王會勤,徐智偉
(浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 溫州 325600)
隨著火電機組向大容量高參數(shù)發(fā)展,如何減少電力設備故障顯得越來越重要,提前發(fā)現(xiàn)運行設備異常征兆是一種十分有力的手段。隨著“云計算”普及應用,計算機將數(shù)據(jù)上傳集團數(shù)據(jù)中心,集團數(shù)據(jù)中心對下屬各個電廠實時數(shù)據(jù)進行分析計算,在發(fā)電設備故障早期發(fā)出警告信息,為提高發(fā)電設備安全性和可靠性提供科學的數(shù)據(jù)依據(jù),浙能集團開發(fā)了發(fā)電設備遠程診斷系統(tǒng),在溫州發(fā)電公司正式運行。
浙能集團在線診斷系統(tǒng)采用EPI*Center軟件平臺,在線診斷系統(tǒng)硬件設備主要由在線診斷計算服務器、應用服務器、系統(tǒng)維護服務器、各發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡交換機、光纖接口機、光纖傳輸通道等設備及相關連接回路組成[1]。各臺機組的實時數(shù)據(jù)納入廠級PI服務器,并將數(shù)據(jù)傳送集團總部PI系統(tǒng)服務器,在線診斷計算服務器讀取需要的實時數(shù)據(jù)送到計算服務器進行分析,通過信息服務器發(fā)布到各用戶瀏覽器。
浙江浙能溫州發(fā)電有限公司于2013年4月完成建模。四臺機組總共90個模型,監(jiān)視設備57臺,涉及到4800個測點。監(jiān)視設備覆蓋主機和重要輔機,包括汽輪機、發(fā)電機、給水系統(tǒng)、加熱器、凝結(jié)器、送引風機、脫硫系統(tǒng)、鍋爐汽水系統(tǒng)和風煙系統(tǒng)等設備[2]。如表1所示。
常規(guī)的故障報警通常采用絕對值報警,即設定參數(shù)報警的上下限,當運行參數(shù)超過設定值時產(chǎn)生報警以提醒處理。如果結(jié)合點檢員現(xiàn)場檢查等手段,可以發(fā)現(xiàn)設備異常運行狀況。截止至10月15日,浙江浙能溫州發(fā)電有限公司利用在線診斷軟件發(fā)現(xiàn)設備性能異?;蛘咻S承劣化26例,涉及重要輔機和加熱器,其中18例設備異常問題得到及時檢修處理,其余8例設備異常還需要觀察,等合適時間進行處理。由于發(fā)現(xiàn)及時,沒有到故障狀態(tài)前得到處理,使設備故障率降低。對浙江浙能溫州發(fā)電有限公司經(jīng)濟安全運行起了積極作用。
表1 設備模型類型及故障模式Table 1 Model type of the device and failure modes
預警信息圖如圖1,信息顯示溫州電廠#5A吸收塔再循環(huán)泵軸承潤滑油溫度高預警。
預警事件原因分析:調(diào)用同期#5A吸收塔再循環(huán)泵軸承潤滑油溫度相關數(shù)據(jù)如圖2。
由預警圖所示,溫州電廠#5A吸收塔再循環(huán)泵潤滑油溫度實際值58.9℃,比估計值42.8℃偏差16℃,由此導致偏差報警。根據(jù)預警圖時間記錄,5月21日#5A吸收塔再循環(huán)啟動后,#5A吸收塔再循環(huán)泵潤滑油溫度逐漸上升,5月21日20:00,潤滑油溫度實際值比預估值高3℃,6月13日最高達16℃,判斷軸承存在異常現(xiàn)象。
6月13日,灰硫分場技術(shù)員對#5A吸收塔再循環(huán)泵進行現(xiàn)場檢查:軸承潤滑油油溫現(xiàn)場測量68℃,軸承潤滑油油位正常、觀察孔內(nèi)油質(zhì)顯示清晰;軸承有異聲,判斷軸承磨損引起,停運#5A吸收塔再循環(huán)泵,再檢查發(fā)現(xiàn)軸承異常磨損嚴重。查閱#5A吸收塔再循環(huán)泵軸承檢修履歷,發(fā)現(xiàn)#5A軸承上次檢修為2012年,設備運行周期比較長,現(xiàn)已到檢修時期。得出結(jié)論是#5A吸收塔再循環(huán)泵軸承磨損引起。
