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        汽車側(cè)圍產(chǎn)生鼓包的原因與方案優(yōu)化

        2015-12-06 07:50:26譚文娟朱貞英
        重慶理工大學學報(自然科學) 2015年12期
        關(guān)鍵詞:鼓包襯板沖壓

        譚文娟,彭 鴻,朱貞英,項 劍

        (1.浙江吉利控股集團制造工程(ME)中心,浙江寧波 315336;2.浙江吉利汽車研究院有限公司,杭州 311228)

        1 側(cè)圍鼓包問題概述

        某款車型個別車輛左側(cè)圍(帶加油口側(cè))出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,如圖1所示,產(chǎn)生的原因不詳。為此尋求鼓包產(chǎn)生原因以便提出改進措施。

        為了探求側(cè)圍鼓包出現(xiàn)的原因,筆者先進行收集、分析、歸納處理相關(guān)客戶提供的信息。經(jīng)過仔細調(diào)查,產(chǎn)生鼓包的車輛后備箱基本裝滿了物品。再與汽車制造基地技術(shù)部工藝科及沖壓、焊裝、涂裝、總裝廠技術(shù)人員進行廣泛深入的交流,采集相關(guān)數(shù)據(jù)及信息。根據(jù)采集來的信息結(jié)合沖壓、溫度場、碰撞CAE分析以探求出問題產(chǎn)生的原因,并提出改善方案。

        圖1 市場上出現(xiàn)的汽車左側(cè)圍鼓包

        2 側(cè)圍鼓包產(chǎn)生的原因

        通過與汽車制造人員的交流得知,前期白車身在烘烤過程中,左側(cè)曾出現(xiàn)過鼓包現(xiàn)象,后經(jīng)技術(shù)改進,在焊裝階段于側(cè)圍鼓包處內(nèi)側(cè)貼附加強襯板,烘烤時側(cè)圍鼓包現(xiàn)象消失。但客戶反映在車輛行駛至幾百公里到幾萬公里不等的路程后,仍有少量車輛會左側(cè)圍加油口附近出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,原因不明。

        2.1 沖壓件的自身內(nèi)在缺陷

        沖壓件在成形過程中,假定由于成形不充分,造成外板件在后期因時效因素可能會引起局部發(fā)生變形。本研究著重考察側(cè)圍外板鼓包部位的塑性變形狀態(tài)。在坯料上繪制網(wǎng)格圓,經(jīng)過全工序沖壓后測出側(cè)圍外板鼓包處網(wǎng)格圓的應(yīng)變狀態(tài),見圖2。

        圖2 應(yīng)用網(wǎng)格圓測量側(cè)圍的沖壓件質(zhì)量

        測量變形后的網(wǎng)格圓并計算出主、次應(yīng)變,見表1。結(jié)果表明:次應(yīng)變從0到0.021 8不等,都大于或等于0,符合外板件的沖壓質(zhì)量要求;主應(yīng)變大于0,大部分大于0.02并小于0.03,在可接受的范圍內(nèi),有少許的潛在缺陷。經(jīng)過與鼓包側(cè)圍的對照,側(cè)圍鼓包高度在5~10 mm,沖壓件的潛在缺陷難以引起如此大的變形。為了進一步驗證鼓包處的質(zhì)量,使用超聲波測厚儀進行厚度測量,所有測量點的變薄率均在10% ~20%,都大于3%的判定標準,金屬塑性變形充分。結(jié)果表明:沖壓件自身存在鼓包風險的概率極小。

        表1 現(xiàn)場測試出的重點部位主、次應(yīng)變

        后期采用沖壓CAE軟件對左側(cè)圍進行分析,重點考察變薄率、主應(yīng)變及次應(yīng)變。材料為DC06,厚度為0.8 mm,采用彈塑性力學模型,材料成形性能參數(shù)采用寶鋼標準,坯料大小與進料量采用現(xiàn)場測試出的數(shù)據(jù)進行分析,拉延筋采用等效拉延筋。

        分析變薄率云圖(圖3)可見:在鼓包處的變薄率為5.51%,鼓包附近區(qū)域的變薄率在4.75% ~7.55%,都大于3%的判定標準,滿足發(fā)生塑性變形的要求。

        圖3 沖壓CAE分析變薄率云圖

        分析主應(yīng)變云圖(圖4)可見:鼓包處的主應(yīng)變?yōu)?.06,鼓包附近的主應(yīng)變?yōu)?.035 ~0.122,主應(yīng)變也滿足發(fā)生塑性變形的要求。

