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        略論碳化塔洗水回收裝置的可行性

        2015-12-03 07:43:56張立武肖思安
        純堿工業(yè) 2015年5期
        關(guān)鍵詞:塔內(nèi)碳酸氫鈉泵房

        張立武,肖思安

        (湖北雙環(huán)科技股份有限公司,湖北 應(yīng)城 432407)

        在純堿生產(chǎn)中,在碳化塔內(nèi)發(fā)生氨母液Ⅱ吸收二氧化碳,制得碳酸氫鈉的碳酸化反應(yīng)。由于碳酸氫鈉和結(jié)晶附著于塔的菌帽、花盤以及底部冷卻水列管、碳化塔死角等處,形成疤垢,這些疤塊影響吸收和冷卻效率,需要用氨母液Ⅱ清洗溶解塔內(nèi)疤塊,該塔被稱之為清洗塔。碳化塔清洗后改為制堿作業(yè),該塔稱之為制堿塔。

        由于塔況、母液成分、操作穩(wěn)定性、生產(chǎn)負(fù)荷的波動(dòng)及作業(yè)周期延長等因素的影響,在碳化塔內(nèi)積聚或形成的碳酸氫鈉疤垢,在制堿塔變?yōu)榍逑此逑磿r(shí)常常無法清洗干凈,累積加厚,最終導(dǎo)致碳化塔無法的正常作業(yè),需采用水洗的方法徹底清洗疤塊,以保證碳化塔作業(yè)正常。

        碳化塔水洗的方式有兩種:一種是采用“直流水水洗碳化塔”,即用循環(huán)水泵或一次水泵向塔內(nèi)加水至一定的塔壓后,用少量清洗氣幫助攪拌,開啟塔底排放閥,碳化塔洗塔水直接排入地溝;另一種是采用“水煮洗水洗碳化塔”,即用循環(huán)水泵或一次水泵向塔內(nèi)加水至一定的塔壓后,開塔底出堿口或塔中部蒸汽煮塔,用少量清洗氣幫助攪拌,并用循環(huán)泵或CO2氣升器使塔內(nèi)水循環(huán),洗塔水回收利用。

        采用“直流水水洗碳化塔”的方式水洗碳化塔內(nèi)結(jié)疤時(shí),由于洗塔水直接排入地溝,造成地下水中的氨氮含量較高,環(huán)境污染嚴(yán)重;采用“水煮洗碳化塔”的方式水洗碳化塔內(nèi)結(jié)疤時(shí),易造成碳化塔內(nèi)鐵銹剝落而出色堿,同時(shí)因使用蒸汽壓力較高,易出現(xiàn)超壓事故。

        1 雙環(huán)公司洗塔消耗情況

        湖北雙環(huán)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:雙環(huán)公司)碳化塔在作業(yè)過程中易結(jié)疤,疤塊主要成分為碳酸氫鈉、碳酸氫銨,結(jié)疤后,碳化塔很難作業(yè),必須水洗。目前,碳化塔的水洗平均次數(shù)為50次/月,經(jīng)分析測(cè)算,每次洗塔用時(shí)約8h,用水流量120m3/h,每次耗水約960m3,由此計(jì)算,月總耗水量為48 000m3,年總耗水為576 000m3,每次洗塔損失堿約6t,氨約1t,由此計(jì)算,年損失純堿3 600t,氨600t,且洗塔水直排后,造成嚴(yán)重環(huán)境污染。

        2007年雙環(huán)公司投資160余萬元在聯(lián)堿事業(yè)部新建了碳化塔洗水回收裝置,但試運(yùn)行后效果不好而停運(yùn)。

        2 碳化洗塔水回收裝置原理

        雙環(huán)公司碳化洗塔水裝置如圖1,該裝置主要包括一個(gè)兩級(jí)回收池、一臺(tái)加熱器、三臺(tái)泵及四條管道。兩級(jí)回收池之間配置倒液泵及倒液管道,所配倒液管道與兩級(jí)回收池及倒液泵相連;兩級(jí)回收池前配置排液泵及排液管道,所配排液管道與碳化塔底部排放閥、排液泵及第一級(jí)回收池相連;兩級(jí)回收池后配置輸液泵、加熱器、輸液管道及循環(huán)管道,所配輸液管道與碳化塔頂部進(jìn)水閥、加熱器、輸液泵相連,在加熱器后配置的循環(huán)管道與第一級(jí)回收池相連。

        圖1 碳化洗塔水回收裝置流程

        碳化洗塔水的主要成分是碳酸氫鈉和碳酸氫銨的飽和(或不飽和)溶液,而碳酸氫鈉及碳酸氫銨在水中的溶解度隨溫度的升高略為增大。當(dāng)碳化洗塔水溫度升高較多時(shí),碳化洗塔水又變成碳酸氫鈉的不飽和溶液,重新具備溶解碳酸氫鈉等碳化塔疤塊的能力,能夠反復(fù)洗塔。

        如碳酸氫鈉在25℃、50℃的溶解度分別為10.35g、14.45g;同溫度碳酸氫銨的溶解度為21.35g,且碳酸氫銨在40℃時(shí)基本分解。因此,一級(jí)回收池200m3的水溫度從25℃升至50℃可多溶解碳酸氫鈉8.2t,碳酸氫銨基本分解;再加上管道及水洗碳化塔150~200m3的容量,每個(gè)碳化塔的實(shí)際循環(huán)洗塔水量可達(dá)350~400m3;這些升溫30℃后的洗塔水足夠溶解任何一個(gè)正常作業(yè)的碳化塔內(nèi)形成的疤塊,完全能夠滿足循環(huán)洗塔的要求。

