顏新傳 劉繼斌
葛洲壩集團(tuán)水泥公司,湖北 荊門(mén) 448000
煤粉計(jì)量輸送系統(tǒng)的優(yōu)化及節(jié)能效果分析
顏新傳 劉繼斌
葛洲壩集團(tuán)水泥公司,湖北 荊門(mén) 448000
5 000 t/d熟料生產(chǎn)線煤粉計(jì)量輸送系統(tǒng)優(yōu)化前,風(fēng)機(jī)、電機(jī)和送煤管道設(shè)計(jì)富余量偏大,電耗偏高;料氣比偏小,風(fēng)量配置不合理,入窯爐冷風(fēng)量偏大,熱耗高;燃燒器、風(fēng)機(jī)、送煤管道系統(tǒng)工藝不匹配,窯尾輸送管道內(nèi)徑偏大,煤粉易沉積,煤粉輸送不穩(wěn)定,系統(tǒng)溫度波動(dòng)大。經(jīng)優(yōu)化后,窯系統(tǒng)每年少用煤近4 000 t,節(jié)電近100萬(wàn)kWh。
煤粉 計(jì)量 輸送 設(shè)計(jì) 能耗
煤粉計(jì)量和輸送設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,是穩(wěn)定窯熱工制度、提高產(chǎn)量、降低煤耗、保證連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素之一。比較我公司5 000 t/d熟料生產(chǎn)線煤粉計(jì)量輸送系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)和設(shè)計(jì)參數(shù),發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)存在很大的節(jié)能技改空間。在更換燃燒器、改變系統(tǒng)配置后,窯系統(tǒng)每年少用煤近4 000 t,節(jié)電近100萬(wàn)kWh。本文就該系統(tǒng)的優(yōu)化措施及效果進(jìn)行分析。
該生產(chǎn)線設(shè)計(jì)熟料熱耗3 011 kJ/kg,燒成燃煤熱值Qnet.ar=20 900~23 000 kJ/kg。煤粉制備系統(tǒng)布置在窯頭,利用篦冷機(jī)熱風(fēng)烘干,煤粉倉(cāng)至窯頭燃燒器輸送距離為:水平60 m,高度8 m,彎頭5個(gè);煤粉倉(cāng)至分解爐燃燒器輸送距離:水平84 m,高度16 m,彎頭6個(gè)。據(jù)此計(jì)算煤粉計(jì)量和輸送系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)如表1所示。
實(shí)際煤粉輸送、燃燒系統(tǒng)配置情況如表2所示。
窯頭送煤管道:Ф245 mm×8 mm;窯尾送煤管道:主管道Ф351 mm×8 mm,分支管道一Ф245 mm ×8 mm,分支管道二Ф245 mm×8 mm。
燃燒器:窯頭:SR2-15Y/F四通道煤粉燃燒器;窯尾:兩根單通道管式燃燒器。
表1 煤粉計(jì)量和輸送系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)
表2 實(shí)際煤粉輸送和燃燒系統(tǒng)配置情況
比較表1、表2,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)存在以下問(wèn)題:
(1)風(fēng)機(jī)、電機(jī)和送煤管道設(shè)計(jì)富余量偏大,電耗偏高。
(2)料氣比偏小,風(fēng)量配置不合理,入窯爐冷風(fēng)量偏大,熱耗高。
(3)燃燒器、風(fēng)機(jī)、送煤管道系統(tǒng)工藝不匹配,窯尾輸送管道內(nèi)徑偏大,煤粉易沉積,煤粉輸送不穩(wěn)定,系統(tǒng)溫度波動(dòng)大。
