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        超(超)臨界供熱機組熱網(wǎng)加熱器疏水回收方案分析

        2015-12-11 00:34:20靖長財
        電站輔機 2015年3期
        關(guān)鍵詞:熱網(wǎng)凝結(jié)水凝汽器

        靖長財,張 健

        (神華國華(北京)電力研究院有限公司,北京 100069)

        0 概 述

        隨著我國北方城市的發(fā)展,冬季的供熱需求也在逐漸增加。當(dāng)供熱機組的抽汽流量增加時,相應(yīng)的疏水量也將逐漸加大。對于亞臨界供熱機組,熱網(wǎng)加熱器的疏水可直接進入除氧器,以回收相應(yīng)的熱量。對于超(超)臨界供熱機組,因熱網(wǎng)加熱器季節(jié)性投入,非隨機組連續(xù)運行,投入初期疏水水質(zhì)較差,其熱網(wǎng)加熱器疏水水質(zhì)的好壞將對鍋爐給水水質(zhì)產(chǎn)生很大影響。因此,在確保合格的給水水質(zhì)的同時,考慮加熱器疏水熱量的合理回收利用。為此,對供熱機組熱網(wǎng)加熱器疏水回收三種方案進行技術(shù)及經(jīng)濟運行方面的分析,供新建或改造機組預(yù)定方案時參考。

        1 供熱機組熱網(wǎng)加熱器的疏水方案

        某超(超)臨界機組鍋爐為直流鍋爐,無給水汽包。如給水水質(zhì)受到污染,則無法排除給水中的雜質(zhì),雜質(zhì)將直接進入蒸汽系統(tǒng)。當(dāng)給水中相關(guān)的含鹽、電導(dǎo)率、pH值等指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)時,將發(fā)生鍋爐蒸發(fā)段的腐蝕結(jié)垢及汽機內(nèi)積鹽等現(xiàn)象,對機組的安全運行造成危害。對于供熱機組,在冬季供熱工況下,熱網(wǎng)疏水量較大,額定抽汽量占汽機進汽量的35%,最大抽汽量時約為50%,此部分工質(zhì)未經(jīng)過凝結(jié)水精處理設(shè)備處理,相當(dāng)于每次完成一次機爐間的工質(zhì)循環(huán)后,均有35%~50%的工質(zhì)未經(jīng)處理,待機組運行至某時段后,工質(zhì)中攜帶的雜質(zhì)會逐漸加大,達不到給水水質(zhì)的要求。同時,還需考慮直流爐給水的系統(tǒng)特點,例如,熱網(wǎng)加熱器疏水會受到熱網(wǎng)水系統(tǒng)中的滲漏污染,當(dāng)采用疏水回至除氧器系統(tǒng)時,如不能及時監(jiān)測并采取措施,將使污染雜質(zhì)直接進入蒸汽系統(tǒng),對鍋爐蒸發(fā)段設(shè)備和汽輪機造成危害。故對超(超)臨界供熱機組,其熱網(wǎng)加熱器疏水系統(tǒng)的合理設(shè)置,將對機組的熱經(jīng)濟性和機組的運行安全產(chǎn)生重大影響。

        以350MW供熱機組的運行方式為例進行分析,按照熱網(wǎng)循環(huán)水量10 000t/h,每臺機組設(shè)2臺熱網(wǎng)加熱器,每臺機熱網(wǎng)加熱器疏水量約460t/h,疏水溫度為140℃,壓力為0.36MPa。熱網(wǎng)加熱器的疏水泵設(shè)置為3臺,2臺運行,1臺備用。熱網(wǎng)加熱器疏水泵流量為250t/h,熱網(wǎng)加熱器疏水泵出口壓力為1.7MPa。

        1.1 熱網(wǎng)加熱器疏水直接回收到除氧器

        方案1是將熱網(wǎng)加熱器疏水正常運行進入除氧器(包含疏水回收進入到與凝結(jié)水溫度接近的凝結(jié)水管道,例如,至3號低壓加熱器的出口),水質(zhì)不合格或熱網(wǎng)疏水泵故障時,疏水進入熱網(wǎng)回水系統(tǒng)或凝汽器,熱網(wǎng)加熱器疏水系統(tǒng)的路徑,如圖1所示。

