顧志云,林曉真,房大明
(1.上海明華電力技術工程有限公司,上海 200090;2.江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221137)
真空泵是大型火力發(fā)電機組中功耗小卻發(fā)揮大作用的輔機。真空泵抽吸空氣的能力直接影響凝汽器內空氣的聚集程度,從而影響機組的真空度和經濟性。真空泵的工作能力主要是受其工作液溫度的影響。目前電廠多采用循環(huán)水或者工業(yè)水進行工作液的冷卻,但是夏季時循環(huán)水和工業(yè)水的溫度升高,真空泵的工作能力下降,凝汽器內的空氣無法被及時抽出,導致凝汽器真空度的惡化,更甚者,將引起真空泵的汽蝕,影響機組的安全性。因此,有必要采取相應措施,對機組的真空泵工作液冷卻水的系統(tǒng)進行改造。例如采用真空泵工作液冷卻水的系統(tǒng)改造,或對換熱器進行改造。真空泵工作液冷卻水系統(tǒng)改造的方案和方法在多篇文獻中已有詳細介紹,但對于核算冷卻水系統(tǒng)改造后的節(jié)能量,并沒有詳細的介紹,因此,現(xiàn)以某廠的冷卻水系統(tǒng)改造前后運行參數(shù)為例,介紹節(jié)能量的核算方法。
某電廠真空系統(tǒng)中的抽汽設備采用了水環(huán)式真空泵,每臺機組配置2臺相同型號和出力的真空泵。機組正常運行時,1臺運行,1臺備用。真空泵的工作液來自凝結水系統(tǒng)中的凝結水,冷卻液來自開式循環(huán)水。在正常工況下,真空泵的工作液被循環(huán)水冷卻,真空泵的抽吸壓力低于凝汽器壓力,可及時抽吸不凝結氣體。原真空泵工作液的冷卻水系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 原真空泵工作液的冷卻水系統(tǒng)
經分析,在圖1所示系統(tǒng)中,真空泵工作液的冷卻水系統(tǒng)存在幾個方面的問題。
(1)真空泵的工作液取自凝結水,凝結水的溫度受機組運行狀況和季節(jié)的影響,有時會達到很高的溫度,難以被冷卻到合適的工作溫度,真空泵的工況條件易被惡化。
(2)真空泵工作液的冷卻水取自循環(huán)水,循環(huán)水的溫度將隨著季節(jié)溫度而變化。在夏季,循環(huán)水的溫度明顯升高,很難保持與凝結水的正常冷卻度,常導致真空泵的抽吸能力下降,嚴重時,真空泵還將發(fā)生汽蝕。
(3)采用了管殼式換熱器冷卻真空泵的工作液,常因換熱器被堵塞,而無法對工作液進行冷卻。
針對冷卻水系統(tǒng)存在的問題,對系統(tǒng)進行了合理的改造。
首先,考慮采用比凝結水溫度更低更穩(wěn)定的水源作為真空泵的工作液,該電廠系統(tǒng)中的除鹽水能滿足這一要求,因此,將真空泵的工作液改為除鹽水。其次,循環(huán)水的溫度隨著夏季溫度上升,考慮采用空調冷凍水作為真空泵工作液的冷卻水。空調冷凍水的溫度設定為8℃,足以滿足冷卻真空泵工作液的要求。
另外,還在冷卻系統(tǒng)中增加了板式換熱器,增強了換熱效果。改造后的真空泵工作液冷卻水系統(tǒng),如圖2所示。
圖2 改造后真空泵工作液的冷卻水系統(tǒng)
為了對冷卻水系統(tǒng)改造的效果進行評估,在相同條件下,對冷卻水系統(tǒng)進行了改造前后的對比試驗。
為了比較不同機組、不同負荷的改造效果,評估試驗分別安排在2臺機組中進行,試驗時機組的負荷分別為100%、60%。試驗數(shù)據(jù)的采集,在工作液和冷卻水切換穩(wěn)定半小時后進行。采集的各項試驗數(shù)據(jù),如表1所示。
