted regression equation between TP degradation rate in different way of change water
通過表2 中的擬合方程可知,第2 d 去除速率常數(shù)分別為-4. 070 和-4. 337,間歇換水方式的NH3-N 去除速率趨勢與COD 一致,速率常數(shù)同樣先增大后下降;不同的是,連續(xù)換水方式的NH3-N 去除速率趨勢去COD 不一致,并沒有持續(xù)增長,在40 d達到峰值-9.814 后,便開始下降,55 d 降到了-6.188,比間歇式方式55 d 的-7.123 還要低。這與張傳義等[18]在研究中發(fā)現(xiàn)相符合,在DO 偏高的環(huán)境中,對氨氮的去除更有利,在DO 偏低環(huán)境中,則相反。在間歇換水方式中DO 的含量比連續(xù)換水方式DO 的含量高,在55 d 時,間歇方式中氨氮的去除速率高于連續(xù)方式中氨氮的去除速率。由擬合表3 得知,兩不同換水方式的總磷去除速率與COD 的去除規(guī)律一致,不過存在較小的差異,COD 去除速率常數(shù)從開始,連續(xù)換水方式就一直大于間歇方式,在TP 去除方面,經(jīng)過55 d 的培養(yǎng)馴化,連續(xù)方式的速率常數(shù)雖然還在持續(xù)增長,但最大的速率常數(shù)-2.209也比間歇換水方式的極值-2.309 小。
當培養(yǎng)時間為2,15,40 d 和55 d 時,氨氮在間歇和連續(xù)換水方式上去除速率常數(shù)K 分別為-4.070,-5. 547,-7. 235,-7. 123 和-4. 337,-6.318,-9.814,-6.188;TP 在間歇和連續(xù)換水方式上去除速率常數(shù)K 分別為:-0.502,-0.871,-2.309,-1. 956 和-0. 585,-1. 138,-1. 595,-2.209。間歇換水方式能更快使污泥活性達到最佳值,但是如果不排泥,會導致活性污泥的老化,從而活性開始降低,在一定時間下,去除速率常數(shù)也會隨之降低。
2.2.1 污泥濃度和沉降性 污泥培養(yǎng)馴化期間兩反應器的MLSS 和SVI 值見圖2。
由圖2 可知,在55 d 的污泥培養(yǎng)馴化期間,間歇換水和連續(xù)換水的活性污泥的MLSS 均隨運行時間的增加而逐漸升高,從開始培養(yǎng)的約2 400 mg/L分別增長到了5 800 mg/L 和4 900 mg/L,在25 d 之前,連續(xù)換水方式的MLSS 高于間歇,在25 d 后,連續(xù)方式的MLSS 增長緩慢,間歇換水方式的MLSS 開始加速增長,最終,在相同的培養(yǎng)條件下,間歇換水培養(yǎng)方式的MLSS 高于連續(xù)換水培養(yǎng)方式。隨著馴化時間的增加,兩反應器內(nèi)的SV30均有所增加,間歇換水方式活性污泥的SV30從13%增加到了36%,連續(xù)換水方式活性污泥的SV30從12%增加到32%,因為反應器內(nèi)的MLSS 大幅度上升,導致了SV30的上升。從兩種方式的污泥指數(shù)SVI 分析,范圍分別為48 ~70 mL/g 和43 ~84 mL/g,說明在培養(yǎng)馴化期間兩反應器都沒有出現(xiàn)污泥膨脹的現(xiàn)象,而且處于一個污泥狀態(tài)較好的范圍。
圖2 污泥特性變化Fig.2 Variation of sludge performance
2.2.2 生物相觀測 在污泥培養(yǎng)馴化期間,對接種污泥和經(jīng)過40 d 培養(yǎng)的污泥進行了微生物相的觀察。圖3 是兩種換水方式分別得到污泥的微生物鏡檢照片。
圖3 活性污泥微生物相照片F(xiàn)ig.3 Photos of activated sludge microorganisms a.間歇式;b.連續(xù)式
對接種污泥用顯微鏡檢測,并未發(fā)現(xiàn)后生動物和原生動物。污泥培養(yǎng)馴化40 d 后,對間歇式換水培養(yǎng)和連續(xù)式換水培養(yǎng)的活性污泥做鏡檢,均能發(fā)現(xiàn)大量的原生動物和后生動物,種類也較多,以輪蟲、鐘蟲為主,表現(xiàn)十分活躍。污泥絮體規(guī)則排列,并且密集。說明兩種換水方式均能培養(yǎng)出較好的活性污泥。
隨著培養(yǎng)時間增加,采取兩種不同的換水方式培養(yǎng),均能培養(yǎng)出較好的活性污泥。在有機物去除上,間歇換水培養(yǎng)會在40 d 達到最快去除速率常數(shù)-0.489 1,連續(xù)換水培養(yǎng)的污泥去除速率稍快,但沒有顯著差異,在相同時間為-0.490 9,后續(xù)還在緩慢增漲,50 d 時為-0.498 8;去除速率并不是隨著培養(yǎng)時間增加而增加,間歇換水培養(yǎng)在達到峰值后開始下降。在脫氮除磷上,間歇換水培養(yǎng)方式同樣先達到最佳去除速率。連續(xù)換水培養(yǎng)方式在去除速率上沒有太大優(yōu)勢,間歇換水培養(yǎng)方式能更快使污泥成熟,在正常運作啟動上節(jié)省了時間。在倒置A2/O 工藝啟動上采用間歇換水培養(yǎng)方式更佳,目前大多數(shù)水廠啟動也多采用間歇換水培養(yǎng)方式。
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