        圖1 熱網(wǎng)加熱器疏水系統(tǒng)回收

        機組正常運行時,熱網(wǎng)加熱器疏水→熱網(wǎng)加熱器疏水泵→疏水除鐵過濾器→除氧器(含溫度相應(yīng)的凝結(jié)水管道上),熱網(wǎng)加熱器疏水管道出口,除常規(guī)監(jiān)視熱網(wǎng)疏水硬度和Fe離子,在線設(shè)置氫電導(dǎo)率表(根據(jù)DL/T12145-2008《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》)要求,監(jiān)測熱網(wǎng)加熱器是否發(fā)生泄漏。當(dāng)加熱器疏水出口處的氫電導(dǎo)率>0.15 μs/cm時報警,聯(lián)鎖裝置將快速關(guān)閉至疏水母管的閥門,聯(lián)鎖打開排至凝汽器的疏水切換門,將疏水排至凝汽器,通過凝結(jié)水泵,疏水被排入凝結(jié)水精處理裝置進行處理。同時,監(jiān)測除氧器入口(在線監(jiān)測氫電導(dǎo)率、比電導(dǎo)率、pH、O2)和省煤器入口(在線監(jiān)測氫電導(dǎo)率、比電導(dǎo)率、pH、O2、SiO2)的給水水質(zhì)。當(dāng)水汽質(zhì)量劣化時,按《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》(GB/T 12145-2008)中三級處理原則進行水處理。如加熱器熱網(wǎng)水側(cè)發(fā)生嚴(yán)重泄漏,或發(fā)生爆管時,其污染的疏水由聯(lián)鎖裝置排至熱網(wǎng)回水系統(tǒng),其操作通過切換閥來實現(xiàn)。

        疏水除鐵過濾器用于除鐵,去除熱力系統(tǒng)中的腐蝕產(chǎn)物。每臺機可設(shè)2×100%的疏水除鐵過濾器,1臺運行,1臺備用。每臺疏水除鐵過濾器的出力約500t/h,設(shè)計壓力為2.0MPa。2臺機熱網(wǎng)疏水除鐵過濾器及取樣監(jiān)測系統(tǒng)的投資約350萬元。

        1.2 熱網(wǎng)加熱器疏水經(jīng)過冷卻后回收到凝汽器

        方案2是將熱網(wǎng)加熱器疏水經(jīng)過熱網(wǎng)加熱器回水冷卻(含熱網(wǎng)加熱器設(shè)置疏水冷卻段)或由凝結(jié)水冷卻后,再進入凝結(jié)水精處理裝置入口,水質(zhì)不合格或熱網(wǎng)疏水泵故障時,進入熱網(wǎng)回水系統(tǒng)或凝汽器?;厥障到y(tǒng)的布置,如圖2所示。

        圖2 熱網(wǎng)加熱器疏水回收

        在熱網(wǎng)加熱器疏水至凝汽器的疏水管路上,設(shè)置2級板式換熱器(設(shè)計水/水換熱器,壓力為4.0 MPa,溫度為150℃,流量為(500/680)t/h),用以回收熱網(wǎng)加熱器疏水中的熱量,第一級為熱網(wǎng)循環(huán)水加熱器,第二級為凝結(jié)水加熱器。熱網(wǎng)加熱器疏水溫度約140℃,第一級加熱器加熱熱網(wǎng)循環(huán)泵出口的熱網(wǎng)水,水溫約70℃??紤]到設(shè)備端差,疏水在第一級加熱器時溫度降至90℃,加熱后的熱網(wǎng)循環(huán)水回至熱網(wǎng)加熱器進口處;第二級加熱器加熱軸封冷卻器出口的凝結(jié)水,考慮設(shè)備端差,疏水在第二級加熱器時溫度降至約60℃,加熱后的凝結(jié)水回至8號低加入口。熱網(wǎng)加熱器疏水將從約140℃降溫至約60℃后排至凝汽器,保證進入凝結(jié)水精處理裝置的凝結(jié)水溫度不大于60℃。當(dāng)加熱器熱網(wǎng)水側(cè)發(fā)生嚴(yán)重泄漏或爆管時,其污染的疏水則排至熱網(wǎng)回水系統(tǒng)。

