宋慶軍,肖興明,張?zhí)祉?,王建?/p>
(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 機(jī)電學(xué)院,江蘇 徐州221008;2.山東科技大學(xué) 泰安校區(qū) 機(jī)電工程系,山東 泰安271019;3.鄭州煤炭工業(yè) (集團(tuán))有限公司,河南 鄭州450000)
目前國(guó)內(nèi)常用的液壓支架電液控制系統(tǒng)是通過大量實(shí)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)來控制放煤過程,根據(jù)煤層放煤難易程度設(shè)置放煤窗口開放時(shí)間,利用后部刮板輸送機(jī)負(fù)載信號(hào)控制打開放煤窗口的數(shù)量[1]。由于工作面煤厚變化無規(guī)律性,在現(xiàn)場(chǎng)放煤過程往往是手動(dòng)操作。操作工打開尾梁操縱閥,控制放頂煤支架尾梁往復(fù)擺動(dòng),破碎頂煤,一定時(shí)間后,打開放煤操縱閥,控制放煤窗口或者放煤插板進(jìn)行放煤。在放煤時(shí),大塊的煤炭容易堵死放煤口,造成堵煤、卡煤故障,操作工再次通過尾梁操縱閥擠壓、破碎大塊頂煤,繼續(xù)放煤,當(dāng)放煤見矸一定量后,關(guān)閉放煤操縱閥,停止第一輪放煤,并以此類推依次進(jìn)行放煤。文獻(xiàn) [2]也提出目前國(guó)內(nèi)外依然沒有實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化放煤控制。因此,研究一種方法或手段能對(duì)放頂煤工作面的放煤過程進(jìn)行自動(dòng)化控制具有實(shí)際意義。
由于現(xiàn)場(chǎng)存在粉塵、以及支架后部空間狹小的原因,使視覺效果差。操作工常通過聽覺來判斷下放的是煤還是矸石,并利用經(jīng)驗(yàn)給出是否停止放煤的決定。借鑒以上經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)采用聲波傳感器對(duì)放煤的聲音信號(hào)進(jìn)行采集處理。因生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無法從量化的角度去衡量不同比例的煤及矸石產(chǎn)生的聲波信號(hào),因此,需要搭建同生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)相似條件的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。實(shí)驗(yàn)所采用的原煤與矸石均來自生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),其特性參數(shù)與現(xiàn)場(chǎng)一致。圖1為放頂煤過程實(shí)驗(yàn)平臺(tái),該平臺(tái)由計(jì)算機(jī)、PCI-1747U 數(shù)據(jù)采集卡、放頂煤液支架、原煤、矸石、聲波傳感器等組成。
圖1 放頂煤過程實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
在實(shí)驗(yàn)中,對(duì)全煤、全矸、30%矸石、50%矸石4 種情況做了反復(fù)實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)采集,獲得的數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)分析與處理系統(tǒng)被自動(dòng)存儲(chǔ)在指定路徑的數(shù)據(jù)庫(kù)中。信號(hào)的采樣頻率為5120Hz,數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為200ms,采樣點(diǎn)數(shù)為1024。將獲得的離散信號(hào)預(yù)處理后得時(shí)間序列x(n)。圖2為一段實(shí)測(cè)的時(shí)域波形圖,圖2 (a)為全煤下落時(shí)域波形圖,圖2 (b)為全矸石下落時(shí)域波形圖。小波降噪的過程可分為以下步驟:①選定一種小波,對(duì)信號(hào)進(jìn)N 層小波分解;②對(duì)分解得到的各層系數(shù)作用選擇合適的閥值;③將處理后的系數(shù)通過小波重建恢復(fù)原始信號(hào)。
圖2 實(shí)測(cè)的聲音信號(hào)的時(shí)域波形圖