        圖4 主應(yīng)變云圖

        再對次應(yīng)變云圖(圖5)進行分析可見:鼓包處的次應(yīng)變?yōu)?.006 3,鼓包附近的次應(yīng)變?yōu)?.005 6 ~0.024 9,次應(yīng)變大于0,符合外板件的沖壓質(zhì)量要求。

        圖5 次應(yīng)變云圖

        通過沖壓CAE對側(cè)圍外板進行分析,結(jié)果表明:塑性變形基本滿足成形要求,出現(xiàn)鼓包的概率極小。

        2.2 溫度場的變化對側(cè)圍外板造成的影響

        在基本排除沖壓件潛在原因引起鼓包的條件下,鑒于車輛在試制過程中烘烤時出現(xiàn)鼓包的事實,經(jīng)過分析認為:溫度是影響側(cè)圍鼓包的重要原因。采集汽車批量化生產(chǎn)階段的烘干爐爐溫曲線,得出烘烤溫度在140℃ ~180℃,烘烤時間約為27 min。

        根據(jù)爐溫曲線,對側(cè)圍進行了溫度場CAE分析。在與側(cè)外板相連的各焊點處施加6個自由度(SPC123456)的約束,與玻璃作用處施加3個自由度(SPC123)的約束,側(cè)圍溫度載荷從25℃加熱到180℃。隨著溫度增加,CAE分析結(jié)果顯示:側(cè)圍加油口附近出現(xiàn)越來越嚴重的變形,最大變形的分析結(jié)果見圖6。由圖6可見:側(cè)圍在加熱過程中引起變形的最大變形量為5.98 mm。隨后對無加油口蓋的側(cè)圍進行模擬,分析結(jié)果也顯示出現(xiàn)了鼓包。隨著溫度降低,鼓包處逐漸恢復(fù)平整。

        圖6 溫度場引起側(cè)圍鼓包變形

        對比兩者差異可見:對于有加油口的側(cè)圍,在溫度上升過程中,以加油口上端與后背門搭接的凹面圓心處為基點,以凹面與加油口的最小距離為近似旋轉(zhuǎn)軸,材料受熱膨脹,兩端同時以旋轉(zhuǎn)軸向內(nèi)側(cè)擠壓引起變形;在加油口處受到加油口的約束,側(cè)向擠壓材料無法向縱向移動(無法朝著加油口上端凹面最小距離連線方向流動,故在平面上只有單向流動),造成堆積,引起塑性變形;而無加油口側(cè)圍材料在側(cè)向和縱向方向上都可以流動(雙向流動),變形程度較低,隨著溫度降低,容易逐漸恢復(fù)原狀。

        為分析加強襯板的作用,以外門為例分別對加強襯板和鋼板面施壓。

        從表2、圖7和表3可見:① 未貼加強襯板的裸鋼板抗變形性能不及加強襯板;② 復(fù)合加強襯板厚度越,抗變形能力越強;③復(fù)合加強襯板貼至鋼板上比加強襯板抵抗變形性能強。

        再對加強襯板進行烘烤、脫落試驗。目的:①研究抗振動性;② 分析面板抗扭曲性。步驟:①將襯板貼附在略涂過油的鋼板上,停放3 h以上,平放置在(175±5)℃恒溫箱中保持(25±2)min,取出后冷卻停放1 h以上,從距地面500 mm的高度,分別采取平行于地面、垂直于地面交替落下,每次落下后觀察是否有松動、脫落和隆起現(xiàn)象,不同方向各進行2次;② 將襯板貼附在略涂過油的鋼板上,然后放在(175±5)℃恒溫箱中保持(25±2)min,取出后冷卻停放1 h以上,測量扭曲位移,要求其小于等于3 mm。結(jié)果:① 均無松動、脫落和隆起現(xiàn)象;② 扭曲位移均小于等于3 mm。結(jié)論:汽車上所用的加強襯板合格。對加強襯板進行烘烤、脫落實驗也表明,加強襯板對控制變形有利。

        表2 加強襯板面受力 N

        圖7 加強襯板面位移

        表3 加強襯板鋼板面受力 N

        對加強襯板進行溫度場模擬,位移云圖見圖8。其中,p1位置無襯板時最大位移量為5.98 mm,帶襯板時最大位移量為3.86 mm。結(jié)果表明:加強襯板對鼓包有控制作用。模擬結(jié)果受材料參數(shù)等諸多因素限制,有進一步研究的重要價值。與工程實際應(yīng)用進行對比,結(jié)果表明:加強襯板可以控制左側(cè)圍鼓包。

