靖 君
(廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723)
600?MW超臨界機(jī)組發(fā)電機(jī)跳閘事故分析與處理
靖 君
(廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 潮州 515723)
介紹了一起采用水-氫-氫冷卻方式的600 MW發(fā)電機(jī)進(jìn)水跳閘事故的處理過(guò)程,分析了發(fā)電機(jī)線棒損壞及轉(zhuǎn)子振動(dòng)突變引起機(jī)組跳閘的原因,剖析了發(fā)電機(jī)檢修和設(shè)備管理上存在的問(wèn)題,提出并實(shí)施了一系列改進(jìn)措施,防止同類事故的發(fā)生,確保發(fā)電機(jī)安全可靠運(yùn)行。
匝間短路;接頭漏水;定子線棒;轉(zhuǎn)子振動(dòng)
2014-08-25T14:18,某發(fā)電廠2號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行,有功功率607 MW,無(wú)功功率166 Mvar,機(jī)爐電所有主保護(hù)均正常投入。2號(hào)發(fā)電機(jī)定子線圈溫度、上下層線棒出水溫度、定子鐵芯等各部溫度均正常。汽輪發(fā)電機(jī)組各軸振、瓦振正常。發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)、氫氣系統(tǒng)、密封油系統(tǒng)均正常運(yùn)行,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修作業(yè)、無(wú)設(shè)備啟停等運(yùn)行操作。發(fā)變組保護(hù)、發(fā)電機(jī)漏氫檢測(cè)裝置、發(fā)電機(jī)油水探測(cè)裝置均無(wú)任何報(bào)警。
2014-08-25T14:18:56,2號(hào)機(jī)硬光字牌“2號(hào)機(jī)組故障錄波器啟動(dòng)”、“定冷水系統(tǒng)異?!眻?bào)警,軟光字牌“發(fā)電機(jī)氫水差壓低”、“發(fā)電機(jī)定冷水壓差大”報(bào)警,定子冷卻水系統(tǒng)畫(huà)面上“定子線圈水壓差高”、“定子線圈進(jìn)出水流量差高”開(kāi)關(guān)量報(bào)警。
14:18:57,“汽機(jī)振動(dòng)大”報(bào)警,發(fā)電機(jī)兩端軸振7X/7Y,8X/8Y突增變壞點(diǎn)。
14:18:58,汽機(jī)軸振大保護(hù)啟動(dòng)。
14:18:59,7X/7Y軸振突增至387/469 μm,8X/8Y軸振突增至331/474 μm。
14:19:01,軸振大保護(hù)動(dòng)作于汽機(jī)跳閘(保護(hù)延時(shí)3 s),首出“7Y軸振大跳閘”。鍋爐MFT,機(jī)、爐各聯(lián)鎖動(dòng)作正常。機(jī)組跳閘后,氫系統(tǒng)畫(huà)面上有“接線盒底部檢漏計(jì)水位高”、“發(fā)電機(jī)汽端檢漏計(jì)1水位高”報(bào)警;打開(kāi)檢漏計(jì)底部排污門有連續(xù)水流排出,定子冷卻水箱水位持續(xù)下降,初步判斷為發(fā)電機(jī)內(nèi)定子線棒接頭漏水。
14:34:25,停止B定冷水泵運(yùn)行,并進(jìn)行緊急排氫。
15:10:00,機(jī)組轉(zhuǎn)速至0,投入盤車。
2.1 發(fā)電機(jī)線棒損壞情況
2014-08-26,工作人員進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)勵(lì)側(cè)11,12點(diǎn)鐘位置4個(gè)水電接頭受損。其中上層線棒(31,32槽)2個(gè)水電接頭手包絕緣爆掉,水盒接頭斷掉,下層線棒(15槽)及V1環(huán)形引線2個(gè)水盒被波及,2個(gè)接頭手包絕緣損環(huán),發(fā)電機(jī)內(nèi)部大量進(jìn)水,油水探測(cè)器報(bào)警。損壞水電接頭部位如圖1所示。
