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        高爐液壓系統(tǒng)失壓及故障處理

        2015-12-05 04:57:31供稿李增生康永飛劉文賢劉國軍
        金屬世界 2015年3期
        關(guān)鍵詞:液壓站蓄能器恒壓

        供稿|李增生,劉 鵬,康永飛,劉文賢,劉國軍

        高爐液壓系統(tǒng)失壓及故障處理

        供稿|李增生,劉 鵬,康永飛,劉文賢,劉國軍

        內(nèi)容導(dǎo)讀

        安鋼煉鐵廠4747 m3高爐槽下液壓站頻繁出現(xiàn)系統(tǒng)壓力陡降的故障,被迫采取頻繁更換液壓泵的措施才能暫時消除。經(jīng)過多年的現(xiàn)場探索分析和實踐,根據(jù)液壓系統(tǒng)恒壓變量泵工作原理,最終通過凈化液壓油、調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力等措施,得以徹底解決問題。

        故障問題

        高爐槽下工段工作的主要任務(wù)是向高爐爐頂上料,大都由液壓控制驅(qū)動。一旦液壓設(shè)備出現(xiàn)故障將直接影響高爐上料,甚至引起高爐休、慢風(fēng)事故,因此驅(qū)動液壓設(shè)備的核心液壓站正常運行就顯得尤為重要。

        安陽鋼鐵股份有限公司煉鐵廠4747m3高爐槽下液壓站系統(tǒng)壓力設(shè)定為10.5 MPa蓄能器氮氣壓力約8 MPa。高爐自投產(chǎn)6個月以后,槽下液壓站系統(tǒng)(見圖1)壓力頻繁出現(xiàn)壓力陡降。主要表現(xiàn)為系統(tǒng)壓力降低到7.8 MPa時,快速回零,被迫采取頻繁更換恒壓變量液壓泵的措施才能暫時消除故障,而液壓泵使用周期僅15 d左右,造成備品備件的嚴重浪費,嚴重時危及高爐正常生產(chǎn)。

        圖1 槽下液壓站液壓系統(tǒng)工作原理

        工作原理

        高爐槽下恒壓變量液壓泵液壓站的工作原理,詳見圖2。恒壓變量泵輸出壓力高于恒壓點壓力時,高壓油通過阻尼孔將恒壓閥4(三位三通換向閥)閥芯右移并壓縮右側(cè)彈簧,換向閥左位工作。液壓泵輸出壓力油使變量油缸3活塞右移壓縮彈簧,斜盤角度減小,油泵輸出流量降低。相反,恒壓變量泵輸出壓力低于恒壓點壓力時,恒壓閥4(三位三通換向閥)右側(cè)彈簧推動閥芯左移,恒壓換向閥4右位工作,低壓油同時進入變量油缸兩個工作腔。由于變量油缸無桿腔面積大于有桿腔面積,變量活塞桿伸出,驅(qū)動油泵斜盤傾斜輸出壓力油。當(dāng)油泵輸出壓力油壓力處于恒壓點臨界狀態(tài)時,恒壓閥4(三位三通換向閥)閥芯受到向右的液壓作用力與右側(cè)彈簧向左推力相平衡,換向閥閥芯4中位工作,變量油缸活塞同時油缸雙腔微動作用力,并且無桿腔活塞另外受到排油卸荷的作用,變量油缸活塞處于過渡微自動調(diào)整狀態(tài),油泵基本不輸出液壓油。隨著現(xiàn)場設(shè)備的運轉(zhuǎn),當(dāng)系統(tǒng)壓力再次低于油泵恒壓點壓力時,油泵斜盤在變量油缸作用下自動傾斜輸出壓力油,直到系統(tǒng)壓力上升至恒壓點壓力為止。如此反復(fù)循環(huán),始終維持油泵出口壓力的恒定。

        圖2 高爐槽下恒壓變量液壓泵液壓站的工作原理

        故障分析

        根據(jù)槽下液壓系統(tǒng)工作原理,及現(xiàn)場運轉(zhuǎn)分析,造成液壓系統(tǒng)壓力陡降的可能原因如下:

        1) 蓄能器氮氣壓力不合適或氣囊損壞。當(dāng)蓄能器氮氣壓力太低時,系統(tǒng)壓力下降,氣囊反變形能力降低,無法實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)壓。而當(dāng)?shù)獨鈮毫μ邥r,氣囊壓縮空間不足,系統(tǒng)壓力下降,反變形能力減弱造成穩(wěn)壓能力下降。蓄能器氣囊破裂損壞時,高壓油則無法實現(xiàn)對氣囊的壓縮,更無法實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)壓。

        2) 液壓站設(shè)計有兩套油泵,一開一備,詳見圖1。當(dāng)1#油泵2.1工作時,若2#油泵出口單向閥4.2關(guān)閉不嚴,會引起壓力油反流引起系統(tǒng)壓力下降。同樣,當(dāng)2#油泵2.2工作時,若1#油泵出口單向閥4.1關(guān)閉不嚴,同樣也會造成壓力油反流引起系統(tǒng)壓力下降。

