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        安鋼2800mm機(jī)組出鋼機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2015-12-22 06:20:44
        河南冶金 2015年4期

        王 軍

        (安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        出鋼機(jī)在熱軋板材工藝中發(fā)揮著極其重要的作用,其穩(wěn)定運(yùn)行關(guān)系到整個(gè)軋鋼工藝的后續(xù)進(jìn)行。出鋼機(jī)工作坯料規(guī)格為:(150 ~230)mm ×(1500 ~1600)mm × (1600 ~2600)mm,單重為4. 59 t ~7.51 t,但實(shí)際使用中料桿式出鋼機(jī)出鋼桿托起3.5 t坯料時(shí),就會(huì)產(chǎn)生“⌒”形狀的彈性變形,進(jìn)而引起機(jī)體晃動(dòng),并且隨著坯料單重的增大,變形磨損也增大[1]。

        近年來(lái),鋼鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,大單重及品種板坯料的比重不斷增大,對(duì)設(shè)備的要求也越來(lái)越高。嚴(yán)峻的生產(chǎn)形勢(shì)和復(fù)雜的生產(chǎn)規(guī)格,超出了出鋼機(jī)設(shè)計(jì)能力,導(dǎo)致出鋼機(jī)故障頻發(fā),使出鋼桿的在線使用壽命平均僅為3 個(gè)月左右。更換和修復(fù)出鋼桿周期長(zhǎng)、費(fèi)用高,設(shè)備使用成本居高不下且不能滿足生產(chǎn)需求。為了滿足使用要求,為該設(shè)備做了相應(yīng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        1 設(shè)備參數(shù)及原理

        安鋼2800 mm 機(jī)組采用的料桿式出鋼機(jī)位于板坯加熱爐出爐側(cè),由傳動(dòng)箱、升降傳動(dòng)及升降裝置、橫移傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、出鋼桿部件等組成,該設(shè)備的運(yùn)行正常與否和出鋼能力的大小直接關(guān)系到四輥軋機(jī)的正常生產(chǎn),影響到該廠的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。其基本參數(shù)如表1。

        表1 生產(chǎn)工藝及設(shè)備參數(shù)

        料桿式出鋼機(jī)的工作原理是靠橫移傳動(dòng)機(jī)構(gòu)將出鋼桿伸入爐內(nèi)后由升降機(jī)構(gòu)升起,將加熱好的板坯托起移出爐外,然后出鋼桿下降,將板坯放在送料輥道上,由輥道運(yùn)輸,經(jīng)高壓水除鱗后送往粗軋機(jī)軋制。它的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)械傳動(dòng)效率高、出鋼速度比較快、工作可靠。

        2 存在的問(wèn)題及原因分析

        2.1 存在問(wèn)題

        1)導(dǎo)軌板松動(dòng)脫落,螺栓孔銹蝕。

        2)托輪內(nèi)部軸承損壞,托輪卡死。

        3)沖擊和振動(dòng),齒條松動(dòng)和磨損。

        4)限位編碼器異常,齒條脫齒。

        2.2 原因分析

        1)目前出鋼桿導(dǎo)軌板與出鋼桿的連接,是通過(guò)導(dǎo)軌板邊緣M12 ×100 mm 的T 形螺栓和導(dǎo)軌板(如圖1 所示)中間的M30 ×70 mm 的栽絲螺栓來(lái)固定的,由于出鋼桿承重大且工況環(huán)境高溫多水,隨著鋼坯重量規(guī)格的加大和生產(chǎn)節(jié)奏的加快,原有的設(shè)計(jì)不能滿足生產(chǎn)的需求,經(jīng)常出現(xiàn)固定螺栓松動(dòng),進(jìn)而引起導(dǎo)軌板松動(dòng)甚至脫落,出鋼桿上的栽絲孔銹蝕,無(wú)法使用,備件下線每次都需要外修,嚴(yán)重影響了出鋼桿備件的使用壽命,還制約了生產(chǎn)的順行。

        圖1 導(dǎo)軌板示意圖

        2)出鋼桿下的托輪內(nèi)部的軸承采用的是深溝球軸承,耐沖擊性和振動(dòng)性能差,不能承受較重軸向載荷。在使用過(guò)程中由于沖擊載荷較大,經(jīng)常發(fā)生軸承損壞的情況,從而導(dǎo)致托輪卡死或者出鋼桿傾斜不穩(wěn),托鋼時(shí)鋼坯傾斜,無(wú)法正常完成出鋼工序,這時(shí)必須停車(chē)更換托輪,造成設(shè)備故障停機(jī),擾亂生產(chǎn)秩序。