圖1 水電接頭損壞照片
2014-08-31,工作人員對(duì)2號(hào)發(fā)電機(jī)抽轉(zhuǎn)子檢查時(shí)發(fā)現(xiàn):定子端部未見(jiàn)明顯松動(dòng)現(xiàn)象,環(huán)形引線部分有少量黃粉,轉(zhuǎn)子勵(lì)側(cè)風(fēng)區(qū)內(nèi)存在銅粉,發(fā)電機(jī)內(nèi)存在油水,32號(hào)槽上層線棒股線L型壓塊螺栓脫落。對(duì)線棒進(jìn)行單獨(dú)交流耐壓試驗(yàn),25,26,27,28號(hào)槽上層4根線棒絕緣被擊穿、碳化,判定股線匝間短路。由于底層線棒存在熏黑現(xiàn)象,繼續(xù)抬出29,30,31,32號(hào)槽上層線棒后,剩余線棒的直流耐壓試驗(yàn)全部通過(guò)。同時(shí),轉(zhuǎn)子的各項(xiàng)電氣試驗(yàn)如絕緣電阻、交流阻抗和RSO試驗(yàn)等正常,通風(fēng)試驗(yàn)及密封試驗(yàn)檢查正常。
2.2 發(fā)電機(jī)受損線棒處理
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)故障情況及絕緣試驗(yàn)結(jié)果,更換25-32號(hào)槽上層的8根線棒,并對(duì)所有的線棒進(jìn)行耐壓試驗(yàn)、定子冷卻水流量試驗(yàn)、水壓試驗(yàn),然后對(duì)水電盒進(jìn)行相控陣和著色探傷檢查。上層線棒入槽后,進(jìn)行耐壓試驗(yàn)、超聲波檢測(cè)、直流電阻測(cè)量和直流大電流溫升紅外檢測(cè)。發(fā)電機(jī)全部回裝后進(jìn)行交、直流耐壓試驗(yàn)。轉(zhuǎn)子進(jìn)行氣密、通風(fēng)試驗(yàn),絕緣電阻、直流電阻、交流阻抗試驗(yàn)及RSO試驗(yàn)。
2014-09-26T08:00,2號(hào)機(jī)一次并網(wǎng)成功,發(fā)電機(jī)搶修工作順利結(jié)束。
3.1 機(jī)組跳閘過(guò)程分析
14:18:56,勵(lì)磁故障報(bào)警,故障錄波啟動(dòng),發(fā)電機(jī)絕緣損壞放電。
14:18:57,發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)零序電壓開(kāi)始出現(xiàn)突變,由0.55 V突增至1.03 V,持續(xù)165 ms。在該時(shí)間內(nèi)共出現(xiàn)2個(gè)發(fā)電機(jī)定子接地過(guò)程,但發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)零序電壓值未持續(xù)大于5.8 V,時(shí)間也未達(dá)到定值整定的時(shí)間2.3 s,故發(fā)電機(jī)定子接地保護(hù)未動(dòng)作。
14:18:58,負(fù)序電流突升至999 A,發(fā)電機(jī)兩端軸振7X/7Y,8X/8Y開(kāi)始突變,軸振保護(hù)啟動(dòng)。
14:19:00,發(fā)電機(jī)定子冷卻水壓力突升至0.37 MPa報(bào)警變紅,定子冷卻水流量降至90.63 t/h,“定子線圈進(jìn)出水流量低”報(bào)警。
14:19:03,定子線圈進(jìn)水壓力升至0.51 MPa,分析造成定冷水壓力突升的原因是氫氣進(jìn)入定子冷卻水管。
14:19:01,軸振保護(hù)動(dòng)作,ETS動(dòng)作、汽輪機(jī)跳閘、主汽門關(guān)閉。
14:19:02,定冷水箱水位出現(xiàn)突升。
14:19:06,發(fā)電機(jī)程跳逆功率保護(hù)動(dòng)作,發(fā)-變組開(kāi)關(guān)跳閘,發(fā)電機(jī)解列。
