宋 松 潘總民 劉連英
(濟鋼集團有限公司 濟南)
在中厚板四輥軋機中,為消除在軋制咬鋼過程中因工作機座中有關(guān)零件間的間隙所引起的沖擊現(xiàn)象,改善咬入條件,同時防止工作輥與支承輥之間產(chǎn)生打滑現(xiàn)象,一般都設(shè)置有上輥系平衡裝置。平衡裝置中包括上扁擔(dān)梁、平衡柱塞缸、兩側(cè)拉桿、下部連接梁和平衡梁,平衡梁通過燕尾槽與上工作輥系(上工作輥與上支承輥)相連,上支承輥軸承座通過球面墊與厚度自動控制(Automatic Gauge Control,AGC)和壓下螺絲接觸。在軋制過程中,AGC下壓,上工作輥系下壓,柱塞缸回油,整個平衡系統(tǒng)整體隨之下壓,壓下道次完成后,AGC缸回油,柱塞缸上升抬起平衡系統(tǒng),整個上輥系隨之上抬,上輥系與壓下螺絲間始終處于接觸狀態(tài)。
鋼廠厚板四輥粗軋機在軋制拋鋼時,鋼板卡在輥系之間出不來,檢查發(fā)現(xiàn)主平衡兩側(cè)拉桿斷裂,導(dǎo)致上輥系掉落。從當(dāng)時的軋制力、平衡系統(tǒng)的平衡力、拉桿材料、熱處理狀態(tài)及拉桿結(jié)構(gòu)等方面分析事故原因。
(1)軋制力參數(shù)。從斷裂時二級控制PDA數(shù)據(jù)看,均無過載現(xiàn)象。第一次軋制力均在45 000 kN以下,遠(yuǎn)小于額定數(shù)值70 000 kN。壓下量20 mm,扭矩在3500 kN·m以下,5250 kN·m。
(2)平衡系統(tǒng)平衡力。柱塞缸活塞直徑420 mm,工作壓力16 MPa,兩個平衡缸能承受的壓力443.3 kN。整個平衡系統(tǒng)所承受的重量,上支撐輥系和上工作輥系約270.9 t;平衡梁(包括上部扁擔(dān)梁、拉桿、東西連接梁和提升梁)及大護板(含上輥系冷卻水管、上除鱗)約50 t,上接軸部分重量約14.35 t,整個重量約 334.4 t,則過平衡系數(shù)為 1.35,在合理范圍內(nèi)(1.2~1.4),不存在柱塞缸平衡力不夠、使得上支承輥系與AGC缸脫離而造成的沖擊現(xiàn)象。
(3)45#鍛鋼力學(xué)性能。拉桿技術(shù)要求為45#鍛鋼,調(diào)制處理,探傷要求。如果拉桿材料完全按照技術(shù)要求制作,以兩根拉桿的最低抗拉強度600 MPa計算,拉桿最小斷面直徑121.7 mm處(下部退刀槽)所能承受的拉力為13 958.3 kN,完全滿足兩側(cè)平衡力的要求。
(4)取樣分析。拉桿式樣測試力學(xué)性能均滿足要求,σb≥690 MPa。斷裂拉桿取3個式樣一次從表層到中心,分別取表層、1/4處和1/2處進行金相組織分析,每處取4個視場。分析3個取樣后,試樣組織主要為鐵素體+珠光體組織,晶粒從式樣表層到心部組件增大,視場中部分鐵素體從晶界析出,伸向晶粒內(nèi)部,呈魏氏體傾向,未見明顯的調(diào)質(zhì)組織(回火索氏體)。組織內(nèi)有魏氏體傾向、程度不同,這就使得式樣的淬裂傾向性加大,桿件易產(chǎn)生裂紋??梢姉U件的熱處理工藝不達(dá)標(biāo)。
圖1 北側(cè)斷裂面
圖2 南側(cè)拉桿上部斷裂面
圖3 拉桿改進圖
圖1是北側(cè)斷裂面,圖2是南側(cè)拉桿上部斷裂面。從斷口看,南側(cè)斷裂面發(fā)生在上部拉桿與扁擔(dān)梁連接螺紋處,斷面東側(cè)偏北有月牙形疲勞源區(qū),其余大部分為瞬斷撕裂區(qū);北側(cè)斷裂面在拉桿下部與叉頭螺紋連接根部的退刀槽處,疲勞源區(qū)近半偏東側(cè),其余為瞬斷區(qū);斷口是北側(cè)先斷,然后拉斷南側(cè)。
根據(jù)斷裂面情況可知,拉桿是在不斷的沖擊振動(機架彈跳、軋機各部件之間間隙造成的沖擊振動)下出現(xiàn)了疲勞裂紋,積累到一定時間,加上桿件熱處理工藝不合格,在受到較大的沖擊如拋鋼時瞬間斷裂。
關(guān)注檢查液壓系統(tǒng),在PDA數(shù)據(jù)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)平衡系統(tǒng)由瞬間憋壓現(xiàn)象發(fā)生,但時間很短或瞬時現(xiàn)象,系統(tǒng)不易采集,往往被忽視。但憋壓現(xiàn)象一旦發(fā)生,瞬時沖擊較大,便增加了拉桿瞬間沖擊力和斷裂現(xiàn)象發(fā)生的可能。
(1)增加拉桿抗拉強度,將拉桿下部加粗,即原來M130處螺紋改為與上部一樣的M150螺紋,下部螺紋擰入端長度由110 mm加長至150 mm,叉頭部東西方向加寬至350 mm,見圖3。
(2)優(yōu)化拉桿結(jié)構(gòu)和材料,材料改為35CrMo或42CrMo;改動上部扁擔(dān)梁部分,增加銷子,限制東西方向的擺動自由度等。
(3)加強備件質(zhì)量管理,嚴(yán)格備件加工工藝。完善液壓系統(tǒng),增加旁路溢流,加快泄壓速度,增強柱塞缸與AGC之間的響應(yīng)速度。
整改后,拉桿在機時間已達(dá)半年之久,平衡系統(tǒng)瞬間沖擊現(xiàn)象減弱,運行平穩(wěn),達(dá)到整改效果。