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        流化床輕度氣化褐煤提質(zhì)工藝探討

        2015-12-22 14:55:49呂春陽中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省火電第三工程有限公司黑龍江哈爾濱150000
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2015年12期
        關(guān)鍵詞:干燥器焚燒爐褐煤

        呂春陽(中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省火電第三工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150000)

        流化床輕度氣化褐煤提質(zhì)工藝探討

        呂春陽
        (中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省火電第三工程有限公司,黑龍江哈爾濱150000)

        目前褐煤提質(zhì)技術(shù)處于試驗(yàn)研究和工程化初始應(yīng)用階段,各種不同的褐煤提質(zhì)技術(shù)在具有自身優(yōu)勢的同時(shí),也存在明顯的缺陷。大部分技術(shù)工藝系統(tǒng)非常復(fù)雜,褐煤提質(zhì)成本高昂,系統(tǒng)運(yùn)行可靠性低,對環(huán)境有著較大的污染等。流化床輕度氣化褐煤提質(zhì)技術(shù)是西安熱工研究院基于流態(tài)化技術(shù)原理,在多年從事流化床發(fā)電技術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上,提出的一種新型褐煤提質(zhì)技術(shù)。該技術(shù)通過將流化床技術(shù)與褐煤干燥、氣化過程緊密結(jié)合,并進(jìn)行系統(tǒng)整體化設(shè)計(jì),有效降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性,為褐煤提質(zhì)技術(shù)的大型化和工業(yè)化應(yīng)用開辟了一條全新的道路。華能伊敏煤電有限責(zé)任公司擁有豐富的褐煤資源,為了合理、充分、安全利用褐煤資源,克服褐煤高水分、低熱值、易風(fēng)化、易自燃、難以長距離運(yùn)輸?shù)葐栴},華能伊敏煤電有限責(zé)任公司與西安熱工研究院擬先行在華能伊敏煤電有限責(zé)任公司廠區(qū)內(nèi)建設(shè)5萬噸流化床輕度氣化褐煤提質(zhì)試驗(yàn)項(xiàng)目。檢驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)的合理性、實(shí)用性、科學(xué)性。為擬建設(shè)的5×100萬噸的褐煤提質(zhì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)化提供借鑒。

        流化床輕度氣化褐煤提質(zhì);工藝探討;產(chǎn)品情況

        1 5萬噸流化床輕度氣化褐煤提質(zhì)工藝流程

        原煤首先進(jìn)入破碎-篩分系統(tǒng),滿足粒度要求的原煤(Dmax≤30mm)送入預(yù)干燥器的原煤倉。預(yù)干燥器原煤倉中的原煤經(jīng)給煤機(jī)送入預(yù)干燥器,原煤經(jīng)乏氣焚燒爐預(yù)熱的約165℃熱空氣流化干燥后由排煤口排出,通過刮板輸送機(jī)送入半成品倉中,原煤中的水分由~40%干燥到~20%左右,熱空氣通過預(yù)干燥器后,溫度降低到~55℃,經(jīng)過尾部的布袋除塵器把大部分固體顆粒脫除后直接排空,被除塵器捕集下來的細(xì)粉通過刮板送入半成品倉與預(yù)干燥器排料口排出的預(yù)干燥煤混合。預(yù)干燥煤通過給煤機(jī)送入提質(zhì)反應(yīng)器進(jìn)行深度提質(zhì),深度提質(zhì)所用熱空氣是由乏氣焚燒爐提供的~300℃的空氣,預(yù)干燥煤在提質(zhì)反應(yīng)器內(nèi)經(jīng)熱空氣流化后,在反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生輕度氣化、燃燒、干餾反應(yīng),控制反應(yīng)器內(nèi)的溫度在420℃左右,褐煤中的全部水分被釋放到煙氣中,反應(yīng)器的熱量由褐煤發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)所提供。提質(zhì)反應(yīng)器會產(chǎn)生兩部分產(chǎn)品,即粗顆粒成品與細(xì)顆粒成品,其中粗顆粒成品由反應(yīng)器底部的排料口排放,粗顆粒經(jīng)排料管排放至移動(dòng)床式水冷粗顆粒成品冷卻器,溫度由~420℃降低到≤75℃后送入粗顆粒成品倉。煙氣攜帶的一部分細(xì)顆粒成品經(jīng)由旋風(fēng)分離器后,大部分被分離下來,由旋風(fēng)分離器的下排料口排出,排出的細(xì)顆粒成品經(jīng)移動(dòng)床式水冷細(xì)顆粒成品冷卻器冷卻。溫度由~400℃降低到≤75℃后送入細(xì)顆粒成品倉。由提質(zhì)反應(yīng)器分離器排出的煙氣是一種含少量煤粉的低熱值乏氣,該部分乏氣含有大量的有害氣體,為了保護(hù)環(huán)境,同時(shí)達(dá)到資源綜合利用,該部分乏氣被直接送入到尾部的乏氣焚燒爐焚燒利用。乏氣焚燒爐為一爐膛絕熱的循環(huán)流化床鍋爐,通過補(bǔ)燃部分褐煤和添加石灰石來實(shí)現(xiàn)乏氣的焚燒利用和降低污染物排放。乏氣焚燒爐產(chǎn)生的熱量經(jīng)由布置在尾部的空氣預(yù)熱器換熱后一部分送至預(yù)干燥器、提質(zhì)反應(yīng)器利用,一部分作為乏氣焚燒爐的熱風(fēng)加以利用。乏氣焚燒爐產(chǎn)生的含塵煙氣經(jīng)過靜電除塵器捕集后,由氣力輸送至灰?guī)?。凈化后的煙氣則由尾部煙囪排出。