14:19:16,定冷水箱水位最高升至632.81 mm后持續(xù)下降,造成定冷水箱水位上升的主要原因?yàn)榘l(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣進(jìn)入定子冷卻水管及定冷水箱。當(dāng)定冷水泵出口壓力升高,定子線圈進(jìn)水壓力升至0.51 MPa(滿量程);超過(guò)發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓后,再次向發(fā)電機(jī)內(nèi)漏水,因此定冷水箱水位又持續(xù)下降。
3.2 發(fā)電機(jī)故障原因分析
抽轉(zhuǎn)子后檢查定子端部未見(jiàn)明顯松動(dòng)現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)線棒損壞情況及掉落的L型壓塊熔化痕跡,故障分析會(huì)專家一致認(rèn)為,故障點(diǎn)位于發(fā)電機(jī)勵(lì)端32號(hào)槽上層線棒水電接頭處。因水電接頭內(nèi)部松動(dòng)造成接觸電阻增大,使得該處過(guò)熱、燒熔,產(chǎn)生間隙,引發(fā)電弧,造成該水電接頭嚴(yán)重?zé)龘p。同時(shí),電弧還波及左側(cè)相鄰的31號(hào)槽上層線棒水電接頭,并造成其水嘴損壞。
32號(hào)槽水電接頭股線松動(dòng)的原因有2種:
(1) 發(fā)電機(jī)端部局部振動(dòng),造成L型連接件與水盒頭部連接的1顆螺栓首先松動(dòng);
(2) L型連接件側(cè)邊存在原始缺陷,因端部局部振動(dòng)斷裂造成松動(dòng)。
上述原因均會(huì)導(dǎo)致水電接頭接觸電阻增大,急劇過(guò)熱,使錫焊熔化開(kāi)焊,引發(fā)電弧燒損故障。在拉弧過(guò)程中,產(chǎn)生了B相不穩(wěn)定接地現(xiàn)象。電弧燒斷V1上層分支,使B相電流全部轉(zhuǎn)移至V2分支,定子繞組三相電流不平衡,引起發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)異常增大,轉(zhuǎn)子軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。同時(shí),電弧燒穿水盒,燒斷引水管接頭,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)機(jī)內(nèi)進(jìn)水。
3.3 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)突增原因分析
根據(jù)數(shù)據(jù)記錄,伴隨負(fù)序電流突變,出現(xiàn)了軸承振動(dòng)的異常突增,特別是7,8號(hào)瓦軸振的Y向振動(dòng)幅值瞬間超過(guò)了400 μm。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)超過(guò)機(jī)組正常運(yùn)行狀態(tài)的時(shí)間持續(xù)了8 s。隨著主開(kāi)關(guān)跳閘,發(fā)電機(jī)解列,2號(hào)機(jī)組軸系振動(dòng)恢復(fù)正常。
由于發(fā)電機(jī)定子繞組損壞,導(dǎo)致絕緣被擊穿,隨之出現(xiàn)定子繞組的匝間短路、負(fù)序電流突變、產(chǎn)生軸電壓等現(xiàn)象;當(dāng)定子繞組發(fā)生匝間短路時(shí),發(fā)電機(jī)氣隙磁場(chǎng)必然產(chǎn)生畸變,從而導(dǎo)致發(fā)電機(jī)的電磁轉(zhuǎn)矩發(fā)生變化,激起發(fā)電機(jī)定子及轉(zhuǎn)子的徑向振動(dòng)。此外,負(fù)序電流分量產(chǎn)生與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相反、轉(zhuǎn)速為同步轉(zhuǎn)速的旋轉(zhuǎn)磁勢(shì),在定、轉(zhuǎn)子之間產(chǎn)生的交變電磁轉(zhuǎn)矩,致使轉(zhuǎn)子所受力矩也是交變的,可導(dǎo)致軸系振動(dòng)。
