司瑞才,張 鍔
(1.吉林省電力科學(xué)研究院,長(zhǎng)春 130021;2.寧夏電力科學(xué)研究院,銀川 750001)
隨著電煤價(jià)格矛盾的日益突出,電廠發(fā)電用煤來源和成份復(fù)雜多變。由于機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)都是根據(jù)煤種設(shè)計(jì)的,煤種變化將造成鍋爐運(yùn)行狀態(tài)偏離設(shè)計(jì)值,影響機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性[1]。在這種情況下,煤質(zhì)的在線監(jiān)測(cè)就變的很重要。
電站鍋爐入爐煤元素含量和發(fā)熱量的監(jiān)測(cè)一直是一個(gè)難題,要實(shí)現(xiàn)機(jī)組經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),無論采用正平衡法還是采用反平衡法,必須解決入爐煤品質(zhì)的在線測(cè)量問題。目前國(guó)內(nèi)主要利用雙能量射線透射測(cè)量的方法,實(shí)現(xiàn)非接觸式動(dòng)態(tài)在線檢測(cè)燃煤中的灰分、水分等煤質(zhì)成分,但這種方法需要增加昂貴的硬件設(shè)備,故目前在國(guó)內(nèi)電廠中應(yīng)用還是比較少。多數(shù)電廠不具備在線實(shí)時(shí)測(cè)量煤質(zhì)情況的條件,對(duì)于入爐煤質(zhì)的檢測(cè)方法基本上還停留在人工取樣、制樣、化驗(yàn)的水平,存在著嚴(yán)重的滯后和采樣誤差[2]。隨著能源的緊張,一些電廠開始采用混煤摻燒的燃燒形式,增大了入爐煤質(zhì)檢測(cè)的難度。因此,國(guó)、內(nèi)外也不斷尋找其它的方法來實(shí)現(xiàn)入爐煤元素成分的監(jiān)測(cè)。
燃煤水分、灰分和低位發(fā)熱量是燃煤的主要性能指標(biāo),目前需要找出一種既方便又經(jīng)濟(jì)的實(shí)時(shí)在線檢測(cè)方法。隨著電廠自動(dòng)化的發(fā)展,機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)可以方便地獲得,這些運(yùn)行數(shù)據(jù)蘊(yùn)含著豐富的機(jī)組狀態(tài)信息[3]。目前應(yīng)用較多的是軟測(cè)量的方法,即采用在線測(cè)量的輔助變量和離線分析信息去估計(jì)不可測(cè)或難測(cè)量的變量。目前,大容量鍋爐配備了較為齊全的運(yùn)行監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn),通過對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的二次處理,可以從中提取更有價(jià)值的信息。本系統(tǒng)就是通過建立了入爐煤低位發(fā)熱量,收到基水分和收到基灰分的軟測(cè)量模型,充分利用現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀表,挖掘運(yùn)行參數(shù)蘊(yùn)涵的信息,實(shí)現(xiàn)了入爐煤元素和發(fā)熱量的在線監(jiān)測(cè)。
磨煤機(jī)是制粉系統(tǒng)的主要設(shè)備。對(duì)于直吹式MPS型中速磨,原煤的磨制和干燥均在磨煤機(jī)內(nèi)進(jìn)行,以每kg煤為準(zhǔn)計(jì)算,磨煤機(jī)內(nèi)存在以下的熱平衡關(guān)系
(1)進(jìn)入系統(tǒng)的熱量有
干燥劑帶入的熱量
式中C1——干燥劑入口熱容量,kJ(kg·℃)
Mf——磨煤機(jī)入口風(fēng)量,kg/s;
Mm——磨煤機(jī)的磨煤出力,kg/s;
t1——磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)溫度,℃。
磨煤機(jī)研磨部件的熱量
式中knm——中速磨knm=0.6;
W——磨煤機(jī)的功率,kW。
制粉系統(tǒng)漏入冷空氣的物理熱
式中tA——環(huán)境溫度,℃;
klf——漏風(fēng)系數(shù);Kw;
C1k——冷空氣熱空量,kJ(kg·℃)。
原煤的物理熱
(2)帶出系統(tǒng)的熱量有
