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        天鋼煉鐵工序降低生產(chǎn)成本實踐

        2015-12-21 12:52:50徐圣天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠天津300301
        天津冶金 2015年4期
        關(guān)鍵詞:配礦煉鐵品位

        徐圣(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)

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        天鋼煉鐵工序降低生產(chǎn)成本實踐

        徐圣
        (天津鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵廠,天津300301)

        [摘要]為了降低生產(chǎn)成本,天鋼煉鐵廠利用市場資源,積極轉(zhuǎn)變配礦模型,在工藝工序、物流管理、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行管理等方面采用新的管理理念和方法,降低了生產(chǎn)成本,取得了較高的經(jīng)濟(jì)效益。

        [關(guān)鍵詞]成本;轉(zhuǎn)型;管理;搗固焦;品位;配礦;煉鐵

        修回日期:2015-04-06

        1 引言

        在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、原燃料價格上漲、資源匱乏、環(huán)保投入逐漸加大的嚴(yán)峻形勢下,鋼鐵企業(yè)的成本壓力越來越大,降低生鐵生產(chǎn)成本顯得尤為重要,甚至成為某些企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵所在。天津鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱天鋼)地處渤海之濱,有著明顯的海運優(yōu)勢,同時天鋼沒有自己的礦山,所以天鋼所用含鐵原料以進(jìn)口為主。天鋼沒有焦化廠,所用燃料全部為外購。近年來,京津冀地區(qū)整治空氣污染力度加大,天鋼公司環(huán)保投入力度也在逐年遞增,迫使我們要降低生產(chǎn)成本,擴(kuò)大利潤空間,有效地促使企業(yè)更快、更好地發(fā)展。

        天鋼煉鐵廠逐年制定降成本目標(biāo)值,逐層分解到各工序,從收料源頭開始,對檢驗、計量、統(tǒng)計、核算管理進(jìn)行了全面調(diào)整,實施系統(tǒng)管理;對配礦(燒結(jié)、高爐)、配焦、配煤等工藝進(jìn)行了轉(zhuǎn)型。

        2 采取措施

        2.1原燃料配比轉(zhuǎn)型

        2.1.1配礦轉(zhuǎn)型

        2014年煉鐵廠制定今年配礦降成本目標(biāo)為40元,主要措施是調(diào)整鐵前系統(tǒng)的整體配礦結(jié)構(gòu)格局。燒結(jié)使用南非精粉、塞拉利昂粉、伊朗粉、墨西哥粉等眾多礦種來代替低性價比的FMG粉,直至最后徹底取消FMG粉的使用。在高爐配礦方面,減少高溢價的PB塊的使用量,采用卡拉拉塊、吉拉爾頓塊、伊朗塊等塊礦替代PB塊。同時,逐漸減少球團(tuán)礦的用量,達(dá)到最終取消球團(tuán)礦的目的。

        由于2014年鐵礦石市場價格持續(xù)下跌,普世指數(shù)由2013年底的130美金一直下降,到2014 年12月已經(jīng)降到70美金。天鋼煉鐵廠根據(jù)市場趨勢變化,進(jìn)行了第二次配礦轉(zhuǎn)型:以高性價比、低指數(shù)的主流礦替代小品種礦,但仍堅持取消球團(tuán)礦。2014年7月到2015年初,天鋼煉鐵廠2 000 m3、3 200 m3高爐基本使用75%燒結(jié)礦+ 25%塊礦+少量硅石的爐料結(jié)構(gòu),可以保證爐況的穩(wěn)定順行生產(chǎn)。

        對于燒結(jié)經(jīng)濟(jì)配礦,2014年天鋼煉鐵廠根據(jù)鐵礦石市場變化,積極進(jìn)行非主流礦和主流礦的性價比測算,及時調(diào)整配礦結(jié)構(gòu),調(diào)整采購的資源品種,不斷推進(jìn)優(yōu)化配礦的工作。主要分兩部分:(1)主流礦部分:自2013年以后,F(xiàn)MG公司不再出產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)粉,改為混合粉(FB粉),由于FB粉品位只有58%,卻按照品位62%的普氏指數(shù)定價,并且硅含量較高,在相同條件下用PB粉具有更高的性價比。經(jīng)過計算,決定用性價比高的PB粉全部替代FMG混合粉(FB粉)。自2014年起,煉鐵廠將以前FB粉為主(30%)改為PB粉為主(30% ~35%),再配加10%左右的巴西卡拉加斯粗粉,主流礦占比約50%。(2)非主流礦部分:根據(jù)普氏指數(shù)價格,在普氏指數(shù)高時(140及以上),菲律賓鎳礦等礦粉性價比突出,此時可以大量配加,配加比例保持在10% ~ 15%,最多達(dá)到20%。因為前期已經(jīng)與北科大合作進(jìn)行項目攻關(guān),并進(jìn)行了小品種礦多種配比的燒結(jié)杯實驗,所以不會對生產(chǎn)造成大的影響。當(dāng)普氏指數(shù)處于120左右時,天鋼配礦采取多配加毛塔粉和塞拉利昂粉的辦法,輔助配加部分南非精粉和菲律賓鎳礦等。當(dāng)普氏指數(shù)在100及以下時,則以主流礦為主,非主流礦基本不配加或少配加。

