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        電石渣漿回收乙炔氣技術(shù)在PVC生產(chǎn)中的應(yīng)用

        2015-12-14 05:13:36楊紅霞崔亞新李樹峰師紅平
        中國氯堿 2015年4期
        關(guān)鍵詞:昊華水環(huán)含氧

        楊紅霞,崔亞新,李樹峰,師紅平

        (黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161033)

        電石渣漿回收乙炔氣技術(shù)在PVC生產(chǎn)中的應(yīng)用

        楊紅霞,崔亞新,李樹峰,師紅平

        (黑龍江昊華化工有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161033)

        介紹了提高電石渣漿回收乙炔氣技術(shù)應(yīng)用效果的措施及其收益。

        電石渣漿;乙炔氣;發(fā)生器;水環(huán)真空泵;脫吸塔

        黑龍江昊華化工有限公司 (以下簡稱黑龍江昊華)二期30萬t/a PVC樹脂生產(chǎn)工藝采用濕法電石乙炔工藝,共有6臺乙炔發(fā)生器,年產(chǎn)生約400萬t電石渣漿,渣漿中乙炔氣含量約在300~400 mg/kg范圍內(nèi),可行性研究論證后,該公司引進(jìn)武漢市德賽克表面技術(shù)有限責(zé)任公司電石渣漿回收乙炔氣技術(shù)對電石渣漿中乙炔氣回收利用。該套裝置已于2013年4月安裝調(diào)試并交付使用,目前裝置運(yùn)行平穩(wěn)。

        1 電石渣漿中乙炔損失途徑與機(jī)理

        乙炔在電石渣漿中損失的途徑與機(jī)理主要有以下3個(gè)方面。

        (1)由于電石雜質(zhì)含量高、發(fā)氣量低、破碎后粒徑偏大、反應(yīng)時(shí)間短等原因,排渣過程中存在未完全反應(yīng)的碳化鈣顆粒;

        (2)乙炔氣在電石渣漿中的溶解為過飽和,排渣過程中渣漿夾帶及溶解的乙炔氣因外界壓力降低自然揮發(fā);

        (3)電石渣漿主要組分Ca(OH)2在碳化鈣顆粒表面形成保護(hù)層延緩了反應(yīng),同時(shí)Ca(OH)2有很強(qiáng)的吸附能力,大量乙炔氣被吸附,并隨著發(fā)生器排渣被浪費(fèi)掉。

        2 電石渣漿中乙炔氣回收原理

        根據(jù)渣漿中乙炔氣的溶解度隨溫度升高,壓力降低而減小的原理采用微溫活化、負(fù)壓脫吸技術(shù)回收渣漿中溶解乙炔氣。具體過程中通過增加攪拌破壞碳化鈣顆粒外部包裹層,延長渣漿停留時(shí)間等方法使碳化鈣顆粒能進(jìn)一步完全反應(yīng)。

        3 工藝流程簡述

        從濕式乙炔發(fā)生器溢流出來的電石渣漿,經(jīng)溢流管進(jìn)入渣漿緩沖罐中進(jìn)行緩沖活化,活化后的電石漿料經(jīng)渣漿泵送入脫吸塔中,進(jìn)入脫吸塔中的電石漿料在負(fù)壓狀態(tài)下進(jìn)行閃蒸脫吸;脫吸出來的乙炔氣通過乙炔冷卻器冷凝冷卻降溫,脫出其中的水

        分,冷凝水排入安全水封;脫水后的乙炔氣經(jīng)氣體輸送泵進(jìn)入氣水分離器一部分進(jìn)入樣氣冷卻器,冷卻后進(jìn)入含氧量在線分析儀進(jìn)行含氧量實(shí)時(shí)監(jiān)測,氧含量如高于1%時(shí),乙炔氣從切斷閥經(jīng)氣體緩沖罐,通過流量計(jì)計(jì)量后送入乙炔氣總管送乙炔氣柜。脫吸后的電石渣漿從脫吸塔底部經(jīng)安全槽溢流進(jìn)入渡槽或沉降池,工藝流程示意圖見圖1。

        圖1 工藝流程示意圖

        4 運(yùn)行效果

        4.1 回收效果

        渣漿中乙炔氣得到了充分回收利用,平均回收率達(dá)到95%以上,回收的乙炔氣平均純度大于90%,氧含量小于1%,回收乙炔氣與原系統(tǒng)乙炔氣混合后總管中硫化氫,磷化氫含量檢測合格,乙炔氣回收情況統(tǒng)計(jì)見表1。

        表1 乙炔氣回收情況統(tǒng)計(jì)表

        4.2 運(yùn)行效果

        電石渣漿回收乙炔氣裝置在黑龍江昊華投用以來,雖然相對較為平穩(wěn),但是也出現(xiàn)了一系列問題與故障,給生產(chǎn)與安全帶來了不小的麻煩,該公司針對出現(xiàn)的問題認(rèn)真查找原因、總結(jié)分析,不斷采取相應(yīng)改進(jìn)措施,提升運(yùn)行效果。