        2 褐煤提質(zhì)產(chǎn)品情況

        通過主反應(yīng)器提質(zhì)后的伊敏褐煤全水由37.74%降到5.83%左右,提質(zhì)后粗顆粒褐煤熱值由3000kcal/kg左右升高到4919.5kcal/kg左右,提質(zhì)后細(xì)顆粒褐煤熱值由3000kcal/kg左右升高到5020.3kcal/kg左右(試驗(yàn)煤樣取樣化驗(yàn)結(jié)果),達(dá)到褐煤提質(zhì)后發(fā)熱量要求。

        3 需要優(yōu)化解決的問題

        3.1 通過熱態(tài)運(yùn)行試驗(yàn)檢驗(yàn)了主反應(yīng)器和乏氣焚燒爐系統(tǒng)、設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行情況,初步驗(yàn)證主反應(yīng)器、乏氣焚燒爐可以對褐煤進(jìn)行提質(zhì)和對乏氣進(jìn)行燃燒,成品煤粗、細(xì)顆粒比例為4∶6,細(xì)顆粒過多,造成儲存、運(yùn)輸十分困難。針對成品煤粗、細(xì)顆粒比例達(dá)到約4∶6問題,專門進(jìn)行了一次利用預(yù)干燥器對原煤進(jìn)行風(fēng)選篩分,將篩分后的塊煤利用主反應(yīng)器進(jìn)行提質(zhì),試驗(yàn)結(jié)果表明,風(fēng)選后的塊煤提質(zhì)后成品煤粗、細(xì)顆粒比例約6∶4,證明塊煤經(jīng)主反應(yīng)器提質(zhì)后同樣會產(chǎn)生大量細(xì)粉。

        3.2 在乏氣焚燒爐單獨(dú)運(yùn)行期間,進(jìn)入預(yù)干燥器風(fēng)溫較為穩(wěn)定,但主反應(yīng)器點(diǎn)火后,送入乏氣焚燒爐的乏氣本身溫度較高,乏氣和沒有被主反應(yīng)器分離器分離下的煤粉進(jìn)入乏氣焚燒爐繼續(xù)燃燒,焚燒爐出口溫度過高,由于沒有較為合理的熱平衡調(diào)溫措施,導(dǎo)致進(jìn)入預(yù)干燥器內(nèi)空氣溫度較高(>165℃),在預(yù)干燥器運(yùn)行期間,尤其是預(yù)干燥器停運(yùn)時(shí),由于預(yù)干燥器流化不良致使部分物料不能全部排空,導(dǎo)致了預(yù)干燥器內(nèi)3次褐煤著火。后期熱態(tài)運(yùn)行試驗(yàn)中預(yù)干燥器沒有參與運(yùn)行,而是原煤直接進(jìn)入主反應(yīng)器進(jìn)行提質(zhì),預(yù)干燥器在整個(gè)提質(zhì)工藝中是否可以運(yùn)用有待進(jìn)一步試驗(yàn)論證。

        3.3 粗顆粒冷卻器在滿煤后粗顆粒冷卻器中心給料機(jī)過載難以啟動(dòng),后經(jīng)將中心給料機(jī)分料錐直徑增大后,粗細(xì)冷卻器恢復(fù)運(yùn)行,粗、細(xì)顆粒冷卻器及中心給料機(jī)設(shè)計(jì)存在缺陷,粗、細(xì)顆粒冷卻器和中心給料機(jī)連接部位沒有水冷換熱面,以及冷卻器一、二級水冷換熱面之間距離較大,使主反應(yīng)器啟動(dòng)初期不能使高溫成品煤(430℃左右)與換熱面換熱,造成成品煤在中心給料機(jī)、一、二級水冷換熱面之間著火,所以對成品煤冷卻需要進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),同時(shí)粗顆粒冷卻器不能達(dá)到連續(xù)排料的目的。

        3.4 預(yù)干燥提質(zhì)的半成品煤和主反應(yīng)器深度提質(zhì)的成品煤在堆放過程中存在嚴(yán)重的自燃傾向,露天堆放試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),半成品煤堆內(nèi)部溫度在4日內(nèi)從33℃上升到72℃,在堆放23天后自燃,成品煤露天堆放2天后自燃起火。

        3.5 預(yù)干燥布袋除塵器,考慮到布袋積粉而自然,本次試驗(yàn)沒有投入運(yùn)行。走的旁路排風(fēng),為保證除塵器安全運(yùn)行,要進(jìn)一步的設(shè)計(jì)優(yōu)化。

        結(jié)語

        目前該試驗(yàn)項(xiàng)目已經(jīng)取得初步成功,取得了重要的運(yùn)行參數(shù),產(chǎn)成品達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果,正在研究解決試運(yùn)期間存在的問題,同時(shí)也懇請相關(guān)專家提出寶貴意見。

        [1]西安熱工研究院有限公司5萬噸級褐煤提質(zhì)試驗(yàn)臺方案說明書[Z].

        TK16

        A

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