        對于高爐經(jīng)濟(jì)配礦,截至2014年5月底,高爐配礦方面使用伊朗塊、墨西哥塊等非主流塊礦替代PB塊,但受高爐爐況波動和整體入爐礦的酸堿度平衡影響,沒能完全取消球團(tuán)礦,只是減少了球團(tuán)的用量,到6月底,徹底取消了球團(tuán)配比。

        通過配礦轉(zhuǎn)型,不但降低了配礦成本,而且高爐入爐品位在2014年還逐步升高,高爐從上半年最低入爐品位53.5%,到下半年最高入爐品位58.5%,詳見圖1。

        圖1 2014年高爐入爐品位

        2.1.2焦炭配比

        在配焦方面,引進(jìn)搗固焦代替部分頂裝焦炭,同期條件下?lián)v固焦可比其他頂裝焦價格低50元,經(jīng)過1、2月的工業(yè)試驗,其質(zhì)量和性能可以滿足大高爐生產(chǎn)使用。從3月已經(jīng)開始在高爐使用,配比也在逐漸加大,并計劃長期使用。表1為高爐10個月使用搗固焦詳細(xì)配比。

        表1 搗固焦配加比例統(tǒng)計表

        2.1.3其他方面

        煉鐵廠與原料部加強(qiáng)合作,建立例會制度,每周召開一次例會,研究市場走勢,研究、制定下一步采購計劃。成立采購信息小組,尋找、開發(fā)更多的客戶資源。建立鐵礦石成本指數(shù)模型,判斷鐵礦石的質(zhì)量和價值體系,根據(jù)原料部提供的礦石成分、價格等條件,對其進(jìn)行綜合評價,找出性價比最優(yōu)、適合天鋼實際生產(chǎn)需求的礦石。

        在煉鐵廠內(nèi)部管理上,根據(jù)不同的原料條件,對高爐制定了不同的技術(shù)指標(biāo),施行精細(xì)化管理,考核投入產(chǎn)出雙線的空間,而不是固定的技術(shù)指標(biāo)。通過技術(shù)進(jìn)步和管理進(jìn)步,促使高爐適應(yīng)各種原燃料條件,實現(xiàn)“在精料條件下進(jìn)可打指標(biāo),在經(jīng)料條件下退可保順行”的生產(chǎn)組織模式。

        2.2加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)

        混勻、燒結(jié)、高爐、噴煤、鑄鐵等工序,在年初都制訂了2014年工序成本降低目標(biāo),相繼成立了各作業(yè)區(qū)內(nèi)部的技術(shù)攻關(guān)小組。如:穩(wěn)定混勻礦成分攻關(guān)、燒結(jié)礦降低燃耗、輔耗攻關(guān)、高爐提高噴煤比攻關(guān)等,從技術(shù)角度立足本崗位職責(zé),為本工序或下一工序降低成本做好工作;結(jié)合鐵廠日成本核算管理工作,在保證安全生產(chǎn)的前提下,深挖各種能源介質(zhì)消耗的潛力。另外,煉鐵廠依托公司和北科大的技術(shù)項目,在現(xiàn)有理論和實驗支持的基礎(chǔ)上,重點攻關(guān)高鋁燒結(jié)技術(shù),在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的基礎(chǔ)上,提高燒結(jié)礦的鋁含量,進(jìn)而提高高鋁礦的使用比例,使2014年配礦戰(zhàn)略在工藝技術(shù)上具有落實條件;實施燒結(jié)礦低硅戰(zhàn)略,通過混勻配礦技術(shù)攻關(guān),降低燒結(jié)礦SiO2,減少高爐高硅礦的用量,降低高爐熱量的損耗。燒結(jié)工序降低白云石粉的配加比例,在高爐加入蛇紋石塊,改善渣鐵流動性能,達(dá)到提高燒結(jié)礦冶金性能的目的。