蒸發(fā)煤的水分所消耗的熱量
干燥劑帶走的熱量
式中C2——干燥劑出口熱容量,kJ(kg·℃);
t2——磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度,℃。
加熱煤所消耗的熱量
式中Mmf——磨煤機(jī)出口煤粉所含水分,%;
Crd——干燥基煤的出口熱容量,煙煤Crd=1.09,
kJ(kg·℃)。
系統(tǒng)的散熱損失
式中Q1q——制粉系統(tǒng)設(shè)備散熱損失,直吹式系統(tǒng):;Qin——制粉系統(tǒng)的輸入熱量。
干燥過程中每1kg原煤所失掉的水分為
式中R90——煤粉細(xì)度。
根據(jù)能量平衡原理,帶入熱量=帶出熱量,即
鑒于計(jì)算煤水分的公式太復(fù)雜,在DCS中做組態(tài)不方便,所以需要對(duì)公式進(jìn)行簡(jiǎn)化[4]。因此選擇華北某發(fā)電廠冬季近10天的數(shù)據(jù)來分析,由于在近幾次的工業(yè)分析中煤中的水分保持在12%左右,選擇Mar=12%帶入磨煤機(jī)的輸入輸出方程中。通過數(shù)據(jù)來反映磨的輸入和輸出中各項(xiàng)熱量的大小,將其中很小的部分省略掉,以此來簡(jiǎn)化公式。將Mar=12%帶入輸入輸出方程中可以得到各項(xiàng)熱量的圖形,如圖1、圖2所示。
從圖1中可以看出,在磨煤機(jī)輸入熱量中漏入冷空氣的物理熱在0~0.6之間變化,煤的物理熱在0~8之間變化,這兩項(xiàng)相對(duì)于干燥劑的物理熱和漏入冷空氣的物理熱很小,所以在進(jìn)行水分軟測(cè)量計(jì)算中把這兩項(xiàng)忽略。
從圖2中可以看出,在磨煤機(jī)輸出熱量中散熱損失在0.6~1.1之間變化,相對(duì)于其他三項(xiàng)來說都很小,所以在進(jìn)行水分軟測(cè)量計(jì)算中把這一項(xiàng)忽略。
圖1 磨煤機(jī)的輸入熱量
所以根據(jù)能量平衡原理,帶入熱量=帶出熱量,可以簡(jiǎn)化為
圖2 磨煤機(jī)的輸出熱量
整理后的磨煤機(jī)輸入輸出方程:
式(13)整理后的形式為:
式中A,B,C——在線檢測(cè)數(shù)據(jù)及其其他參數(shù)的函數(shù)的表達(dá)式。
式(14)是一個(gè)非線性方程,其中需要用到不動(dòng)點(diǎn)迭代法的求解方法即將f(x)=0改寫為等價(jià)形式x=φ(x)。因此針對(duì)方程應(yīng)用不動(dòng)點(diǎn)迭代法得出:
在MATLAB中不動(dòng)點(diǎn)的迭代計(jì)算用Unit Delay模塊來實(shí)現(xiàn)。其軟測(cè)量的計(jì)算模型如圖3所示。
圖3 軟測(cè)量的計(jì)算模型
實(shí)際計(jì)算中,磨煤機(jī)進(jìn)口干燥劑的質(zhì)量比熱C1、磨出口干燥劑質(zhì)量比熱C2和冷空氣的質(zhì)量比熱Clk都是隨著溫度的變化而變化。在文獻(xiàn)[5]中給出了空氣的質(zhì)量比熱與溫度的關(guān)系,同時(shí)一般電廠中磨煤機(jī)的干燥劑主要是以空氣為主。所以將C1、C2和Clk的值分別通過t1、t2和環(huán)境溫度函數(shù)擬合和線性插值的方法得到[6]。其他參數(shù)Mf,Mm,t1,t2,tA,W的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)從電廠的 DCS控制系統(tǒng)來獲得。
將上述模型應(yīng)用到某一個(gè)工況下,根據(jù)該模型得到的水分的值與監(jiān)測(cè)值進(jìn)行比較。
該工況數(shù)據(jù)來自華北某發(fā)電廠,該電廠鍋爐為亞臨界壓力、一次中間再熱、固態(tài)排渣、單爐膛、Π型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、半露天布置、控制循環(huán)汽包爐。采用三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,平衡通風(fēng),擺動(dòng)式燃燒器四角切圓燃燒。設(shè)計(jì)燃料為準(zhǔn)格爾煙煤。6套制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置ZGM-123型中速磨煤機(jī)。