對(duì)轉(zhuǎn)子而言,負(fù)序電流會(huì)造成轉(zhuǎn)子表面局部產(chǎn)生高溫過(guò)熱;由于轉(zhuǎn)子各部件的熱容量不同,轉(zhuǎn)子受熱不均,各部件間會(huì)產(chǎn)生溫差,引發(fā)轉(zhuǎn)子熱變形,從而引起軸系振動(dòng);但這需要一定的時(shí)間。由于軸振振幅突增沒(méi)有任何延時(shí),具有突發(fā)性,從而可以排除轉(zhuǎn)子熱變形引起軸系振動(dòng)這個(gè)因素。
(1) 在2012年發(fā)電機(jī)絕緣受損事故搶修中,由于過(guò)分依賴制造廠家,設(shè)備管理人員對(duì)檢修工藝和質(zhì)量控制不嚴(yán),部分備件材料重復(fù)使用,沒(méi)有意識(shí)到線棒連接股線及水電接頭可能存在制造或安裝缺陷。而在2013年大修中,沒(méi)有拆除手包絕緣對(duì)連接股線及水電接頭進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查和檢驗(yàn),暴露該電廠對(duì)發(fā)電機(jī)檢修質(zhì)量控制不嚴(yán)。
(2) 2號(hào)發(fā)電機(jī)定冷水箱上部漏氫檢測(cè)裝置在整個(gè)故障過(guò)程中沒(méi)有正確顯示與報(bào)警,原因是平時(shí)沒(méi)有定檢,也無(wú)管理規(guī)定;暴露該電廠設(shè)備管理上存在重大漏洞。2號(hào)發(fā)電機(jī)定冷水回水漏氫檢測(cè)裝置有1道閥門未開(kāi),事故后熱控與運(yùn)行部門在應(yīng)歸誰(shuí)操作的問(wèn)題上爭(zhēng)論不休,暴露出該電廠設(shè)備操作分工不明、責(zé)任不清問(wèn)題。
(3) 負(fù)序電流分量未接入故障錄波器,也未進(jìn)入DCS電氣主畫(huà)面顯示,影響了工作人員對(duì)事故進(jìn)行分析。說(shuō)明平時(shí)對(duì)發(fā)電機(jī)負(fù)序電流的監(jiān)控管理,沒(méi)有引起足夠的重視。
(4) 事后聯(lián)合檢查發(fā)現(xiàn),對(duì)發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)測(cè)裝置的管理混亂,分工不明。裝置有缺陷無(wú)人處理,長(zhǎng)期不能投入,暴露出管理制度不完善。
(5) 保護(hù)邏輯不完善,如發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)未進(jìn)入電氣保護(hù)回路。
(1) 認(rèn)真總結(jié)歷次發(fā)電機(jī)故障處理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)大唐集團(tuán)公司防止發(fā)電機(jī)損壞事故的指導(dǎo)意見(jiàn)》,加強(qiáng)發(fā)電機(jī)檢修工藝與質(zhì)量管控,做到“逢停必檢”。
(2) 在2號(hào)發(fā)電機(jī)端部加裝振動(dòng)在線監(jiān)測(cè)裝置,對(duì)發(fā)電機(jī)端部振動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。數(shù)據(jù)異常變化時(shí)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員檢查處理,必要時(shí)減負(fù)荷或停機(jī)檢查處理。
(3) 加強(qiáng)對(duì)發(fā)電機(jī)漏氫檢測(cè)裝置的管理工作,對(duì)4臺(tái)機(jī)組的漏氫檢測(cè)裝置進(jìn)行全面檢查和標(biāo)定,合理安排定期維護(hù)(主機(jī)6個(gè)月,外圍設(shè)備3個(gè)月)與校驗(yàn)工作,確保漏氫檢測(cè)裝置測(cè)量準(zhǔn)確、運(yùn)行可靠。加強(qiáng)對(duì)機(jī)組定冷水壓力、流量、發(fā)電機(jī)線圈溫度及漏氫量的監(jiān)測(cè)與運(yùn)行監(jiān)視。