        凝汽器凝結(jié)水被循環(huán)水降溫至33℃,存在約27℃的熱量損失??紤]到兩級換熱器的換熱效率,在冬季采暖季的平均工況下,方案二比方案一損失約26.0GJ/h熱量。

        熱網(wǎng)加熱器型式的選擇。熱網(wǎng)加熱器通常為管殼式加熱器,近年來,隨著板式換熱器的普及和價格降低,板式加熱器占地少、傳熱效率好的特點逐漸被引起關(guān)注,所以,也有部分電廠采用了板式熱網(wǎng)換熱器。對于超(超)臨界供熱機組,加熱器的疏水水質(zhì)控制尤為重要。新型管殼式換熱器的結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,發(fā)生泄漏的幾率小。板式換熱器的耐溫性能差,易造成滲漏,對于超(超)臨界供熱機組,推薦采用管殼式加熱器。

        (2)控制鉆井液濾失量,加入處理劑強化封堵井壁。在高壓層井段鉆進時,保證合理的密度,同時按全井加量陸續(xù)加入2%~3%KFT、2%~3%SD-202、3% ~5%SMP-1、1% ~2%SJ-1、2% ~3%SPNH等處理劑,將井漿逐步轉(zhuǎn)化為聚磺防塌高密度體系。聚磺防塌體系中各種處理劑的加量見表2。

        1.3 熱網(wǎng)加熱器疏水經(jīng)冷卻后回收至凝結(jié)水管道

        方案三是將熱網(wǎng)加熱器疏水經(jīng)過熱網(wǎng)加熱器回水冷卻(也可采用熱網(wǎng)加熱器設(shè)置疏水冷卻段)或凝結(jié)水冷卻,進入凝結(jié)水精處理裝置入口,水質(zhì)不合格或熱網(wǎng)疏水泵故障時,進入熱網(wǎng)回水系統(tǒng)或凝汽器。系統(tǒng)設(shè)備的布置,如圖3所示。

        圖3 熱網(wǎng)加熱器疏水回收

        在熱網(wǎng)加熱器疏水至凝結(jié)水精處理前的凝結(jié)水管路上,設(shè)置2級板式換熱器,用以回收熱網(wǎng)加熱器疏水的熱量,其中第一級為熱網(wǎng)循環(huán)水加熱器(也可采用熱網(wǎng)加熱器設(shè)置疏水冷卻段),第二級為凝結(jié)水加熱器。熱網(wǎng)加熱器的疏水溫度約140℃,經(jīng)第一級加熱器加熱后,熱網(wǎng)循環(huán)泵出口的熱網(wǎng)水溫約70℃??紤]到設(shè)備端差,疏水在第一級加熱器時溫度降至90℃,加熱后的熱網(wǎng)循環(huán)水回至熱網(wǎng)加熱器進口處;第二級加熱器加熱軸封冷卻器出口的凝結(jié)水,考慮設(shè)備端差,疏水在第二級加熱器時溫度降至約60℃。熱網(wǎng)加熱器疏水將從約140℃降溫至約60℃后,再排至凝結(jié)水管道內(nèi),使進入凝結(jié)水精處理裝置的凝結(jié)水溫度不大于60℃。當(dāng)加熱器發(fā)生嚴(yán)重泄漏或爆管時,其疏水將被排至熱網(wǎng)回水系統(tǒng)。