針對(duì)存在的以上問(wèn)題,我們重新配置了系統(tǒng)的動(dòng)力設(shè)備、更換了燃燒器和輸送管道。優(yōu)化后的系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 改造后煤粉計(jì)量輸送系統(tǒng)的配置情況
窯頭送煤管道:內(nèi)徑Ф194 mm×8mm;窯尾送煤管道:主管道Ф273 mm×10 mm,分支管道一Ф194 mm×10mm,分支管道二Ф194 mm×10 mm。
燃燒器:窯頭:HJGX-530B四通道煤粉燃燒器;窯尾:兩根單通道多股旋流燃燒器。
4.1 電耗
根據(jù)改造前后設(shè)備配置系統(tǒng)裝機(jī)功率降低147 kW,按照窯系統(tǒng)年運(yùn)轉(zhuǎn)率90%、負(fù)荷85%計(jì)算,年節(jié)電98.24萬(wàn)kWh。
4.2 熟料燒成熱耗
在系統(tǒng)用煤量不變的前提下,燒成系統(tǒng)所需要的總風(fēng)量是不變的。一次風(fēng)量增加,二、三次風(fēng)量必然減少,窯及分解爐系統(tǒng)從冷卻機(jī)回收的熱量減少,而這部分熱量必須由煤粉來(lái)補(bǔ)充,即熟料熱耗必然升高。
(1)改造前后窯頭一次風(fēng)量減少4 302 Nm3/h,即入窯二次風(fēng)量增加4 302 Nm3/h,熟料燒成熱耗的變化計(jì)算如下:
回轉(zhuǎn)窯一次風(fēng)顯熱:Q1=△V1×T1×C1
式中:△V1—一次風(fēng)量的差,4 302 m3/h;
T1—入窯一次風(fēng)溫度,30 ℃;
C1—30 ℃時(shí)空氣的比熱值,1.298 kJ/(m3·℃)。Q1=0.17×106 kJ/h
回轉(zhuǎn)窯二次風(fēng)顯熱:Q2=△V1×T2×C2
式中:T2—入窯二次風(fēng)溫度,1 100 ℃;
C2—1 100 ℃時(shí)空氣的平均恒壓比熱值,1.425 kJ/(m3·℃)
Q2=6.74×106 kJ/h
因此窯頭煤粉輸送系統(tǒng)改造后熱耗降低Q2-Q1=6.57×106 kJ/h,即單位熟料熱耗降低26.28 kJ/kg。
(2)改造后分解爐煤粉輸送風(fēng)量降低8 640-4 800=3 840 Nm3/h,即入爐三次風(fēng)量增加3 840 Nm3/h。當(dāng)三次風(fēng)溫度為950 ℃時(shí),空氣的平均比熱值為1.407 kJ/(m3·℃),計(jì)算得:
分解爐一次風(fēng)顯熱Q3=0.15×106 kJ/h分解爐三次風(fēng)顯熱Q4=5.13×106 kJ/h單位熟料熱耗降低Q4-Q3=4.98×106 kJ/h,即19.92 kJ/kg。
(3)單位熟料熱耗合計(jì)降低26.28+19.92= 46.2 kJ/kg,改造后單位熟料實(shí)物煤耗降低2 kg,按窯系統(tǒng)年運(yùn)轉(zhuǎn)率90%、熟料日產(chǎn)量6 000 t、煤熱值Qnet.ar=23 000 kJ/kg計(jì)算,窯系統(tǒng)每年少用煤3 959 t。
綜上所述,燃燒器及煤粉輸送系統(tǒng)改造后,對(duì)于5 000 t/d生產(chǎn)線能耗比較見(jiàn)表4(實(shí)際產(chǎn)量按6 000 t/d計(jì)算)。
表4 5 000 t/d生產(chǎn)線改造前后能耗比
本次改造證明,煤粉燃燒器及煤粉輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要考慮煤粉的濃度,按3~6 kg/m3考慮;輸送系統(tǒng)料氣比3~5,輸送距離較近取≥4.0,距離較遠(yuǎn)的取≥3;合理選擇管道風(fēng)速,優(yōu)化管道配置,盡可能降低系統(tǒng)配風(fēng)量,可以取得較好的節(jié)能效果。
2015-09-02)
TQ172.625.3
B
1008-0473(2015)06-0027-02
10.16008/j.cnki.1008-0473.2015.06.005