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        電流對鋼液中氣泡及夾雜物的影響

        2015-12-05 06:39:35供稿李春誠
        金屬世界 2015年2期
        關(guān)鍵詞:脈沖電流鋼液氣孔

        供稿|李春誠

        電流對鋼液中氣泡及夾雜物的影響

        供稿|李春誠

        本文采用鋼液上下通電的方式,考察了通電、電壓強度和電流波形等因素對鋼液中氣泡和夾雜物的影響情況,同時進行了簡單的分析。實驗研究結(jié)果表明,對鋼液施加直流電流處理,鋼液中的氣泡受到電場力的作用,向負極方向移動。增大電壓,對于鋼液中氣泡的去除影響較小。對鋼液施加脈沖電流,鋼樣中夾雜物的尺寸變小,在邊緣區(qū)域只觀察到了尺寸小于5 μm的MnS夾雜物。同時脈沖電流能細化鋼液中的氣泡,具有更高的氣泡去除效率。

        隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展和技術(shù)的進步,人們對鋼材性能的要求日益苛刻。提高鋼產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)純凈鋼的關(guān)鍵在于控制夾雜物[1]。鋼液中的夾雜物大部分是通過浮力自然上浮去除的,可以說這種情況在整個冶金過程中一直在進行。但是,煉鋼是大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn),僅靠自然上浮效率很低,無法滿足生產(chǎn)要求,因此常常采用專門的手段[2],如爐外精煉、過濾等強化夾雜物的去除。近年來,潔凈鋼技術(shù)的研究越來越成為重要的研究課題。潔凈鋼是大幅度提高鋼材強度、韌性和使用壽命的基礎(chǔ),使產(chǎn)品具備更好的深沖性、拉拔性、冷變形性、低溫韌性以及更好的抗疲勞、抗氫致裂紋和應(yīng)力腐蝕裂紋等耐久性能[3]。生產(chǎn)潔凈鋼的重點是提高鋼液的潔凈度,對鋼中夾雜物進行嚴格的控制[4]。利用外加電場去除和控制鋼液中的氣泡和夾雜物是一項冶金領(lǐng)域潛在的新技術(shù)[5],近年來受到國內(nèi)外冶金工作者的廣泛關(guān)注。

        本文為了研究電流對鋼液的作用行為,采用鋼液上下通電的方式,考察了通電、電壓強度和電流波形等因素對鋼液中氣泡和夾雜物的影響,同時通過對試樣組織以及夾雜物尺寸形貌等進行了簡單的分析。

        試驗材料及方法

        試驗材料

        試驗用鋼為高碳鋼,其化學(xué)成分如表1所示。鋼液上下通電試驗采用鎂質(zhì)坩堝,插入鋼液上部的電極選用石墨電極,下部電極選用強度高且導(dǎo)電能力好的鎂碳質(zhì)電極。

        實驗設(shè)備主要由高溫管式MoSi2電阻爐,雙鉑銠熱電偶測溫控溫系統(tǒng)、外加電源系統(tǒng)、氬氣保護系統(tǒng)和冷卻水系統(tǒng)等部分組成。外加電源設(shè)備包括:直流電源(輸出電壓0~30 V),多功能脈沖電源(輸出電壓0~36 V,輸出頻率0.3~500 kHz),示波器,實驗裝置如圖1所示。

        表1 高碳鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù)) %

        試驗方法

        鋼液上下通電是將兩根電極分別安置在管式爐的頂部和底部,上部電極直接與鋼液接觸,下部電極穿過底部的鎂質(zhì)坩堝與鋼液接觸,電流沿著垂直方向從鋼液的上部流向底部。試驗中鋼塊在氬氣保護條件下的升溫熔化,至1550 ℃開始恒溫。恒溫階段引入外加電源進行通電處理的實驗,通電60 min。鋼液上下通電共進行了4組實驗,實驗方案如表2所示。