        2 技術(shù)方案技術(shù)經(jīng)濟分析

        2.1 對機組水、汽品質(zhì)的控制

        在方案一中,當(dāng)熱網(wǎng)加熱器正常運行時,疏水被排至除氧器,因沒有經(jīng)過凝結(jié)水精處理裝置處理,從水質(zhì)工況分析,當(dāng)熱網(wǎng)疏水被污染時,存在污染水進入機組蒸汽系統(tǒng)的可能,但通過在熱網(wǎng)加熱器疏水出口設(shè)置氫電導(dǎo)率表,監(jiān)測熱網(wǎng)加熱器的泄漏情況,并設(shè)置聯(lián)鎖裝置,快速開啟閥門,可及時將污染水排至凝汽器。同時,在疏水管路上設(shè)置疏水除鐵過濾器。故此方案對水、汽的品質(zhì)還是可控的,可保證機組的安全運行,但存在隱患。所以,應(yīng)加強監(jiān)測熱網(wǎng)加熱器的泄漏情況,加強運行管理,發(fā)生泄漏時需及時處理,方案一的經(jīng)濟性最好。

        在方案二中,當(dāng)加熱器正常運行時,熱網(wǎng)加熱器疏水全部回至凝汽器,經(jīng)過凝結(jié)水精處理裝置處理,保證了給水品質(zhì)。在機組水、汽的品質(zhì)控制方面是最安全的,且運行方便簡單,但經(jīng)濟性較差,有疏水熱量損失。

        在方案三中,當(dāng)熱網(wǎng)加熱器疏水系統(tǒng)正常運行時,經(jīng)過冷卻器(也可在熱網(wǎng)加熱器結(jié)構(gòu)上考慮設(shè)置疏水冷卻段)和凝結(jié)水冷卻器熱網(wǎng)的疏水,通過熱網(wǎng)疏水泵進入凝結(jié)水泵出口管道,經(jīng)過精處理裝置后,再排入除氧器,可使熱力系統(tǒng)保持良好的熱經(jīng)濟性。當(dāng)疏水泵故障時,聯(lián)鎖關(guān)閉至凝結(jié)水泵出口管道的關(guān)斷閥,同時開啟至凝汽器的關(guān)斷閥。這種配置方案不僅使系統(tǒng)有較高的熱經(jīng)濟性,而且在凝結(jié)水泵故障時,只需暫時將熱網(wǎng)加熱器的疏水排入凝汽器,不影響熱網(wǎng)系統(tǒng)的正常運行。

        2.2 年度費用計算

        以2臺350MW超臨界機組的供熱系統(tǒng)為例,從設(shè)備初投資、設(shè)備維護費等,進行年度費用的綜合比較和計算。

        2.2.1 設(shè)備初期投資

        設(shè)備的初期投資費用,如表1所示。

        表1 設(shè)備初投資(2臺機組)

        設(shè)備運行的維護費用,如表2所示。

        表2 設(shè)備運行維護費(2臺機組)

        2.2.3 采曖季的煤耗量

        采曖季的耗煤量,如表3所示。

        表3 采曖季的煤耗量(2臺機組)

        2.2.4 年度費用比較

        年度費用的計算,如表4所示。

        表4 年度費用比較(2臺機組)

        3 結(jié) 語

        通過對三種方案的分析可知,方案一可充分回收利用熱網(wǎng)疏水的熱量,在水汽品質(zhì)的控制方面,可保證機組的安全運行,但應(yīng)加強熱網(wǎng)加熱器的泄漏監(jiān)控,加強運行管理,發(fā)生泄漏時需及時處理,運行的經(jīng)濟性最好,但存有隱患。方案二通過熱交換,將疏水熱量再次回收,在機組水、汽品質(zhì)控制方面是較安全的,且運行方便簡單,但是排入凝汽器后有冷源損失,經(jīng)濟性較差。方案三是通過熱交換,疏水熱量被再次回收,在機組水、汽品質(zhì)控制方面是最安全的,且運行簡單,疏水被排入凝結(jié)水管道,經(jīng)濟性較好。

        超(超)臨界機組對水、汽的品質(zhì)要求較高,在火力發(fā)電設(shè)計技術(shù)規(guī)范中,要求熱網(wǎng)疏水回收時必須回到凝結(jié)水精處理前,以確保任何工況下的水、汽品質(zhì)都達到預(yù)期值。因此,在新建機組或在役機組的技術(shù)改造中,對于熱網(wǎng)加熱器的疏水回收應(yīng)采用方案三,可滿足機組對水、汽品質(zhì)的要求,機組運行的經(jīng)濟性較好。

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