        圖8 溫度場引起變形量的對比分析

        2.3 沖擊載荷的影響

        在制造基地調(diào)研過程中,了解到試車員在試車時,當拖鉤受到?jīng)_擊后出現(xiàn)左側(cè)圍鼓包現(xiàn)象。隨后擴大調(diào)查該款車型左側(cè)圍鼓包信息來源,得知出現(xiàn)鼓包的車輛存在拖鉤被撞的事實,但由于鼓包都是事后不經(jīng)意間發(fā)現(xiàn)的,車主不能十分確定是否為碰撞引起的。

        經(jīng)過詳細研究,認為碰撞為左側(cè)圍鼓包的極其重要的誘因。為驗證推測,進行碰撞后拖鉤CAE分析。建立碰撞模型,材料為DC06,厚度為0.8mm,屈服強度為140 MPa,抗拉強度為290 MPa,泊松比為0.3,彈性模量為2.07 ×105MPa。

        方案1 如圖9所示,整車以60 km/h的速度從前至后碰撞剛性障礙物,障礙物圓角直徑為30 mm,與拖鉤的交錯高度為10 mm。模擬碰撞過程為:整車經(jīng)碰撞后飛越障礙物后再落地。

        圖9 方案1碰撞模型

        對方案1進行碰撞CAE分析,碰撞后側(cè)圍應(yīng)力分布云圖見圖10,可見左側(cè)圍加油口斜上端應(yīng)力集中。在應(yīng)力集中區(qū)域,觀察應(yīng)變云圖(圖11),結(jié)果顯示在相同區(qū)域應(yīng)變集中。分析結(jié)果表明:拖鉤碰撞會引起左側(cè)圍鼓包,出現(xiàn)位置與現(xiàn)場完全一致,如圖12所示。觀察右側(cè)側(cè)圍,相應(yīng)區(qū)域無明顯變化。

        圖10 后拖鉤碰撞仿真的應(yīng)力云圖

        圖11 后拖鉤碰仿真應(yīng)力、應(yīng)變云圖

        圖12 實車與碰撞防真?zhèn)葒陌鼘Ρ?/p>

        方案2 某款車型以60 km/h速度向后倒車,拖鉤撞擊到路面突起障礙物。考察左、右側(cè)圍應(yīng)力、應(yīng)變集中情況,并確定其在加油口附近是否出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。結(jié)果表明:左側(cè)圍加油口上部有應(yīng)力集中,但程度較小,沒有明顯鼓包。

        方案3 在方案1基礎(chǔ)上,拖鉤放置在右側(cè),考察左、右側(cè)圍的應(yīng)力、應(yīng)變集中情況,并確定其在加油口附近是否出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。結(jié)果表明:左側(cè)加油口上部有應(yīng)力集中,但程度較小,沒有明顯鼓包;右側(cè)圍也無明顯鼓包現(xiàn)象。

        方案4 在方案1基礎(chǔ)上,去掉左側(cè)后尾燈安裝支架(減重方案),考察左、右側(cè)圍的應(yīng)力、應(yīng)變集中情況,并確定其在加油口附近是否出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。結(jié)果表明:左側(cè)圍加油口上部有應(yīng)力集中,但程度較小,沒有明顯鼓包。

        由以上分析結(jié)果可見:側(cè)圍以車輪上部減振器處為支點,以車輪后部的側(cè)圍和尾燈處的負荷為載重形成了懸臂梁,當正碰拖鉤時,在加油口上部薄弱環(huán)節(jié),材料受到壓縮引起鼓包,當后碰拖鉤時,相同位置的材料受到拉伸無堆積現(xiàn)象,故無明顯鼓包。

        3 后拖鉤實車碰撞試驗

        為了驗證拖鉤碰撞的準確性,對實車進行后拖鉤碰撞試驗。選取車身編號為LJU8824S6ASO39327的車輛作為試驗車進行碰撞試驗。

        基于圖9的碰撞CAE分析模型進行碰撞試驗,但由于駕駛員要對準地面上的固定樁去撞擊不僅困難,且非常危險。經(jīng)過分析,在試驗過程中選取汽車試驗場的起伏路面進行撞擊試驗,如圖13所示。但拖鉤離地面太高,并未碰到路面的突起部分。隨后,在后備箱加載重物約50 kg,拖鉤依然未碰到路面。