        圖1 實驗裝置示意圖

        表2 實驗方案

        將試驗鋼塊打磨除銹,用超聲波清洗除油,并將洗凈干燥后的鋼塊放入坩堝,入爐。將通電電極固定好位置,隨爐升溫。用真空泵抽真空,然后向爐內(nèi)通入氬氣進行氣氛保護,同時打開加熱爐的水冷卻系統(tǒng),連接好外加電源電路。在1600 ℃時將電極放入坩堝內(nèi),與鋼液恰好接觸,并接通外加電源通電處理120 min,之后將電極提出鋼液,切斷電源。當溫度降至1100 ℃時,將坩堝和鋼錠從爐內(nèi)取出,空冷。將得到的鋼錠制備金相試樣,利用光學(xué)顯微鏡和掃描電鏡觀察鋼樣的微觀形貌,分析氣泡和夾雜物的尺寸分布情況。為了保證試驗的可比性,在不同條件下各個鋼錠中的同一部位取樣。

        試驗結(jié)果與分析

        金相組織與分析

        1#試樣沒有插入電極,未進行通電處理,保溫120 min。2#試樣在恒溫階段用電極引入外加電源進行通電試驗,通入恒壓5 V的直流電,通電時間為120 min,試驗過程中平均電流為0.30 A,其余試驗條件均與未通電試驗相同。兩組試驗的正極均插入鋼液的圓心處,負極為鎂碳質(zhì)坩堝的內(nèi)壁,電流從鋼液的中心沿直徑向四周流動。3#試樣同樣施加直流電,設(shè)置電壓參數(shù)為恒壓10 V,試驗過程中平均電流為0.56 A,通電時間均為120 min。4#鋼樣施加脈沖電流(Pulse Current,PC),設(shè)置電壓參數(shù)為峰值電壓10 V,頻率為500 Hz,試驗過程中平均電流為0.53 A,通電處理時間為120 min。

        4組試樣的氣孔分布情況如圖2所示,圖2(a)~(d)分別為未通電、通5V直流、通10V直流、通峰值電壓10V脈沖電流PC狀態(tài)下鋼樣中氣孔的分布,黑色區(qū)域正是鋼樣中的凹坑和氣孔。從圖(a)和圖(b)中可以看出,未通電鋼樣中存在著大量的大氣孔,特別是在部分區(qū)域分布著許多的條形狀氣孔,有些大氣孔聚集并包裹著一些夾雜物。通電鋼樣的邊緣區(qū)域存在著較小尺寸的氣孔,且數(shù)量較少。通過對比得出,對鋼液進行通電處理后,鋼樣的大部分區(qū)域基本不存在大尺寸的氣孔,說明通電處理能顯著去除和細化鋼液中的大氣泡。從圖(b)和圖(c)中可以看出,對鋼液施加恒壓5 V和10 V直流電場下,鋼樣的大部分區(qū)域都比較潔凈,幾乎觀察不到大尺寸氣孔的存在,只是在負極附近的邊緣區(qū)域還有少量未來得及排除的氣孔。說明增大電壓對于鋼液中氣泡的去除影響較小,無論恒壓5 V還是10 V都能夠使鋼液中的氣泡在電場力的作用下向負極移動??梢酝茢?,鋼液中的氣泡具有極性電荷,只需微弱的電流,便可在很小的電場力作用下發(fā)生定向遷移現(xiàn)象。從圖(c)和圖(d)中可以看出,與未通電的鋼樣相比,這兩組試驗鋼樣的潔凈度明顯提高,氣孔的數(shù)量顯著減少。在通直流電鋼樣的邊緣區(qū)域還存在著少量的大氣孔,而在其他區(qū)域只存在一些小氣孔。與通直流電相比,對鋼液施加脈沖電流后,鋼樣表面的潔凈度進一步提高,小氣孔的數(shù)量減少。氣孔的尺寸均小于10 μm,幾乎沒有觀察到大尺寸的氣孔。微小氣孔在鋼樣各部分區(qū)域分布比較均勻,沒有明顯的偏聚現(xiàn)象。