        3 碳化洗塔水回收工藝流程

        碳化洗塔水回收利用裝置,采用間歇操作。首先,將循環(huán)水洗塔后的洗水通過新增洗水排放泵,打到新建回收池。當(dāng)碳化塔需要水洗時(shí),將第一級(jí)回收池中的洗水用新增的洗水輸送泵經(jīng)新增加熱器升溫后,打到重堿廠房五樓即將水洗的碳化塔中(水洗塔的操作方式與循環(huán)水洗塔方式類同),循環(huán)洗塔。洗塔水用洗水排放泵打到新建的第一級(jí)回收池。洗塔完畢,用新增的洗水倒液泵將第一級(jí)回收池中的洗塔水打入第二級(jí)回收池自然降溫。

        進(jìn)行下一次碳化塔水洗操作前,先將第二級(jí)回收池中的洗水用洗水倒液泵打入第一級(jí)回收池,再用洗水輸送泵經(jīng)加熱器重新加熱后,打到重堿廠房五樓即將水洗的碳化塔中,循環(huán)洗塔。

        當(dāng)洗塔水濃縮到與系統(tǒng)成分接近且系統(tǒng)母液出現(xiàn)收縮時(shí),并入聯(lián)堿生產(chǎn)系統(tǒng)。

        4 裝置的運(yùn)行方式

        當(dāng)碳化塔結(jié)疤嚴(yán)重需水洗時(shí),利用本裝置水洗碳化塔,包括以下步驟:

        1)開啟輸液泵、加熱器及循環(huán)管道上的閥門,將兩級(jí)回收池第一級(jí)中的洗水加熱升溫30℃;同時(shí),用氨母液Ⅱ清洗待水洗碳化塔1h,并拉空碳化塔。

        2)開啟輸液管道上的閥門,將升溫后的池水打入碳化塔內(nèi),當(dāng)塔壓升至0.2MPa時(shí),在碳化塔內(nèi)加入少量清洗氣攪拌洗滌,開啟碳化塔底部排液泵及排液管道上的閥門,將碳化塔內(nèi)洗水排放至第一級(jí)回收池循環(huán)洗塔;同時(shí)開啟倒液泵及倒液管道上的閥門,從第二級(jí)回收池向第一級(jí)回收池補(bǔ)水,至第一級(jí)回收池滿液位。

        3)恒溫循環(huán)洗塔8~10h,再通過碳化塔頂現(xiàn)有水管向碳化塔加水10~30min,淋洗碳化塔;開啟倒液泵及倒液管道上的閥門,將第一級(jí)回收池的池水全部打入第二級(jí)回收池,洗塔結(jié)束。

        4)第二級(jí)回收池中,從第一級(jí)回收池打入的熱池水與池中冷水混合,降溫,沉積疤塊。

        5)水洗下一個(gè)碳化塔時(shí),先開啟倒液泵及倒液管道,將第二級(jí)回收池中的冷水打入第一級(jí)回收池,重復(fù)以上步驟。

        水洗下來的結(jié)晶最終進(jìn)入二級(jí)沉淀池冷卻沉降,當(dāng)積累到一定量后,挖出其中的沉淀物外賣,條件適宜時(shí)再挖池中沉降物,當(dāng)池中廢水氨濃度達(dá)到系統(tǒng)需要濃度時(shí),回系統(tǒng)再利用;水洗下來的大疤塊在泵前過濾罐中清除。

        5 整改建議

        5.1 對(duì)泵房的改造

        泵房當(dāng)初設(shè)計(jì)低于地面,墻面防水能力極差,導(dǎo)致泵房長期積水,不僅對(duì)設(shè)備安全留下隱患,也對(duì)操作人員的安全操作留下了隱患。建議在泵房里污水池內(nèi)安裝自吸泵防止泵房積水導(dǎo)致電機(jī)被燒毀同時(shí)方便操作人員操作。同時(shí)為了防止在下雨天雨水流到泵房?jī)?nèi),在泵房前面和側(cè)面挖一條溝渠,將水從西邊引到中干渠。

        5.2 第一級(jí)回收池加裝液位計(jì)

        在洗塔水回收池第一級(jí)回收池內(nèi)加裝液位計(jì),因?yàn)橹挥斜WC回收池液位的穩(wěn)定,不被抽空,才能保證碳化水洗塔的塔壓平穩(wěn),而塔壓是保證洗好塔的首要條件,塔壓平穩(wěn)才能更充分溶解塔內(nèi)疤塊,從而達(dá)到水洗塔的效果和目的,并將數(shù)據(jù)接至碳化微機(jī)上便于監(jiān)控。并配備一組對(duì)講機(jī)方便聯(lián)系,及時(shí)調(diào)節(jié)電流及液位。

        5.3 對(duì)泵型進(jìn)行改型

        將輸送進(jìn)碳化塔的輸送泵改為:IJ125-100-250F2,電機(jī)型號(hào):Y280S-75KW。倒液泵改為泵型號(hào):IJ100-80-160F2,電機(jī)型號(hào):Y160L-18.5KW。

        5.4 更換加熱器

        原換熱器為利舊設(shè)備,碳鋼材質(zhì),不耐氯根腐蝕,需更換能耐高濃度氯根及堿液腐蝕的換熱器。

        5.5 工藝改進(jìn)

        將倒液泵在一級(jí)池內(nèi)入口管的標(biāo)高進(jìn)一步降低;倒液泵打到二級(jí)池的管線多配幾個(gè)支管。

        5.6 注意事項(xiàng)

        為保證洗塔效果,每次洗完塔后必須將一級(jí)池內(nèi)洗塔水全部打入第二級(jí)回收池。

        [1] 天津化工研究院.無機(jī)鹽工業(yè)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001

        [2] 湖北雙環(huán)科技股份有限公司.碳化塔水洗方法及其裝置:中國,ZL201310362658.2[P].2013-12-11

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