該廠的煤粉細(xì)度R90=23,該電廠使用的是準(zhǔn)格爾煙煤,根據(jù)文獻(xiàn)[5]煙煤的干燥物理熱一般取Crd=1.09,磨得漏風(fēng)系數(shù)Klf=0.03,磨輸入功率轉(zhuǎn)化為熱量的系數(shù)Knm=0.6。這些離線參數(shù)設(shè)定為固定值。表1給出了某工況下實(shí)時(shí)參數(shù)的取值情況。
表1 某工況下實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)取值
從 MATLAB的workspace中輸入,t1=[1216.25],t2= [180.659],Mm= [142.228],Mf=[177.55],tA=[1 -0.253],W=[1319.79],在Simulink中運(yùn)行得到如圖4所示曲線。
圖4顯示水分測(cè)量值為11.6%,在試驗(yàn)期間,通過這個(gè)時(shí)段的工業(yè)分析,收到基水分均值在12%左右,該模型基本滿足要求。
在某工況下應(yīng)用成功后,現(xiàn)將該方法應(yīng)用到連續(xù)的工況中。同樣采用此電廠的數(shù)據(jù)。上面規(guī)定的離散數(shù)據(jù)設(shè)定為固定值。C1、C2和Clk的值分別通過t1、t2和環(huán)境溫度函數(shù)擬合和線性插值方法得到。其他的一些實(shí)時(shí)在線的數(shù)據(jù)取自電廠的DCS。
圖4 某工況下的水分運(yùn)行曲線
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)取該電廠某年3月1日0時(shí)~3月3日0時(shí)近2天的相關(guān)運(yùn)行數(shù)據(jù),取5min的均值。在使用中,將有異常工況的點(diǎn)剔除,數(shù)據(jù)以矩陣形式輸入到工作空間中并保存,再使用時(shí)點(diǎn)擊MATLAB的workspace中的import data輸入數(shù)據(jù)到計(jì)算模型中。運(yùn)行后在該時(shí)段的燃煤水分值如圖5所示。
圖5 多工況下的水分運(yùn)行曲線
表2 入爐煤的收到基水分和上煤量
由表2和圖5可知,建立的水分測(cè)量模型計(jì)算出的煤水分和每天8小時(shí)的煤質(zhì)工業(yè)分析報(bào)告的數(shù)據(jù)基本一致,基本上能夠反映煤質(zhì)的變化規(guī)律。但是電廠日均燒煤近萬噸,每次做分析用煤僅幾毫克,這種采樣誤差存在可想而知。同時(shí),從分析結(jié)果看,水分變化范圍也較大,水分受外界影響較大,所以僅靠每天3次的工業(yè)分析結(jié)果,是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足要求的。所以還需要采用一些先進(jìn)的數(shù)據(jù)預(yù)處理來處理電廠中的數(shù)據(jù),有效的去除一些噪聲信號(hào),從而得到更加真實(shí)有用的結(jié)論。
本文根據(jù)機(jī)理分析并且依據(jù)DCS組態(tài)要求通過簡(jiǎn)化計(jì)算公式來建立了燃煤水分的軟測(cè)量模型。該方法根據(jù)不同使用目的,可以通過DCS組態(tài)實(shí)現(xiàn),也可以通過計(jì)算機(jī)編程實(shí)現(xiàn),其計(jì)算結(jié)果與實(shí)際煤質(zhì)工業(yè)分析報(bào)告數(shù)據(jù)變化規(guī)律相符,能滿足現(xiàn)場(chǎng)工作人員使用要求,達(dá)到實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水分的目的,相較于以往的工業(yè)分析和人工分析來說,具有實(shí)時(shí)性監(jiān)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)還需要將機(jī)理分析與數(shù)據(jù)融合,小波分析和主元分析等數(shù)據(jù)處理技術(shù)結(jié)合起來對(duì)已有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,從而得到更可靠的結(jié)論,具有跟可靠的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)要求。
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