薛蛟(內蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責任公司,內蒙古 赤峰 025350)
碎煤加壓氣化爐操作過程中,汽氧比調整至關重要,它決定了氣化爐內床層反應溫度,氣化爐出口氣體成分含量、煤氣水處理量等一系列重要參數。克旗煤制氣公司在調試氣化爐過程中遇到一系列問題,經過不斷的摸索、經驗積累、理論聯系實際解決了氣化爐汽氧比調整問題,得到了適合氣化爐運行的汽氧比。
克旗煤制氣公司氣化爐運行中,調整汽氧比一般依據兩點:粗煤氣半分析;灰渣狀況。粗煤氣半分析CO2在28%-33%范圍內,氧氣含量小于0.4%。灰渣則以灰略微結渣,渣塊多細灰少為宜。
2.2.1 空氣運行中蒸汽與空氣的比值
克旗煤制氣公司氣化爐開車主要分幾個階段,分別為蒸汽升溫,空氣點火,切氧,提壓并網幾個過程。要實現順利空氣點火,需用中壓蒸汽將爐內煤層升溫到滿足褐煤自燃的溫度。主要參數為氣化劑混合管溫度、灰鎖溫度、氣化爐出口溫度等??諝恻c火后的蒸汽量與空氣量的比例實際上是一個簡單的汽氧比。調整這個蒸汽量與空氣量的比值依據主要看粗煤氣半分析。但實際操作中,由于通入蒸汽量較小,蒸汽調節(jié)閥在較小開度下不易控制流量,蒸汽量與空氣量沒有固定比值。
2.2.2 切氧后的汽氧比
氣化爐切氧時,應先建立蒸汽流量,進而逐漸通入氧氣。隨著蒸汽量的增加,氧氣量也在逐漸增加。設計氧氣量為5232Nm3/h,待氧氣量提高到1500 Nm3/h左右時,蒸汽量也相應的按比例增加到了一定量,一般為11000 kg/h左右。實際上此時就形成了固定的汽氧比。在實際操作中,切氧后的汽氧比控制在稍大于7.0 kgH2O/Nm3O2。隨著負荷的提高,氣化爐可依據此汽氧比運行至并網。連續(xù)三個半分析合格且工況穩(wěn)定后,可根據灰樣和半分析調整合適的汽氧比。氧運時,粗煤氣半分析中可以控制CO2在33%-35%范圍內。稍高的汽氧比在開車過程中有利于培養(yǎng)床層,有利于工況的調整。
從粗煤氣中有效氣體成分來說,汽氧比高則氣體有效成分中含量CO2與CH4含量高,H2與CO含量低。相反,汽氧比控制較低,則CO2與CH4含量低,H2與CO含量相對高。下表為克旗碎煤加壓氣化爐在同一爐內,同一壓力下,對比不同汽氧比下粗煤氣中CO2、CH4、H2、CO含量變化。
表1 某爐高負荷部分實驗數據對比
從表1可知,同爐同壓下的不同汽氧比,粗煤氣有效成分含量明顯不同。克旗碎煤加壓氣化爐自身甲烷產量占產出天然氣量的48%左右,較高的汽氧比下,爐內還原層反應較低,有利于甲烷的產量,這對我們產品天然氣產量是有利的。
從運行中的氣化爐工況來講,如果汽氧比過高,則又有以下影響:(1)水蒸氣含量增大,相同壓力下,水蒸氣分解率一定,則氣化爐帶出水量增加,氣化工段煤氣水處理量就增加,后續(xù)系統(tǒng)負荷增加且浪費嚴重。(2)工況不好調整,爐內溫度偏低,灰層灰太細,不下灰。
從氣化反應的化學平衡來說,提高氣化溫度總是有利的。這就需要降低汽氧比,但受煤的灰熔點的限制,汽氧比低則爐內溫度會升高,氣化爐容易結渣。
綜合上述情況,汽氧比的高低直接影響氣化爐運行。為了維持穩(wěn)定氣化爐運行,可以提高氣化爐壓力以保證氣化爐自身甲烷產量,適當的降低汽氧比可以提高爐內溫度,加快氣化反應,同時可減少后續(xù)系統(tǒng)水處理的負荷。我們的碎煤加壓氣化爐汽氧比一般在6.8左右運行。在運行時,灰樣一般較細,渣塊較少且粒度較?。粡拈L期的半分析看,CO2一般維持在33%-35%范圍內(設計運行范圍為28%-33%)。綜合灰樣情況、半分析數據及氣化爐運行情況,在今后運行中還可以考慮適當降低汽氧比。
對于汽氧比的調節(jié),一般在工況穩(wěn)定后,就不在進行大范圍的調節(jié),如果需要通過汽氧比調整爐內溫度,則需對汽氧比進行微調,一般以不超過0.1幅度調整。針對克旗的劣質褐煤,煤質較差,而克旗碎煤加壓氣化爐又是首次在4.0MPa下氣化劣質褐煤,故汽氧比的調節(jié)還需根據長期實際運行中不斷摸索,待氣化爐操作穩(wěn)定,人員技術水平成熟后,在現有設備基礎上繼續(xù)調整合適的汽氧比。