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        柳林宏盛聚德煤業(yè)有限公司選煤廠生產(chǎn)調(diào)試實踐

        2015-12-20 01:16:53陳輝龍孫陶然
        選煤技術 2015年2期
        關鍵詞:柳林過濾機精煤

        卞 冀,陳輝龍,孫陶然

        (1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063000; 2.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山 063012;

        柳林宏盛聚德煤業(yè)有限公司選煤廠生產(chǎn)調(diào)試實踐

        卞 冀1,2,陳輝龍1,2,孫陶然3

        (1.中煤科工集團唐山研究院有限公司,河北 唐山 063000; 2.河北省煤炭洗選工程技術研究中心,河北 唐山 063012;

        3.中國礦業(yè)大學機 電工程學院,江蘇 徐州 221116)

        針對柳林宏盛聚德選煤廠在生產(chǎn)調(diào)試過程中出現(xiàn)的原煤脫泥篩入料不均勻、精煤脫介篩跑介、干擾床起車跑料、加壓過濾機給料泵上料因難的問題,通過采取一系列技術措施,取得了良好的效果,降低了精煤產(chǎn)品帶介量,降低了浮選精煤水分,實現(xiàn)了系統(tǒng)生產(chǎn)能力的提升。

        選煤廠;原煤脫泥篩;帶介量;干擾床;加壓過濾機

        山西柳林宏盛聚德煤業(yè)有限公司選煤廠(以下簡稱宏盛聚德選煤廠)是一座原煤處理能力為2.40 Mt/a的群礦型煉焦煤選煤廠,選煤廠與礦井同時投產(chǎn),入選原煤來自于山西柳林宏盛聚德煤業(yè)有限公司礦井,以柳林8#煤為主,配采5#煤。宏盛聚德選煤廠由天地科技股份有限公司唐山分公司設計并施工,采用的選煤工藝為:原煤以1 mm預先脫泥后,50~1 mm粒級采用有壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,1~0.4 mm粒級采用干擾床分選,<0.4 mm細粒級采用浮選分選,尾煤濃縮壓濾回收,洗水閉路循環(huán)。該廠工藝設計合理,于2013年4月建成并投產(chǎn),在生產(chǎn)調(diào)試過程中,通過采取一系列有效措施,較好解決了在原煤脫泥、精煤脫介、干擾床起車跑料、加壓過濾機入料方面出現(xiàn)的一些問題。

        1 選煤工藝

        宏盛聚德選煤廠工藝流程(圖1)如下:

        (1)原煤經(jīng)1 mm預先脫泥后,進入有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選。預先脫泥可使重介系統(tǒng)負荷量減少了22%~30%,從而大大降低選煤廠建設投資和運行費用,而且使重介分選粒度下限提高到1 mm,能顯著改善重介旋流器的工作效果。

        (2)1~0.4 mm粒級粗煤泥采用干擾床分選,優(yōu)點是:干擾床結(jié)構(gòu)緊湊,占地少,維護簡單,維護費用低;本身無運動部件,無需動力,能耗低;不用藥劑和鐵粉等介質(zhì),生產(chǎn)費用低;可自動控制和調(diào)節(jié)分選密度,自動化程度高;最為重要的是,干擾床對1~0.4 mm粒級易選粗煤泥分選效率較高[1]。

        (3)細煤泥直接浮選,可在較低濃度下獲得較高的選擇性,在源頭上解決浮選跑粗問題,改善浮選效果。

        (4)浮選精煤采用加壓過濾機脫水,處理能力大,產(chǎn)品水分低,生產(chǎn)連續(xù),自動化程度高。

        (5)選煤效率高,全廠(即50~0 mm全粒級)分選數(shù)量效率達到97%。

        (6)全部煤泥水直接浮選,浮選尾礦由高效濃縮機濃縮和澄清,尾煤通過壓濾機回收,徹底解決了洗水中細泥積聚問題,實現(xiàn)了煤泥廠內(nèi)機械回收、洗水閉路循環(huán)。

        圖1 山西柳林宏盛聚德煤業(yè)有限公司選煤廠工藝流程圖Fig.1 Process flowsheet of hongsheng jude coal preparation plant

        2 存在問題及分析

        在生產(chǎn)調(diào)試過程中,出現(xiàn)的主要問題如下:

        (1)原煤脫泥篩入料不均勻,脫泥不徹底、跑水嚴重。該廠設計選用兩臺申克3061香蕉篩對原煤進行脫泥,在調(diào)試期間當小時帶煤量達350 t時,兩臺脫泥篩上均出現(xiàn)不同程度的跑水現(xiàn)象,且兩臺篩子入料不均,篩面偏料現(xiàn)象嚴重。經(jīng)過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),脫泥篩入料是由上層的刮板機與電動閘板聯(lián)合進行分配,從刮板機下來的原煤通過一Y型溜槽一分為二地進行兩臺篩子布料。為了使兩臺脫泥篩實現(xiàn)入料量相等,刮板機下電動閘門不能完全打開,因此使得進入Y型溜槽兩側(cè)的煤經(jīng)常出現(xiàn)一邊多一邊少的不均衡現(xiàn)象,從而導致溜槽兩個出口物料不均勻。并且,從溜槽出來的原煤進入脫泥篩后前進速度過快,從而使篩子第一、二兩塊篩板沒有發(fā)揮脫泥作用,進而出現(xiàn)脫泥不徹底、跑水嚴重的問題。

        (2)精煤脫介篩跑介嚴重。通過檢測發(fā)現(xiàn),精煤脫介篩篩上物帶介嚴重,平均為0.51 kg/t[2],嚴重影響了經(jīng)濟指標。分析認為,跑介的主要原因在于:三產(chǎn)品重介旋流器溢流經(jīng)固定篩脫介后進入脫介篩的物料流速過快,從而導致固定篩利用率不高,精煤脫介篩工作壓力大;此外,精煤脫介篩噴淋水壓力過小、噴淋量不夠,也使脫介不夠徹底。