(4) 在1-4號(hào)發(fā)變組故障錄波器中增加發(fā)電機(jī)負(fù)序電流突變量啟動(dòng),以便于運(yùn)行監(jiān)視。同時(shí),將1-4號(hào)機(jī)組的發(fā)電機(jī)負(fù)序電流數(shù)值顯示在DCS系統(tǒng)的勵(lì)磁系統(tǒng)畫(huà)面上。
(5) 完善保護(hù)邏輯,熱工在保留發(fā)電機(jī)斷水保護(hù)的同時(shí),將此保護(hù)直接傳入繼電保護(hù)屏,實(shí)現(xiàn)電氣跳閘功能。
通過(guò)對(duì)2號(hào)發(fā)電機(jī)進(jìn)水跳閘事故的分析研究,明確了故障的原因,查找出了設(shè)備檢修、管理上的一系列問(wèn)題,并制定了改進(jìn)措施。汽輪發(fā)電機(jī)是電力生產(chǎn)的重要設(shè)備,如何防止發(fā)電機(jī)發(fā)生重大事故,保障發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,是火力發(fā)電廠需要常抓不懈的重大任務(wù),故以此文與同行交流,以期促進(jìn)電力生產(chǎn)安全水平的進(jìn)一步提高,預(yù)防氫冷發(fā)電機(jī)組發(fā)生類似的進(jìn)水跳閘事故。
1 沈達(dá)良.氫冷發(fā)電機(jī)進(jìn)水原因分析及預(yù)防對(duì)策[J].華東電力,2003,17(3):78-80.
2 倪霄峰.600 MW進(jìn)口發(fā)電機(jī)線棒改造研究與應(yīng)用[J].電力技術(shù),2009,21(5):29-30.
3 劉為民.大型汽輪發(fā)電機(jī)定子線棒堵塞原因分析和處理方法的研究[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào),2006,9(11):85-87.
4 吳泳超.汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)定子端部綁扎松動(dòng)的處理[J].電力安全技術(shù),2011,13(1):64-66.
5 姜海東.600 MW發(fā)電機(jī)定子槽楔松動(dòng)造成線圈溫度異常的分析[J].華東電力,2013,40(11):71-73.
6 白小平,呂慶慶.直流接地導(dǎo)致發(fā)電機(jī)滅磁開(kāi)關(guān)跳閘停機(jī)事故的分析[J].電力安全技術(shù),2012,11(9):58-59.
7 李俊卿,李和明.汽輪發(fā)電機(jī)負(fù)荷變化時(shí)水內(nèi)冷定子線棒的溫度水利模型[J].中國(guó)機(jī)電工程學(xué)報(bào),2005,9(9):115-117.
8 李立光.發(fā)電機(jī)定子水電接頭的檢查及評(píng)定[J].新疆電力,2001,23(1):54-55.
9 陳偉達(dá).發(fā)電機(jī)事故跳閘的一般處理[J].小水電,1997,10(5):32-33.
10 張學(xué)仁.淺析發(fā)電機(jī)斷路器跳閘的現(xiàn)象與處理[J].中國(guó)科技縱橫,2012,23(6):30-31.
11 金建光,張洪青.一起發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)故障處理及原因分析[J].江西電力,2008,15(3):45-46.
12 金德智,宋建成,董勇衛(wèi).發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水箱水位異常分析[J].電力安全技術(shù),2011,13(1):58-60.
2015-08-22。
靖 君(1986-),男,工程師,長(zhǎng)期從事大型火力發(fā)電廠集控運(yùn)行生產(chǎn)與管理工作,email:jingjun5520@163.com。