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        水解酸化+A/O工藝在烤鰻廢水處理中的應用

        2015-12-18 08:56:20廖誠,楊易彬
        江西化工 2015年3期
        關鍵詞:濾池酸化氨氮

        水解酸化+A/O工藝在烤鰻廢水處理中的應用

        廖誠楊易彬

        (江西省環(huán)境保護科學研究院,江西 南昌)

        摘要:針對烤鰻魚廢水的水質特點,設計采用水解酸化+A/O工藝+曝氣生物濾池進行處理,COD去除率在90%以上,NH3-N去除率達80%。該工藝具有效果好、運行費用較低、易于管理等特點,技術、經濟性是可行的。

        關鍵詞:水解酸化烤鰻廢水A/O工藝

        概述:

        食品工業(yè)作為一個傳統(tǒng)行業(yè)[1],廢水中主要含大量有機物,如糖類、蛋白質、脂肪、微生物菌體等,以及氨氮、總磷的濃度較高[2],有些食品企業(yè),如柑橘罐頭生產廢水,具有酸堿性[3]。直接排入水體后,由于其可生化性較好且有機負荷高,會對水體生態(tài)環(huán)境造成嚴重富營養(yǎng)化[4]。

        江西某食品有限公司主要生產烤鰻、凍品鰻產品企業(yè),生產每天產生廢水150m3,排放的廢水COD濃度高達2000mg/L,氨氮達40~45mg/L。根據(jù)環(huán)保要求,需要對該廢水進行處理達標,針對該企業(yè)廢水水質特點,設計采用水解酸化+A/O工藝進行處理,經調試運行后,監(jiān)測結果表明,處理后出水符合GB8978—1996表4中一級排放標準。

        1 廢水水質水量及處理工藝

        1.1廢水水量、水質

        該企業(yè)設置兩條烤鰻生產線,每天產生廢水量約150m3。從烤鰻流程來看,生產廢水來自蓄養(yǎng)、宰殺、設

        備清洗等過程,廢水主要含有鰻魚血液、油脂、內臟和調味用醬油等。烤鰻工藝流程如圖1。

        圖1 烤鰻工藝流程圖

        本次設計污水處理規(guī)模為150m3/d,廢水的水質水量及排放情況見下表1。

        表1 廢水水質水量及排放標準

        1.2廢水處理工藝

        根據(jù)該廢水水質特點,廢水主要是COD及氨氮濃度較高,而廢水B/C值為0.4~0.45,可生化性較好,相對于物理、化學處理法,采用生化法處理該廢水在處理運行成本上有較大的優(yōu)勢。因此,設計采用采用水解酸化+A/O+曝氣生物濾池工藝進行處理,廢水工藝流程圖如圖2。

        圖2 處理工藝流程圖

        2 處理構筑物及說明

        2.1廢水處理構筑物及設備

        本工程廢水處理各主要構筑物及設備情況見表2和表3。

        表2 主要構筑物一覽表

        表3 主要設備一覽表

        2.2工藝說明

        從生產過程排放的廢水,經過格柵去除廢水中大的懸浮物,再經過隔油沉淀池,將廢水表面的大部分動植物油去除,然后經調節(jié)池調節(jié)水質水量后,通過提升泵將廢水提升到水解酸化池,經重力流的方式流經A/O池進行硝化反硝化過程去除氨氮,最后經曝氣生物濾池進行深度處理達標。工藝采用一次提升,后續(xù)采用重力流的方式,大大節(jié)省了能耗。

        3 調試運行

        3.1隔油沉淀池

        廢水中含有70~80mg/L的動植物油類以及鰻魚血液內臟等懸浮物質,廢水呈淺紅色,將隔油沉淀池分成三格,調試加入一定量的PAC,將廢水中的小的懸浮物沉淀下來,漂浮在表面的油分,經富集后刮除。

        3.2水解酸化池

        廢水經調節(jié)池均化水質后,廢水波動較小,這為水解酸化調試過程提供一定的保障。水解酸化的調試主要分污泥接種、馴化運行兩種階段。

        選取該鄰廠污水處理站厭氧池排放出來的污泥進行接種,投入總量約18m3左右。接種后的,每隔一天向調節(jié)池中加入25kg的糊精和一定量的N、P,水解酸化采用間歇式方式進水,首次進水量從20m3,每隔24小時進一次水,進水量加大10m3,如此間歇運行10d以后,廢水中污泥產氣量相對較大,此時認為污泥接種成功。下一步進行污泥馴化,糊精改為每隔兩天加一次,根據(jù)廢水中測定的氨氮、總磷量補充一定量的N、P值,同時水解酸化池連續(xù)進水,每天監(jiān)測出水pH、堿度及COD指標,最終出水COD去除率穩(wěn)定在60%左右,馴化歷時約25d,馴化完成。

