萬(wàn)惠芬(中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司,江蘇 南京 210048)
我公司是大型化工生產(chǎn)企業(yè),配置4座110kV和1座35kV總降,5臺(tái)同步汽輪發(fā)電機(jī)組。用電設(shè)備有大功率電熔爐、氫(空)氣壓縮機(jī),大型離子膜整流變等,年用電量已超過(guò)10億kwh,且90%用電量來(lái)自外電網(wǎng)。按照與省電力公司簽訂的供用電協(xié)議,執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)及功率因數(shù)調(diào)整電費(fèi)辦法,按總降單線(xiàn)考核功率因數(shù)≥0.85。從2011年以來(lái),有3座總降功率因數(shù)不達(dá)標(biāo)被罰款,其中2011年罰款107萬(wàn)元,2012年罰款58萬(wàn)元,2013年罰款96萬(wàn)元。因此,減少功率因數(shù)罰款,是我公司需要解決的一大課題。
我公司70%以上的用電負(fù)荷是異步電機(jī),運(yùn)行中大馬拉小車(chē)、淘汰電機(jī)、高能耗電機(jī)現(xiàn)象較為普遍。
Y、N降建于70年代,原2個(gè)供電系統(tǒng)中有3臺(tái)同步發(fā)電機(jī)組、8臺(tái)大容量同步電機(jī),提供系統(tǒng)無(wú)功。但自2011年以來(lái),公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整,至2012年底,Y、N降所有的同步電機(jī)和3臺(tái)同步發(fā)電機(jī)相繼被拆除,失去無(wú)功補(bǔ)償手段,用電負(fù)荷卻在增加,致使這2個(gè)系統(tǒng)無(wú)功不足。
D降建于90年代,配套2臺(tái)25000kW同步發(fā)電機(jī)組,自發(fā)自用兼上網(wǎng),發(fā)電機(jī)的無(wú)功補(bǔ)償系統(tǒng)功率因數(shù)。但從07年以來(lái),省經(jīng)信委取消了自備電廠(chǎng)上網(wǎng)指標(biāo),一線(xiàn)兩變運(yùn)行,功率因數(shù)按上下網(wǎng)總無(wú)功計(jì)算,造成功率因數(shù)經(jīng)常性的罰款。
我們采取了提高自然功率因數(shù)和人工補(bǔ)償無(wú)功提高功率因數(shù)的優(yōu)化措施。經(jīng)過(guò)連續(xù)4年的優(yōu)化,取得了明顯的成果。
6kv配電所運(yùn)行電壓控制范圍在(6-6.2)kV,特殊情況下不得超過(guò)6.3kV;0.4kv變電所運(yùn)行電壓控制范圍在(0.37-0.38)kV,特殊情況下不得超過(guò)0.39kV;電壓指標(biāo)不在此范圍內(nèi)的,調(diào)整變壓器無(wú)載調(diào)壓抽頭。
根據(jù)工藝需要,將出力嚴(yán)重不足的電機(jī)進(jìn)行技改。比如站區(qū)3臺(tái)1600kW給水泵進(jìn)行液力偶合技術(shù)改造,工藝循環(huán)水630kW水泵更新為500kW等。
對(duì)合成變、凈化變、BDC變、二變、煤球變、污水變等負(fù)荷嚴(yán)重不足的變電所,停用一臺(tái)變壓器。
5臺(tái)同步發(fā)電機(jī)盡量多發(fā)無(wú)功。主要措施:①在D降系統(tǒng),采取一線(xiàn)兩變運(yùn)方,自備電廠(chǎng)開(kāi)足一臺(tái)發(fā)電機(jī)滿(mǎn)足有功,再增加勵(lì)磁,盡能力發(fā)無(wú)功,保持系統(tǒng)與外電網(wǎng)基本上零交換,通過(guò)調(diào)節(jié)主變檔位,平衡D降系統(tǒng)電壓。②在P降,受蒸汽影響,發(fā)電有功很低,在保證功率因數(shù)不進(jìn)相的情況下,再多加勵(lì)磁,主發(fā)無(wú)功,補(bǔ)償系統(tǒng),P降功率因數(shù)全年達(dá)標(biāo)。
利用N降異地新建,重新計(jì)算了系統(tǒng)所需無(wú)功,投入了4組獨(dú)立的TBB6-3600/400型并聯(lián)電容器裝置,每組配置了9只400kvar的并聯(lián)電容器和CKCS-180/6.5型串聯(lián)電抗器,用于補(bǔ)償系統(tǒng)無(wú)功。并且隨著運(yùn)行電壓變化,可以及時(shí)投切電容器,徹底解決了功率因數(shù)罰款問(wèn)題。
表1 2011年-2014年110kVN降進(jìn)線(xiàn)功率因數(shù)及罰款
2011年,沒(méi)有采取任何無(wú)功補(bǔ)償手段,只有部分同步機(jī)運(yùn)行,用電量不多,罰款22萬(wàn)元,占N降年用電費(fèi)的0.39%;
2012年,化工裝置大部分處于停產(chǎn)待拆狀態(tài),部分變壓器負(fù)荷接近于空載,停用一臺(tái)變壓器減少損耗,提高自然功率因數(shù),由于用電量增加了3560萬(wàn)kwh,罰款仍較多,占N降年用電費(fèi)的0.65%,效果不太明顯;
2013年,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路已近明確,雖然該總降已列入異地改建,規(guī)劃設(shè)計(jì)中投入4組并聯(lián)電容器。因改造需要時(shí)間,一時(shí)仍無(wú)法解決功率因數(shù)罰款問(wèn)題,我們?cè)?012年的基礎(chǔ)上,控制電壓,用電量增加了2774萬(wàn)kwh,功率因數(shù)罰款下降了3.06萬(wàn)元,占N降年用電費(fèi)的0.54%,取得了可觀的效果。
2014年1月底,改造后N降投入運(yùn)行,增加了4組并聯(lián)電容器裝置補(bǔ)償無(wú)功。全年用電量已超2.5億kwh,功率因數(shù)罰款為零,從根本上解決了無(wú)功問(wèn)題。
通過(guò)對(duì)我公司電力系統(tǒng)的優(yōu)化,明顯減少了電費(fèi)支出,提高了用電設(shè)備的利用率。比較多種無(wú)功補(bǔ)償措施,本人認(rèn)為電容器(組)補(bǔ)償是較優(yōu)的一種。我公司無(wú)功補(bǔ)償主要集中在總降,雖然解決了功率因數(shù)罰款,但在用電設(shè)備中可能存在有的欠補(bǔ)償,有的過(guò)補(bǔ)償。因此,對(duì)企業(yè)用戶(hù)來(lái)說(shuō),建議采取分布式補(bǔ)償+集中式控制方式可能更加合理,從而更好地優(yōu)化電力系統(tǒng)運(yùn)行。