據(jù)上述分析,提出建議:#5A吸收塔再循環(huán)泵軸承存在磨損現(xiàn)象,現(xiàn)處檢修狀態(tài);對一些軸承溫度異常升高的設備,進行現(xiàn)場檢查,特別是一些運行周期較長的設備。
圖2 與軸承溫度相關數(shù)據(jù)實際值與預估值對比圖Fig.2 Bearing temperature data on actual and estimate comparison chart
圖3 潤滑油油壓變化趨勢圖Fig.3 Lube oil pressure trend diagram
預警信息如圖3,信息顯示:溫州電廠#5機組給水泵汽機A潤滑油油壓低預警。
圖4 與潤滑油壓相關數(shù)據(jù)實際值與預估值對比圖Fig.4 The lubricating oil pressure-related data, actual and estimated comparison chart
預警事件原因分析:調(diào)用#5機組給水泵汽機A潤滑油其他數(shù)據(jù)如圖4。
觀察預警圖示及取樣值,#5機組給水泵汽機A潤滑油實際油壓為0.32MPa比估計值0.34MPa偏差0.02MPa,造成偏差大預警。
溫州電廠三期#5機330MW汽輪機組按單元制機組的鍋爐給水要求,每臺主機配置兩臺各為50%鍋爐額定給水量的汽動給水泵,驅(qū)動鍋爐主給水泵采用NK50/56型變轉(zhuǎn)速凝汽式汽輪機,查閱運行規(guī)程,潤滑油系統(tǒng)安裝HH8370F48KTUBP-YC03型號過濾器,潤滑油濾網(wǎng)前后差壓達3.4±0.3bar旁通閥動作。
查閱預警趨勢圖,#5機組給水泵汽機A潤滑油壓力5月2日開始實際值與估計值偏差逐漸增大,5月11日實際值與估計值偏差達0.01MPa,出現(xiàn)偏差大預警。網(wǎng)前壓力5-PT5505逐漸上升,網(wǎng)后壓力5-PT5520逐漸下降(油濾網(wǎng)臟堵的特征)。
根據(jù)運行規(guī)程規(guī)定和系統(tǒng)圖進行分析,出現(xiàn)偏差現(xiàn)象有可能是潤滑油濾網(wǎng)臟引起的,汽機點檢員對給水泵汽機潤滑油現(xiàn)場進行檢查,潤滑油濾油器前就地壓力表為1.0MPa,濾油器后壓力為0.62MPa,潤滑油濾油器A側(cè)運行,就地濾芯差壓高報警;查看給水泵汽機B潤滑油濾油器前就地壓力表1.0MPa,濾油器后壓力為0.75MPa,判斷給水泵汽機A潤滑油濾油器A側(cè)濾芯堵塞現(xiàn)象。
查閱#5機組給水泵汽機A潤滑油濾油器濾芯更換檢修記錄,#5機組給水泵汽機A潤滑油濾芯在2013年11月30日更換過一次。據(jù)此得出結(jié)論:#5機組給水泵汽機A潤滑油濾油器A側(cè)濾芯堵塞引起。檢查每月定期油化驗報告記錄,檢查報告3月份和4月份檢查時油中水分較多,說明濾芯堵塞是因為水分太多引起,加強對A小機潤滑油濾油,并且通知機務檢查水分增多的原因并進行分析。
據(jù)上述分析,提出建議:運行人員在出現(xiàn)潤滑油濾網(wǎng)差壓高報警時及時通知維護更換;根據(jù)運行記錄和缺陷統(tǒng)計,#5機組給水泵汽機A潤滑油濾網(wǎng)更換周期比給水泵汽機B周期短,建議運行人員加強對給水泵A潤滑油定期濾油。
圖5 磨煤機電流變化趨勢圖Fig.5 Mill current trend diagram
圖6 與磨煤機相關數(shù)據(jù)實際值與預估值對比圖Fig.6 Mill-related data is actual and estimate comparison chart