        3)當(dāng)出鋼桿伸入到加熱爐到達(dá)最大行程4450 mm時(shí),出鋼桿下的齒條便會(huì)接觸到托輪裝置,由于齒條的高度大于托輪上凹槽的深度,易帶來(lái)較大的沖擊和振動(dòng),造成出鋼過(guò)程不穩(wěn)定,也加速了齒條和導(dǎo)軌板相接觸位置的磨損。

        4)出鋼桿的前后移動(dòng)行程,在正常情況下是通過(guò)編碼器來(lái)控制的[3]。但是,如果編碼器出現(xiàn)異常,引起出鋼桿前進(jìn)過(guò)程失常,與傳動(dòng)齒輪脫齒,使出鋼桿停留在加熱爐內(nèi)無(wú)法退回,導(dǎo)致出鋼桿頭部加速燒毀,造成故障停車(chē)。若要退回出鋼桿就必須將兩根出鋼桿的傳動(dòng)箱打開(kāi),再用行車(chē)將出鋼桿吊裝就位,然后合箱緊固螺栓,整個(gè)過(guò)程費(fèi)時(shí)費(fèi)力,極大的影響了出鋼機(jī)的運(yùn)行。

        3 改進(jìn)措施

        1)在出鋼桿上原有栽絲孔的位置距下邊緣120 mm的地方開(kāi)120 mm ×100 mm 方型孔,為防止應(yīng)力集中,將方孔的四個(gè)角倒角為R30mm 的圓角,并從出鋼桿底部將原來(lái)的栽絲孔鉆至新開(kāi)的方孔處,形成通孔,這樣就可以采用M30 ×180 mm 的螺栓來(lái)緊固導(dǎo)軌板和出鋼桿。使得出鋼桿與導(dǎo)軌板之間的固定更加牢固可靠,滿足生產(chǎn)的需求,大大降低出鋼桿備件的消耗率。當(dāng)M30 ×180 mm 螺栓出現(xiàn)松動(dòng)時(shí),不用更換出鋼桿,只要在線更換螺栓就可以滿足使用要求,同樣在導(dǎo)軌板磨損到需要更換的時(shí)候,利用停車(chē)檢修時(shí)間可以完成在線更換,從而使出鋼桿備件修復(fù)更加省時(shí)與簡(jiǎn)便。改造前、后的出鋼桿如圖2 所示。

        圖2 出鋼桿

        2)將原來(lái)使用的深溝球軸承更換為圓錐滾子軸承。圓錐滾子軸承既能承受徑向載荷又能承受因傳動(dòng)不平穩(wěn)或鋼坯與出鋼機(jī)對(duì)中不良引起的軸向載荷,大大提高了軸承的使用壽命。

        3)將托輪直徑為Φ370 mm 的凹槽外圓改成托輪直徑為Φ350 mm 的凹槽外徑。生產(chǎn)過(guò)程中即使出鋼桿伸長(zhǎng)到最大位置時(shí)齒條也不會(huì)再接觸到托輪,有效的去除了因齒條與托輪接觸而引起的沖擊和振動(dòng),同時(shí)避免了因振動(dòng)和沖擊造成的齒條和壓條松動(dòng)以及齒條磨損的問(wèn)題。出鋼桿運(yùn)行時(shí)非常平穩(wěn),振動(dòng)和磨損得到改善。改造前、后的托輪如圖3所示。

        圖3 托輪

        4)針對(duì)編碼器出現(xiàn)故障的問(wèn)題,在本次設(shè)計(jì)中,在出鋼桿最后端焊接一個(gè)撞擊塊,在傳動(dòng)箱體上安裝一個(gè)撞擊式行程開(kāi)關(guān),在編碼器出現(xiàn)異常時(shí),出鋼桿繼續(xù)前進(jìn),當(dāng)撞擊塊碰到行程開(kāi)關(guān)時(shí),系統(tǒng)斷電,出鋼桿停止運(yùn)行,確保出鋼桿不脫齒,徹底解決因出鋼桿脫齒引起的生產(chǎn)事故。

        4 改造后出鋼桿的強(qiáng)度校核

        由于改造后的出鋼桿橫截面積發(fā)生了變化,因此需對(duì)橫截面積發(fā)生變化的地方進(jìn)行強(qiáng)度校核,看看能否滿足使用要求。出鋼桿為矩形梁,材質(zhì)為Q345B,寬度b 為200 mm,高度h 為530 mm。開(kāi)孔后的最小界面處寬度b 為200 mm,高度h 為430 mm。由于有兩根出鋼桿,近似地認(rèn)為每根出鋼桿平均承擔(dān)鋼坯一半的重量,按照最大出鋼重量為10 t 的情況來(lái)計(jì)算校核。由于A 處的剪切應(yīng)力最大,故只對(duì)A 處做強(qiáng)度校核[2],出鋼桿受力如圖4 所示。