        (3)干擾床起車跑料。每次全廠啟車后,都需要通過鼓風將兩臺干擾床內(nèi)21 m3礦漿底部沉淀物料“鼓開”,大致需要20 min才能使干擾床床層達到穩(wěn)定,并且在鼓風過程中干擾床內(nèi)物料一直向外翻滾,有大量物料灑落在設備周圍。

        (4)加壓過濾機給料泵上料因難。有兩種情況:一是浮精池內(nèi)確實有料,但因給料泵入口周圍物料塌陷,造成泵入料口周圍全是沉淀的物料沒有液體,導致給料泵吸不上料;另一種情況是浮選精礦池無料,因浮選起泡劑反應速度慢,導致氣泡大,且難以消泡,對于生產(chǎn)干擾較大,也導致加壓過濾機給料泵工作不正常,無法吸料[3]。

        3 解決辦法

        針對以上問題,進行了如下研究與分析,并采取了相應解決辦法:

        (1)對于原煤脫泥篩入料不均勻的問題,采取的解決方法是:調(diào)節(jié)脫泥篩進料情況,在Y型溜槽中增加一個可調(diào)的手動翻版,以在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)溜槽兩個出料口的出料量比例,實現(xiàn)布料的均勻;并在出料口增加膠帶擋料減速的方式,降低物料進入篩子時的速度。

        (2)對于精煤脫介篩跑介的問題,采取了加大脫介篩噴淋水量與在固定篩入料口處增加膠帶降低物料流速的方法,從而延長了物料在篩面上的停留時間,改善脫介效果。

        (3)對于干擾床啟車跑料問題,采取停車后加大底流閥門開度的方法,使干擾床液位保持在80%以下,防止下次鼓風時礦漿“冒出”[4]。

        (4)對于浮選精礦池問題而導致的加壓過濾機給料泵上料困難,解決方法為:在浮選精礦池池底設一噴氣管,氣源來自儲氣罐,當泵無法吸料時,通過鼓風將池底沉淀物料鼓開;對于浮選精礦池因氣泡過多而造成料位計出現(xiàn)虛假數(shù)據(jù)導致給料泵吸空的問題[5],從循環(huán)水管道引一φ89 mm管道進入浮選精礦池內(nèi),當浮精氣泡不能通過自然墜落的方式消泡時,采用噴淋方式來消泡。改造方案如圖2所示。

        圖2 浮選精礦池改進方案Fig.2 Improvement project of flotation concentrate tank

        4 效果分析

        柳林宏盛聚德選煤廠通過采取以上一系列技術措施,較好地解決了生產(chǎn)調(diào)試過程中的問題。由表1、表2可知,系統(tǒng)帶煤量從之前的350 t/h提高到480 t/h,有了明顯提升,達到了設計要求;精煤帶介量降低了0.17 kg/t;浮選精煤水分下降2個百分點,且加壓過濾機處理能力由原來的60 t/h提高到85 t/h,并可連續(xù)生產(chǎn)運行,不再出現(xiàn)給料泵無法吸料時的停煤等待過程??梢?,調(diào)試整改使柳林宏盛選煤廠存在的問題得到了有效解決,使整個系統(tǒng)生產(chǎn)能力大大提高。

        表1 精煤產(chǎn)品帶介指標對比Table 1 Comparative results of content of medium carried in clean coal kg/t

        表2 生產(chǎn)系統(tǒng)技術指標對比Table 2 Comparative results of technical index in production system

        [1] 陳 震.干擾床分選機在郭屯選煤廠的應用.[J]煤炭加工和綜合利用,2011(3).

        [2] 中國煤炭建設協(xié)會.煤炭工業(yè)工程設計規(guī)范宣貫輔導材料匯編[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2006.172-174.

        [3] 于騰飛.永鑫選煤廠煤泥水系統(tǒng)調(diào)試整改實踐[J].選煤技術,2012(6).

        [4] 趙良興.孟南莊選煤廠工藝制定及生產(chǎn)實踐[J].潔凈煤技術,2011(3):12-15.

        [5] 李小明.加壓過濾機智能化操作系統(tǒng)[J].水力采煤與管道運輸,2007(3).

        Practice of production commissioning on coal preparation plant in Liulin hongsheng jude coal company Ltd.

        BIAN Ji1,2,CHEN Hui-long1,2,SUN Tao-ran3

        (1.China Coal Technology & Engineering Group Tangshan Research Institute Co.,Ltd.,Tangshan,Hebei 063000,China;2. Coal Preparation Engineering & Technology Research Center in Hebei Province ,Tangshan,Hebei 063012,China; 3. College of Mechanical and Electrical Engineering,China University of Mining and Technology,Xuzhou,Jiangsu 221116,China.)

        In order to solve problems caused by uneven feed of raw coal desilming screen,medium loss from clean medium draining screen,coal leakage of teetered bed separator in startup as well as difficult feed for pressure filter feeding pump,some measures are taken. The application shows that content of medium carried in product clean coal is reduced at the same time moisture in flotation clean coal is lowered,which has improved ability of production in coal preparation plant.

        coal preparation plant; raw coal desilming screen; teetered bed separator; pressure filter; carried content of medium

        1001-3571(2015)02-0047-03

        TD94

        B

        2014-12-11

        10.16447/j.cnki.cpt.2015.02.013

        卞 冀(1987—),男,河北省唐山市人,助理工程師,從事加壓過濾機的研究工作。

        E-mail:tdxuanmei@126.com Tel:0315-7757060

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