預警信息圖如圖5所示,信息顯示:溫州電廠#3爐磨煤機A電流高預警。
預警事件原因分析:調(diào)用同時期#3爐磨煤機A其他數(shù)據(jù)如圖6。
由預警圖,溫州電廠#3爐磨煤機A電流8月18日9時實際電流41.5A,比預估值38.1A偏高3.4A,由此導致偏差預警。
通過觀察預警圖示及取樣值,8月17日10時,#3爐磨煤機A電流高出現(xiàn)連續(xù)報警,判斷磨煤機內(nèi)部出現(xiàn)異?;蛘呓o煤機稱重裝置不準引起。
現(xiàn)場調(diào)查:溫州電廠二期#3、#4爐由上海鍋爐廠制造SG-1025/18.3型亞臨界中間一次再熱控制循環(huán)汽包爐,配有五臺HP-863中速磨直吹式制粉。查閱二期集控長交接班記錄,從8月16日16時開始,磨煤機一直使用:優(yōu)混煤,發(fā)熱量5563kcal/kg,排除了因磨煤機磨的煤種不一樣引起電流偏差的可能性。對機組負荷和總給煤量的對比分析,判斷給煤機稱重裝置運行正常。8月18日下午,鍋爐點檢員對#3爐磨煤機A現(xiàn)場調(diào)查,發(fā)現(xiàn)#3爐磨煤機A石子煤量明顯比其他運行制粉少,判斷石子煤沒有及時清理引起石子煤排放口堵塞,磨煤機內(nèi)部石子煤刮板阻力增加,引起磨煤機A電流增大。最后結(jié)論:石子煤排放口堵塞,磨煤機內(nèi)部石子煤刮板阻力增加,引起磨煤機A電流增大。
據(jù)上述分析,提出建議:巡檢員重視現(xiàn)場磨煤機聲音和石子煤排放系統(tǒng)的巡查質(zhì)量,及時分析異常。
2014年本公司總共有設備故障案例分析72例,其中40例因測量回路異常或者模型問題引起預警,剩余32例由設備本體存在問題引起。本公司2013年至2014年設備升級改造項目較多,模型問題引起預警較多,對9月份統(tǒng)計,新增事件數(shù)達266條/臺,由于軟件采用上下限預警,無法避免無效預警。隨著在線診斷新系統(tǒng)的投運,接下來預警次數(shù)將會減少。在線診斷軟件可以實現(xiàn)對設備問題的跟蹤管理,記錄設備問題由發(fā)生到解決處理,最后驗收各個環(huán)節(jié)的情況。積累對各類設備問題的原因及其處理方法,實現(xiàn)設備專家知識庫的建立。
目前,大部分電廠設備檢修方式采用定期預防性檢修方式,定期預防性檢修方式容易出現(xiàn)設備過修,浪費人力和財力[3]。如何解決設備過修現(xiàn)象,把被動檢修方式改為主動檢修方式是管理人員重視和關注的問題,浙江浙能溫州發(fā)電有限公司也正在研究如何利用故障預警分析軟件結(jié)合設備計劃檢修,讓設備管理人員有針對和有計劃的對設備進行檢修,延長設備間隔。2014年截止10月份,浙江浙能溫州發(fā)電有限公司總共1次機組A修前和9次調(diào)停,在這10次停機機會里,利用在線診斷系統(tǒng)軟件遺留的事件按專業(yè)分發(fā)給各專業(yè)組長,要求他們進行梳理,充分利用停機處理遺留事件。
在線診斷系統(tǒng)在實際應用過程中,不僅幫助點檢員提供設備異常技術(shù)支持,提高設備可用率,而且為點檢員分析非實時的、碎片化的數(shù)據(jù)節(jié)省大量時間。隨著系統(tǒng)開發(fā)和研究地深入,在線診斷系統(tǒng)可以替代分析一些設備上的疑難雜癥,使問題程序化、簡單化,為企業(yè)安全經(jīng)濟運行提供技術(shù)保障。
[1]蔡寧寧.發(fā)電設備故障遠程診斷系統(tǒng)的應用探討[J].浙江電力.2012,05:20-23.
[2]李玉珍.故障預警系統(tǒng)在發(fā)電設備狀態(tài)評估與故障診斷工作中的應用[C].2010年全國發(fā)電企業(yè)設備檢修技術(shù)大會論文集,2010.
[3]張浩,彭道剛,夏飛,等.發(fā)電設備智能故障診斷技術(shù)[M].北京:中國電力出版社.2014:1-83.