        4.2.1 水環(huán)真空泵板式換熱器堵塞

        原因分析。水環(huán)真空泵是為系統(tǒng)提供負(fù)壓的關(guān)鍵設(shè)備,脫吸塔真空度一般設(shè)定為70~80 MPa,因此水環(huán)真空泵運(yùn)行的好壞,直接影響到回收乙炔氣的量。真空度低,脫吸效果差,乙炔回收量?。徽婵斩雀?,脫吸效果好,乙炔回收量大。但并不是真空度越大越好,一般控制不超過-80 MPa,因?yàn)閺陌l(fā)生器溢流管出來到脫吸塔的渣漿含有許多霧狀小顆粒,在真空度過高的情況下,同時(shí)被吸入水環(huán)真空泵,而在板式換熱器中與5℃水進(jìn)行間壁式熱交換,析出沉淀物Ca(OH)2,使本來就很小的板式換熱器間隙很快堵塞,影響水環(huán)泵的正常運(yùn)行。

        處理方法。從安全的角度考慮,處理板式換熱器最好是停車后處理,卸下板式換熱器用一次水沖洗,如果堵塞不嚴(yán)重,可以沖開,然后再用稀鹽酸循環(huán)洗滌,消除垢層;如果堵塞嚴(yán)重,就要拆開板式換熱器,這時(shí)一定要記住板與板之間的順序,避免倒錯(cuò),然后用稀鹽酸逐片洗滌,最后用清水沖洗,而后安裝,此過程要注意墊片的嚴(yán)密性。

        4.2.2 回收系統(tǒng)含氧高且持續(xù)不降

        原因分析:乙炔回收系統(tǒng)在剛開車或者在切換發(fā)生器的過程中往往含氧超標(biāo),且持續(xù)不降,原因有以下幾個(gè)方面。(1)在剛開車時(shí)氮?dú)馀趴盏闹脫Q不徹底,有死角,系統(tǒng)內(nèi)空氣含量多導(dǎo)致含氧高;(2)發(fā)生器切換時(shí)閥門切換順序不正確,或者溢流閥沒關(guān)嚴(yán),有內(nèi)漏現(xiàn)象;(3)渣漿緩沖罐、脫吸塔或者回收系統(tǒng)某個(gè)設(shè)備有漏點(diǎn);(4)含氧儀變色硅膠失色。

        處理方法:(1)在電石渣漿回收乙炔氣裝置的初次開車或停車后的開車過程中,一定要保證氮?dú)庵脫Q的徹底性,尤其是液相管線的置換,開渣漿緩沖罐頂部的氮?dú)忾y,一路從發(fā)生器溢流出來的總管盲板上排空,一路經(jīng)補(bǔ)壓管道通過脫吸塔、冷卻器、水環(huán)真空泵,到乙炔進(jìn)入氣柜總管處排空;另一路從水環(huán)真空泵出來到含氧儀取樣口排空,確保置換的徹底性。同時(shí)注意取樣要有代表性,要多點(diǎn)位取樣、多時(shí)段取樣,保證各個(gè)點(diǎn)的含氧小于3%,然后考慮進(jìn)渣漿;(2)在發(fā)生器切換過程中也會(huì)有含氧超標(biāo)的現(xiàn)象。該公司乙炔系統(tǒng)共6臺發(fā)生器,正常生產(chǎn)時(shí)4開2備,如果有故障要停車檢修時(shí),需切換發(fā)生器,也就是要切換溢流大閥,而在這個(gè)過程中預(yù)防含氧超標(biāo)是有技巧的,在往系統(tǒng)切入發(fā)生器時(shí),應(yīng)先關(guān)掉去溢流渡槽的大閥,然后再打開去回收系統(tǒng)的切換閥;切出發(fā)生器時(shí)也是同樣的順序,這樣就可以避免因系統(tǒng)負(fù)壓而吸入空氣。但有時(shí)候雖然按此順序操作了,含氧也會(huì)超標(biāo),這種情況大多是溢流大閥因結(jié)垢而關(guān)不嚴(yán)有內(nèi)漏所致。這時(shí)可以調(diào)節(jié)乙炔回收系統(tǒng)