        夾雜物的微觀形貌和成分

        對金相顯微鏡下觀察到的典型夾雜物在掃描電鏡下進行檢測如圖3所示,圖3為未通電鋼樣在掃描電鏡下觀察到的典型夾雜物的形貌。在圖中可以看到被暗灰色物質(zhì)包裹的灰色夾雜物A,該夾雜物是未通電鋼樣中十分常見的一種夾雜物相,廣泛分布在鋼樣的各部分區(qū)域。同時,還檢測到另一種圓形的黑色夾雜物B。鋼樣中典型夾雜物A點和B點的成分如圖4所示。能譜分析表明,夾雜物A的主要成分是Mn和S,為MnS系夾雜物。夾雜物B的主要成分是Mn、Si、S、O,因此為MnS和SiO2的復(fù)合夾雜物。

        圖2 未通電與通電鋼樣的氣孔分布圖

        對鋼液通電處理后,在掃描電鏡2000倍下觀察到試樣邊緣區(qū)域存在一些細小的夾雜物,而在鋼樣的中心區(qū)域和圓心區(qū)域幾乎沒有觀察到該類型的夾雜物。邊緣區(qū)域中典型夾雜物如圖5所示,該夾雜物的形狀為細長條狀,寬度為2~5 μm,長度約10 μm,與電流的流動方向平行。該夾雜物中A點和B點的能譜分析如圖6所示。經(jīng)過能譜分析可知,夾雜物中暗灰色區(qū)域A的主要成分是Mg、O,還存在少量的P、Mn和Cl等元素,夾雜物A部分主要是MgO系夾雜。夾雜物外圍灰色區(qū)域B的主要成分是金屬元素Fe、Mn和Mg,該區(qū)域為Fe-Mn-Mg系的金屬夾雜物。

        圖3 未通電鋼樣中典型夾雜物的掃描圖片

        圖4 未通電鋼樣中夾雜物A點和B點的能譜分析圖

        圖5 通直流電鋼樣中典型夾雜物的掃描圖片

        圖6 通直流電鋼樣中夾雜物A點和B點的能譜分析圖

        結(jié)論

        (1)在直流電場中,鋼液中的氣泡受到電場力的作用,沿著電流向負極移動,聚集在坩堝壁附近,鋼液圓心和中部區(qū)域比較潔凈,氣孔數(shù)量顯著減少。

        (2)電壓強度對于鋼液中氣泡的去除影響較小,電壓5 V和10 V時都能夠使鋼液中的氣泡向負極移動。

        (3)通入脈沖電流后,鋼樣中的氣孔數(shù)量顯著減少,在邊緣區(qū)域幾乎觀察不到大氣孔,在邊緣區(qū)域只能觀察到小于5 μm的MnS夾雜。脈沖電流能將大尺寸的夾雜物變?yōu)榧毿A雜,也能細化鋼液中的氣泡,并提高氣泡去除效率。

        [1] 張寶景, 張朝發(fā). 鋼的潔凈度控制及生產(chǎn)新技術(shù). 金屬材料與冶金工程, 2010, 38(6): 11

        [2] 劉中柱, 蔡開科. 純凈鋼生產(chǎn)技術(shù). 鋼鐵, 2000, 35(2): 64

        [3] 崔健, 鄭貽裕, 朱立新. 寶鋼純凈鋼生產(chǎn)技術(shù)的進步. 中國工程科學(xué), 2005, 7(6): 21

        [4] 幸偉, 倪紅衛(wèi), 張華, 等. 鋼中夾雜物去除技術(shù)的進展. 特殊鋼, 2009, 30(2): 34

        [5] 劉洋, 外加電場去除鋼中夾雜及其形態(tài)控制的研究.鞍山: 遼寧科技大學(xué), 2012

        Effect of Current on Inclusion and Bubble in Molten Steel

        / LI Chun-cheng

        10.3969/j.issn.1000–6826.2015.02.04

        本溪鋼鐵集團汽車板開發(fā)項目部,遼寧 本溪 117000

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