王鳳良
(黑龍江省電力科學研究院,哈爾濱150030)
隨著我國電力工業(yè)不斷深化和發(fā)展,電力企業(yè)逐步由生產(chǎn)型向經(jīng)營型轉(zhuǎn)變,由高耗能企業(yè)向節(jié)約型企業(yè)發(fā)展。為增加經(jīng)濟效益并節(jié)能減排,火電廠更是趨向于單機容量大、機組數(shù)量多的發(fā)展趨勢。大型汽輪發(fā)電機組振動故障的誘因有很多,碰摩故障是一個重要的原因,嚴重時可能造成整個軸系的破壞,造成巨大的經(jīng)濟損失[1]。因此,為了防止大型汽輪發(fā)電機組碰摩故障的發(fā)生,筆者對不同工況下發(fā)生碰摩故障所表現(xiàn)的特征進行了分析,提出了應(yīng)對措施,對于發(fā)電企業(yè)的安全生產(chǎn)具有非常現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。
目前,大型汽輪發(fā)電機組的碰摩故障發(fā)生率已經(jīng)成為除了質(zhì)量不平衡以外的第二大故障,統(tǒng)計分析大約10年內(nèi)國內(nèi)大型汽輪發(fā)電機組發(fā)生的碰摩故障案例[2-8],結(jié)果表明:大型汽輪發(fā)電機組碰摩故障可能發(fā)生在從機組調(diào)試完成首次整套啟動至汽輪發(fā)電機組壽命周期內(nèi)的各個運行工況。經(jīng)過統(tǒng)計分析,可以粗略劃分為以下幾個工況:(1)新機組調(diào)試完成后首次整套啟動過程;(2)移交生產(chǎn)后各次大修后首次啟動過程;(3)生產(chǎn)過程帶穩(wěn)定負荷;(4)生產(chǎn)過程升負荷過程;(5)生產(chǎn)過程降負荷過程。大型汽輪發(fā)電機組在這5種工況下發(fā)生碰摩故障的比率相差不大,統(tǒng)計分析見圖1。
圖1 碰摩發(fā)生所處工況統(tǒng)計分析
碰摩故障發(fā)生的原因可以從結(jié)構(gòu)、檢修和運行3個方面進行分析,有的碰摩故障是由2種以上的原因共同作用的結(jié)果。隨著檢修工藝的不斷完善,檢修工具與手段的不斷更新,由于檢修原因所引起的碰摩故障正逐年減少,而機組運行時發(fā)生碰摩故障的幾率正逐年增加,其主要原因有:(1)動靜間隙過小;(2)汽封問題;(3)汽缸跑偏或膨脹受阻;(4)轉(zhuǎn)軸振動過大;(5)滑銷系統(tǒng)卡澀;(6)蒸汽溫度或流量變化較快;(7)其他原因。故障原因統(tǒng)計分析見圖2。
圖2 碰摩故障原因統(tǒng)計分析
國產(chǎn)300MW汽輪發(fā)電機組發(fā)生碰摩故障的比率最大,尤其是高中壓轉(zhuǎn)子在啟動暖機過程中;國產(chǎn)600MW和1 000MW汽輪發(fā)電機組發(fā)生的碰摩故障也在逐年增加,而國產(chǎn)200MW機組發(fā)生碰摩故障的案例逐年減少。
目前,大型汽輪發(fā)電機組調(diào)試完成后在首次整套啟動時都應(yīng)該對整個軸系進行振動監(jiān)測,在此過程中可以利用測取的振動數(shù)據(jù)來指導(dǎo)新機組啟動,評價機組的制造和安裝質(zhì)量,并為機組以后的啟停、運行和診斷振動故障提供依據(jù)。新機組在安裝的過程中,火電廠出于機組經(jīng)濟性的考慮,往往要求安裝單位將汽封間隙等按照標準要求的下限安裝,因此,新機組在首次啟動過程中發(fā)生碰摩故障的概率占到了1/5,一般具有如下特征:
(1)安裝單位出于對機組安全的考慮,在安裝過程中會自行調(diào)整間隙,而不是嚴格按照業(yè)主的要求間隙下限處理,這使得機組在首次啟動過程中即使發(fā)生碰摩故障,也只是輕微的碰摩。
(2)新機啟動過程的碰摩故障一般發(fā)生在中速暖機過程,機組轉(zhuǎn)速較低時幾乎不會發(fā)生碰摩故障。
(3)碰摩故障發(fā)生在中速暖機時,表現(xiàn)為碰摩部位的軸振動與軸承座振動出現(xiàn)緩慢爬升,一般在整個暖機過程中振動爬升值不大,機組可以升至額定轉(zhuǎn)速,但振動故障是否消除視機組安裝質(zhì)量、轉(zhuǎn)軸振動和碰摩的輕重程度而定。
(4)碰摩故障發(fā)生后,振動爬升以基頻振動為主,會出現(xiàn)少量的2、3倍頻成分,但是振動幅值不大。
