黃祖榕(中石化南京工程有限公司,江蘇 南京 211100)
某化工廠加熱爐F-101、F-201建成于2006年,燃料主要是煉油廠提供的常減壓渣油,含有較多的固體不燃物。在加熱爐運(yùn)行過(guò)程中,各爐的熱效率逐年下降,尤其近一年來(lái)下降明顯,低于設(shè)計(jì)熱效率值70%(不包括余熱回收系統(tǒng)的熱效率),爐壁熱損失嚴(yán)重是熱效率較低的重要因素之一,本文對(duì)其原因和對(duì)策進(jìn)行了探討。
日常操作及巡檢過(guò)程發(fā)現(xiàn)加熱爐外壁輻射熱的人體可感度呈不斷上升趨勢(shì),顯然這是由于爐體壁溫升高造成的。為掌握爐壁溫度的具體數(shù)據(jù)資料,使用紅外測(cè)溫儀、數(shù)碼相機(jī)、接觸式溫度計(jì)、風(fēng)速儀等儀器,對(duì)F-101及F-201的輻射室爐表溫度進(jìn)行測(cè)試。
表1 兩爐爐體表面溫度
由表1可知兩爐各側(cè)爐壁平均溫度仍在控制指標(biāo)范圍內(nèi),但出現(xiàn)局部高溫點(diǎn),超過(guò)了爐壁正常的溫控指標(biāo),使得爐表面平均溫度較其初期運(yùn)行(約50℃)有較明顯的升高,導(dǎo)致?tīng)t體表面熱流量增加,爐壁散熱損失加劇。計(jì)算表面熱流的經(jīng)驗(yàn)公式為:
q=(1.37×0.33(t2-t1)+3.78×(t2-t1)0.11+6×0.5V)×(t2-t1)×4.1868(1)式中:q—表面熱流 KJ/m2h,t1—離物體1m處溫度℃,t2—物體表面溫度℃,V—離物體1m處風(fēng)速m/s。
根據(jù)式(1)計(jì)算出爐體各側(cè)面的熱流值,再結(jié)合側(cè)面面積,可算出兩爐輻射段散熱損失高達(dá)3198794.2KJ/h。以燃料油熱值39774.6KJ/Kg計(jì)算,該項(xiàng)散熱損失折合燃料油約0.08t/h。
加熱爐F-101、F-201對(duì)流室的爐壁保溫襯里為巖棉澆注板加陶纖針刺氈,且襯里迎火面均覆蓋有防輻射涂料,正常情況下能起到良好的保溫作用。在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,爐壁襯里保溫性能會(huì)逐漸減退,保溫效果降低。根據(jù)可知,在襯里熱強(qiáng)度q一定的情況下,導(dǎo)熱系數(shù)λ增大、襯里壁厚δ減小,平壁兩側(cè)的表面溫差Δt會(huì)減小,爐外壁壁溫就會(huì)升高,爐壁熱損失就會(huì)升高[1]。因此爐壁熱損失升高的原因有以下幾點(diǎn):
造成導(dǎo)熱系數(shù)λ增大的原因有:襯里長(zhǎng)期處于高溫工作環(huán)境中,其自身不可避免的會(huì)出現(xiàn)老化板結(jié)的現(xiàn)象,而導(dǎo)致其內(nèi)部結(jié)構(gòu)較使用初期過(guò)于致密緊湊,顯氣孔減少,容重增加,導(dǎo)熱系數(shù)增大;襯里受到爐膛煙氣長(zhǎng)期沖刷,其抗渣性降低,熔融燃料、煙灰、爐渣等侵入耐火材料內(nèi)部,同樣造成氣孔率降低,導(dǎo)熱系數(shù)增大。
襯里材料熱力學(xué)性質(zhì)的變化引起其厚度減薄。襯里的高溫耐壓強(qiáng)度在長(zhǎng)期使用過(guò)程中逐漸降低,導(dǎo)致其對(duì)沖擊、摩擦和其他機(jī)械作用的抵抗能力減弱;襯里耐火材料在長(zhǎng)期高溫作用下,可能進(jìn)一步燒結(jié)和產(chǎn)生物相的繼續(xù)變化,如再結(jié)晶和玻璃化等,脆性增加,造成襯里表層比較容易風(fēng)化脫落。
操作不當(dāng)引起其厚度減薄。通常采用投加藥劑在線化學(xué)清灰的方法來(lái)控制爐膛溫度,但因加藥人員專業(yè)程度不高,在送藥工廠風(fēng)的壓力控制和藥劑噴射的角度上易出現(xiàn)偏差,造成部分藥劑直接噴射在爐壁襯里上導(dǎo)致其破損減??;裝置運(yùn)行過(guò)程中,因電路或儀表原因造成加熱爐突然聯(lián)鎖熄火時(shí),部分操作人員為趕時(shí)間或圖省事,沒(méi)有逐個(gè)關(guān)閉熄滅火嘴的油路并進(jìn)行吹掃,而是直接托起電磁閥,利用爐膛余熱一次性點(diǎn)燃所有熄滅火嘴。這種違章操作雖為裝置恢復(fù)運(yùn)行爭(zhēng)取了時(shí)間,但所有火嘴同時(shí)引燃,爐膛內(nèi)部形成瞬間正壓,大量的煙氣產(chǎn)生對(duì)襯里乃至整個(gè)爐體均產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊破壞。