        渣漿緩沖罐的壓力設(shè)定值,可以略微地上調(diào)至3 kPa(一般正常運(yùn)行時(shí)為1~2 kPa),保證緩沖罐為正壓,這樣在使用過程中,渣漿的沉淀會(huì)封住溢流大管的內(nèi)漏,含氧很快降下來。當(dāng)然這是權(quán)宜之計(jì),只有定期對溢流大閥除垢或者維護(hù)保養(yǎng)才是長遠(yuǎn)之計(jì);(3)如果回收系統(tǒng)本身有漏點(diǎn),只有把系統(tǒng)全部停下來,重新打壓試漏,處理漏點(diǎn)后再開車;(4)至于含氧儀的變色硅膠失效,也是較為常見的故障。這時(shí)可以通過分析室的手動(dòng)分析,與在線含氧儀所測的值進(jìn)行比對,發(fā)現(xiàn)有此故障,更換硅膠即可。

        4.2.3 渣漿緩沖罐液位不穩(wěn)定

        原因分析:(1)發(fā)生器溢流不暢或者排渣過多;(2)渣漿回流氣動(dòng)閥門故障;(3)渣漿回流管道有堵塞;(4)渣漿緩沖罐液位計(jì)有故障。

        處理方法:(1)發(fā)生器溢流不暢是發(fā)生裝置常見的故障,因此要定期對發(fā)生器錐底沖洗水管進(jìn)行疏通,保證有足夠的沖洗水壓;定期排渣,避免電石硅鐵堵住溢流口;(2)渣漿回流氣動(dòng)閥門故障一般分兩個(gè)部分。一部分是命令機(jī)構(gòu)故障,可以檢查壓縮空氣的壓力是否足夠,有無漏氣現(xiàn)象,儀表部分的電子元件是否工作正常;另一部分執(zhí)行機(jī)構(gòu)的故障,蝶閥的閥板是否有異物卡死,閥蓋的填料壓的是否過緊等,都會(huì)造成閥門不動(dòng)作;(3)渣漿回流管堵塞一般是因?yàn)樵鼭{的粘度較大,管道初期設(shè)計(jì)不合理,彎頭太多或者渣漿流速過慢造成沉降堵塞等。在發(fā)生器溫度允許的范圍內(nèi)可適當(dāng)加大發(fā)生給水,稀釋渣漿;(4)如果發(fā)生器液位計(jì)有故障,可以通過渣漿緩沖罐的溢流管入安全水封能夠觀察出來,一般情況是液位計(jì)膜盒有電石泥堵塞,或結(jié)垢失靈,可以關(guān)前球閥,卸開液位計(jì)進(jìn)行處理,同時(shí)為了避免類似的問題再發(fā)生,可以微開液位計(jì)膜盒沖洗水進(jìn)行沖洗,確保液位計(jì)顯示正常。

        4.2.4 渣漿泵堵塞

        原因分析:自電石渣漿回收乙炔氣裝置投用以來,三個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次渣漿泵堵塞停車事故,原因是出口蝶閥的閥板與泵殼內(nèi)卡有30~40 mm的碳塊等異物,致使設(shè)備無法運(yùn)轉(zhuǎn)。

        處理方法:這些塊狀物質(zhì)從源頭上根本無法消除,只能在入泵前的中間環(huán)節(jié)想辦法,于是在泵前的進(jìn)口管加裝一個(gè)篩網(wǎng)孔徑為25 mm的過濾器,定期對渣漿泵進(jìn)行切換,保證在不停車的情況下清理過濾器底部的大顆粒固體。

        5 效益分析

        5.1 經(jīng)濟(jì)效益

        電石回收乙炔氣裝置自2013年4月1日正式投產(chǎn)運(yùn)行,截止2013年12月31日共計(jì)運(yùn)行9個(gè)月,回收效益見表2。

        表2 乙炔回收效益表

        5.2 社會(huì)效益

        未經(jīng)過回收乙炔的電石渣漿因含有PH3、H2S等雜質(zhì)會(huì)污染周圍環(huán)境,且乙炔積聚會(huì)引發(fā)爆炸,具有較大的安全隱患,渣漿乙炔回收裝置的成功運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了減污、增效、節(jié)能,符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化、資源化、再利用”原則,推動(dòng)了清潔生產(chǎn),有力提升了企業(yè)綠色競爭力。

        6 結(jié)語

        電石渣漿回收乙炔氣技術(shù)在黑龍江昊華應(yīng)用一年多來,回收效益顯著,2013年電石單耗從2012年的1.41 t/t直降至1.36 t/t。目前,通過不斷提升操作水平、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),此項(xiàng)技術(shù)正逐步走向成熟、走向完善,必將為公司帶來更多效益。

        Application of calcium carbide acetylene gas recovery technology in PVC production process

        YANG Hong-xia,CUI Ya-xin,LI Shu-feng,SHI Hong-ping
        (Heilongjiang Haohua Chemical Co.,Ltd.,Qiqihar 161033,China)

        The application,measures and profit of calcium carbide acetylene gas recovery technology were introduced.

        carbide slag slurry;acetylene gas;reactor;water ring vacuum pump;desorption tower

        TQ325.3

        B

        1009-1785(2015)04-0017-03

        2014-11-06

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