華 俊
合肥水泥研究設計院,安徽 合肥 230051
CP HE6 1029R/1035R型篦式冷卻機的改造
華 俊
合肥水泥研究設計院,安徽 合肥 230051
HE6 1029R/1035R型篦式冷卻機運行中,三次風溫不高(≤800 ℃),熱回收效率低;篦冷機熟料冷卻效果差,出篦冷機熟料溫度高(180~200 ℃);產(chǎn)量達不到廠方希望的3 300 t/d;篦床兩側(cè)“紅河”現(xiàn)象嚴重,側(cè)板易被燒毀,漏料嚴重,更換頻繁;充氣梁及活動框架充氣梁內(nèi)積料嚴重。改造后,大幅提升了三次風溫及產(chǎn)量,熱回收率提高了10%左右,熟料標煤耗節(jié)約了1.1 kg/t熟料。
三次風溫 熱回收效率 紅河 漏料 充氣梁
華潤惠州3 000 t/d生產(chǎn)線采用CP公司HE6 1029R/1035R型篦式冷卻機。該型篦冷機是第三代往復推動式篦冷機,采用液壓傳動,篦床有效面積67.7 m2,分兩段傳動,沖程為120 mm,設計產(chǎn)量3 000 t/d,2014年8月借助對燒成系統(tǒng)改造的機會對篦冷機實施了局部改造。
(1) 三次風溫不高(≤800 ℃),熱回收效率低;
(2) 篦冷機熟料冷卻效果差,出篦冷機熟料溫度高(180~200 ℃);
(3) 產(chǎn)量偏低,3 100 t/d~3 200 t/d,廠方希望產(chǎn)量≥3 300 t/d;
(4) 篦床兩側(cè)“紅河”現(xiàn)象嚴重,側(cè)板易被燒毀,漏料嚴重,更換頻繁;
(5) 充氣梁及活動框架充氣梁內(nèi)積料嚴重,影響冷卻效果。
(1) 現(xiàn)有篦冷機結(jié)構(gòu)上考慮了固定端熟料急冷,但供風分區(qū)不合理,固定端篦床兩臺風機一臺對前三排固定篦板供風,另一臺對后三排固定篦板供風,由于中心區(qū)落料點處料層厚(600 mm~800 mm)、料層阻力大,周邊區(qū)域料層?。?00 mm~600 mm)、料層阻力小,整個固定端篦床容易產(chǎn)生偏風現(xiàn)象,急冷效果差。
(2) 篦冷機高溫回收區(qū)部分熱交換不充分,造成了前段熱回收差,熟料冷卻效果較差的情況。充氣梁采用的是斜縫篦板(見圖1),該篦板的特點是:①風速較高(≥40 m/s),冷卻風沿篦縫吹向前上方,對熟料輸送有明顯的助推作用,故而實際操作中經(jīng)常出現(xiàn)兩側(cè)熟料因流速過快而沒有得到及時冷卻,容易造成兩側(cè)的“紅河”現(xiàn)象;②在風機不開或者風機開度較小時,容易從篦縫處滲落熟料顆粒堵塞空氣梁供風管道,造成通風不暢,半年左右需清理空氣梁供風管道一次。
(3) 一段篦床中部區(qū)域全部采用風室供風,忽略了中部區(qū)域熟料較厚、料層阻力大的特點,而且目前配置的風機壓頭較低,導致冷卻風無法穿透較厚的料層,影響于熟料的冷卻與熱交換。
(4) 因結(jié)構(gòu)及場地原因,篦床面積無法增加。原設計產(chǎn)量是3 000 t/d,實際超產(chǎn)100~200 t/d,目前單位篦床面積負載較高,達到47.2 t/m2d,導致出篦冷機出料溫度較高。
(5) 該生產(chǎn)線采用的是小窯門罩結(jié)構(gòu),三次風是從篦冷機的中前部(二、三室上方)抽取,抽取風溫較低。由于三次風溫較低(780 ℃),影響分解爐煅燒。
(6) 目前因產(chǎn)量超出正常生產(chǎn)能力,液壓系統(tǒng)負載較大,經(jīng)常出現(xiàn)報警現(xiàn)象,尤其二段壓力較高,液壓系統(tǒng)運行壓力過高時會出現(xiàn)篦冷機跳?,F(xiàn)象。
(7) 篦冷機原配風部分風機壓頭較小,如一段篦床1~4室的室風機整體壓頭偏低2 000 Pa左右,一段充氣梁風機的壓頭偏低1 500 Pa左右,導致篦床無法實現(xiàn)厚料層操作,減少了熟料在篦床上的冷卻時間,從而影響了冷卻效果,原篦冷機配風列于表1。
表1 篦式冷卻機改造前篦冷機風機配置表
(8) 原篦板結(jié)構(gòu)采用T型螺栓固定(見圖2),并配彈簧連接,篦板采用組合式結(jié)構(gòu),存在以下問題:
①篦板固定僅靠一個螺栓連接,并且篦板和篦板梁之間的V型槽如果加工角度不合格,T型螺栓無法固定牢靠,另外T型螺栓在卡歪的情況下也容易導致篦板的脫落;
