何洪巖 姜良知 趙金魁
齊齊哈爾北方浩源水泥有限責任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161031
提高聯(lián)合粉磨系統(tǒng)對物料水分適應性的措施
何洪巖 姜良知 趙金魁
齊齊哈爾北方浩源水泥有限責任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161031
在雨季到來時期,入磨物料水分含量明顯增大,嚴重影響水泥磨臺時產量,以至于電耗上升,生產成本增加。采取的措施:在一倉中心篩分板的中心處,開圓孔,增加磨機的通風和物料的流動;在一倉補入Φ60的球(原最大球徑Φ50);將輥壓機的壓力值從10 MPa降到9 MPa;在選粉機入口和磨頭位置分別架設熱風爐;適當加入助磨劑。以上措施增強了水泥磨系統(tǒng)對物料水分的適應性,臺時產量也逐漸恢復。
物料水分 產量 通風 壓力 熱風爐
相對于立式磨和風掃管磨的烘干兼粉磨相比,水泥管磨只有粉磨作用,所以其對入磨物料綜合水分的要求比較嚴格。入磨物料中含有少量水分,可以降低磨溫,并且有利于減少靜電效應,提高粉磨效率。但是入磨物料水分較大時,會使磨機產量大幅下降,嚴重時會粘堵隔倉板和篩分板,并產生糊球等現(xiàn)象。本文就遇到的這種情況所采取的措施進行介紹。
水泥制成為Φ3.8 m×13 m三倉管磨機、V3500型靜態(tài)選粉機、G150-100輥壓機組成的聯(lián)合粉磨系統(tǒng),其工藝流程見圖1。
經過統(tǒng)計獲得公司入磨物料綜合水分與產量之間的關系,見表1。
混合材、氟石膏是帶入水分的的主要來源;陳舊熟料盡管經過了苫蓋,但是接觸地面部分吸收水分,所以也是帶入水分的主要物料。除礦渣可用烘干機烘干外,其它物料為塊狀料,無法用烘干機烘干,所以在雨季到來時期,入磨物料水分含量明顯增大,嚴重影響我廠水泥磨臺時產量,以至于電耗上升,生產成本增加。表2為雨季時各物料水分含量。
圖1 聯(lián)合粉磨系統(tǒng)工藝流程圖
(1)當入磨物料綜合水分大于2.0%時,一倉經常產生飽磨,磨頭出現(xiàn)返料現(xiàn)象,此時二倉、三倉較空。進磨檢查發(fā)現(xiàn)一倉的篦板和篩分板粘堵嚴重,物料進入下一倉很少。針對這一情況,在一倉中心篩分板的中心處,開了一個Φ200 mm的圓孔,增加磨機的通風和物料的流動,緩解一倉飽磨現(xiàn)象。在一倉補球時,補入Φ60的球(原最大球徑Φ50),增大沖擊效能,提高一倉磨溫,減輕粘附現(xiàn)象。
(2)水分大的物料,經過輥壓機的擠壓后,形成的料餅韌性大,不利于打散和分級。而且我廠的料餅打散主要依賴在V型選粉機內的撞擊,所以不如打散機打散的效果好,無形中增加了回粉料量。為此,輥壓機的壓力值從10 MPa降到9 MPa,調整后,料餅的分散性得到了改善。
表1 入磨物料綜合水分與產量之間的關系
(3)以上措施解決了物料流動方面的問題,但是隨著投料量逐漸增加,物料水分對磨機影響仍然存在,所以提高溫度,對物料進行烘干是最佳的解決方案。利用烘干機對物料進行單獨烘干顯然無法實現(xiàn),通過對系統(tǒng)的分析可以發(fā)現(xiàn),選粉機、旋風筒、循環(huán)風機組成了一個閉路風道,而且選粉機和旋風筒都是物料分散的位置,有利于氣體與物料的熱交換,所以,在選粉機入口架設了1號熱風爐,向閉路風道內提供熱風,對物料進行初步烘干。通過此項技改,降低了入磨物料的水分,磨機產量可從70 t/h提高到100 t/h.
表2 雨季時各物料水分含量
(4)當繼續(xù)加料超過100 t/h時,運轉一段時間后,磨機各倉的磨音都不同程度發(fā)悶,出磨水泥細度變粗,臺時提高困難。對磨內檢查發(fā)現(xiàn),鋼球、鋼段、襯板都粘料,粉磨效率下降。可以看出物料水分對磨機運轉影響仍然較大。通過借鑒風掃磨的特點,在磨頭位置架設了2號熱風爐,以此來對磨內進行烘干。將原來的開放式磨頭裝置加裝了一扇圓門,改造為即可作為封閉式磨頭用,又可以作為開放式磨頭用的裝置。當啟用熱風爐時,關閉圓門,組成封閉式磨頭,熱風爐提供磨機烘干的熱風;反之亦然。實踐表明,當出磨氣體溫度小于60 ℃時,粘附現(xiàn)象嚴重,當溫度大于80℃時,磨機運轉良好,產量提高到130 t/h左右,質量也恢復正常。
(5)適當加入助磨劑,防止過粉磨造成的細粉過多,也可對粘附起到緩解作用。
改造前后出磨水泥性能對比見表3(以P·O42.5水泥為例)。
通過對比可以看出,技改后的出磨水泥避免了過粉磨和跑粗現(xiàn)象,在細度顆粒級配上更合理。所以盡管細度略有變大,但是比表面積卻增大了,從而在強度上有所提高。
表3 改造前后出磨水泥性能對比
通過不斷的實踐和技改,我廠水泥磨系統(tǒng)對物料水分的適應性增強了,臺時產量也逐漸恢復。但是值得注意的是,當干燥物料水分低時,中心篩分板的圓孔要恢復,否則磨內物料流速過快,出磨水泥細度容易跑粗。另外,2號熱風爐的溫度控制要合理(<280 ℃),避免溫度過高對磨頭進料設備造成變形和磨頭瓦溫上升,也可能造成石膏脫水,影響水泥性能。 (收稿日期:2015-07-23)
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10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.011