        3.3A/O池

        A/O池采用城市污水處理廠的剩余污泥進行接種,污泥也是先采用間歇式進行悶曝,再連續(xù)進水的方式進行馴化。馴化過程控制A段DO值為0.3~0.5mg/L之間,通過調節(jié)風機風量,O段控制DO值在4mg/L左右。待連續(xù)進水后開始進行內循環(huán),回流比控制為100%。沉淀池中的剩余污泥在調試階段大部分通過污泥泵回到A/O池中,每天監(jiān)測出水COD及氨氮值,其去除率分別穩(wěn)定在80%和75%后,馴化結束。

        3.4曝氣生物濾池(BAF)

        曝氣生物濾池(BAF)是廢水穩(wěn)定達標的一個保障措施。采用直徑在5~7mm的陶粒作填料,利用自然掛膜方式進行處理。在進水前,需對濾池進行反沖洗,將填料中的沙粒和雜質用氣水聯(lián)合沖洗出來。BAF濾池的調試需控制進水SS值低于80mg/L。啟動初期采用間歇進水,悶曝12h后,進一次水,每次進水量逐漸加大,如此運行一星期后,濾池中的填料表面開始形成一層生物膜,有滑膩感。之后開始連續(xù)進少量廢水水,每天逐步增大進水量,到設計進水量后不再增加,歷時16d。調試期間每天監(jiān)測出水COD及氨氮,最終出水可穩(wěn)定處理達標。

        曝氣生物濾池反沖洗時間、強度的調試。反沖洗時間根據(jù)濾膜生長情況及濾池水頭損失等因素確定,反沖洗方式采用先氣沖5~10分鐘,再氣水同時沖洗10分鐘,最后水沖洗5~10分鐘,出水無明顯渾濁結束;反沖洗強度為:氣沖洗強度為12L/s.m2左右,水沖洗強度為3~5L/s.m2,最后反沖洗出水返回調節(jié)池進行處理。

        4 運行監(jiān)測結果

        4.1監(jiān)測結果

        經過近2個月的調試,調試期間溫度為18~30℃之間,對調節(jié)生化系統(tǒng)比較有利??决爮U水經隔油沉淀、水解酸化、A/O工藝以及曝氣生物濾池處理后各項指標均達到一級排放標準。系統(tǒng)穩(wěn)定運行15天后,上報環(huán)保驗收,經監(jiān)測站連續(xù)3d監(jiān)測結果見表3。

        表3 出水水質監(jiān)測表

        4.2結果分析

        (1)該廢水水質可生化性較好,COD及氨氮濃度較高,因此,在工程設計主要以生化處理為主,廢水先經水解酸化進一步提高破壞廢水中大分子物質,再采用A/O內循環(huán)工藝,交替兼氧-好氧進行硝化反硝化過程,將廢水中的氨氮最終轉化為氮氣脫除。

        (2)A/O工藝需嚴格控制廢水在A段和O段的溶解氧,保證A/O工藝具備良好的脫氮效果。

        5 結論

        (1)該工藝主要針對烤鰻廢水的水質特點進行設計,處理效果較明顯,COD去除率在90%以上,NH3-N去除率達80%,出水達標排放。

        (2)主要采用成熟穩(wěn)定的生化處理工藝,操作相對簡單,運行安全可靠。

        (3)采用水解酸化及曝氣生物濾池工藝產泥量較少,減輕后續(xù)處理壓力,整體運行成本較低,技術、經濟性可行。

        參考文獻

        [1]吳丹,王亞軍,侯式娟,陳健初,葉興乾,陳國烽.物化處理食品工業(yè)廢水的研究進展[J].食品工業(yè)科技,2014,06:364-367+400.

        [2]趙芳,蒲彪,劉興艷.膜法處理食品工業(yè)廢水的研究進展[J].食品工業(yè)科技,2012,03:425-428.

        [3]王晨,白春節(jié),何安標.浙江省柑橘罐頭加工廢水處理現(xiàn)狀分析[J].科技資訊,2006,12:24-25.

        [4]陳昀.食品工業(yè)廢水處理技術探討[J].科技情報開發(fā)與經濟,2010,35:144-145.

        [5]劉建明,吳叔兵,譚愛平.萃取法處理烤鰻廢水[J].環(huán)境科技,2008,06:37-39.

        [6]陳冰照,林梅.烤鰻廢水活性污泥法處理中污泥膨脹的原因及控制[J].福建環(huán)境,2001,06:18-19.

        [7]胡廣杰,王素蘭,魏銳,邢傳宏.水解酸化-厭氧-改良Carrousel氧化溝組合工藝的啟動試驗研究[J].水處理技術,2012,10:79-82+86.

        Hydrolytic Acidification +A/O Process Applied in

        Wastewater from Roasted Eel

        LIAO ChengYANG Yi-bin

        (JiangxiAcademyEnvironmentalSciences,JiangxiNanChang)

        Abstract:Based on the characteristics of wastewater from grilled eel,design hydrolysis-acidification + A/O + Biological Aerated Filter process to treatment.Monitoring results show that the COD removal efficiency is above 90%,NH3-N removal rate up to 80%.This process has the characteristics of good effect,low operating costs,easy to manage,which technology and economics are feasible.

        Key Words:hydrolysis-acidificationRoasted Eel WastewaterA/O process

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