從現(xiàn)場(chǎng)觀火孔已可看見(jiàn)爐膛內(nèi)部襯里表面有大量被煙氣和藥劑沖刷的痕跡,且局部的襯里片狀脫落現(xiàn)象已較嚴(yán)重,外壁鋼板因長(zhǎng)時(shí)間高溫烘烤,均出現(xiàn)了發(fā)紅變形等惡劣現(xiàn)象。同時(shí)爐膛內(nèi)部還可以看到相當(dāng)數(shù)量的保溫釘因襯里的減薄而暴露于煙氣中,保溫釘均為直接焊接在爐壁鋼板上,熱量可以沿保溫釘迅速傳遞至爐體外壁,造成外壁出現(xiàn)多個(gè)高超溫點(diǎn)。
圖1 爐外壁腐蝕穿孔
正是由于襯里的破損減薄,使得襯里的耐火強(qiáng)度和耐壓強(qiáng)度急劇降低,煙氣滲透的現(xiàn)象加劇。部分含硫酸蒸汽的高溫?zé)煔獯┻^(guò)襯里遇到爐壁低溫鋼板就會(huì)凝結(jié)成含有硫酸的液體,產(chǎn)生嚴(yán)重的低溫露點(diǎn)腐蝕,最終造成鋼板穿孔[2]。如圖1所示,兩爐外壁均有局部腐蝕穿孔現(xiàn)象。而在爐壁鋼板穿孔附近的環(huán)境冷空氣又會(huì)沿孔隙進(jìn)入爐體,進(jìn)一步降低了該區(qū)域的板面溫度,使得露點(diǎn)腐蝕現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。如此惡性循環(huán)造成鋼板穿孔面積逐漸增大,熱損失亦相應(yīng)增加。
在其他因素均不變的情況下,爐溫溫度升高,也會(huì)造成爐壁溫度升高,熱損失加重。積灰是逐漸積累形成的,受熱面上一旦有了積灰而沒(méi)有及時(shí)清除將對(duì)新積灰的產(chǎn)生有很大的促進(jìn)作用,同時(shí)灰積灰所產(chǎn)生的負(fù)面影響也逐級(jí)遞增,造成爐膛溫度超高,從而使?fàn)t壁溫度亦相應(yīng)升高,熱損失加劇。
考慮到裝置加熱爐爐壁和保溫襯里的惡劣現(xiàn)狀,在裝置大檢修期間,對(duì)兩爐的輻射段外壁及內(nèi)部襯里全面更換。兩爐更換后襯里結(jié)構(gòu)如下:側(cè)墻:100mm(80mm)改性輕質(zhì)澆注料+120mm致密高鋁纖維襯里+3.5mm高溫紅外復(fù)合液乳料;端墻:100mm(80mm)改性輕質(zhì)澆注料+120mm致密高鋁纖維襯里+3.5mm高溫紅外復(fù)合液乳料;爐頂:120mm(100mm)改性輕質(zhì)澆注料+120mm致密高鋁纖維襯里+3.5mm高溫紅外復(fù)合液乳料。
為減少灰積產(chǎn)生的負(fù)面影響,在檢修期間除了對(duì)輻射段爐管進(jìn)行常規(guī)的人工清灰外,還應(yīng)在對(duì)流段爐管區(qū)域采用干冰清洗,從而徹底清除了對(duì)流段爐管表面的常年厚重積灰。同時(shí),還應(yīng)拆除加熱爐對(duì)流段原有的除灰范圍有限,蒸汽消耗量大的蒸汽吹灰裝置,重新設(shè)計(jì)安裝了除灰范圍大、吹灰效率更為明顯的聲波吹灰器,以達(dá)到及時(shí)有效清除附著于爐管表面灰積灰的目的。改造后應(yīng)保證每周對(duì)加熱爐使用聲波吹灰器進(jìn)行清灰工作,也會(huì)減少積灰從而提高加熱爐的效率。
F-101、F-201在經(jīng)過(guò)上述針對(duì)性的改造后,爐壁平均溫度降為60℃左右,熱損失亦隨之下降,而燃油單耗7、8月份平均值為0.366,較去年同期0.384有了明顯下降,基本達(dá)到預(yù)期效果。當(dāng)然,降低加熱爐運(yùn)行中的熱損失除了在硬件部分采取必要的措施外,同時(shí)還需要在日常操作中注意操作的規(guī)范性和合理性,提高操作技能,杜絕違章操作以保證加熱爐的平穩(wěn)高效運(yùn)行。
[1]錢惠國(guó).工業(yè)爐窯壁面散熱及熱污染控制的研究[D].上海:東華大學(xué),2010.
[2]鐘國(guó)財(cái),鄒坤華,任燕翔.裂解爐對(duì)流段盤管露點(diǎn)腐蝕原因分析和防護(hù)措施[J].石油和化工設(shè)備,2014(9):73-74.