圖3為某電廠新建機組1號汽輪發(fā)電機組高中壓轉(zhuǎn)子在調(diào)試完成后首次整套啟動中的幅頻特性曲線。從圖3可見:高、中壓轉(zhuǎn)子在2 100r/min下暖機時發(fā)生了碰摩,1號軸承處X、Y方向的軸振動出現(xiàn)緩慢爬升現(xiàn)象,機組升至額定轉(zhuǎn)速后仍然存在碰摩。
圖3 1號機組1瓦處轉(zhuǎn)子的幅頻特性曲線
機組調(diào)試完成后,168h試運結(jié)束機組隨即投入生產(chǎn),至機組第一次大修至少需要4年,在這段時間里,機組經(jīng)歷數(shù)次啟、停機,各種負荷工況后會達到一個相對穩(wěn)定的狀態(tài),各種間隙的磨合也會日益增大,致使機組經(jīng)濟性逐漸下滑。為此,業(yè)主為了機組的經(jīng)濟性與安全性綜合考慮對機組進行A級檢修,對機組的通流部分進行改造,更換各種新型汽封,如布萊登、蜂窩、刷式汽封等,有的業(yè)主為追求經(jīng)濟性往往將汽封大量更換為刷式汽封,并且零間隙安裝。
大修后的機組發(fā)生碰摩的概率要比調(diào)試完成后的首次啟動高一些,這是由于對機組更換接觸式汽封的緣故。機組各次大修后首次啟動碰摩故障有如下特點:
(1)機組出現(xiàn)碰摩故障一般較為嚴重,即使在很低的轉(zhuǎn)速下機組都會出現(xiàn)碰摩,有的機組甚至在500r/min聽音檢查的過程中振動就會快速爬升。
(2)機組碰摩過程較為漫長,轉(zhuǎn)速增長困難,機組升至額定轉(zhuǎn)速往往需要數(shù)次甚至十幾次的反復(fù)啟動,且振動非常不穩(wěn)定。
(3)機組發(fā)生碰摩故障后,振動會快速增長,且增長的振動幅值成分一般為基頻成分,振動相位基本無變化或變化很小。
(4)機組發(fā)生的碰摩故障較為頑固,一般定速后甚至帶負荷的過程中仍會發(fā)生,機組安全隱患大。
圖4為某電廠2號機組大修后首次啟動過程高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生故障的幅頻特性曲線。從圖4可以看出:機組在啟動過程中高中壓轉(zhuǎn)子碰摩嚴重,振動幅值爬升較快,高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生了嚴重的彈性變形。經(jīng)過連續(xù)盤車4h后機組繼續(xù)沖轉(zhuǎn),直至第13次啟動才將機組升至額定轉(zhuǎn)速,且高中壓轉(zhuǎn)子振動很不穩(wěn)定。
圖4 2號機組1瓦處轉(zhuǎn)子的幅頻特性曲線
大型汽輪發(fā)電機組升至額定轉(zhuǎn)速后,一般會做相關(guān)的電氣試驗,在電氣試驗的過程中,機組維持額定轉(zhuǎn)速帶空負荷,此時發(fā)生的碰摩故障一般是機組啟動過程中機組額定轉(zhuǎn)速下空負荷下的碰摩故障的延續(xù),此種碰摩故障與機組的啟動過程相關(guān),與機組的暖機時間、汽缸的膨脹、排汽缸溫度等參數(shù)有關(guān),有的機組會在額定轉(zhuǎn)速下出現(xiàn)振動爬升現(xiàn)象直至機組跳機。而帶負荷下的診斷要比機組啟動過程困難,因為帶負荷下的振動特征較為復(fù)雜,現(xiàn)場診斷時首先應(yīng)排除與其振動特征相類似的一些振動故障,如大軸熱彎曲、聯(lián)軸器松動、轉(zhuǎn)軸與水接觸等。機組定速/帶穩(wěn)定負荷過程中發(fā)生碰摩故障有如下特征:
(1)振動幅值的波動幅度可能比啟動中小,但波動持續(xù)時間長。帶負荷時的碰摩由于接觸部分的金屬不會很快磨損和融化,使得不同形式的機組或同一臺機組,都會出現(xiàn)不同的不穩(wěn)定形式。
(2)帶負荷下的輕微碰摩故障會導(dǎo)致機組相關(guān)振動測點的幅值出現(xiàn)波動,且波動的振動分量一般不是基頻振動,波動的周期性、規(guī)律性不強。
(3)一些機組帶負荷下的碰摩故障發(fā)生時往往沒有征兆,這是因為機組某些運行參數(shù)調(diào)整后會改變軸系各支撐軸承的油膜剛度,軸系振動會有所改變,如果振動增大就可能與間隙較小的部位接觸導(dǎo)致碰摩故障的發(fā)生。
圖5為某電廠1號機組在帶穩(wěn)定負荷時發(fā)生通頻振動趨勢。從圖5可見:振動波動值最大達到50μm。經(jīng)診斷為轉(zhuǎn)子發(fā)生了輕微的碰摩故障,現(xiàn)場處理發(fā)現(xiàn)其浮動油擋浮起受阻,導(dǎo)致與轉(zhuǎn)子之間發(fā)生摩擦,處理后振動波動消失。