表1 背壓試驗數(shù)據(jù)
為了保證工作液和冷卻水投切前后對比試驗的精度,發(fā)電功率采用精度為0.01%的三相高精度功率表進行測量,循環(huán)水進水溫度采用Ⅰ級鉑電阻進行測量,為測量背壓安裝了試驗專用表,表1中的數(shù)值均為實測值。
從表1可知,2臺機組在100%負荷時,實測的背壓值比較接近。觀察機組負荷降低后的真空泵工作液冷卻水的改造效果,以2號機組為例,將負荷降至60%,此時,實測機組的背壓改善值,已降至100%負荷值的40%。
在評估試驗過程中,盡管其他對比試驗時的條件可以嚴格控制,但循環(huán)水的溫度受環(huán)境溫度的影響,無法人為控制,而循環(huán)水的溫度變化又直接影響真空度的變化數(shù)值。因此,利用背壓變化考核改造效果時,必須扣除試驗過程中循環(huán)水溫度變化帶來的影響,如此才能保證背壓的變化均由冷卻水的切換造成的,其中循環(huán)水溫度的變化對真空度的影響,是通過凝汽器熱平衡和變工況計算得到。對于循環(huán)水溫度的影響,經計算后所得的數(shù)據(jù),如表2所示。
為計算改換循環(huán)水冷卻液后獲得的節(jié)能量,采用公式(1)進行計算:
2.3.1 改造后的煤耗下降值
1號機組在300MW負荷試驗中,背壓下降0.24kPa,對煤耗的影響為0.76g/kW·h。2號機組在300MW負荷試驗中,背壓下降0.79kPa,對額定工況煤耗的影響為2.89g/kW·h。在180 MW負荷試驗中,背壓下降0.64kPa,對額定工況煤耗的影響為3.35g/kW·h。
2.3.2 節(jié)能量的計算
經統(tǒng)計,該電廠循環(huán)水冷卻液改造系統(tǒng)已投運2年,每年空調冷凍水投入運行的時間為3 600h,2014年的平均負荷接近180MW,廠用電率為5%。經計算,該廠全年折算成煤的節(jié)能量為108.54噸/年。
2.4.1 冷卻水管道阻力對評估效果的影響
從以上試驗結果可知,2號機組的改造效果明顯優(yōu)于1號機組的改造效果。2號機組真空泵工作液冷卻水管道設置優(yōu)于1號機組的管道設置,管道阻力減少,有更佳的冷卻效果。
2.4.2 外圍裝置對評估效果的影響
2號機組在運行中,電廠在2號機組的真空泵旁放置了一個大風扇,加強換熱,也是導致2號機組的改造效果明顯增加的原因。
2.4.3 循環(huán)水溫度變化對評估效果的影響
循環(huán)水溫度在投切冷卻水時會產生波動,因此直接參考背壓的變化作為評估的依據(jù)是不合理的。實際計算過程中,需要扣除循環(huán)水溫度變化對背壓的影響??鄢h(huán)水溫度變化的影響之后,背壓的變化才可作為計算和評估節(jié)能量的依據(jù)。
表2 循環(huán)水溫度影響計算結果
2.4.4 節(jié)能量與運行時間和負荷之間關系
核算改造后冷卻系統(tǒng)的效果,需要考慮空調冷卻水實際投入的時間,并非是全年時間,僅計算夏季空調投入的時間,在本例中計為3600h。另外,需要考慮機組運行的實際負荷,不能簡單地以滿負荷計算,應依據(jù)年平均負荷進行計算。
針對夏季真空泵出力不足的情況,可采用相關措施進行節(jié)能改造,如改用除鹽水作為真空泵的工作液,或改用空調冷凍水代替冷卻工作液,還可將管殼式換熱器改為板式換熱器。
在統(tǒng)計冷卻水系統(tǒng)改造后的經濟價值時,應考慮各種因素對冷卻效果的影響。對于評估試驗的數(shù)據(jù)采集,需要關注循環(huán)水溫度的變化、管道阻力及外圍裝置等因素的影響。計算時,還要關注運行小時數(shù)和實際負荷對冷卻效果的影響。