常用的小波基函數(shù)有Haar、Daubechies、Symlets、Coiflet、Meyer、Biorthogonal小波系[6-7]等。在對(duì)信號(hào)進(jìn)行小波變換過程中,常使選擇的小波基函數(shù)能同時(shí)具有如下性質(zhì):①對(duì)稱性或反對(duì)稱性;②正交性;③較短的支撐;④較高的消失矩。根據(jù)這些性質(zhì),本文選擇Symlets小波系。根據(jù)信號(hào)重構(gòu)誤差的要求,小波變換的最大理論尺度[8]為
式中:n——采樣點(diǎn)數(shù);J——小波變換的最大理論尺度。
當(dāng)將信號(hào)分解到210和29時(shí),信號(hào)不連貫,沒有意義,因此,分解尺度取8。
通過對(duì)比實(shí)驗(yàn),采用效果明顯的最優(yōu)預(yù)測(cè)變量軟閾值對(duì)測(cè)得信號(hào)處理,以提高信噪比。對(duì)圖2實(shí)測(cè)的聲音信號(hào)預(yù)處理,再進(jìn)行小波降噪后的結(jié)果如圖3 所示。圖3 (a)為全煤下落信號(hào)小波降噪后的波形圖,圖3 (b)為全矸石下落信號(hào)小波降噪后的波形圖。
圖3 小波降噪后的波形圖
煤矸識(shí)別系統(tǒng)包括信號(hào)測(cè)量、特征提取、建立標(biāo)準(zhǔn)特征庫(kù)、比較識(shí)別4個(gè)步驟。利用上述實(shí)驗(yàn)平臺(tái)建立煤矸不同分類的數(shù)據(jù)樣本,即建立標(biāo)準(zhǔn)特征庫(kù);通過CRY2112噪聲傳感器對(duì)放煤過程的聲波信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,提取現(xiàn)場(chǎng)煤矸數(shù)據(jù)的特征量。放煤過程的聲波信號(hào)屬于非平穩(wěn)信號(hào),(Hilbert-Huang transformation,HHT)主 要 用 于 非 線 性、非平穩(wěn)信號(hào)的時(shí)頻分析,已成功應(yīng)用于故障檢測(cè)、參數(shù)識(shí)別等工程領(lǐng)域[3-5]。本文采用小波和Hilbert-Huang變換技術(shù)實(shí)現(xiàn)煤矸在線識(shí)別。
實(shí)測(cè)的數(shù)據(jù)中含有大量的直流分量,混有噪聲,需將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行零值化處理、消除趨勢(shì)項(xiàng)、小波降噪等信號(hào)的預(yù)處理。
小波降噪實(shí)際上是特征提取和低通濾波功能的綜合。
將x(n)用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分析 (EMD)分解為若干固有模態(tài)函數(shù) (IMF)后對(duì)每一個(gè)IMF分量進(jìn)行Hilbert變換,得到相應(yīng)的Hilbert譜和Hilbert邊際譜。
x(n)經(jīng)EMD 分解為[9,10]
式中:rk(n)——?dú)?余 量,代 表 信 號(hào) 的 平 均 趨 勢(shì) 項(xiàng);ci(n)——第i個(gè)IMF分量。
對(duì)于任意時(shí)間序列y(m),根據(jù)文獻(xiàn) [5,11],離散時(shí)間信號(hào)的Hilbert變換(m)為
式中:h(m)——Hilbert變換器的單位抽樣響應(yīng),根據(jù)連續(xù)信號(hào)的Hilbert變換,得
式中:Ω =ωTs,Ts為采樣周期。
根據(jù)式 (3)對(duì)每一個(gè)離散的固有模態(tài)函數(shù)進(jìn)行Hilbert變換得
構(gòu)造解析函數(shù)zi(n)為
根據(jù)Hilbert定義,固有模態(tài)函數(shù)的瞬時(shí)能量分布為
分別對(duì)采集的4 種不同情況的時(shí)間序列xi(n)進(jìn)行上述特征參數(shù)的計(jì)算,得到IMF分量的能量見表1。
表1 各狀態(tài)IMF分量的能量
從表1可知,放頂煤過程中,隨著含矸量增加,總能量增加,因此,能量E 可用于煤矸界面的識(shí)別。當(dāng)發(fā)生卡煤故障時(shí),IMF 分量的能量分布比較均勻,而且總能量減小。
瞬時(shí)幅值函數(shù)ai(n)定義為分量ci(n)的Hilbert譜為Hi(ω,n),即Hi(ω,n)=ai(n),匯總所有分量的Hilbert譜,得原信號(hào)的Hilbert譜為
Hilbert邊際譜定義為Hilbert譜在時(shí)間軸上的積分,則離散信號(hào)的Hilbert邊際譜定義為
式中:n——采樣點(diǎn)數(shù),即1024。