        2.3各工序深度挖潛

        煉鐵廠狠抓各道工序的節(jié)能降耗,杜絕各類跑冒滴漏現(xiàn)象。各作業(yè)區(qū)開展崗位節(jié)能培訓(xùn)、競賽、獎勵活動,并劃分區(qū)域管理,落實責(zé)任,加強(qiáng)考核。通過一系列措施的實施,使每個一線崗位工人都能熟練掌握節(jié)能降耗的方法。能源介質(zhì)消耗與往年相比,保持在較低的水平,實現(xiàn)了各工序深度挖潛的目標(biāo)。

        2.4建立日成本核算機(jī)制,重點抓各項計量統(tǒng)計

        突破以往的管理,在全公司率先實行日成本核算機(jī)制。由生產(chǎn)科牽頭,各作業(yè)區(qū)之間每日進(jìn)行對數(shù)結(jié)算,實現(xiàn)各作業(yè)區(qū)的日成本管理。生產(chǎn)科每日將各工序產(chǎn)量及物料消耗量匯總,連同能源消耗量一起進(jìn)行日成本核算,環(huán)比日成本,累計成本數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)重要指標(biāo),如混燒比、礦耗、燒結(jié)燃耗、高爐燃料比有較大出入,工藝管理員要查找問題,核查出哪個環(huán)節(jié)有疏漏,要求工藝技術(shù)組、煉鐵廠計量組進(jìn)行相關(guān)的核查,給出合理解釋,最后核算出對生產(chǎn)有指導(dǎo)意義的日成本數(shù)據(jù),將成本壓力傳遞到每名職工。

        風(fēng)、水、電、氣等能源介質(zhì)消耗占鐵水成本7%左右。實施能源介質(zhì)日統(tǒng)計日評估制度后,每日各作業(yè)區(qū)向生產(chǎn)科上報前一天各種能源介質(zhì)消耗量,生產(chǎn)科進(jìn)行匯總后,要將各種能源介質(zhì)消耗量同前一天比較,觀察是否有較大波動,再同2013年平均值進(jìn)行比較,確定是否在合理消耗范圍內(nèi)。如果有異常,會及時查找原因解決并及時上報。自作業(yè)區(qū)每日統(tǒng)計能源介質(zhì)消耗以來,不僅明確了各種介質(zhì)的每日消耗量,尤其能及時發(fā)現(xiàn)能源介質(zhì)的消耗異常。例如,1#高爐工業(yè)水2月、3月發(fā)現(xiàn)有3次消耗量升高的異常情況,現(xiàn)場核實均為循環(huán)水管道漏水,發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系能環(huán)部,及時修復(fù)、止損;通過多部門聯(lián)合排查,解決了困擾2#高爐很長時間的冷卻水泄漏問題。

        2.5加強(qiáng)物流管理和質(zhì)量檢驗

        在物流管理方面,首先對收料人員進(jìn)行重組,建立和完善了《加強(qiáng)收料管理的規(guī)定》、《收發(fā)料崗位管理職責(zé)》和《收料崗位安全操作規(guī)程》等十幾項管控制度,建立嚴(yán)格的收料制度和嚴(yán)格票據(jù)簽字制度,利用制度進(jìn)一步強(qiáng)化了收料崗位的職能,規(guī)范了對收料崗位人員的管理??剖衣毮苋藛T對原料、燒結(jié)、高爐實行節(jié)點稱計量管理,建立起了各作業(yè)區(qū)之間的每日對數(shù)結(jié)算機(jī)制。

        為了加強(qiáng)進(jìn)廠車輛的接卸料秩序管理,生產(chǎn)科要求進(jìn)廠車輛必須按車輛序號單行排隊,避免無序、逆行、亂停亂放現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)可疑車輛,采取記牌照號和單獨取樣的措施。對白云石粉、石灰石粉等易揚塵造成污染的熔劑料,收料后直接上槽,盡量減少中間倒運環(huán)節(jié),有效控制了揚塵污染,也節(jié)省了倒運產(chǎn)生的費用。為增加直卸料量,將料場多處被散料長期占壓的原料清理干凈,此項措施不但提高了料場的使用效率,而且為進(jìn)一步加強(qiáng)料場的科學(xué)存放管理辟出空間。

        在檢驗方面,實行原燃料進(jìn)廠樣質(zhì)量與工藝樣質(zhì)量的對比機(jī)制,發(fā)現(xiàn)不同,進(jìn)行調(diào)查問責(zé),督促取樣人員反映出真實的原燃料質(zhì)量水平。規(guī)范進(jìn)廠檢驗的取樣,所取的樣要反映出真實的品位,加強(qiáng)了料在倒場過程中水分變化的監(jiān)管。