        3) 恒壓變量泵問題。如果恒壓變量泵出現(xiàn)嚴重內(nèi)泄時,油泵輸出壓力油流量小于現(xiàn)場設(shè)備動作需要的流量時,會引起系統(tǒng)壓力下降。由于液壓站恒壓變量泵為國外進口備件,油泵恒壓閥閥芯和變量油缸裝配精度極高,一旦油液中某些細微顆粒雜質(zhì)混入內(nèi)部,極易卡塞恒壓閥閥芯及堵塞阻尼孔,造成恒壓閥卡死。系統(tǒng)壓力在低于恒壓點時,變量油缸無法驅(qū)動,造成油泵無法輸出壓力油,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力下降。

        4) 系統(tǒng)壓力陡降問題。當(dāng)恒壓變量泵無法輸出壓力油時,隨著現(xiàn)場設(shè)備的運轉(zhuǎn),系統(tǒng)壓力逐步下降,當(dāng)下降至蓄能器氮氣壓力8 MPa時,氣囊內(nèi)、外壓力平衡,反變形力消失,系統(tǒng)穩(wěn)壓系統(tǒng)會完全失控,造成系統(tǒng)壓力陡速下降回零。

        根據(jù)以上可能原因逐步對液壓站系統(tǒng)進行詳細排查,發(fā)現(xiàn):

        1) 經(jīng)逐步檢查,液壓站5臺蓄能器氣囊均無破損,氮氣壓力均在7.8 MPa左右,壓力符合規(guī)定,說明蓄能器性能完好,故蓄能器故障對造成液壓系統(tǒng)下降的原因排除。2) 當(dāng) 1#油泵工作時,拆卸2#油泵出口膠管未發(fā)現(xiàn)有液壓油流出。同樣,2#油泵工作時,拆卸1#油泵出口膠管仍未發(fā)現(xiàn)有液壓油流出,說明單向閥4.1和4.2性能良好。故油泵出口單向閥關(guān)閉不嚴造成系統(tǒng)壓力下降原因排除。3) 通過對多次下線油泵返廠解體檢查試驗,均未發(fā)現(xiàn)油泵明顯內(nèi)泄現(xiàn)象,故恒壓變量泵嚴重內(nèi)泄時對系統(tǒng)壓力下降原因排除。但對恒壓變量泵控制回路部件恒壓閥解體時,發(fā)現(xiàn)閥芯和阻尼孔均存在油液污物卡塞現(xiàn)象,故此為主因。

        根據(jù)液壓站工作原理,和現(xiàn)場排查結(jié)果,制定以下解決方案:

        1) 發(fā)生上述油泵故障時,采取應(yīng)急清理恒壓變量泵恒壓閥裝置,確保恒壓閥閥芯動作靈活無卡死,控制油路阻尼孔暢通無卡阻。2) 對液壓站液壓油實施在線過濾并勤于更換濾芯。3) 利用高爐定修機會對現(xiàn)場液壓設(shè)備兩根進、回油管(P—T)用軟膠管串接,實施油路短路循環(huán),從而將現(xiàn)場油路死油區(qū)污物徹底帶回油箱并及時更換濾芯。4) 利用高爐定修機會徹底清理油箱污物。5) 調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力,由原來10.5 MPa調(diào)整為14 MPa,同時將蓄能器氮氣壓力也同步按比例由8 MPa調(diào)整為10.5 MPa。

        通過采取以上措施,效果立竿見影。自2013年11月至今1年多,槽下液壓站液壓系統(tǒng)運行良好且壓力保持比較穩(wěn)定。液壓泵使用壽命由不足15 d延長到1 a以上且至今運行良好,年節(jié)省設(shè)備備件費用約120萬元。大幅降低維修工人勞動強度,提高了高爐槽下工段上料設(shè)備可靠性,為高爐正常生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

        結(jié)束語

        設(shè)備的養(yǎng)護如同現(xiàn)實生活中人體保健一樣,必須注重設(shè)備的日常保養(yǎng)工作,才能降低故障發(fā)生的概率。因此必須在高爐槽下液壓站運行正常的情況下,做好定期對液壓油的過濾凈化清洗保養(yǎng),提高液壓設(shè)備運行質(zhì)量,為高爐正常生產(chǎn)提供可靠的保障。

        [1] 煉鐵機械設(shè)備操作使用故障處理及維護檢修與自動化控制實用手冊. 北京:中國冶金工業(yè)出版社,2008.

        [2] 丁康, 李魏華, 朱小明. 液壓設(shè)備故障診斷實用技術(shù). 北京:機械工業(yè)出版社, 2005.

        [3] 王平. 煉鐵設(shè)備. 北京:冶金工業(yè)出版社, 2006.

        Failure Analysis and Treatment of Hydraulic System for BF

        / LI Zeng-sheng, LIU Peng, KANG Yong-fei, LIU Wen-xian, LIU

        Guo-jun

        10.3969/j.issn.1000–6826.2015.03.11

        李增生(1971—),漢,河南安陽人,大專,工程師,從事安鋼股份公司高爐設(shè)備管理。E-mail:agltlzs@sina.com。

        安鋼股份公司,安陽 455004

        劉鵬(1981—),漢,河南安陽人,研究生,工程師,從事安鋼股份公司煉鐵廠設(shè)備管理。通訊地址:455004河南省安鋼股份公司煉鐵廠設(shè)備材料科。

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