②彈簧在長時間壓緊,或者高溫情況下,彈性容易失效,在遇到撞擊或者篦床負荷比較大的時候,T型螺栓容易產(chǎn)生松動,從而導致篦板脫落;
③采用組合式篦板設計,上下兩塊篦板在遇到撞擊時容易產(chǎn)生錯位,導致篦板脫落。
圖2 篦板固定方式示意圖
(1) 將固定端篦床重新劃分供風區(qū)域,分成中心區(qū)供風和周邊區(qū)域供風的結(jié)構(gòu)形式(中間的12塊篦板為中心區(qū)域,其余的為周邊區(qū)域),重新制作供風管道。
(2) 拆除一段篦床所有篦板梁,一室篦板梁全部更換為充氣梁結(jié)構(gòu),二、三室固定篦板梁更換為充氣梁結(jié)構(gòu),活動篦板梁更換為風室供風結(jié)構(gòu),一段篦床布置圖見圖3。
(3) 將二段篦床前段(四、五風室)所有篦板及篦板梁更換成新的結(jié)構(gòu),固定篦板梁更換為“魚刺”充氣供風結(jié)構(gòu),提高兩側(cè)熟料的冷卻效果,六、七兩室不動,仍采用原來的結(jié)構(gòu)。
(4) 充氣梁篦板采用NCFG(如圖5所示)篦板形式,與篦板梁采用三點螺栓連接方式,風室供風篦板更換為NCAG槽型篦板結(jié)構(gòu),與篦板梁采用三點螺栓連接方式。NCFG篦板及NCAG篦板優(yōu)點如下:①具有良好的穿透性(≥35 m/s),進入料層的冷卻風更均勻,有利于厚料層操作,熱交換充分,冷卻效果好;②篦板縫隙無漏料,不會堵塞充氣梁及供風管道,無需經(jīng)常清理管道積灰;③采用整體鑄造技術(shù),連接方式可靠,杜絕掉篦板現(xiàn)象。
圖4 二段篦床布置圖
圖5 NCFG篦板照片
(5) 將一段上殼體按改造后的窯門罩尺寸重新制作安裝,并將余熱發(fā)電高溫取風口移至一段尾部(三室上方,重新制作,原有風管拆除),利用原有閥門,取消原有的擋風墻。
(6) 將現(xiàn)有Φ100/Φ63-140型號液壓缸更換成Φ110/Φ70-140型號液壓缸,降低運行時篦冷機液壓缸的工作壓力,解決因篦冷機運行壓力高而造成的篦冷機跳停問題。
(7) 在篦床兩側(cè)增加橋板,橋板安裝在活動梁上,當熟料運動到橋板處時由于阻力的作用將自動往中間集中,可以有效降低“紅河”現(xiàn)象的產(chǎn)生。
(8) 調(diào)整所有篦冷機風機的配置,總風量由原來的305 600 m3/h增加到324 000 m3/h,裝機功率由原來的970 kW增加到1 100 kW,其中風機的風量增加較少,主要增加風機的風壓,使得篦床能夠做到厚料層操作,延長熟料在篦冷機內(nèi)的停留時間,提高冷卻效果。
該項目于2014年9月10日開工,并于10月20日點火,合計40天完工,改造后的效果如下:
(1)改造后由于提高了風機壓頭,一段篦床料層厚度由原來的600 mm~700 mm增加到了800 mm~900 mm,一段篦床的推動次數(shù)由原來的10次/ min降低到了8次/ min,二段篦床篦速由原來的12次/ min降低到10次/min,延長了熟料在篦冷機內(nèi)的停留時間。
(2)篦板固定方式的改變,徹底消除了掉篦板的隱患。
(3)更換了新型的液壓缸,在正常生產(chǎn)料層較以前厚200 mm的情況下,液壓缸推動壓力仍只有5~7 MPa,滿足了厚料層操作的要求。
(4)改造前后篦冷機參數(shù)標定如表2。
表2 篦式冷卻機改造前后對比表
此次改造篦冷機大幅提升了三次風溫及產(chǎn)量,熱回收率提高約10%,熟料標煤耗節(jié)約了1.1 kg/t熟料,取得了預期的改造效果,但是改造后出料溫度仍然略高,這是因為受到篦床面積的制約,同時由于篦冷機實際產(chǎn)量較原設計產(chǎn)量增加了500 t/d,篦床單位面積負荷由改造前的47.2 /m2d增加到51.7 t/m2d,篦床負荷過大,導致出料溫度較高,同時部分風機的電流利用率偏低,導致風機做功不足,影響熟料的冷卻效果,在后續(xù)改進中可以通過調(diào)整部分做功不足風機的葉輪來提高風機的做功效果,從而進一步降低熟料的出料溫度。
2015-06-25)
TQ622.4
B
1008-0473(2015)06-0059-03
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.014