        2.6計量管理高級點檢制度

        為了給各項工作的統(tǒng)計和分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),煉鐵廠加強(qiáng)對計量設(shè)備的監(jiān)督管理,今年新成立計量小組。在強(qiáng)化原料一級點檢和二級點檢制度基礎(chǔ)上,煉鐵廠新增“高級點檢”制。計量小組成員嚴(yán)格按照《生產(chǎn)科節(jié)點電子秤責(zé)任制(設(shè)備部分)管理框圖》上所規(guī)定的責(zé)任范圍進(jìn)行點檢,對原料、燒結(jié)、高爐的焦炭系統(tǒng)和礦系統(tǒng)節(jié)點秤的運行狀態(tài)、計量精度、使用情況進(jìn)行綜合檢查,每日巡查并做好記錄。

        計量小組相關(guān)責(zé)任區(qū)人員和生產(chǎn)科相關(guān)統(tǒng)計人員及各作業(yè)區(qū)相關(guān)統(tǒng)計人員保持密切聯(lián)系和溝通,能夠及時發(fā)現(xiàn)節(jié)點電子秤和生產(chǎn)統(tǒng)計之間的問題,使節(jié)點電子秤更好地為生產(chǎn)服務(wù)。力求精準(zhǔn)修正,為生產(chǎn)計量和成本統(tǒng)計提供真實準(zhǔn)確數(shù)字。

        計量小組通過現(xiàn)場監(jiān)督、組織實物比對等方式,發(fā)現(xiàn)大機(jī)取料超量程使用、稱重控制器零點漂移等問題,及時上報整改,使計量誤差率從10%降低到0.6%。

        2.7加大設(shè)備點檢、管理力度

        重點是提高設(shè)備運行率,最大限度地避免事故停機(jī)造成的成本損失,從狠抓設(shè)備點檢、維護(hù)入手,重點抓好對設(shè)備點檢人員的管理工作,提高人員素質(zhì),優(yōu)勝劣汰。在設(shè)備不斷老化的客觀因素下,用有限的可變費用發(fā)揮設(shè)備的最大潛力。

        日常工作中加強(qiáng)設(shè)備點檢,建立設(shè)備點檢臺賬,對存在安全隱患的重點設(shè)備由專人負(fù)責(zé)跟蹤,直至安全隱患消除,最大限度地減少因設(shè)備問題造成的非計劃休風(fēng)或停機(jī)。

        3 降成本效果

        自從2014年以來,通過以上手段,先后完成了燒結(jié)和高爐的經(jīng)濟(jì)型配礦的轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)了天鋼鐵水成本不斷下降的目標(biāo)。到2014年4月,完全實現(xiàn)了燒結(jié)和高爐配礦的轉(zhuǎn)型,混勻配礦中實現(xiàn)了“PB 粉+塞拉利昂粉+巴西中+毛塔粉+印度粉”取代“卡粉+FMG+少量PB粉”的配礦轉(zhuǎn)型。在高爐配礦方面,實現(xiàn)“伊朗塊+高硅塊”取代“PB塊+球團(tuán)”的轉(zhuǎn)型,并因此獲得了定價機(jī)制結(jié)構(gòu)上的效益。到2014年底,配礦結(jié)構(gòu)上降低成本60.95元,圓滿完成噸鐵降低配礦成本40元的目標(biāo)。燒結(jié)和高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行,鐵水成本降低到1 500元以內(nèi),2015年5月鐵水成本降低到1 400元以內(nèi),實現(xiàn)了煉鐵廠鐵水成本挖潛的目標(biāo)。

        4 結(jié)語

        隨著原燃料價格的大幅下降,生產(chǎn)成本受價格因素影響的比例越來越小,新工藝、新技術(shù)的突破和管理理念的創(chuàng)新,在鋼鐵企業(yè)的降本增效工作中顯得尤為重要。更新、更細(xì)的思想和理念,才能更好、更快地適應(yīng)瞬息萬變的外圍環(huán)境,使鋼鐵企業(yè)在微利時代獲取更大的生存、發(fā)展空間。

        (上接第36頁)PracticeofProduction CostReduction for Iron-m aking ProcessofTISCXU Sheng

        (Iron-making Plant,Tianjin Iron and SteelGroup Co.,Ltd.,Tianjin 300301,China)

        AbstractIn orderto reduce production cost,utilizing marketresources,Iron-making PlantofTianjin Iron and SteelGroup Company Limited (TISC)actively transformed ore blending modeland adopted new manage原mentconceptand approaches fortechnologicalprocess,logisticsmanagement,quality inspection,equipment runningmanagementand soon.Production costwaslowered and good economicbenefitachieved.

        Key wordscost;transformation;management;tamped coke;grade;oreblending;iron-making

        收稿日期:2015-03-15

        doi:10.3969/j.issn.1006-110X.2015.04.009

        作者簡介:徐圣(1981—),男,天津人,碩士,主要從事鐵前系統(tǒng)工藝優(yōu)化方面的研究工作。

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