圖5 3號軸承X方向軸振動發(fā)生碰摩故障的趨勢
大型汽輪發(fā)電機組在升/降負荷的過程中發(fā)生碰摩故障的比率也很高,尤其是機組在降負荷過程。碰摩故障的根本原因是機組在升/降負荷時對轉(zhuǎn)子及汽缸的相對加熱和降溫,而在此過程中,轉(zhuǎn)子的升溫與降溫相對較快,汽缸由于質(zhì)量、體積都比較大導(dǎo)致對溫度的變化較轉(zhuǎn)子反應(yīng)遲緩,如果機組通流部分存在間隙過小,就會導(dǎo)致碰摩故障的發(fā)生。機組在升/降負荷過程發(fā)生碰摩故障有如下特征:
(1)機組在降負荷的過程較升負荷更容易發(fā)生碰摩故障,碰摩故障所引起的振動變化與負荷變化有一定的時滯。
(2)一些機組在啟動過程中就存在碰摩故障且并網(wǎng)時間不長,在負荷的變化過程中容易發(fā)生碰摩故障。
(3)碰摩故障發(fā)生后,通過調(diào)整負荷參數(shù)可以遏制碰摩振動的惡化,沒能及時調(diào)整負荷參數(shù)跳機的機組且可以確定是碰摩原因引發(fā)的,往往能夠順利升至額定轉(zhuǎn)速并帶負荷。
圖6為某電廠600MW機組6號軸承在降負荷過程中發(fā)生碰摩故障的趨勢。
圖6 6號軸承X方向軸振動發(fā)生碰摩故障的趨勢
大型汽輪發(fā)電機組的碰摩故障的處理原則是在振動可控、保證機組安全的前提下進行磨合。如果啟動過程中發(fā)現(xiàn)振動增加過快,且振動數(shù)值較大時,要嚴格控制機組的振動,不要強行沖過臨界轉(zhuǎn)速;如果轉(zhuǎn)速在一階臨界轉(zhuǎn)速以下振動達到規(guī)定的數(shù)值,應(yīng)該立即打閘停機、連續(xù)盤車4h以上且大軸撓度在合格范圍內(nèi)可以再次對機組進行沖轉(zhuǎn);如果碰摩故障發(fā)生在一階臨界轉(zhuǎn)速以上,則在振動可以控制的轉(zhuǎn)速上多停留一段時間,振動穩(wěn)定后再升速。
現(xiàn)場處理碰摩故障時可以采取以下措施:
(1)選擇合適的啟動方式。大型汽輪發(fā)電機組盡量采用滑參數(shù)啟動,升速率控制在150r/min,升負荷率控制在1 000kW/min,并盡量延長低負荷及中負荷的暖機時間,減少汽缸與轉(zhuǎn)子的溫差來控制汽輪機膨脹差值在允許范圍內(nèi),盡量減少上、下缸溫差在50K以下,以減小徑向間隙的變化量[9]。
(2)在振動可控下磨合。碰摩故障最好的處理方法是在振動可控的前提下進行磨合,出現(xiàn)振動持續(xù)爬升過快時應(yīng)迅速打閘停機,并及時投入盤車,待機組具備啟動條件時再啟動,不能盲目沖轉(zhuǎn)。
(3)振動監(jiān)測數(shù)據(jù)指導(dǎo)機組運行。機組碰摩故障應(yīng)該以實際測試的振動數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來指導(dǎo)現(xiàn)場運行,嚴格監(jiān)測轉(zhuǎn)子的晃度,不得在超限下對機組強行啟動。
(4)加強機組膨脹參數(shù)的監(jiān)測。盡早消除汽缸膨脹不暢或跑偏,運行操作時避免上、下缸溫差超標,防止轉(zhuǎn)子彎曲造成惡性循環(huán)。
(5)適當延長暖機時間。通過對機組暖機時間的適當延長,可以消除如轉(zhuǎn)子晃度超標、汽缸膨脹受阻等多種引起碰摩故障的因素。
根據(jù)以上分析,可得如下結(jié)論:
(1)大型汽輪發(fā)電機組各次大修后首次啟動發(fā)生碰摩故障的概率有逐年增加的趨勢。
(2)大型汽輪發(fā)電機組發(fā)生碰摩故障的誘因主要來自結(jié)構(gòu)、檢修和運行三個方面,而由于運行方面所引起的碰摩故障的比率較大。
(3)結(jié)合實例闡述了大型汽輪發(fā)電機組在不同工況發(fā)生碰摩故障所表現(xiàn)的振動特征,對各種工況下的碰摩故障做到早發(fā)現(xiàn)、早處理。
(4)在對大型汽輪發(fā)電機組發(fā)生的碰摩故障現(xiàn)場處理時,應(yīng)以保證機組的安全為首要,以振動可控為前提,對機組發(fā)生碰摩故障的部位進行磨合,現(xiàn)場處理時還應(yīng)該對機組的各項運行參數(shù)進行監(jiān)控,并以實時的動態(tài)數(shù)據(jù)來指導(dǎo)運行。
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