        圖4 出鋼桿受力示意圖

        由靜力平衡方程:

        式中:P—單根出鋼桿承受鋼坯重力,KN;YA—A 點(diǎn)支反力,KN;YB—B 點(diǎn)支反力,KN;MA—A 點(diǎn)彎矩,KN·m;MB—B 點(diǎn)彎矩,KN·m;l—A,B 支點(diǎn)間距離;a—鋼坯與A 點(diǎn)間距離;b—鋼坯與B 點(diǎn)間距離。

        求支座反力:

        P = 10t ÷2 = 50 KN

        P × (6805 + 4645)- YA× 4645 = 0,YA=123.25 KN

        P ×6805 + YB×4645 = 0,YB= -73.25 KN

        校核:ΣY = 0,ΣY = YA+ YB- P = 123.25 -73.25 -50 = 0,反力無(wú)誤。

        出鋼桿材質(zhì)為Q345B,其屈服強(qiáng)度σs=345 MPa,

        [σ]= σs÷1.5 =345 ÷1. 5 =230MPa,[τ]=0.5 ~0.7[σ],取最大0.7,則[τ]=0.7 ×230 =161 MPa,,根據(jù)彎曲虎克定律[4]得:

        τmax= 1. 5 × 123. 25 × 1000/(20 × 43)= 143 MPa <[τ]

        式中:Q—A 截面剪力,Q =123.25 KN;A—截面面積,cm2。

        故出鋼桿的強(qiáng)度滿足使用要求。

        5 改進(jìn)效果

        1)滿足了生產(chǎn)需求。通過(guò)以上方法對(duì)出鋼機(jī)改進(jìn)以來(lái),適應(yīng)了大坯料生產(chǎn)的要求,加快了生產(chǎn)的節(jié)奏,保證了高附加值鋼板的軋制。

        2)降低了備件消耗。改造前出鋼桿平均使用周期約為3月,每年需要更換出鋼桿約25 臺(tái)次。改造后平均12 個(gè)月更換1 臺(tái)次,每年需要更換出鋼桿約8 臺(tái)次。每換一次出鋼桿需要外修費(fèi)用為0.5 萬(wàn)元,導(dǎo)軌板備件費(fèi)0.4 萬(wàn)元,改進(jìn)后每年可節(jié)省備件費(fèi)約15.3 萬(wàn)元。改造前出鋼桿托輪的平均使用壽命為4 個(gè)月,每年需更換托輪約25 臺(tái)次,改造后托輪跟換臺(tái)次減少到約10 臺(tái)次,每個(gè)托輪的外修費(fèi)用為0.6 萬(wàn)元,改進(jìn)后每年可節(jié)省備件費(fèi)用9 萬(wàn)元。從而大大降低了出鋼桿備件費(fèi)用,提高了設(shè)備使用率和作業(yè)率。

        3)減輕了維修工工作量。改造后出鋼桿的使用壽命達(dá)到了1年以上,在導(dǎo)軌板磨損的情況下,直接可以利用檢修時(shí)間更換導(dǎo)軌板,減輕了維修勞動(dòng)強(qiáng)度,使得工人能夠更加全身心的投入到設(shè)備的維保工作中,使整個(gè)維修工作進(jìn)入良性循環(huán)。

        6 結(jié)束語(yǔ)

        針對(duì)中板廠出鋼機(jī)在使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,找出癥結(jié)進(jìn)行完善修改,解決了諸多實(shí)際問(wèn)題,改造后各項(xiàng)技術(shù)性能可靠,運(yùn)行穩(wěn)定,使用效果良好,達(dá)到了使用要求。經(jīng)實(shí)踐證明,出鋼機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)是成功的。

        [1]朱紅一,韋山. 2800 mm 中板出鋼機(jī)的改造[J]. 冶金設(shè)備,2002(3):65 -66.

        [2]彭榮濟(jì). 現(xiàn)代綜合機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)上[M]. 北京:北京出版社,1998:95 -135.

        [3]盛解平,徐祖敦.加熱爐出鋼機(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2010,3 (6):64 -67.

        [4]劉鴻文.材料力學(xué)Ⅰ[M].北京:高等教育出版杜.2004:116 -123.

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