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        煤氣發(fā)生爐爆炸事故原因分析與思考

        2015-12-05 12:49:20黃元科劉兆明
        安全 2015年11期
        關鍵詞:夾套水位計爐體

        黃元科 劉兆明 崔 萍

        攀枝花市特種設備監(jiān)督檢驗所

        2014年10月20日凌晨2:40左右,攀枝花市某化工有限公司3號煤氣發(fā)生爐正在加水過程中發(fā)生爆炸,爆炸造成該車間的上部局部被摧毀,3號煤氣發(fā)生爐爐體被炸飛約70m遠,倒立落在一臺容量為3000t硫酸罐旁的空地上,爐體外壁有多處向內(nèi)凹陷,爐體的夾套內(nèi)壁約有三分之一被撕開并向爐體中心呈褶皺狀變形嚴重;爐頂蓋飛出,落在硫酸罐的頂部并造成硫酸罐頂蓋及人梯局部變形。3號爐體落地點附近,硫酸罐體中部有被擦掛的痕跡,廠區(qū)一段堡坎被砸塌,有數(shù)條管道被砸變形。該事故造成兩人死亡,兩人重傷;共造成直接經(jīng)濟損失445.6萬元。

        1 事故設備情況

        發(fā)生事故的特種設備為一臺Ф3.0m煤氣發(fā)生爐爐體,企業(yè)自編號為:3號煤氣發(fā)生爐;產(chǎn)品型號:Ф3000/3400×20/12×4220;出廠編號:11086;容器容積:6.2m3;容器內(nèi)徑:3000mm;容器高度(長):4220mm;設計壓力:殼程0.02MPa、夾套0.25MPa;設計溫度:殼程250℃、夾套138℃;容器鋼板材質(zhì)為Q245R(GB 713),厚度為20mm,夾套鋼板為Q235B(GB/T 3274),厚度為12mm。2012年07月09日安裝完畢后投入使用,有特種設備使用登記證。

        2014年5月28日,攀枝花市某化工有限公司3號煤氣發(fā)生爐因灰盤座圈軌道開裂,停爐檢修 。2014年10月17日,設備檢修工作完成。2014年10月19日晚,3號煤氣發(fā)生爐重新點火投入運行。

        2 檢測試驗

        2.1 斷口宏觀形貌分析

        爐體容器鋼板在爐底附近沿底板角焊縫的熱影響區(qū)斷裂,容器內(nèi)壁撕裂開并向爐體中心呈褶皺狀變形,撕裂長度3.9m。圖1為容器鋼板斷口區(qū)的外貌,圖中ab段,cd段斷口表面與拉應力方向成45度[1],具有韌性斷裂的明顯特征;圖中bc段,斷口表面形貌較為平整,具有脆性性斷裂的明顯特征。圖2容器鋼板斷裂源區(qū)(標識A)和距源區(qū)一定距離的(標識B)的斷口外貌,斷口起源點同樣具有脆性斷裂的明顯特征。

        圖1 容器鋼板斷口區(qū)的外貌

        圖2 容器鋼板斷裂起源

        2.2 金相檢驗

        在斷裂源區(qū)的一段斷口上,隨機切取的橫斷面試驗,在斷口邊緣,有一薄層部分相變區(qū),其組織為鐵素體+馬氏體。

        2.3 掃描電鏡(SEM)斷口觀察

        斷口面經(jīng)清洗后,幾個斷裂起源點經(jīng)SEM觀察,顯示斷口面大部分面積顯示解理斷口[1]。

        2.4 夾套鋼板的化學成分分析和力學性能試驗

        (1)對夾套鋼板取樣進行化學成分分析,其結果見表1,其值符合GB 713-2008 《鍋爐和壓力容器用鋼板》中規(guī)定的Q245R鋼材的要求。

        表1 夾套鋼板的化學成分(%)

        (2)在斷裂起源位置附近和遠離斷裂源的區(qū)域制備的縱向和橫向拉伸試樣,測定了容器鋼板的力學性能,其結果見表2,其值符合GB 713-2008中規(guī)定的Q245R鋼材的要求。

        表2 拉伸試驗結果

        2.5 閥門檢驗試驗

        煤氣發(fā)生爐系統(tǒng)主要由汽包、煤氣發(fā)生爐爐體、安全附件、給水管道、閥門、主蒸汽管道、上升管、下降管等組成,對系統(tǒng)閥門進行檢驗和試驗,檢驗試驗結果是給水閥門(手動和電動)組中的一只截止閥方向裝反,未裝止回閥;排污閥密封不嚴,排污接管出口未接到安全地點,而是直接彎至爐底的水封內(nèi)。