根據(jù)式 (8)和式 (9),得到3 種不同情況的Hilbert邊際譜如圖4所示。
圖4 Hilbert邊際譜圖
Hilbert邊際譜準(zhǔn)確地反映了信號(hào)的幅值隨頻率變換的情況,具有很高的分辨率,不存在能量泄露的問題。從圖4可知,隨著含矸量的增加,幅值有了明顯的變化。因此可以通過放頂煤過程中聲波頻譜的有規(guī)律變化確定煤和矸石下放的臨界區(qū)域,為放煤窗的控制提供依據(jù)[12]。
當(dāng)前放頂煤支架的電液控制改造僅僅實(shí)現(xiàn)了用電液控制閥替代手動(dòng)操縱閥,還不能實(shí)現(xiàn)放煤自動(dòng)化控制。系統(tǒng)采用隔爆計(jì)算和配套的液壓支架電液控制系統(tǒng),對(duì)液壓支架的尾梁控制閥和插板控制閥進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了放煤過程的自動(dòng)化??刂葡到y(tǒng)組成如圖5所示。
工作面控制系統(tǒng)采CAN 總線方式,每個(gè)支架配置一個(gè)控制器,所有控制器掛接在CAN 總線上,將所有液壓支架數(shù)據(jù)發(fā)送在電液控制系統(tǒng)中。通過CAN-USB 總線轉(zhuǎn)換模塊將CAN 總線轉(zhuǎn)換為USB總線,將數(shù)據(jù)通過USB總線傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。系統(tǒng)采用北京阿爾泰公司生產(chǎn)的DAM-C3110型USB-CAN 卡,帶有1路獨(dú)立CAN 接口和1路USB2.0接口的智能型CAN 總線接口適配器,可進(jìn)行雙向傳送。綜采工作面共有液壓支架117 支,需117 個(gè)噪聲傳感器,因此需2 個(gè)研華PCI-1747U 采集卡實(shí)現(xiàn)聲波信號(hào)的采集。PCI-1747U 為64路模擬量輸入采集卡,采樣速度可達(dá)250 KS/s,分辨率為16位,完全滿足采樣需求。
圖5 放煤過程自動(dòng)化控制系統(tǒng)組成
上位機(jī)采用防爆計(jì)算機(jī),利用PCI-1747U以5120Hz的采樣頻率對(duì)聲音信號(hào)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)化,作為上位機(jī)處理軟件的輸入信號(hào)。數(shù)據(jù)分析與處理由虛擬儀器軟件LabVIEW 開發(fā)。
通過大量實(shí)驗(yàn)計(jì)算與分析,當(dāng)矸石含量為30%時(shí),總能量E ∈[0.6345,0.6901],隨著矸石含量的增加,總能量也增加;兩次采樣總能量差值△E 也隨著矸石含量的增加而增加。若E≥Es(Es=0.6345),且連著2 次均有△E≥0.1056 (△Es),則矸石含量達(dá)到設(shè)定要求,關(guān)閉插板控制閥。當(dāng)能量分布相對(duì)平均,總能量小于0.4512 (記為Ed)時(shí),且連著3次采樣均有△E≤0.0412 (△Ed)時(shí),說明出現(xiàn)堵煤、卡煤故障打開尾梁控制閥,破碎卡煤。令插板控制閥和尾梁控制閥的變量為y1和y2,且定義打開控制閥,y1(2)=1;否則y1(2)=0??刂葡到y(tǒng)軟件主程序如圖6所示。
本文利用防爆計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)采集卡、總線轉(zhuǎn)換模塊、聲波傳感器,結(jié)合原來的電液控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)了一種放頂煤過程的自動(dòng)化控制系統(tǒng)。本文改進(jìn)了前期只識(shí)別煤或煤矸 混 合 兩 種 類 別,無 法 識(shí) 別 卡 煤 故 障 的 研 究 方 案[1,4,5,7,12],搭建了實(shí)驗(yàn)平臺(tái),利用聲波傳感器獲得了4種類型的放煤過程離散時(shí)間序列,通過離散的Hilbert變換,分析了有效識(shí)別煤與矸石的特征參數(shù),實(shí)現(xiàn)了放煤過程的煤矸混放比例及堵煤、卡煤的故障識(shí)別,利用防爆計(jì)算機(jī)及LabVIEW軟件完成了放煤過程的自動(dòng)化控制。該控制系統(tǒng)較成功地應(yīng)用在河南趙家寨煤礦,為放頂煤工作面的放煤自動(dòng)化控制提供了理論依據(jù)及經(jīng)驗(yàn)借鑒。
圖6 軟件流程
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