        圖13 起伏路面試驗后拖鉤碰撞地面

        重新尋找類似車庫進出口的路面,最終在某處找到如圖14所示的路面,路面斜坡呈折角,起伏較大,符合車庫出入口急下坡的路況條件。經(jīng)過多次測試,并在后備箱加載以壓低后拖鉤,使之與地面接近。當在后備箱加載約120 kg,車輛在共乘坐3位成人男子的條件下,車輛在沿斜坡下行過程中,車尾下部貼近地面,后拖鉤與地面發(fā)生激烈撞擊(圖15),地面被后拖鉤摩擦出一道約10 mm的深槽,左側(cè)圍加油口盒斜上方區(qū)域產(chǎn)生鼓包(圖16)。

        圖14 大角度斜坡試驗路面

        圖15 后拖鉤與地面發(fā)生碰撞

        圖16 后備箱加載試驗及側(cè)圍鼓包

        4 解決方案

        基于以上分析結(jié)果,針對鼓包出現(xiàn)的不同階段,分別采用不同的方法:對于烘烤時期產(chǎn)生的鼓包,用加強襯板控制;對于拖鉤發(fā)生碰撞后產(chǎn)生的鼓包,則采用避免碰撞的方式進行鼓包控制。

        4.1 粘貼加強襯板

        選擇剛性好、黏性足、耐高溫(180℃)、厚度在2 mm以上的加強襯板,要保證覆蓋整個鼓包區(qū)域,見圖17。粘貼方式能有效控制由溫度變化引起的變形。加強襯板在采購過程中,做好烘烤后抗振和抗扭及剛度試驗,硬化后抗剪應(yīng)力值應(yīng)大于等于2 MPa,確保加強襯板質(zhì)量。

        圖17 加強襯板粘貼區(qū)域

        4.2 優(yōu)化拖鉤結(jié)構(gòu)方案

        鑒于該款車型是已經(jīng)批量生產(chǎn),因此保證原來的安裝位置不變,修改后拖鉤的結(jié)構(gòu),由豎直向下改為水平方向,如圖18、19所示。改進后的結(jié)構(gòu)在原來的基礎(chǔ)上抬高60 mm,使車輛在行駛過程中避免碰撞后拖鉤而引起側(cè)圍鼓包。經(jīng)過計算分析,改進后的后拖鉤滿足拉力要求和掛鋼絲繩的空間避讓要求,現(xiàn)已經(jīng)投入生產(chǎn)。經(jīng)調(diào)查,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。

        圖18 后拖鉤原始結(jié)構(gòu)

        圖19 后拖鉤優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)

        4.3 對以后車型設(shè)計的建議

        1)為了避免烘烤時由于溫度升高對側(cè)圍變形的影響,建議圖20中的R應(yīng)盡量設(shè)計大些,避免在烘烤過程中加油口上端材料發(fā)生大的擠壓變形。

        2)為了避免沖擊過程中懸臂梁過長,在設(shè)計時建議L不易過大。

        3)為了在沖擊過程中使加油口上端材料便于流動,建議加油口不易過深,圓形加油口結(jié)構(gòu)優(yōu)于方形加油口結(jié)構(gòu),分件結(jié)構(gòu)優(yōu)于整體結(jié)構(gòu)。

        4)盡量減小尾燈及其尾燈支座的質(zhì)量,以減小沖擊過程中的振動。

        5)建議車型開發(fā)階段進行溫度場和沖擊CAE等方面的分析。

        圖20 側(cè)圍尾部優(yōu)化方案

        5 結(jié)束語

        側(cè)圍鼓包是個復(fù)雜的金屬塑性變形過程。在尋找側(cè)圍鼓包出現(xiàn)原因的過程中,首先從沖壓角度考慮,其次從溫度和碰撞方面考慮。經(jīng)過CAE模擬和實際測量,基本排除沖壓因素。再運用溫度場和碰撞CAE進行分析,確認溫度和碰撞對側(cè)圍鼓包均造成影響。經(jīng)過后拖鉤實車碰撞試驗,驗證了側(cè)圍鼓包主要是由后拖鉤受到撞擊引起的。根本原因為車身側(cè)圍尾部的V型結(jié)構(gòu),在溫度場或沖擊作用下加油口附近(V型尖點處)出現(xiàn)壓縮類應(yīng)力集中,由于加油口處深度較大,剛性較強,集中應(yīng)力無法釋放而引起塑性變形。最后,采取相應(yīng)的措施解決了側(cè)圍鼓包問題,并提出在今后車型設(shè)計工作中避免此類缺陷產(chǎn)生的建議。

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