        2.6 安全附件檢驗試驗

        (1)汽包安全閥已過校驗有效期,經(jīng)檢查安全閥的導向套和緩沖盤有粘連現(xiàn)象。

        (2)汽包雙色液位計,下考克閥關閉。

        (3)遠程水位計,在爆炸中損壞嚴重,連接電線損壞,在點火前使用單位未對其進行檢修和與就地水位計進行校正,無法確定其性能的可靠。

        2.7 相關制度、記錄檢查

        對使用單位煤氣安全操作工藝規(guī)程、設備檢修管理標準、特種設備安全管理制度、巡回檢查制度、交接班制度、檢修記錄等進行檢查。

        3 事故原因

        3.1 直接原因

        3#煤氣發(fā)生爐在事故發(fā)生前,煤氣發(fā)生爐夾套內(nèi)已嚴重缺水,已發(fā)生干燒。當現(xiàn)場作業(yè)人員違章作業(yè)盲目向夾套內(nèi)補水時,熾熱的鋼板驟冷開裂,水遇高溫驟然汽化,致使進水口近端內(nèi)筒處破裂失穩(wěn),發(fā)生第一次爆炸(煤氣發(fā)生爐爐體夾套爆炸)。隨后,夾套內(nèi)水和蒸汽進入爐內(nèi),與灼熱炭層接觸,導致煤氣發(fā)生爐爐內(nèi)發(fā)生第二次爆炸。從而直接導致了此次煤氣發(fā)生爐爆炸事故的發(fā)生。導致缺水的主要原因,一是汽包的雙色液位計下考克閥門關閉,導致水位指示錯誤(假水位)。3號煤氣發(fā)生爐檢修完成后,向夾套內(nèi)加水到與3號煤氣發(fā)生爐爐體相連的汽包雙色液位計正常水位后發(fā)現(xiàn)排污閥泄漏,將夾套內(nèi)的水排去,檢修排污閥,由于3號爐汽包的雙色液位計下考克閥門關閉,顯示假水位(水位計指示錯誤),從而導致排污閥檢修完成后加水時,水夾套加水未加到汽包正常水位;二是當班人員接班后,未正確檢查水位計和沖洗水位計,未在3號爐點火前補足3號煤氣發(fā)生爐爐體夾套的水;三是3號煤氣發(fā)生爐在運行的過程中,夾套內(nèi)的水不斷蒸發(fā),排污閥密封不嚴,致使夾套內(nèi)水逐漸流失;10月20凌晨1:44并網(wǎng)之后,開始使用3號爐的自產(chǎn)蒸汽,加劇了夾套內(nèi)水的損失。

        3.2 間接原因

        煤氣爐工藝操作規(guī)程不完善,巡回檢查制度、交接班制度等制度執(zhí)行不到位;管理人員、檢修人員、操作人員未履行職責。

        4 整改措施

        (1)將煤氣發(fā)生爐的使用管理納入鍋爐的使用管理。前文所述幾起和本起煤氣發(fā)生爐爆炸事故的直接原因均是缺水干燒,煤氣發(fā)生爐使用單位已采取許多積極預防事故發(fā)生的措施,但都沒有從根本上杜絕缺水干燒的直接原因,導致煤氣發(fā)生爐發(fā)生爆炸事故。

        將壓力容器的使用管理納入鍋爐管理,國家已有先例,2005年國家質(zhì)檢總局發(fā)文(質(zhì)檢特函[2005]20號),要求將電熱蒸汽發(fā)生器的使用按鍋爐進行管理,在有效杜絕電熱蒸汽發(fā)生器發(fā)生事故方面起到了較大的作用。

        煤氣發(fā)生爐由汽包、上升管、下降管、受熱面、安全保護裝置和儀表等組成,與鍋爐本體[2]的組成相似,操作上存在上水、排污、定期沖洗水位表、手動安全閥等也與鍋爐的操作相似,建議參照鍋爐使用管理模式管理煤氣發(fā)生爐。這樣有利于使用單位在操作規(guī)程、制度建立完善方面更具體可行;在操作人員技能培訓方面更符合實際的需要,能有效提高操作人員的技術水平和企業(yè)的管理水平;便于監(jiān)察、檢驗機構的監(jiān)督和檢查。

        根據(jù)鍋爐使用管理要求建立和完善煤氣發(fā)生爐使用管理8項制度[3],即崗位責任制、操作規(guī)程、巡回檢查制度、設備維護保養(yǎng)制度、交接班制度、水質(zhì)管理制度、清潔衛(wèi)生制度、安全管理制度。在操作規(guī)程中規(guī)定正確沖洗汽包水位表的操作方法和步驟,規(guī)定如何判別假水位,規(guī)定汽包遠程水位計與就地水位計進行檢修與校對以及校對的方法,規(guī)定在煤氣發(fā)生爐運行中以就地水位計指示的水位值為準。促使操作人員在操作中正確沖洗水位表,能正確判定煤氣發(fā)生爐缺水事故和采取正確的緊急措施。

        (2)投入足夠的專項資金,用于特種設備作業(yè)人員的安全教育培訓,設備日常維護保養(yǎng)、維修、設備更新、安全附件的更換與校驗。

        (3)將特種設備作業(yè)人員的教育作為企業(yè)的一項重要管理制度,列入日常管理工作。重點是參照鍋爐司爐工培訓內(nèi)容對煤氣發(fā)生爐操作人員進行培訓,特別是新入職員工和持證人員。全面熟悉掌握各項操作,提高煤氣發(fā)生爐操作人員的操作技能水平及安全主體責任意識,樹立企業(yè)特種設備安全文化。

        (4)加強監(jiān)督檢查各項制度落實和執(zhí)行情況,特別是安全隱患問題的整改落實,各項記錄的真實性,保證各項制度落實到位,消除安全隱患。

        5 結束語

        將煤氣發(fā)生爐參照鍋爐使用管理,建立和完善各項安全管理制度,加強監(jiān)督檢查各項制度的落實和執(zhí)行情況。提高操作人員技術水平和企業(yè)管理水平,能有效防止煤氣發(fā)生爐發(fā)生缺水干燒導致的爆炸事故。

        [1]吳連生.失效分析技術及其應用—第五講 斷裂分類及韌、脆性斷裂的轉變[J].理化檢驗:物理分冊,1995,31(5):59-61

        [2]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局.TSG G0001-2012 鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程[S].北京:新華出版社,2012

        [3]鹿道智.工業(yè)鍋爐司爐教程(第二版)[M].北京:航空工業(yè)出版社,2005

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